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[摘 要]介绍安家岭选煤厂工艺流程,分析原煤的煤质特征和粒度组成,介绍煤泥的走向,通过两大技术改造提高精煤的产率,最大程度的提高经济效益。
[关键词]工艺流程;改造;经济效益
中图分类号:TL2 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)44-0012-01
1.概述
安家岭选煤厂是我国自行设计、自行施工的一座特大型现代化动力煤选煤厂,1998年开工建设,2001年6月开始试生产,设计入选能力1500万吨/年,服务年限92年,通过历年的努力,2011年入洗原煤2650万。为平朔的优质煤做出了巨大的贡献。
2.流程简介
选煤厂工艺流程分为原煤准备、存储系统、洗选系统、产品存储及装车系统、煤泥水处理、煤泥回收等环节。
洗选部分总共有5个系统,3个优质动力煤洗选部分,每个系统处理量为800吨/时,2个一般动力煤排矸系统,每个系统处理量为700吨/时。
2.1 主再洗系统(1~3系统、以1系统为例)
原煤由缓冲仓经3101皮带后经3102、3103分级筛分级脱泥后入04分选槽,上浮物经3105、3106双层脱介筛脱介后,+50mm级入3107破碎机后走3001皮带,50~13mm级入3108离心机处理后入3001皮带,经3001转7001转7002A转7002B入精煤仓。04分选槽下沉物入09再选分选槽,09分选槽上浮物经3110双层筛脱介后,+50mm级入3111破碎机后走3002皮带,50~13mm级直接进3002皮带,经3002转7030落一般动力煤堆。3109分选槽下沉物经3112脱介筛脱介后走3003转7081转301转302进入矸石仓。
3102、3103筛下物经3123~3126弧形筛脱水、脱泥后进入3132桶,混料后经3134主选重介旋流器分选,轻产物经3135~3137、3138~3140脱介后经3141~3143离心机脱水后走3001,经转载进精煤仓。3134重产物经3144、3145脱节后进入3146混料桶经3148再选旋流器,轻产物经3149、3150脱介筛后经3151离心机脱水后入3002皮带,48重产物经52、53脱介后走3003转7081转301转302入矸石仓。
2.2 排矸系统(4~5系统,以5系统为例)
原煤经3502~3503分级筛分级后入04分选槽,04分选槽上浮物经3505~3506双层脱介筛后,+50mm级入3507破碎机后走3418皮带,50~13mm级直接入3418皮带,3418转3480转7030落中煤堆。3504下沉物经3508脱节后入3003转7081转301转302入矸石仓。
3502~3503筛下物经3531~3534弧形筛脱水后入3535桶经3536泵打到3537旋流器分选,轻产物经3538~3541和3543~3546脱介后经3547~3550离心机脱水后入3479皮带转7030入混煤堆。重产物经3551弧形筛和3552脱介筛脱介后入7081皮带转301转302去往矸石仓。
3505~3506、3508筛下稀介经磁选机处理后与3416筛下一起进入浓缩机。
3.通过两大改造提高精煤产率
改造一、(以一系统为例)
3130、3131弧形筛的分级粒度为0.15mm,筛上物进入末煤主洗系统,筛下物直接回浓缩池进行后续作业。随着入洗量的不断加大,末煤系统中的煤泥量不断积聚,这部分煤泥导致合格介质的粘度提高,增加颗粒按密度分层的粘滞阻力,影响分选效果,并严重影响产品的脱介脱水,使1~3系统的主洗分流量长期为100%。合格介质中必须有一定数量的煤泥,以保证重介质悬浮液的稳定性,其固体体积浓度一般为15%~35%之间,据此概算出不同密度的悬浮液中煤泥含量上限值。
各煤层煤泥产率及其粒度组成(见表1)
由表可以看出,4号煤和9号煤粉煤含量基本相当,11号煤粉煤含量相对明显增多。0.5~0.15mm粒级占粉煤全级含量,4号、9号、11号煤分别为62.54%,65.38%,59.92% 。大致都在60%左右。通过计算得出主洗系统的煤泥量基本基接近上限值。
技术改造方案:将3130弧形筛筛板拆下,将来料进入3170桶,和粗精煤泥一起进行粗煤泥回收。
取得成效:对于系统平衡方便,减少了煤泥在系统内循环、积聚,脱介效果明显改善,有效的降低了产品带介量,提高了粗煤泥的回收和精煤的产率。对于经济效益方便,每个系统处理量为800t/h,三個系统为2400t/h,每月除去检修和保养时间,正常生产按25天计算,每月的三个大系统原煤入洗量为2400*24*25=144万吨。通过3130、3230、3330弧形筛进入70桶的煤泥比例为11%*0.6*0.5*0.4=1.32% (注:11%为煤泥总量,0.6为0.5~0.15mm级的煤泥含量,0.5为0.5~0.15mm级煤泥的一半进入70桶,另一半进入了末煤主洗系统,0.4为效率)。最后得出每月增加精煤量为144*1.32%= 1.9万吨,全年累计增加精煤20余万吨。
改造二、5系统为排矸系统,主要生产平六、平七煤,灰分为22.5% ,根据现场设备的布置3505、3506两台块精煤筛的二层物料正好在7091B刮板输送机的上方,是否可以将这部分物料掺配到精煤系统里,提高其销售等级呢?
