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摘 要:干式电流互感器具有无瓷、无油、无气的结构特点,以及绝缘特性好、维护工作量小、便于安装等特点得到越来越广泛的应用。但随着投运年限增长,衡阳供电公司在运的干式电流互感器出现问题较多,比如二次绝缘显著下降、电容屏部分击穿、本体或末屏受潮、本体及接线柱发热等。通过对典型缺陷的分析总结,对以后干式电流互感器检修维护、改造换型有一定参考价值和指导意义。
关键词:干式电流互感器;典型缺陷;分析总结
中图分类号:TM452 文献标识码:A 文章编号:1004-7344(2018)29-0122-02
1 前 言
隨着高新科技在电力系统的应用,出现了许多新的电气设备,干式电流互感器就是典型代表。它主要由一次绕组、二次绕组、箱体、硅橡胶伞裙等组成。一次绕组由一次导体、接线端子、钢性骨架、绝缘层、电容屏、外护套硅橡胶伞裙及末屏引出线构成;二次绕组在环形铁芯上,套装在一次绕组的地屏范围内,处于地电位;箱体既是整个电流互感器的支撑,又嵌装二次绕组。但近几年,随着投运年限增长,在运110kV干式电流互感器出现问题较多。
2 典型缺陷及实例分析
2.1 主绝缘电容屏部分击穿甚至整体损坏
2009年8月7日,110kV××变电站504间隔A相TA爆炸。炸裂最严重的部位为P1、P2两侧的最下一级硅橡胶伞裙与底座箱体之间(如图1所示),P1侧第1、2级伞裙之间也炸裂并露出内部电容芯子,底座箱体上有多处电弧灼烧形成的孔洞,爆炸TA四周散落着大量聚四氟乙烯薄膜及金属箔碎片,整个TA的硅橡胶伞裙已经被熏黑,燃烧物滴落到地面将部分草皮烧毁,TA底座的二次接线盒内未见异常。爆炸互感器型号为SRLGU,2001年出厂。
在对该间隔另外两相TA进行介损试验时,发现A相介损及电容量异常,介质损耗达0.8%(标准≤0.05%),电容量269pF(铭牌值249pF),增长8%。
该TA进行了解体后发现,箱底有油迹,存在硅油渗漏的现象,其主绝缘密封性已破坏。零屏已被击穿,有放弧痕迹。分析为该电流互感器是在长期的运行下,密封材料老化,密封不良导致内部侵入潮气。潮气中的自由离子在运行电压下向两端电极即零屏和末屏集中,使得零屏和末屏附近电场不均匀,发生局部放电,长期放电下造成零屏被击穿。
2.2 二次绕组受潮引起绝缘下降
2016年7月专业巡视发现110kV××站502TA(穿墙套管TA)内外根部均存在明显的开裂现象,套管根部密封胶全部开裂失效,内部密封垫圈外露,一旦进水或者受潮,很容易引起二次绝缘甚至主绝缘下降。2016年7月10日利用例行试验机会更换了三相穿墙套管TA。该TA型号为SRLG2-110,2006年11月出厂。
取编号2006717穿墙TA作为样本分析。解体前进行试验,试验数据见表1。
与该TA的历次试验数据进行比较,发现二次绕组绝缘有明显下降,一次末屏介损超标。为了验证穿墙TA的防水性能,对该TA根部进行了浸水试验。
浸水24h后,对该穿墙TA进行了试验。浸水试验后,二次绕组及末屏绝缘下降明显,部分二次绕组已失去绝缘,4S14S2二次绕组绝缘为0,2S12S2和3S13S2二次绕组绝缘仅0.3m,末屏绝缘仅为40.8m(<1000m)。短时间浸水对一次主绝缘几乎没有影响。该穿墙TA整体结构为:一次绕组由多层聚四氟乙烯绝缘电容屏组成,最外一层由末屏引出接地,二次绕组整体安装在中间金属桶内,金属桶两端由密封圈和密封胶进行密封。打开穿墙套管TA根部两侧端部封盖,发现户外侧端盖内部已经严重锈蚀,密封圈松脱老化,说明端部进水受潮时间较长。剥去户外侧伞裙,把一次绕组从金属桶中间拉出,桶内可以看到二次绕组。拉出一次绕组后,倾斜中间金属桶,有大量水流出,仔细检查发现,中间二次绕组上部只有一层薄绝缘纸,内部锈蚀严重。只要套管根部两端密封失效,二次绕组很容易受潮导致二次绕组绝缘下降甚至为零。
2.3 一次抱箍材质不佳开裂、改变比连扳发热
由于干式TA内部改变比的结构原因,接触点多达10多个,且接触面积偏小容易发热。迎峰度夏高负荷时期易出现严重发热。主要原因为一次抱箍线夹金属材质不佳,黄铜材质抱箍易发生开裂现象,开裂后导致导杆接触不良引起发热。
