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[摘 要]锦45蒸汽驱经过多年的蒸汽驱开发,已进入蒸汽驱开采末期,地层热连通早已建立。甚至在部分区域,热量已经“穿透”区块,存在部分热量外溢的现象。外溢的热量可能波及到了因低效而停产的油井区域,造成这部分外溢的热量浪费。本文主要从外围油井出发,分析汽驱热量的走向,对外围油井进行挖潜,提高区块动用程度。
[关键词]蒸汽驱 能力外溢 剩余油
中图分类号:TE357 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)17-0039-01
一、地质概况
锦45块构造上位于下辽河西部凹陷西斜坡的南部,呈近东西走向,东西长7.5km,南北宽2.3km,构造面积16.3km2。开发目的层为下第三系沙河街组沙一中段于楼油层和沙一下+沙二段的兴隆台油层,区块含油面积9.0km2,油层平均有效厚度34.2m,原油地质儲量5697×104t。其中主力层系于Ⅰ组含油面积8.7km2,平均有效厚度17.5m,地质储量3031×104t。
经过多年的高速开发之后,油藏开发矛盾突出,普遍存在采出程度高、地层压力低、油水井井况变差等问题,停产、停注井及低效井逐年增多,2016年12月底共有停产井154口。锦45块停产原因多样,总体上以低压低产为主,其次为套坏落物井,由于油藏进入高轮次吞吐后,地层压力逐渐降低,周期产油量也日益下降,效益差而关井。
二、外围油井剩余油挖潜潜力
随着油藏进入蒸汽吞吐开发末期,2007年在锦45块次级断块锦91断块内开展了蒸汽驱的先导试验区,随着蒸汽驱开采方式的开发,实验区内地层压力得到稳定,目前实验区压力为2.5MPa左右,已经遏制了压力下降的趋势,地层能量得到了补充。
锦45蒸汽驱先导试验经过近10年的开发,已进入蒸汽驱开采末期,地层热连通早已建立。甚至在部分区域,热量已经“穿透”区块,存在部分热量外溢的现象。外溢的热量可能波及到了因低效而停产的油井区域,造成这部分外溢的热量浪费。
1、蒸汽驱能量的外溢为外围井剩余油提供了潜力
蒸汽驱油井能量的利用率不可能达到100%,必然会有一部分能量外溢。通过汽驱油井的生产情况,确定地层蒸汽的流向,进而优选有潜力的油井采取措施,为剩余油挖潜提供能量保障。
2、新工艺、新技术的应用为外围停产井复产提供了技术保障
由于以前技术条件有限,对于还有部分潜力的油井直接关井。近几年,随着各种工艺技术的成熟,各种物理化学相互结合的解堵技术发展,为长停井复产提供了技术保障。
3、汽驱温场模拟结果为外围油井潜力提供了理论依据
通过跟踪井底温度的变化和观察井井温的测试情况,以及通过数值模拟跟踪地下温度场的分布,再结合地层分析,最终确定井底蒸汽腔的流动走向(图1,图2)。
三、方案设计及实施情况
3.1 方案设计
我们在开展油藏精细研究的工作基础上,充分研究蒸汽驱蒸汽腔的流动走向,依靠科技进步,结合采油工艺措施,对外围低效及停产油井进行分析,提高油藏的最终采收率。
(1)、利用高科技工艺手段,结合油层具体情况,挖掘油层潜力
对于蒸汽驱外围由于含水、出砂、油层堵塞等原因造成的油井,可以利用目前先进的工艺技术,再结合蒸汽驱外围的地层能量,寻找潜力比较大的油层,通过侧钻、补层等地质措施来恢复长停井。
(2)、加强热水引流、吞吐引效的优选研究,
在外围低效井上,我们加强油井的引效措施,采取吞吐引效及热水引流两种办法,提高低效油井的产量。
根据蒸汽驱的井网分布,对蒸汽驱外围油井采取侧钻、补层、热水引流、吞吐引效等措施,提高油井产量。
(3)、加强注汽参数的优选研究,
设计注汽参数时,根据各层的吸汽情况,分配注汽量进行优选措施,最终绘制图版,这样可以更好的提高油井产量,充分利用蒸汽驱外溢能量。
3.2 实施情况
根据蒸汽驱的井网分布,对蒸汽驱外围油井采取侧钻、补层、热水引流、吞吐引效等措施,提高油井产量。
2016年-2017年两年通过侧钻、注汽,补层等措施共挖潜外围井剩余油5井次,累计增油4810吨。
四、经济效益分析
采用科学切实有效的方法,利用蒸汽驱外溢的能量,结合先进的工艺技术手段,挖潜先导试验外围油井剩余油,提高区块采收率。
E=(1-30%)×F×Q×(P-T-C)
=(1-30%)×0.7×4810×(1392-83-330)
=230.7×104(元)
式中:E—成果净现值,元;F—分成系数;Q—增加的油气产量,吨;元P—原油或天然气的价格,元/吨;T—税金,元/吨;C—生产成本,元/吨。
五、下步建议
1、蒸汽驱油井能量的利用率不可能达到100%,必然会有一部分能量外溢。通过汽驱油井的生产情况,确定地层蒸汽的流向;
