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【摘 要】随着承钢大高炉的建设和投产,为保证各高炉的稳定运行,汽轮鼓风机站采建拨风系统,稳定供风——即在两座以上高炉的情况下,一台高炉鼓风机因故障停机或转入安全运行模式时,由另一台风机分拨部分风量确保高炉正常休风,避免高炉灌风口等恶性事故的发生。
【关键词】高炉;拨风系统;稳定供风
一、概述拨风系统的构成
当前现状,AV71鼓风机给1#(1260立)高炉供风,AV90鼓风机给5#(2500立)高炉供风。1#高炉与5#高炉联络拨风系统由拨风管道、两个电动拨风蝶阀阀门(DN700)、一个气动快开蝶阀(DN700,开阀时间秒)组成(见图一)。电动蝶阀可就地操作也可计算机集中
操作:就地操作箱设有操作方式选择开关(就地、PLC、零位)及开阀按钮、关阀按钮和停止按钮。就地操作为开阀、关阀直接到位;控制室可在风机计算机上操作,电动蝶阀设置为点动操作,气动蝶阀设在风机计算机上手动操作。
二、拨风情况的数据分析
2007年2月5日6#汽轮鼓风机(AV90)事故停机,2500立高炉供风中断,紧急时刻,立即通过4#汽轮鼓风机(AV71)实施拨风操作,避免了2500立高炉灌炉事故发生。具体参数变化情况如下:
1、AV90风机及2500高炉风量变化情况:2月5日17时29分29秒,AV90停机,风压由0.340MPa快速下降(参考图二)。大约10秒后立即组织用AV71风机系统实行拨风,先关AV90机组送风电动阀和GHH机组送风电动阀,之后在全开GHH机组至2500高炉送风电动联络阀的同时,视AV71风机工况、负荷、设备参数变化情况,点动逐渐打开GHH机组至1260高炉送风电动联络阀。17时31分41秒,风压下降至0.137MPa时开始逐渐回升,升至0.192MPa后又缓慢下降,最終稳定在0.169MPa左右。
2、AV71机组变化情况:在拨风过程中,AV71机组风压降低、风量同时增大,风机送风流量由2850m3/min增大到4050m3/min左右,最高流量达到4200m3/min,喉部压差由5.76kPa升至14.13kPa;根据风压变化手动调节静叶开度由44.4度调整到72.8度,蒸汽流量由52t/h稍有降低,调静叶后逐渐升到58t/h,最大进汽量达到94t/h,一般稳定在78t/h左右(机组额定进汽量为123t/h),没有超载。机组轴瓦振动、温度较前下降,但基本平稳。
三、拨风系统可行性的分析
1、可行性:2月5日拨风是通过GHH机组给1260和2500高炉联络电动阀门(DN1100)实现的,事故高炉风压由 0.340MPa 下降到 0.137MPa 用时2分12秒,AV71风机给两座高炉供风最大为 4100-4200m3/min,一般在 4050m3/min 左右,机组不超负荷;当时1260、2500高炉均降风压运行,备用机组启机后恢复正常;根据以往供风经验数据,高炉供风压力只要保持 0.100MPa 以上,高炉不会灌风口。
2、拨风能力:1260高炉 0.120MPa风压对应风量约 1400m3/min,2500高炉 0.120MPa风压对应风量约1800m3/min,两高炉风量之和为 3200m3/min 左右,此工况下GHH、AV71、AV90机组均有能力实现拨风。任一台机组发生事故停机,由风机岗位人员在2分钟内快速打开拨风气动阀,通过调整另一机组静叶,将两高炉风压控制在0.110MPa--0.120MPa之间。
3、拨风时效性:风机事故停机后,高炉风压下降有一定时间,只要岗位精力时刻高度集中,技术扎实,判断准确,反应敏锐,在2分钟内(暂定)完成拨风操作。电动蝶阀全开阀时间----分---秒,气动蝶阀全开阀时间---分---秒,完全能满足拨风要求。
四、结论
通过实际的验证,高炉拨风控制装置的各项功能指标达到设计要求且性能稳定,能够起到高炉冷风供应应急保障作用,避免高炉断风及风口灌渣事故的发生。该装置工艺设计科学、配置合理、操作简便,能够适用于大、中、小各类高炉,为高炉稳定生产起到了重要作用。
参考文献:
[1]郭楠.高炉机械设备管理过程中存在的问题与解决措施[J].科技致富向导,2013.