2.4 套管外护套根部开裂、顶部流胶密封不良受潮导致红外检测异常
运行接近10年的干式电流互感器外护套顶部普遍出现胶状物渗出现象,极易造成雨水或潮气侵入。部分套管外护套根部开裂,存在主绝缘及二次绕组进水的隐患。
2015年12月12日对220kV××变全站专业巡视时,精确测温发现510电流互感器B相整体温度异常,A相:15.3℃,C相15.1℃,但B相外硅橡胶外绝缘部分整体达到19℃,比正常相高4K。
该TA三相铭牌为:型号:SRLGU,出厂日期:2008年10月,编号:A)2008554、B)2008558、C)2008557,电容量:A)282pF、B)274pF,C)277pF。
2016年1月7日,对510电流互感器A、B两相进行了诊断试验,天气:晴,温度:12℃,湿度:70%,试验结果见表2和表3。
从上述试验来看,正常相A相数据正常,B相数据非常漂移,介质损耗因素变化超过0.003,试验不合格。对B相电流互感器解体检查发现一次绕组外部电容屏存在受潮,导致红外检测异常。
3 经验总结和防范措施
通过以上案例可以看出110kV干式电流互感器的制造工艺技术还不成熟,根据上述设备安全隐患,建议:
(1)加强对干式电流互感器的专业巡视和红外测温工作,尤其是穿墙干式电流互感器,必要时可缩短停电试验周期。
(2)停运的干式电流电流互感器,重新投运时除进行主绝缘试验外,还必须对二次绕组和末屏绝缘试验。
(3)全面排查在运干式电流互感器,根部是否存在开裂,如果严重开裂,结合停电例行试验进行更换,必要时尽快停电更换。
(4)全面排查统计在运干式电流互感器,对运行年限较久(15年以上)的可以考虑列入公司技改储备项目逐步全部进行更换。
(5)建议110kV及以上新建、增容、设备改造换型工程中不再选用干式电流互感器,优先选用油浸式电流互感器。
参考文献
[1]唐绍予.干式电流互感器的特征及关键生产工艺[J].高压电器,2006,42(3):223~224.
[2]清华大学电机系.硅橡胶伞裙材料耐老化性能简介[R].1998.
[3]王如璋,黄维枢.一种新型干式电流互感器[J].电力设备,2001,2(2):24~26.
收稿日期:2018-9-4
作者简介:李日波(1983-),男,工程师、技师,硕士研究生,从事电气试验研究及管理工作。
关键词:干式电流互感器;典型缺陷;分析总结
中图分类号:TM452 文献标识码:A 文章编号:1004-7344(2018)29-0122-02
1 前 言
隨着高新科技在电力系统的应用,出现了许多新的电气设备,干式电流互感器就是典型代表。它主要由一次绕组、二次绕组、箱体、硅橡胶伞裙等组成。一次绕组由一次导体、接线端子、钢性骨架、绝缘层、电容屏、外护套硅橡胶伞裙及末屏引出线构成;二次绕组在环形铁芯上,套装在一次绕组的地屏范围内,处于地电位;箱体既是整个电流互感器的支撑,又嵌装二次绕组。但近几年,随着投运年限增长,在运110kV干式电流互感器出现问题较多。
2 典型缺陷及实例分析
2.1 主绝缘电容屏部分击穿甚至整体损坏
2009年8月7日,110kV××变电站504间隔A相TA爆炸。炸裂最严重的部位为P1、P2两侧的最下一级硅橡胶伞裙与底座箱体之间(如图1所示),P1侧第1、2级伞裙之间也炸裂并露出内部电容芯子,底座箱体上有多处电弧灼烧形成的孔洞,爆炸TA四周散落着大量聚四氟乙烯薄膜及金属箔碎片,整个TA的硅橡胶伞裙已经被熏黑,燃烧物滴落到地面将部分草皮烧毁,TA底座的二次接线盒内未见异常。爆炸互感器型号为SRLGU,2001年出厂。
在对该间隔另外两相TA进行介损试验时,发现A相介损及电容量异常,介质损耗达0.8%(标准≤0.05%),电容量269pF(铭牌值249pF),增长8%。
该TA进行了解体后发现,箱底有油迹,存在硅油渗漏的现象,其主绝缘密封性已破坏。零屏已被击穿,有放弧痕迹。分析为该电流互感器是在长期的运行下,密封材料老化,密封不良导致内部侵入潮气。潮气中的自由离子在运行电压下向两端电极即零屏和末屏集中,使得零屏和末屏附近电场不均匀,发生局部放电,长期放电下造成零屏被击穿。
2.2 二次绕组受潮引起绝缘下降
