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[摘 要]锦98块位于辽河断陷盆地西部凹陷西斜坡的西南部,开发目的层为杜家台油层。锦98杜家台油层在开发的过程中,存在储层物性差,渗透率低等问题,在此基础上提出增压注水措施,措施后油井液面得到有效恢复,为今后该区块油井综合治理提供依据。
[关键词]锦98块;增注;优化注采
中图分类号:TE357.6 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)37-0061-01
1区块概况
1.1地质概况
杜家台油层为一套受中生界复杂古地形控制影响下、多水系形成的扇三角洲前缘亚相沉积。受古地形控制,由北到南,砂体变厚,岩性以中砂岩、不等粒砂岩为主,孔隙类型主要有粒间孔和粒内孔,颗粒间接触关系以点接触为主。胶结类型为孔隙型和接触型,油藏埋深在-1410~-1520m,平均孔隙度为24.3%,平均渗透率为263.6×10-3μm2,泥质含量高,平均为11.8%。油层分布总体上表现为由南向北逐渐变厚,油层单层最大厚度为6.5米,最小为1.0米,平均单层厚度为3.53米。原油密度为0.9284g/cm3,原油粘度(50℃)為31.23mPa·s,地层水总矿化度3981.01mg/L,水型为NaHCO3。 原始地层压力为14.96MPa,饱和压力12.8MPa(据12-226井),油气比为26.3t/m3。
1.2开发简史及现状
1979年10月投入开发,1988年以300-400m井距完钻了11-005、12-06、13-6井并投产,获得了初期日产油166t/d,年产油2.04×104t。 1996年 3月断块因供液差全面停产,采出程度11.6%。2002年在地质资料复查和精细油藏描述的基础上,加密部署了8口调整井,其中油井6口,水井2口,断块实现了二次开发。初期日产油205t/d,年产油1.1364×104t,区块采油速度提高至7.5%,从而使区块产能得到全面恢复。2003年在重新落实构造的基础上,扩边区部署9口调整井,其中油井5口,水井2口,初期日产油159t/d,年产油3.46×104t。
截止到2017年6月全块共有油井12口,开井7口,日产液40t/d,日产油9t/d,综合含水58.3%,平均动液面1157m。共有水井7口,开井1口,日注水平22m3/d。
2目前存在问题
2.1储层物性差
锦98杜家台区块呈现出低产低液的状况,锦98杜家台油层孔隙度为24.3%,平均渗透率为263.6×10-3um2,为低孔低渗油气藏。砂岩连通系数较低,断块油层连通性较差,导致水驱效果差,油井压力恢复比较缓慢。
2.2井况差影响区块开发效果
锦98块杜开采时间久,油井出砂、出蜡问题日益严重,问题井逐年增多,因此井况差也成为制约区块开发的主要因素,区块油水井总井20口,发生套变落物合计12井次。
2.3目前注水开发效果差
从注水动态分析上看,因成藏方向以及油层非均质性的影响, 成藏方向两侧的油井注水受效差,供液差,油井低液低产。
3稳产做法
针对这些问题,我们做了以下两方面工作,来提高储量控制程度和水井利用率,恢复水井生产效果。
3.1实施酸化措施改善油层渗透性
针对锦98块油层物性较差,油层连通系数仅47%,大部分注水井地层压力升高。为保持目前注水效率,2017年共实施2井次酸化解堵增注措施,见效2井次,措施后日注水由0t/d上升到73t/d,取得了较好的效果。
酸化工艺措施作用机理:溶蚀基岩的某些矿物成份,改善岩石内部孔道的连通性,提高渗流能力。
3.2增加高压注水地面配套辅助设备,恢复注水6井次
4效果分析
4.1油藏井网得到进一步完善通过对停注井的复注,油藏平面上储量控制程度显著提高,开发效果明显变好,油井平均动液面由1000m提升至890m,区块日产油由9t/d提高至目前14.8t/d。
4.2水井在用率提高水井开井数从1口上升到7口。水井在用率从治理前的5%,上升到治理后的35%,水井在用率提高了30%。
5经济效益
通过以上两项措施的实施已累计增油961t,创经济效益358.93×104元
6结论及认识
(1)酸化处理是一项成本较低施工简便的增产措施。
(2)优化注采调整,保证有效注采比是保持注水开发区块稳产的关键。
(3)锦98块为辽河油田低渗透油藏的典型代表,成功实施酸化增注措施,油层生产参数改善,为同类型油藏的开发调整提供了重要的现场依据。