(作者单位:河钢集团承钢公司)
【关键词】高炉;拨风系统;稳定供风
一、概述拨风系统的构成
当前现状,AV71鼓风机给1#(1260立)高炉供风,AV90鼓风机给5#(2500立)高炉供风。1#高炉与5#高炉联络拨风系统由拨风管道、两个电动拨风蝶阀阀门(DN700)、一个气动快开蝶阀(DN700,开阀时间秒)组成(见图一)。电动蝶阀可就地操作也可计算机集中
操作:就地操作箱设有操作方式选择开关(就地、PLC、零位)及开阀按钮、关阀按钮和停止按钮。就地操作为开阀、关阀直接到位;控制室可在风机计算机上操作,电动蝶阀设置为点动操作,气动蝶阀设在风机计算机上手动操作。
二、拨风情况的数据分析
2007年2月5日6#汽轮鼓风机(AV90)事故停机,2500立高炉供风中断,紧急时刻,立即通过4#汽轮鼓风机(AV71)实施拨风操作,避免了2500立高炉灌炉事故发生。具体参数变化情况如下:
1、AV90风机及2500高炉风量变化情况:2月5日17时29分29秒,AV90停机,风压由0.340MPa快速下降(参考图二)。大约10秒后立即组织用AV71风机系统实行拨风,先关AV90机组送风电动阀和GHH机组送风电动阀,之后在全开GHH机组至2500高炉送风电动联络阀的同时,视AV71风机工况、负荷、设备参数变化情况,点动逐渐打开GHH机组至1260高炉送风电动联络阀。17时31分41秒,风压下降至0.137MPa时开始逐渐回升,升至0.192MPa后又缓慢下降,最終稳定在0.169MPa左右。
2、AV71机组变化情况:在拨风过程中,AV71机组风压降低、风量同时增大,风机送风流量由2850m3/min增大到4050m3/min左右,最高流量达到4200m3/min,喉部压差由5.76kPa升至14.13kPa;根据风压变化手动调节静叶开度由44.4度调整到72.8度,蒸汽流量由52t/h稍有降低,调静叶后逐渐升到58t/h,最大进汽量达到94t/h,一般稳定在78t/h左右(机组额定进汽量为123t/h),没有超载。机组轴瓦振动、温度较前下降,但基本平稳。
三、拨风系统可行性的分析
1、可行性:2月5日拨风是通过GHH机组给1260和2500高炉联络电动阀门(DN1100)实现的,事故高炉风压由 0.340MPa 下降到 0.137MPa 用时2分12秒,AV71风机给两座高炉供风最大为 4100-4200m3/min,一般在 4050m3/min 左右,机组不超负荷;当时1260、2500高炉均降风压运行,备用机组启机后恢复正常;根据以往供风经验数据,高炉供风压力只要保持 0.100MPa 以上,高炉不会灌风口。
2、拨风能力:1260高炉 0.120MPa风压对应风量约 1400m3/min,2500高炉 0.120MPa风压对应风量约1800m3/min,两高炉风量之和为 3200m3/min 左右,此工况下GHH、AV71、AV90机组均有能力实现拨风。任一台机组发生事故停机,由风机岗位人员在2分钟内快速打开拨风气动阀,通过调整另一机组静叶,将两高炉风压控制在0.110MPa--0.120MPa之间。
3、拨风时效性:风机事故停机后,高炉风压下降有一定时间,只要岗位精力时刻高度集中,技术扎实,判断准确,反应敏锐,在2分钟内(暂定)完成拨风操作。电动蝶阀全开阀时间----分---秒,气动蝶阀全开阀时间---分---秒,完全能满足拨风要求。
四、结论
通过实际的验证,高炉拨风控制装置的各项功能指标达到设计要求且性能稳定,能够起到高炉冷风供应应急保障作用,避免高炉断风及风口灌渣事故的发生。该装置工艺设计科学、配置合理、操作简便,能够适用于大、中、小各类高炉,为高炉稳定生产起到了重要作用。
参考文献:
[1]郭楠.高炉机械设备管理过程中存在的问题与解决措施[J].科技致富向导,2013.
(作者单位:河钢集团承钢公司)