2016年7月专业巡视发现110kV××站502TA(穿墙套管TA)内外根部均存在明显的开裂现象,套管根部密封胶全部开裂失效,内部密封垫圈外露,一旦进水或者受潮,很容易引起二次绝缘甚至主绝缘下降。2016年7月10日利用例行试验机会更换了三相穿墙套管TA。该TA型号为SRLG2-110,2006年11月出厂。
取编号2006717穿墙TA作为样本分析。解体前进行试验,试验数据见表1。
与该TA的历次试验数据进行比较,发现二次绕组绝缘有明显下降,一次末屏介损超标。为了验证穿墙TA的防水性能,对该TA根部进行了浸水试验。
浸水24h后,对该穿墙TA进行了试验。浸水试验后,二次绕组及末屏绝缘下降明显,部分二次绕组已失去绝缘,4S14S2二次绕组绝缘为0,2S12S2和3S13S2二次绕组绝缘仅0.3m,末屏绝缘仅为40.8m(<1000m)。短时间浸水对一次主绝缘几乎没有影响。该穿墙TA整体结构为:一次绕组由多层聚四氟乙烯绝缘电容屏组成,最外一层由末屏引出接地,二次绕组整体安装在中间金属桶内,金属桶两端由密封圈和密封胶进行密封。打开穿墙套管TA根部两侧端部封盖,发现户外侧端盖内部已经严重锈蚀,密封圈松脱老化,说明端部进水受潮时间较长。剥去户外侧伞裙,把一次绕组从金属桶中间拉出,桶内可以看到二次绕组。拉出一次绕组后,倾斜中间金属桶,有大量水流出,仔细检查发现,中间二次绕组上部只有一层薄绝缘纸,内部锈蚀严重。只要套管根部两端密封失效,二次绕组很容易受潮导致二次绕组绝缘下降甚至为零。
2.3 一次抱箍材质不佳开裂、改变比连扳发热
由于干式TA内部改变比的结构原因,接触点多达10多个,且接触面积偏小容易发热。迎峰度夏高负荷时期易出现严重发热。主要原因为一次抱箍线夹金属材质不佳,黄铜材质抱箍易发生开裂现象,开裂后导致导杆接触不良引起发热。
2.4 套管外护套根部开裂、顶部流胶密封不良受潮导致红外检测异常
运行接近10年的干式电流互感器外护套顶部普遍出现胶状物渗出现象,极易造成雨水或潮气侵入。部分套管外护套根部开裂,存在主绝缘及二次绕组进水的隐患。
2015年12月12日对220kV××变全站专业巡视时,精确测温发现510电流互感器B相整体温度异常,A相:15.3℃,C相15.1℃,但B相外硅橡胶外绝缘部分整体达到19℃,比正常相高4K。
该TA三相铭牌为:型号:SRLGU,出厂日期:2008年10月,编号:A)2008554、B)2008558、C)2008557,电容量:A)282pF、B)274pF,C)277pF。
2016年1月7日,对510电流互感器A、B两相进行了诊断试验,天气:晴,温度:12℃,湿度:70%,试验结果见表2和表3。
从上述试验来看,正常相A相数据正常,B相数据非常漂移,介质损耗因素变化超过0.003,试验不合格。对B相电流互感器解体检查发现一次绕组外部电容屏存在受潮,导致红外检测异常。
3 经验总结和防范措施
通过以上案例可以看出110kV干式电流互感器的制造工艺技术还不成熟,根据上述设备安全隐患,建议:
(1)加强对干式电流互感器的专业巡视和红外测温工作,尤其是穿墙干式电流互感器,必要时可缩短停电试验周期。
(2)停运的干式电流电流互感器,重新投运时除进行主绝缘试验外,还必须对二次绕组和末屏绝缘试验。
(3)全面排查在运干式电流互感器,根部是否存在开裂,如果严重开裂,结合停电例行试验进行更换,必要时尽快停电更换。
(4)全面排查统计在运干式电流互感器,对运行年限较久(15年以上)的可以考虑列入公司技改储备项目逐步全部进行更换。
(5)建议110kV及以上新建、增容、设备改造换型工程中不再选用干式电流互感器,优先选用油浸式电流互感器。
参考文献
[1]唐绍予.干式电流互感器的特征及关键生产工艺[J].高压电器,2006,42(3):223~224.
[2]清华大学电机系.硅橡胶伞裙材料耐老化性能简介[R].1998.
[3]王如璋,黄维枢.一种新型干式电流互感器[J].电力设备,2001,2(2):24~26.
收稿日期:2018-9-4
作者简介:李日波(1983-),男,工程师、技师,硕士研究生,从事电气试验研究及管理工作。