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【摘要】文章通过解决烷塔回流泵轴承故障,对轴承箱结构、润滑原理的分析,测算,找出影响设备平稳运行的原因,制定措施进行改造,保证设备长期可靠运行。
【关键词】轴承箱 轴承润滑 甩油环 设备运行情况
某厂一台双吸双支撑离心泵频频出现轴承箱故障,检修过程耗时长,难度大,多次检修更换备件,从根本上解决问题。2011年底该泵由于后端轴承箱高温抱轴,导致泵体大修,更换转子,后分析原因为甩油环变形,导致轴承润滑不良。但在随后的运行中发现,更换后的新甩油环在刚开始运行后,前轴甩油环跳出润滑轴套;后轴甩油环不动作。在多次检修中,未能探究造成甩油环不甩油的根本原因,而造成轴承润滑不良,轴承损坏。 1 故障原因分析
从历次更换前端甩油环检查发现,前端甩油环内圈与润滑轴套接触面有类似物体敲击后留下的坑洼,与更换时的光滑表面有一定区别。且拆卸时发现,甩油环从润滑轴套脱离,而挂在轴径较小的轴上。
经过图纸及现场实际情况分析认为,前端轴承箱甩油环跳出润滑轴套,是由于设备在启动过程中,转子由静止状态开始做高速圆周运动,同时带动甩油环以与转子接触位置润滑轴套相同线速度运行,由于甩油环内圈直径远大于润滑轴套的外径,同时,甩油环轴向无固定,仅靠润滑轴套一端锥度及另一端半径高度为5mm的台阶限制,但在启动一瞬间,甩油环在由静止状态开始运转会比平稳运行时的跳动大很多,也就是,甩油环在设备启动一瞬间,由于自身轴向及径向限制较小而跳动并脱离润滑轴套,同时与润滑轴套台阶发生敲击,造成甩油环内圈损坏。
与前端类似,后端甩油环在设备启动瞬间也会产生剧烈跳动,而后端轴承箱轴承压盖为与后端定位轴承外圈接触,有较长的端盖裙板穿过甩油环,但在测量后发现,端盖裙板在很大程度上限制了甩油环的跳动,但由于限制较大,导致后端盖裙板与甩油环发
图1?车削示意图
3 制定改造方案
3.1 前端轴承箱的改造方案
在查看图纸及现场实际情况发现,厂家提供的图纸与现场安装泵体前端轴承箱结构不符,厂家提供的图纸显示,前端轴承箱甩油环下端有安装防止甩油环跳动的销钉位置,但实际未安装防跳销钉。而现场泵体上却没有该安装位置。在轴承压盖正下方攻丝M8的螺栓孔,安装防止甩油环跳起的销子,可确保甩油环不再跳出润滑轴套。(如图2)
3.2 后端轴承箱改造方案
首先确认甩油环与轴承压盖上端下沿的距离,确认轴承压盖上端下沿对甩油环产生干涉。利用立式铣床沿着标记线对后端轴承压盖裙板进行车削,车削量在2~3mm(如图3);
4 改造目标完成情况
经过改造后,两台机组运行良好,轴承振动及温度正常,设备运行平稳。对于甩油环跳出及变形不动作问题均解决,并且通过原因分析、逐步采取措施,解决了设备频繁检修的问题,目前,设备的运行趋势良好,轴承振动及温度等参数正常,改造完成后设备再无检修。保证了装置及下游装置的正常运行。
参考文献
[1] 化工检修钳工. 中国石油天然气总公司,200,12
[2] 钱锡俊,陈弘.泵与压缩机.中国石油大学出版社,2005,9