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摘要:2008年,胜利油田纯梁采油厂为了缓解天然气紧张局面,避免天然气资源浪费和环境污染,科研人员对纯梁首站原油伴生气系统进行了深入细致的研究,采用密闭抽气、自动化控制、PLC逻辑调节天然气压缩机转速和“双位”控制方案,安全利用原油伴生资源,实现效益、安全环保双丰收。运行几年来,收到了良好的效果。
关键词:密闭抽气、自动化控制、PLC逻辑调节、“双位”控制,减少污染 本质安全
中圖分类号:P754文献标识码: A
一、背景、目的和适用范围
纯梁采油厂首站于1985年投产,是采油厂唯一的一座油气水泥综合处理站。2004年首站也曾安装过大罐抽气装置,但由于自动化水平低,大罐及其附属设备存在较大安全隐患,抽气效果差,抽气系统因故障多时常停运,于2008年停止使用。停用后的原油储罐虽然装有呼吸阀、安全阀,但夏季因气温高油气溢出量大,导致罐内油气压力升高,从呼吸阀或安全阀溢出,溢出的天然气弥漫在大罐周围,对首站的安全生产构成较大威胁,而且浪费了大量天然气资源。2010年,采油厂天然气供不应求,为缓解天然气紧张局面,充分利用原油伴生能源,减少环境污染,保障首站安全生产,采油厂结合首站实际,对大罐伴生气回收系统再次论证研究,采取全自动和“双位”调节措施,安全、高效地利用了天然气资源。该装置可广泛应用于各类油气站库、接转站,能有效利用油气伴生资源,减少环境污染。
二、要点、内容描述
大罐抽气要解决的关键问题是:大罐内气压控制在合理的范围内,安全输送原油中析出的伴生气资源,实现安全环保和效益的双赢。采取的技术手段是:装置配备一次仪表微差压变送器和多功能控制柜。微差压变送器实时检测抽气管网的压力,通过调节仪、变频器调节压缩机的转速,确保大罐内压力稳定在设定的范围内。
(一)气源分析。由于采油厂气井生产的气层气被沿途生产单位消耗,无法进入纯梁天然气管网,采油厂基地附近生产和居民生活用气只能靠首站伴生气供给。首站伴生气还要供纯梁液化气站生产混合烃,2007年曾因首站伴生气不足,液化气站被迫停运。要想满足液化气站和居民生活用气需要,必须采取有效措施提高首站伴生气产量,大罐抽气项目便应运而生。
(二)工作原理。
1、大罐抽气装置就是通过油罐烃蒸汽回收工艺密闭处理,在大罐顶部透光孔处引出抽气管路,用天然气压缩机对大罐进行抽气,收集的大罐挥发气经冷却、分离、压缩后外输。
2、大罐为了保证安全生产,装置设有一次仪表微差压变送器和多功能控制柜。微差压变送器实时检测抽气管网的压力,输出 4~20mA信号,通过调节仪、变频器调节压缩机的转速,保证进口压力为正压值。
3、 随着油罐气的变化软启停压缩机,并根据气量变化调节压缩机转速。当第一台压缩机变频运行,气量增加时,可以软启第二台压缩机变频运行;当油罐压力到5OOPa时,自动报警,水封罐放空;压力达到2000Pa时,罐顶上原有的机械呼吸阀及液压安全阀放空。当油罐气量减少,油罐压力下降到15OPa时,自动报警,自力式补气调节阀自动打开,进行补气;当气量继续下降到100 Pa时,自动报警,停机;压力下降到50Pa时,开手动补气;当压力回升到450Pa时,自动起压缩机进行抽气,始终稳定油罐压力在100~450Pa,确保油罐安全。
4、 大罐抽气装置带自动控制系统,采用闭环变频控制方式,通过压缩机入口压力来调节压缩机的转速。变频控制柜采用一控二的方式,同时保留工频运行方式,这样实现每台压缩机工变频转换,保证生产的正常运行。
5、纯梁轻烃装置生产的稳定轻烃尚含部分石油液化气,在排污水及装车过程中这些液化气及部分轻油的损失,既造成环境污染和效益的损失,又给排污及装车带来安全隐患。为了提高液化气产量,提高整个装置的总体效益,将稳定轻烃进行深稳定,即把稳定轻烃所含液化气进行回收。为此需对稳定轻烃进液化塔之前进行脱水处理 。为了确保既节约投资又解决问题,在脱水工艺中选用为了微差压变送器控制的自动切水装置。微差压变送器实时检测油水分离情况,输出 4~20mA信号,通过调节仪调节切水器的切水情况,保证切水效果。
三、大罐抽气实施效果
(一)在压缩机的进气口和排气口增加大容量的分离罐和缓冲罐,压缩机运转平稳;增加压缩机填料尾气的回收结构,压缩机无泄漏。
(二)使用新工艺、新材料改进压缩机填料密封,压缩机磨损少延长了使用寿命;压缩机无故障运行8000小时以上。
(三)对压缩机的刮油环进行改进,运行中未出现轻质油进入曲轴箱污染机油状况。
(四)自动系统运行可靠, PLC逻辑控制器完成整套装置的全自动运行; PLD调节仪根据气压变化随时调节压缩机的转速。压缩机实现循环启停。
(五)双位式”控制应用效果好,大罐压力始终在150Pa~450Pa之间运行,保障了整个系统的安全可靠运行。
四、经济效益
本装置全年运行。每天平均处理2800方天然气,产轻质油3吨,液化气1吨,每天多外供天然气2000方,按目前产品价格核算,年创经济效益为:
总效益=(3×0.5+1×0.5+2000×0.0002)×365=876万元。
