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[摘 要]由于工作面倾斜长度距离较短,造成接续紧张,成本支出增加,而适当的增加工作面长度,可有效的控制并降低成本,还可减轻工人的劳动强度,减少搬家次数,为同类条件下的薄煤层矿区提供新的经验。
[关键词]工作面 成本 效益
中图分类号:TD 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2013)08-176-01
一、矿井概况
新建矿区共有可采煤层十层,煤层平均厚度为0.6m~1.5m,属薄煤层或中厚煤层,煤层倾角为3°~26°,煤层形态呈单斜构造,起伏变化不大,属于稳定煤层,大部分煤层顶板都很平整。新建煤矿设计生产能力为120万吨/年,实际生产能力己连续16年突破200万吨/年。共有六组采煤队,采煤方法以走向长壁采煤方法。
二、合理确定采煤工作面长度
新建煤矿采煤工作面均使用SGW—110c型或SGW—150c型刮板输送机运煤。随着采煤装备水平和生产管理水平的不断提高,我矿的回采速度不断加快,采煤工作面长度过短的弊端也就日益显现出来:一是工作面循环量大,工人劳动强度大,工作面产量低;二是回采速度快,搬家次数多,影响正常生产;三是回采速度比掘进速度快,导致采掘失调,出现压层等采现象,严重影响生产能力的提高;四是掘进率高,浪费大量的人力、物力和财力。根据上述因素,经过认真细致地研究论证,决定适当增加采煤工作面长度,将二采区98层的一个采煤工作面长度设计由原来的160米增至200米,工作面采用SGW—150c型刮板输送机运煤。该工作面为走向长壁后退式采煤,煤层厚度为0.9m~1.1m,煤层倾角为8°,经过近一年的生产实践表明,适当增加工作面长度,克服了以往短工作面的不少缺点。于是,我矿将这一技术推广到其它煤层和采区,全年产量穩步提高。不但保持了200万吨/年的生产能力,而且节省了大量的资金和设备,为全矿创造了巨大的经济效益。
三、技术经济分析
新建煤矿有六组采煤工作面的长度比原设计增大,与原设计相比,新技术具有如以下优点:
1、提高了工作面产量
因为增加了工作面长度,从而增大了循环周期,减少了循环次数,节省了移溜子的时间,降低了工人的劳动强度,还增加了纯出货时间,提高了工作面的产量。这顶技术的应用,使每个工作面与原设计相比,产量均提高了5%~10%。
2、降低了搬家次数,提高了设备利用率
如果按原设计工作面长度回采,平均每个工作面只能回采7~8个月,增加工作面长度后,平均每个工作面回采期能达到10~12个月,这不仅减少了搬家次数,提高了设备的利用率。
3、缓解了接续,保持了生产能力
增加工作面长度后,相应地提高了区段的 采时间,这为施工备用回采工作面提供了充足的准备时间,使采煤工作面能够正常接续,从而保持了生产能力不下降。如九采区85层左一区段,该煤层厚度为1.2米,若掘进按原设计(工作面长度为160m)施工,该工作面只能回采十个月,而按正常的掘进施工速度,该工作面的备用工作面至少需要十三个月才能完成,这势必影响采煤队的正常接续。为此,将87层左一区段工作面的长度设计为220米,使该区段的回采时间增加到十四个月,这样就完全能够满足掘进队的施工时间,保证了采煤队的正常接续,而实践也证明,如此设计是完全可行的。
4、降低了掘进率,节省了资金
由于每个采煤工作面长度增加了20-60米,就一个煤层而言,回采四片煤就可以少施工长达1000多米的巷道,不仅降低了掘进率,相应地也节省了施工1000多米巷道的人力、物力和财力。新建煤矿全年少施工巷道2000多米,若掘进单价按800元/米计算,每年节约资金160多万元。
5、降低了吨煤成本,提高了经济效益
由于减少了搬家次数,提高了皮带、电机等设备的利用率,减少了掘进工程量,如今的吨煤成本己由原来的368.12元/ 吨降至336.35元/ 吨。
四、结论
新建矿的开采实践表明:(1)从实际出发,适当增加采煤工作面的长度是可行的;(2)采煤工作面长度的增加,要按设备的性能确定,不然,就会由于设备超负荷而影响正常生产。如厚度为1.0m_1.3m的煤层,如果工作面采用SGW-150c型刮板输送机,工作面长度可设计为220m-230m;(3)只有顶、底板都平整的工作面,才可适当增加工作面长度;不然,断层较多、底板不平的工作面就会由于工作面过长而造成刮板输送机负荷增大,发生机械故障,影响正常生产;(4)因其工作面刮板输送机运距长,负荷增大,容易发生机械故障,一定要加强工作面刮板输送机的维修和管理;(5)顶板破碎的煤层,工作面不可布置过长。以推进度快,对顶板管理有利。
参考文献:
[1] 徐永圻 煤矿开采学 [M]. 徐州:中国矿业大学出版社,1999.8
