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摘要:对国电铜陵发电厂水务管理现状进行了分析,并对已经实施和正在实施的节水方案进行总结。国电铜陵电厂对净水系统、补给水系统,精处理系统、水汽取样系统、工业废水系统采用不同的节水措施,不同的水质水各尽其用,大幅度提高了水的重复利用率,经济效益显著。
关键词:火电厂;水务管理;节水
火力发电厂是我国工业用水大户。随着水资源的日益紧张和环保法律的日趋严格,火力发电厂的节水减排势在必行。合理利用水资源,提高水的重复利用率已成为火电厂的紧迫任务。
1 火电厂用水概况
国电铜陵电厂装机容量2X630MW。火电厂水耗主要为锅炉补给水系统用水和工业水用水,以及生活消防用水。2016年该厂总耗水量220万吨,其中工业水用量和除盐水用量分别占全厂用水量的62%和25%,其他用水占13%。电厂排水主要有反应沉淀池排水、空擦滤池反洗排水、树脂再生排水、含煤废水排水、渣水排水、水汽取样排水、机组排水槽排水。其中大部分废水处理设备运行工况差,特别是脱泥系统基本瘫痪,导致大量可回用水外排,回收量很小;化补水树脂再生废水酸碱含量大,很难回收利用;机组排水槽各种废水混合,处理困难,实际回收量很小;输煤和渣水系统产水废水基本无法回用,造成工业水耗量大。
从上述可以看出,电厂用水的问题主要集中在净水系统、化补水系统、废水处理系统。如何减少这些系统的用排水量,是全厂节水的关键。
2 系统节水改造
2.1 净水系统
国电铜陵电厂净水系统采用反应沉淀池加空擦滤池的处理方式。原设计中空擦滤池反洗排污水与反应沉淀池排泥水一起进入污泥池,泥水排放量大,脱泥系统处理困难,造成大量泥水外排浪费。按照每台空擦滤池每天反洗一次,全年运行共排放反洗水约:365×2×100=73000吨。约占原水水量3.1%,造成极大浪费。空擦滤池反洗水取自空擦系统产水,反洗水水质较好,稍加沉淀即可作为工业水补充水,大大减少泥水排放量,降低脱泥系统压力。
化验员对空擦滤池反洗水水质主要参数进行化验,满足工业水水质要求。
改造方案为新建污泥池,将混凝反应沉淀池的排泥水送入污泥池,在新建污泥池中安装搅拌机,使其不在污泥池中沉淀,再通过自吸泵提升后通过原有泥水管道送工业废水的污泥浓缩池,进行污泥浓缩,上清液回工业废水处理系统再处理,底部沉淀的污泥通过污泥泵送离心脱水机脱水,通过离心机,将污泥脱水,脱水后的污泥送煤场掺烧井外排。空擦滤池反洗水回收到原污泥沉淀池,通过清水泵输送到工业水池重复利用,净水系统原水取水量大大减少,每年节约工业用水约7万多吨,经济效益明显。
2.2 化补水系统
国电铜陵电厂化补水系统采用活性碳床加阳床、阴床、混床的制水方式。两台机组运行时用水量大,床体再生频繁,酸碱消耗量大,很不经济。国电铜陵电厂进行了补给水系统改造,在原除盐系统前增加了超滤反渗透装置。
与直接采用阴阳混床除盐相比 ,改为反渗透加阴阳混床除盐后,系统的自用水量相当,在锅炉补给水用量一定的情况下,补给水取用生水量相当。但是,采用阴阳混床的方式,系统产生的废水多为再生废水,水中含有大量酸碱,很难回收利用;而系统改造后排水主要为反渗透浓排水及极少量再生废水。反渗透浓水排水是超滤供水经反渗透膜分离出75%的淡水后的浓缩水,由于原水含盐量较低,浓排水的含盐量一般小于1000mg/L,水质较稳定,具有回用价值。