参考文献
[1]孙娜;低渗透油藏水驱开发效果综合评价方法研究与应用;特种油气藏;2008年6期
[2]张厚福,张万选.石油地质学.北京:石油工业出版社,1989
[关键词]锦98块;增注;优化注采
中图分类号:TE357.6 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)37-0061-01
1区块概况
1.1地质概况
杜家台油层为一套受中生界复杂古地形控制影响下、多水系形成的扇三角洲前缘亚相沉积。受古地形控制,由北到南,砂体变厚,岩性以中砂岩、不等粒砂岩为主,孔隙类型主要有粒间孔和粒内孔,颗粒间接触关系以点接触为主。胶结类型为孔隙型和接触型,油藏埋深在-1410~-1520m,平均孔隙度为24.3%,平均渗透率为263.6×10-3μm2,泥质含量高,平均为11.8%。油层分布总体上表现为由南向北逐渐变厚,油层单层最大厚度为6.5米,最小为1.0米,平均单层厚度为3.53米。原油密度为0.9284g/cm3,原油粘度(50℃)為31.23mPa·s,地层水总矿化度3981.01mg/L,水型为NaHCO3。 原始地层压力为14.96MPa,饱和压力12.8MPa(据12-226井),油气比为26.3t/m3。
1.2开发简史及现状
1979年10月投入开发,1988年以300-400m井距完钻了11-005、12-06、13-6井并投产,获得了初期日产油166t/d,年产油2.04×104t。 1996年 3月断块因供液差全面停产,采出程度11.6%。2002年在地质资料复查和精细油藏描述的基础上,加密部署了8口调整井,其中油井6口,水井2口,断块实现了二次开发。初期日产油205t/d,年产油1.1364×104t,区块采油速度提高至7.5%,从而使区块产能得到全面恢复。2003年在重新落实构造的基础上,扩边区部署9口调整井,其中油井5口,水井2口,初期日产油159t/d,年产油3.46×104t。
截止到2017年6月全块共有油井12口,开井7口,日产液40t/d,日产油9t/d,综合含水58.3%,平均动液面1157m。共有水井7口,开井1口,日注水平22m3/d。
2目前存在问题
2.1储层物性差
锦98杜家台区块呈现出低产低液的状况,锦98杜家台油层孔隙度为24.3%,平均渗透率为263.6×10-3um2,为低孔低渗油气藏。砂岩连通系数较低,断块油层连通性较差,导致水驱效果差,油井压力恢复比较缓慢。
2.2井况差影响区块开发效果
锦98块杜开采时间久,油井出砂、出蜡问题日益严重,问题井逐年增多,因此井况差也成为制约区块开发的主要因素,区块油水井总井20口,发生套变落物合计12井次。
2.3目前注水开发效果差
从注水动态分析上看,因成藏方向以及油层非均质性的影响, 成藏方向两侧的油井注水受效差,供液差,油井低液低产。
3稳产做法
针对这些问题,我们做了以下两方面工作,来提高储量控制程度和水井利用率,恢复水井生产效果。
3.1实施酸化措施改善油层渗透性
针对锦98块油层物性较差,油层连通系数仅47%,大部分注水井地层压力升高。为保持目前注水效率,2017年共实施2井次酸化解堵增注措施,见效2井次,措施后日注水由0t/d上升到73t/d,取得了较好的效果。
酸化工艺措施作用机理:溶蚀基岩的某些矿物成份,改善岩石内部孔道的连通性,提高渗流能力。
3.2增加高压注水地面配套辅助设备,恢复注水6井次
4效果分析
4.1油藏井网得到进一步完善通过对停注井的复注,油藏平面上储量控制程度显著提高,开发效果明显变好,油井平均动液面由1000m提升至890m,区块日产油由9t/d提高至目前14.8t/d。
4.2水井在用率提高水井开井数从1口上升到7口。水井在用率从治理前的5%,上升到治理后的35%,水井在用率提高了30%。
5经济效益
通过以上两项措施的实施已累计增油961t,创经济效益358.93×104元
6结论及认识
(1)酸化处理是一项成本较低施工简便的增产措施。
(2)优化注采调整,保证有效注采比是保持注水开发区块稳产的关键。
(3)锦98块为辽河油田低渗透油藏的典型代表,成功实施酸化增注措施,油层生产参数改善,为同类型油藏的开发调整提供了重要的现场依据。
参考文献
[1]孙娜;低渗透油藏水驱开发效果综合评价方法研究与应用;特种油气藏;2008年6期
[2]张厚福,张万选.石油地质学.北京:石油工业出版社,1989