[2] 李景霞 张立新 地质实践教程 [M]. 哈尔滨:哈尔滨地图出版社,2010.3
[3] 王 青 史维祥 采矿学 [M]. 北京:冶金工业出版社 2001.1
[关键词]工作面 成本 效益
中图分类号:TD 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2013)08-176-01
一、矿井概况
新建矿区共有可采煤层十层,煤层平均厚度为0.6m~1.5m,属薄煤层或中厚煤层,煤层倾角为3°~26°,煤层形态呈单斜构造,起伏变化不大,属于稳定煤层,大部分煤层顶板都很平整。新建煤矿设计生产能力为120万吨/年,实际生产能力己连续16年突破200万吨/年。共有六组采煤队,采煤方法以走向长壁采煤方法。
二、合理确定采煤工作面长度
新建煤矿采煤工作面均使用SGW—110c型或SGW—150c型刮板输送机运煤。随着采煤装备水平和生产管理水平的不断提高,我矿的回采速度不断加快,采煤工作面长度过短的弊端也就日益显现出来:一是工作面循环量大,工人劳动强度大,工作面产量低;二是回采速度快,搬家次数多,影响正常生产;三是回采速度比掘进速度快,导致采掘失调,出现压层等采现象,严重影响生产能力的提高;四是掘进率高,浪费大量的人力、物力和财力。根据上述因素,经过认真细致地研究论证,决定适当增加采煤工作面长度,将二采区98层的一个采煤工作面长度设计由原来的160米增至200米,工作面采用SGW—150c型刮板输送机运煤。该工作面为走向长壁后退式采煤,煤层厚度为0.9m~1.1m,煤层倾角为8°,经过近一年的生产实践表明,适当增加工作面长度,克服了以往短工作面的不少缺点。于是,我矿将这一技术推广到其它煤层和采区,全年产量穩步提高。不但保持了200万吨/年的生产能力,而且节省了大量的资金和设备,为全矿创造了巨大的经济效益。
三、技术经济分析
新建煤矿有六组采煤工作面的长度比原设计增大,与原设计相比,新技术具有如以下优点:
1、提高了工作面产量
因为增加了工作面长度,从而增大了循环周期,减少了循环次数,节省了移溜子的时间,降低了工人的劳动强度,还增加了纯出货时间,提高了工作面的产量。这顶技术的应用,使每个工作面与原设计相比,产量均提高了5%~10%。
2、降低了搬家次数,提高了设备利用率
如果按原设计工作面长度回采,平均每个工作面只能回采7~8个月,增加工作面长度后,平均每个工作面回采期能达到10~12个月,这不仅减少了搬家次数,提高了设备的利用率。
3、缓解了接续,保持了生产能力
增加工作面长度后,相应地提高了区段的 采时间,这为施工备用回采工作面提供了充足的准备时间,使采煤工作面能够正常接续,从而保持了生产能力不下降。如九采区85层左一区段,该煤层厚度为1.2米,若掘进按原设计(工作面长度为160m)施工,该工作面只能回采十个月,而按正常的掘进施工速度,该工作面的备用工作面至少需要十三个月才能完成,这势必影响采煤队的正常接续。为此,将87层左一区段工作面的长度设计为220米,使该区段的回采时间增加到十四个月,这样就完全能够满足掘进队的施工时间,保证了采煤队的正常接续,而实践也证明,如此设计是完全可行的。
4、降低了掘进率,节省了资金
由于每个采煤工作面长度增加了20-60米,就一个煤层而言,回采四片煤就可以少施工长达1000多米的巷道,不仅降低了掘进率,相应地也节省了施工1000多米巷道的人力、物力和财力。新建煤矿全年少施工巷道2000多米,若掘进单价按800元/米计算,每年节约资金160多万元。
5、降低了吨煤成本,提高了经济效益
由于减少了搬家次数,提高了皮带、电机等设备的利用率,减少了掘进工程量,如今的吨煤成本己由原来的368.12元/ 吨降至336.35元/ 吨。
四、结论
新建矿的开采实践表明:(1)从实际出发,适当增加采煤工作面的长度是可行的;(2)采煤工作面长度的增加,要按设备的性能确定,不然,就会由于设备超负荷而影响正常生产。如厚度为1.0m_1.3m的煤层,如果工作面采用SGW-150c型刮板输送机,工作面长度可设计为220m-230m;(3)只有顶、底板都平整的工作面,才可适当增加工作面长度;不然,断层较多、底板不平的工作面就会由于工作面过长而造成刮板输送机负荷增大,发生机械故障,影响正常生产;(4)因其工作面刮板输送机运距长,负荷增大,容易发生机械故障,一定要加强工作面刮板输送机的维修和管理;(5)顶板破碎的煤层,工作面不可布置过长。以推进度快,对顶板管理有利。
参考文献:
[1] 徐永圻 煤矿开采学 [M]. 徐州:中国矿业大学出版社,1999.8
[2] 李景霞 张立新 地质实践教程 [M]. 哈尔滨:哈尔滨地图出版社,2010.3
[3] 王 青 史维祥 采矿学 [M]. 北京:冶金工业出版社 2001.1