改造流程如下:经过混凝澄清、过滤后的清水作为化学预脱盐系统的补水水源。通过清水泵提升后送超滤装置处理,处理后的出水进入超滤产水箱作为反渗透系统的水源;通过反渗透给水泵和高压泵将超滤产水箱的水送反渗透装置处理,反渗透装置的淡水作为一级复床+混床除盐系统的水源,经处理后作为全厂热力系统的补水水源,反渗透装置浓水作为脱硫工艺水箱的补水水源。系统流程如下:
补给水系统改造后具有以下优点:(1)系统供水水质提高,提高了水的实际利用率,为机炉等主设备的安全运行提供了更可靠的保证;(2)酸碱耗量减少,经济效益明显提高;(3)操作简单,减轻运行人员工作强度。
2.3 废水处理系统
废水处理系统主要存在两方面问题,系统回收利用需优化及废水设备需完善改造。
系统优化包括生活污水处理系统出水回收、锅炉补给水处理系統排水优化、精处理前置过滤器反洗水回收优化、水汽取样间样水回收优化。
废水设备完善主要包括:含煤废水处理系统、渣水系统。系统设备运行工况差,废水无法完全处理回收,外排造成环保事故,急需对设备进行完善改造。
2.3.1 生活污水处理系统出水回收
全厂生活污水处理后作为全厂绿化水源,但无法被全部消纳;生活污水处理系统出水水质较好,含盐量低,可回收作为脱硫系统用水水源。将现有的工业废水池改造后用作废水缓冲水池,将处理后的生活污水送至废水缓冲水池,再由废水回收泵送至脱硫工艺水箱。
2.3.2 锅炉补给水处理系统排水优化
锅炉补给水系统排水主要来自于过滤器的反洗排水和化学再生废水,根据规划,将过滤器的反洗排水收集到初沉池,通过初沉池的回收泵,将废水提升到工业水池,实现资源化利用。对于化学再生废水,对化学除盐系统的中排水进行连接,将中排水通过管道直接回收到化学中和池的进口,再通过中和水泵送工业废水处理系统进行处理,处理后回用。
2.3.3 精处理前置过滤器反洗水回收优化
精处理前置过滤器的反洗排水水质优良,排入精处理反洗回收水池,利用原有回收水泵,并安装回收管道,送至原水池,进行回收。
2.3.4 水汽取样间样水回收优化
水汽取样间样水水质优良,新建一个收集池进行回收,利用回用水泵输送至脱硫工艺水箱进行回收利用。
2.3.5 除渣系统完善化改造
高效浓缩机和缓冲水池底部沉积的渣、灰及其它沉积物一同排放到排泥沟。在水流的作用下,灰渣一起排入渣水收集池,灰渣在渣水收集池中沉淀,沉淀的灰渣,通过抓斗抓出灰渣水收集池,上清液通过溢流的方式溢流到过渡水池,再经过渡提升泵提升后送净化处理系统进行混凝澄清及过滤处理,处理后的清水进入清水池,并通过提升水泵送至除渣系统的缓冲水池,作为除渣系统的链条冲洗水,炉底水封水源。为保证除渣系统稳定运行,渣水处理系统需保证出水水质稳定,如系统出水不合格可自动回流至过渡水池再进行处理。
3 经济性分析
节水改造后,2017年01月至2018年12月原水消耗量由234万吨减少到158万吨。节水改造实施后,废水复用率大大提高,化学原水取水量大大减少,给公司带来可观的直接经济效益。
只按照原水处理成本计算:每吨原水处理成本约2元
一年节约原水取水234-158=76万吨
可节约原水处理费用约88万吨*3=264万元
也带来了间接经济效益:提高了废水复用率,降低了化学原水取水量,为铜陵电厂废水零排放打下坚实基础,为国家生态建设做出贡献,具有良好了环保效益和社会效益。
4 结语
