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摘要:波音757、767的活门在飞机上起着相当重要的作用,可以使飞机在紧急情况下起到释压的作用,对飞机的安全起着不可或缺的作用,本文就如何减少“正向释向活门”故障更换率做出简要的阐述
关键字:释压,正向释压活门,飞机QC
【中图分类号】P412.24
在我们的实际工作中,发现波音757、767飞机在做“正向释压活门”功能试验时失败概率非常高,经常检查出该活门已失效而需要更换,造成人工和航材两方面的消耗;另一方面,由于该活门在紧急情况下起释压的作用,其失效也造成安全方面的隐患。为此本工段把如何减少 757、767飞机“正向释压活门”故障更换率作为此次QC活动的课题,通过对系统结构的进一步学习研究,通过对工作方法的改进和完善,达到节约成本,提高工作效率的目的。
一、相关对策实施方案
实施方案一、2013年1月起QC小组的各位组员翻阅各类相关资料,包括学习AMM手册中有关增压控制系统的资料,从而了解了“正向释压活门”的工作原理;以及学习消化“功能检查正向释压活门”的工卡,掌握了这一工作的具体流程。并在平时的工作中结合实际操作,加深认识。在老同志监督、指导下,工段内所有2012年9月之前进入公司的新员工都至少亲自动手操作过一次该项工作。2013年2月17日还专门在一次QC小组活动中进行了专门的学习讨论和交流。
实施方案二、2013年,在平时定检工作中,对飞行小时到达5A的757、767飞机,有针对性地对其正向释压活门进行勤务工作,包括目视检查、活动其结构以及清洁、润滑等工作。这工作大约需要1个工时/每次2个活门。
实施方案三、在C检中,对飞机进行正向释压活门功能检查的同时,对其结构进行清洁与润滑。在实际工作中我们发现 :除活门本体结构外,传感器口有时也会有灰尘堵塞现象,因此一并进行清洁。
实施方案四、向工具间通报了工装破损的情况,已經修复;并已与工具间协调,加强对该工装的平时维护与质量监控。
实施方案五、在具体实施过程中,我们发现工装设计本身也存在问题。通过摸索和实际操作验证,使用橡皮泥辅助封严,方法简单、有效,现在工作中遇到气密性不好,我们就采用这个方法。
二、效果检查
1.通过本次QC,我们降低了“正向释压活门”发生故障的概率,提高了飞机维护质量,提高了飞机应对突发情况的安全系数。
2.在一次C检中检查出“正向释压活门”失效需要更换,势必要增加计划外的工作量(18工时),从而会拖慢整个C检的工作流程。通过本次QC,我们降低了“正向释压活门”发生故障的次数,这种情况减少了,从而保证了飞机可以在计划停场时间内完成C检工作,保证了飞机可以准时出场,投入营运。
3.使公司的成本观念更加深入到每一位一线员工的思想中,从具体的工作入手为公司成本管理做出贡献。
4.提高了员工的业务水平和实际操作技能;更在工段内形成一股积极学习的良好风气。
总结和今后的打算
本次QC活动,我们工段从一个具体的工作入手,立足实际,改进工作程序。我们缩短757、767飞机“正向释压活门”的“运动”周期,以增加少量工作量为代价,大大降低了部件故障率,实际上则是减少了排故、更换部件的工作量,减少了航材的消耗,更重要的是:提高了飞机应对突发情况时的安全系数。
今后的实际工作将是对本次QC成果的进一步的验证,我们希望能做一些规模化、系统化的分类对比和数据统计,这对于进一步改进本次QC所涉及的工作一定大有裨益。
关键字:释压,正向释压活门,飞机QC
【中图分类号】P412.24
在我们的实际工作中,发现波音757、767飞机在做“正向释压活门”功能试验时失败概率非常高,经常检查出该活门已失效而需要更换,造成人工和航材两方面的消耗;另一方面,由于该活门在紧急情况下起释压的作用,其失效也造成安全方面的隐患。为此本工段把如何减少 757、767飞机“正向释压活门”故障更换率作为此次QC活动的课题,通过对系统结构的进一步学习研究,通过对工作方法的改进和完善,达到节约成本,提高工作效率的目的。
一、相关对策实施方案
实施方案一、2013年1月起QC小组的各位组员翻阅各类相关资料,包括学习AMM手册中有关增压控制系统的资料,从而了解了“正向释压活门”的工作原理;以及学习消化“功能检查正向释压活门”的工卡,掌握了这一工作的具体流程。并在平时的工作中结合实际操作,加深认识。在老同志监督、指导下,工段内所有2012年9月之前进入公司的新员工都至少亲自动手操作过一次该项工作。2013年2月17日还专门在一次QC小组活动中进行了专门的学习讨论和交流。
实施方案二、2013年,在平时定检工作中,对飞行小时到达5A的757、767飞机,有针对性地对其正向释压活门进行勤务工作,包括目视检查、活动其结构以及清洁、润滑等工作。这工作大约需要1个工时/每次2个活门。
实施方案三、在C检中,对飞机进行正向释压活门功能检查的同时,对其结构进行清洁与润滑。在实际工作中我们发现 :除活门本体结构外,传感器口有时也会有灰尘堵塞现象,因此一并进行清洁。
实施方案四、向工具间通报了工装破损的情况,已經修复;并已与工具间协调,加强对该工装的平时维护与质量监控。
实施方案五、在具体实施过程中,我们发现工装设计本身也存在问题。通过摸索和实际操作验证,使用橡皮泥辅助封严,方法简单、有效,现在工作中遇到气密性不好,我们就采用这个方法。
二、效果检查
1.通过本次QC,我们降低了“正向释压活门”发生故障的概率,提高了飞机维护质量,提高了飞机应对突发情况的安全系数。
2.在一次C检中检查出“正向释压活门”失效需要更换,势必要增加计划外的工作量(18工时),从而会拖慢整个C检的工作流程。通过本次QC,我们降低了“正向释压活门”发生故障的次数,这种情况减少了,从而保证了飞机可以在计划停场时间内完成C检工作,保证了飞机可以准时出场,投入营运。
3.使公司的成本观念更加深入到每一位一线员工的思想中,从具体的工作入手为公司成本管理做出贡献。
4.提高了员工的业务水平和实际操作技能;更在工段内形成一股积极学习的良好风气。
总结和今后的打算
本次QC活动,我们工段从一个具体的工作入手,立足实际,改进工作程序。我们缩短757、767飞机“正向释压活门”的“运动”周期,以增加少量工作量为代价,大大降低了部件故障率,实际上则是减少了排故、更换部件的工作量,减少了航材的消耗,更重要的是:提高了飞机应对突发情况时的安全系数。
今后的实际工作将是对本次QC成果的进一步的验证,我们希望能做一些规模化、系统化的分类对比和数据统计,这对于进一步改进本次QC所涉及的工作一定大有裨益。