2、对蒸汽驱外围油井的挖潜,说明汽驱外溢能量的存在,同时说明了锦91块早期避水层还有较大的挖潜空间,验证了油藏动态分析的准确性,也为锦91块下步原油挖潜提供了方向。
[关键词]蒸汽驱 能力外溢 剩余油
中图分类号:TE357 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)17-0039-01
一、地质概况
锦45块构造上位于下辽河西部凹陷西斜坡的南部,呈近东西走向,东西长7.5km,南北宽2.3km,构造面积16.3km2。开发目的层为下第三系沙河街组沙一中段于楼油层和沙一下+沙二段的兴隆台油层,区块含油面积9.0km2,油层平均有效厚度34.2m,原油地质儲量5697×104t。其中主力层系于Ⅰ组含油面积8.7km2,平均有效厚度17.5m,地质储量3031×104t。
经过多年的高速开发之后,油藏开发矛盾突出,普遍存在采出程度高、地层压力低、油水井井况变差等问题,停产、停注井及低效井逐年增多,2016年12月底共有停产井154口。锦45块停产原因多样,总体上以低压低产为主,其次为套坏落物井,由于油藏进入高轮次吞吐后,地层压力逐渐降低,周期产油量也日益下降,效益差而关井。
二、外围油井剩余油挖潜潜力
随着油藏进入蒸汽吞吐开发末期,2007年在锦45块次级断块锦91断块内开展了蒸汽驱的先导试验区,随着蒸汽驱开采方式的开发,实验区内地层压力得到稳定,目前实验区压力为2.5MPa左右,已经遏制了压力下降的趋势,地层能量得到了补充。
锦45蒸汽驱先导试验经过近10年的开发,已进入蒸汽驱开采末期,地层热连通早已建立。甚至在部分区域,热量已经“穿透”区块,存在部分热量外溢的现象。外溢的热量可能波及到了因低效而停产的油井区域,造成这部分外溢的热量浪费。
1、蒸汽驱能量的外溢为外围井剩余油提供了潜力
蒸汽驱油井能量的利用率不可能达到100%,必然会有一部分能量外溢。通过汽驱油井的生产情况,确定地层蒸汽的流向,进而优选有潜力的油井采取措施,为剩余油挖潜提供能量保障。
2、新工艺、新技术的应用为外围停产井复产提供了技术保障
由于以前技术条件有限,对于还有部分潜力的油井直接关井。近几年,随着各种工艺技术的成熟,各种物理化学相互结合的解堵技术发展,为长停井复产提供了技术保障。
3、汽驱温场模拟结果为外围油井潜力提供了理论依据
通过跟踪井底温度的变化和观察井井温的测试情况,以及通过数值模拟跟踪地下温度场的分布,再结合地层分析,最终确定井底蒸汽腔的流动走向(图1,图2)。
三、方案设计及实施情况
3.1 方案设计
我们在开展油藏精细研究的工作基础上,充分研究蒸汽驱蒸汽腔的流动走向,依靠科技进步,结合采油工艺措施,对外围低效及停产油井进行分析,提高油藏的最终采收率。
(1)、利用高科技工艺手段,结合油层具体情况,挖掘油层潜力
对于蒸汽驱外围由于含水、出砂、油层堵塞等原因造成的油井,可以利用目前先进的工艺技术,再结合蒸汽驱外围的地层能量,寻找潜力比较大的油层,通过侧钻、补层等地质措施来恢复长停井。
(2)、加强热水引流、吞吐引效的优选研究,
在外围低效井上,我们加强油井的引效措施,采取吞吐引效及热水引流两种办法,提高低效油井的产量。
根据蒸汽驱的井网分布,对蒸汽驱外围油井采取侧钻、补层、热水引流、吞吐引效等措施,提高油井产量。
(3)、加强注汽参数的优选研究,
设计注汽参数时,根据各层的吸汽情况,分配注汽量进行优选措施,最终绘制图版,这样可以更好的提高油井产量,充分利用蒸汽驱外溢能量。
3.2 实施情况
根据蒸汽驱的井网分布,对蒸汽驱外围油井采取侧钻、补层、热水引流、吞吐引效等措施,提高油井产量。
2016年-2017年两年通过侧钻、注汽,补层等措施共挖潜外围井剩余油5井次,累计增油4810吨。
四、经济效益分析
采用科学切实有效的方法,利用蒸汽驱外溢的能量,结合先进的工艺技术手段,挖潜先导试验外围油井剩余油,提高区块采收率。
E=(1-30%)×F×Q×(P-T-C)
=(1-30%)×0.7×4810×(1392-83-330)
=230.7×104(元)
式中:E—成果净现值,元;F—分成系数;Q—增加的油气产量,吨;元P—原油或天然气的价格,元/吨;T—税金,元/吨;C—生产成本,元/吨。
五、下步建议
1、蒸汽驱油井能量的利用率不可能达到100%,必然会有一部分能量外溢。通过汽驱油井的生产情况,确定地层蒸汽的流向;
2、对蒸汽驱外围油井的挖潜,说明汽驱外溢能量的存在,同时说明了锦91块早期避水层还有较大的挖潜空间,验证了油藏动态分析的准确性,也为锦91块下步原油挖潜提供了方向。