在产生可观经济效益的同时,减少油气挥发对环境的污染,保证站内安全生产。
五、获奖与建议
获国家使用新型专利。成果获奖日期及名称:ZL20020149675.32006.10。
张祥林纯梁采油厂油气集输大队安全股股长工程师;
关键词:密闭抽气、自动化控制、PLC逻辑调节、“双位”控制,减少污染 本质安全
中圖分类号:P754文献标识码: A
一、背景、目的和适用范围
纯梁采油厂首站于1985年投产,是采油厂唯一的一座油气水泥综合处理站。2004年首站也曾安装过大罐抽气装置,但由于自动化水平低,大罐及其附属设备存在较大安全隐患,抽气效果差,抽气系统因故障多时常停运,于2008年停止使用。停用后的原油储罐虽然装有呼吸阀、安全阀,但夏季因气温高油气溢出量大,导致罐内油气压力升高,从呼吸阀或安全阀溢出,溢出的天然气弥漫在大罐周围,对首站的安全生产构成较大威胁,而且浪费了大量天然气资源。2010年,采油厂天然气供不应求,为缓解天然气紧张局面,充分利用原油伴生能源,减少环境污染,保障首站安全生产,采油厂结合首站实际,对大罐伴生气回收系统再次论证研究,采取全自动和“双位”调节措施,安全、高效地利用了天然气资源。该装置可广泛应用于各类油气站库、接转站,能有效利用油气伴生资源,减少环境污染。
二、要点、内容描述
大罐抽气要解决的关键问题是:大罐内气压控制在合理的范围内,安全输送原油中析出的伴生气资源,实现安全环保和效益的双赢。采取的技术手段是:装置配备一次仪表微差压变送器和多功能控制柜。微差压变送器实时检测抽气管网的压力,通过调节仪、变频器调节压缩机的转速,确保大罐内压力稳定在设定的范围内。
(一)气源分析。由于采油厂气井生产的气层气被沿途生产单位消耗,无法进入纯梁天然气管网,采油厂基地附近生产和居民生活用气只能靠首站伴生气供给。首站伴生气还要供纯梁液化气站生产混合烃,2007年曾因首站伴生气不足,液化气站被迫停运。要想满足液化气站和居民生活用气需要,必须采取有效措施提高首站伴生气产量,大罐抽气项目便应运而生。
(二)工作原理。
1、大罐抽气装置就是通过油罐烃蒸汽回收工艺密闭处理,在大罐顶部透光孔处引出抽气管路,用天然气压缩机对大罐进行抽气,收集的大罐挥发气经冷却、分离、压缩后外输。
2、大罐为了保证安全生产,装置设有一次仪表微差压变送器和多功能控制柜。微差压变送器实时检测抽气管网的压力,输出 4~20mA信号,通过调节仪、变频器调节压缩机的转速,保证进口压力为正压值。
3、 随着油罐气的变化软启停压缩机,并根据气量变化调节压缩机转速。当第一台压缩机变频运行,气量增加时,可以软启第二台压缩机变频运行;当油罐压力到5OOPa时,自动报警,水封罐放空;压力达到2000Pa时,罐顶上原有的机械呼吸阀及液压安全阀放空。当油罐气量减少,油罐压力下降到15OPa时,自动报警,自力式补气调节阀自动打开,进行补气;当气量继续下降到100 Pa时,自动报警,停机;压力下降到50Pa时,开手动补气;当压力回升到450Pa时,自动起压缩机进行抽气,始终稳定油罐压力在100~450Pa,确保油罐安全。
4、 大罐抽气装置带自动控制系统,采用闭环变频控制方式,通过压缩机入口压力来调节压缩机的转速。变频控制柜采用一控二的方式,同时保留工频运行方式,这样实现每台压缩机工变频转换,保证生产的正常运行。
5、纯梁轻烃装置生产的稳定轻烃尚含部分石油液化气,在排污水及装车过程中这些液化气及部分轻油的损失,既造成环境污染和效益的损失,又给排污及装车带来安全隐患。为了提高液化气产量,提高整个装置的总体效益,将稳定轻烃进行深稳定,即把稳定轻烃所含液化气进行回收。为此需对稳定轻烃进液化塔之前进行脱水处理 。为了确保既节约投资又解决问题,在脱水工艺中选用为了微差压变送器控制的自动切水装置。微差压变送器实时检测油水分离情况,输出 4~20mA信号,通过调节仪调节切水器的切水情况,保证切水效果。
三、大罐抽气实施效果
(一)在压缩机的进气口和排气口增加大容量的分离罐和缓冲罐,压缩机运转平稳;增加压缩机填料尾气的回收结构,压缩机无泄漏。
(二)使用新工艺、新材料改进压缩机填料密封,压缩机磨损少延长了使用寿命;压缩机无故障运行8000小时以上。
(三)对压缩机的刮油环进行改进,运行中未出现轻质油进入曲轴箱污染机油状况。
(四)自动系统运行可靠, PLC逻辑控制器完成整套装置的全自动运行; PLD调节仪根据气压变化随时调节压缩机的转速。压缩机实现循环启停。
(五)双位式”控制应用效果好,大罐压力始终在150Pa~450Pa之间运行,保障了整个系统的安全可靠运行。
四、经济效益
本装置全年运行。每天平均处理2800方天然气,产轻质油3吨,液化气1吨,每天多外供天然气2000方,按目前产品价格核算,年创经济效益为:
总效益=(3×0.5+1×0.5+2000×0.0002)×365=876万元。
在产生可观经济效益的同时,减少油气挥发对环境的污染,保证站内安全生产。
五、获奖与建议
获国家使用新型专利。成果获奖日期及名称:ZL20020149675.32006.10。
张祥林纯梁采油厂油气集输大队安全股股长工程师;