国电铜陵电厂的节水工作已取得初步成效,但火电厂节水是一项长期、艰巨、复杂具有深远意义的工作。环保压力日益增大,电厂废水零排放已刻不容缓,如精处理再生废水和脱硫废水回收还有可待挖掘的空间,因此,因根据电厂自身特点,不断发掘新的节水点,坚持不懈,使节水工作迈上一个新台阶。
关键词:火电厂;水务管理;节水
火力发电厂是我国工业用水大户。随着水资源的日益紧张和环保法律的日趋严格,火力发电厂的节水减排势在必行。合理利用水资源,提高水的重复利用率已成为火电厂的紧迫任务。
1 火电厂用水概况
国电铜陵电厂装机容量2X630MW。火电厂水耗主要为锅炉补给水系统用水和工业水用水,以及生活消防用水。2016年该厂总耗水量220万吨,其中工业水用量和除盐水用量分别占全厂用水量的62%和25%,其他用水占13%。电厂排水主要有反应沉淀池排水、空擦滤池反洗排水、树脂再生排水、含煤废水排水、渣水排水、水汽取样排水、机组排水槽排水。其中大部分废水处理设备运行工况差,特别是脱泥系统基本瘫痪,导致大量可回用水外排,回收量很小;化补水树脂再生废水酸碱含量大,很难回收利用;机组排水槽各种废水混合,处理困难,实际回收量很小;输煤和渣水系统产水废水基本无法回用,造成工业水耗量大。
从上述可以看出,电厂用水的问题主要集中在净水系统、化补水系统、废水处理系统。如何减少这些系统的用排水量,是全厂节水的关键。
2 系统节水改造
2.1 净水系统
国电铜陵电厂净水系统采用反应沉淀池加空擦滤池的处理方式。原设计中空擦滤池反洗排污水与反应沉淀池排泥水一起进入污泥池,泥水排放量大,脱泥系统处理困难,造成大量泥水外排浪费。按照每台空擦滤池每天反洗一次,全年运行共排放反洗水约:365×2×100=73000吨。约占原水水量3.1%,造成极大浪费。空擦滤池反洗水取自空擦系统产水,反洗水水质较好,稍加沉淀即可作为工业水补充水,大大减少泥水排放量,降低脱泥系统压力。
化验员对空擦滤池反洗水水质主要参数进行化验,满足工业水水质要求。
改造方案为新建污泥池,将混凝反应沉淀池的排泥水送入污泥池,在新建污泥池中安装搅拌机,使其不在污泥池中沉淀,再通过自吸泵提升后通过原有泥水管道送工业废水的污泥浓缩池,进行污泥浓缩,上清液回工业废水处理系统再处理,底部沉淀的污泥通过污泥泵送离心脱水机脱水,通过离心机,将污泥脱水,脱水后的污泥送煤场掺烧井外排。空擦滤池反洗水回收到原污泥沉淀池,通过清水泵输送到工业水池重复利用,净水系统原水取水量大大减少,每年节约工业用水约7万多吨,经济效益明显。
2.2 化补水系统
国电铜陵电厂化补水系统采用活性碳床加阳床、阴床、混床的制水方式。两台机组运行时用水量大,床体再生频繁,酸碱消耗量大,很不经济。国电铜陵电厂进行了补给水系统改造,在原除盐系统前增加了超滤反渗透装置。
与直接采用阴阳混床除盐相比 ,改为反渗透加阴阳混床除盐后,系统的自用水量相当,在锅炉补给水用量一定的情况下,补给水取用生水量相当。但是,采用阴阳混床的方式,系统产生的废水多为再生废水,水中含有大量酸碱,很难回收利用;而系统改造后排水主要为反渗透浓排水及极少量再生废水。反渗透浓水排水是超滤供水经反渗透膜分离出75%的淡水后的浓缩水,由于原水含盐量较低,浓排水的含盐量一般小于1000mg/L,水质较稳定,具有回用价值。
改造流程如下:经过混凝澄清、过滤后的清水作为化学预脱盐系统的补水水源。通过清水泵提升后送超滤装置处理,处理后的出水进入超滤产水箱作为反渗透系统的水源;通过反渗透给水泵和高压泵将超滤产水箱的水送反渗透装置处理,反渗透装置的淡水作为一级复床+混床除盐系统的水源,经处理后作为全厂热力系统的补水水源,反渗透装置浓水作为脱硫工艺水箱的补水水源。系统流程如下:
补给水系统改造后具有以下优点:(1)系统供水水质提高,提高了水的实际利用率,为机炉等主设备的安全运行提供了更可靠的保证;(2)酸碱耗量减少,经济效益明显提高;(3)操作简单,减轻运行人员工作强度。
2.3 废水处理系统
废水处理系统主要存在两方面问题,系统回收利用需优化及废水设备需完善改造。
系统优化包括生活污水处理系统出水回收、锅炉补给水处理系統排水优化、精处理前置过滤器反洗水回收优化、水汽取样间样水回收优化。
废水设备完善主要包括:含煤废水处理系统、渣水系统。系统设备运行工况差,废水无法完全处理回收,外排造成环保事故,急需对设备进行完善改造。
2.3.1 生活污水处理系统出水回收
全厂生活污水处理后作为全厂绿化水源,但无法被全部消纳;生活污水处理系统出水水质较好,含盐量低,可回收作为脱硫系统用水水源。将现有的工业废水池改造后用作废水缓冲水池,将处理后的生活污水送至废水缓冲水池,再由废水回收泵送至脱硫工艺水箱。
2.3.2 锅炉补给水处理系统排水优化
锅炉补给水系统排水主要来自于过滤器的反洗排水和化学再生废水,根据规划,将过滤器的反洗排水收集到初沉池,通过初沉池的回收泵,将废水提升到工业水池,实现资源化利用。对于化学再生废水,对化学除盐系统的中排水进行连接,将中排水通过管道直接回收到化学中和池的进口,再通过中和水泵送工业废水处理系统进行处理,处理后回用。
2.3.3 精处理前置过滤器反洗水回收优化
精处理前置过滤器的反洗排水水质优良,排入精处理反洗回收水池,利用原有回收水泵,并安装回收管道,送至原水池,进行回收。
2.3.4 水汽取样间样水回收优化
水汽取样间样水水质优良,新建一个收集池进行回收,利用回用水泵输送至脱硫工艺水箱进行回收利用。
2.3.5 除渣系统完善化改造
高效浓缩机和缓冲水池底部沉积的渣、灰及其它沉积物一同排放到排泥沟。在水流的作用下,灰渣一起排入渣水收集池,灰渣在渣水收集池中沉淀,沉淀的灰渣,通过抓斗抓出灰渣水收集池,上清液通过溢流的方式溢流到过渡水池,再经过渡提升泵提升后送净化处理系统进行混凝澄清及过滤处理,处理后的清水进入清水池,并通过提升水泵送至除渣系统的缓冲水池,作为除渣系统的链条冲洗水,炉底水封水源。为保证除渣系统稳定运行,渣水处理系统需保证出水水质稳定,如系统出水不合格可自动回流至过渡水池再进行处理。
3 经济性分析
节水改造后,2017年01月至2018年12月原水消耗量由234万吨减少到158万吨。节水改造实施后,废水复用率大大提高,化学原水取水量大大减少,给公司带来可观的直接经济效益。
只按照原水处理成本计算:每吨原水处理成本约2元
一年节约原水取水234-158=76万吨
可节约原水处理费用约88万吨*3=264万元
也带来了间接经济效益:提高了废水复用率,降低了化学原水取水量,为铜陵电厂废水零排放打下坚实基础,为国家生态建设做出贡献,具有良好了环保效益和社会效益。
4 结语
国电铜陵电厂的节水工作已取得初步成效,但火电厂节水是一项长期、艰巨、复杂具有深远意义的工作。环保压力日益增大,电厂废水零排放已刻不容缓,如精处理再生废水和脱硫废水回收还有可待挖掘的空间,因此,因根据电厂自身特点,不断发掘新的节水点,坚持不懈,使节水工作迈上一个新台阶。