5系统处理量为700 t/h,中煤产率为70%,产品中>50mm:50~13mm=1:1,所以计算得出3505、3506二层筛板的量为700*0.7*0.5=245 t/h 。正常生产,精煤产量为800*3*70%=1680 t/h 。这部分量占精煤的比例为1:7左右,灰分为22%,配入精煤后,精煤Ad=(18%*7+22%*1 )/8= 18.5% ,满足产品的需求。
通过理论验证,这部分中煤量可以掺配到精煤中,提高其原有的销售等级。
取得成效:通过掺配提高了中煤的销售级别,每年增加精煤产量50万吨。
4.结语
安家岭选煤厂工艺流程灵活,多变,通过对流程的改进,提高其精煤产率,进一步优化了产品结构,既为企业创造了显著的经济效益,又为集团公司落实国家节能减排政策树立了榜样。
参考文献
[1] 谢广元 选矿学 [M] 徐州:中国矿业出版社,2001
[关键词]工艺流程;改造;经济效益
中图分类号:TL2 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)44-0012-01
1.概述
安家岭选煤厂是我国自行设计、自行施工的一座特大型现代化动力煤选煤厂,1998年开工建设,2001年6月开始试生产,设计入选能力1500万吨/年,服务年限92年,通过历年的努力,2011年入洗原煤2650万。为平朔的优质煤做出了巨大的贡献。
2.流程简介
选煤厂工艺流程分为原煤准备、存储系统、洗选系统、产品存储及装车系统、煤泥水处理、煤泥回收等环节。
洗选部分总共有5个系统,3个优质动力煤洗选部分,每个系统处理量为800吨/时,2个一般动力煤排矸系统,每个系统处理量为700吨/时。
2.1 主再洗系统(1~3系统、以1系统为例)
原煤由缓冲仓经3101皮带后经3102、3103分级筛分级脱泥后入04分选槽,上浮物经3105、3106双层脱介筛脱介后,+50mm级入3107破碎机后走3001皮带,50~13mm级入3108离心机处理后入3001皮带,经3001转7001转7002A转7002B入精煤仓。04分选槽下沉物入09再选分选槽,09分选槽上浮物经3110双层筛脱介后,+50mm级入3111破碎机后走3002皮带,50~13mm级直接进3002皮带,经3002转7030落一般动力煤堆。3109分选槽下沉物经3112脱介筛脱介后走3003转7081转301转302进入矸石仓。
3102、3103筛下物经3123~3126弧形筛脱水、脱泥后进入3132桶,混料后经3134主选重介旋流器分选,轻产物经3135~3137、3138~3140脱介后经3141~3143离心机脱水后走3001,经转载进精煤仓。3134重产物经3144、3145脱节后进入3146混料桶经3148再选旋流器,轻产物经3149、3150脱介筛后经3151离心机脱水后入3002皮带,48重产物经52、53脱介后走3003转7081转301转302入矸石仓。
2.2 排矸系统(4~5系统,以5系统为例)
原煤经3502~3503分级筛分级后入04分选槽,04分选槽上浮物经3505~3506双层脱介筛后,+50mm级入3507破碎机后走3418皮带,50~13mm级直接入3418皮带,3418转3480转7030落中煤堆。3504下沉物经3508脱节后入3003转7081转301转302入矸石仓。
3502~3503筛下物经3531~3534弧形筛脱水后入3535桶经3536泵打到3537旋流器分选,轻产物经3538~3541和3543~3546脱介后经3547~3550离心机脱水后入3479皮带转7030入混煤堆。重产物经3551弧形筛和3552脱介筛脱介后入7081皮带转301转302去往矸石仓。
3505~3506、3508筛下稀介经磁选机处理后与3416筛下一起进入浓缩机。
3.通过两大改造提高精煤产率
改造一、(以一系统为例)
3130、3131弧形筛的分级粒度为0.15mm,筛上物进入末煤主洗系统,筛下物直接回浓缩池进行后续作业。随着入洗量的不断加大,末煤系统中的煤泥量不断积聚,这部分煤泥导致合格介质的粘度提高,增加颗粒按密度分层的粘滞阻力,影响分选效果,并严重影响产品的脱介脱水,使1~3系统的主洗分流量长期为100%。合格介质中必须有一定数量的煤泥,以保证重介质悬浮液的稳定性,其固体体积浓度一般为15%~35%之间,据此概算出不同密度的悬浮液中煤泥含量上限值。
各煤层煤泥产率及其粒度组成(见表1)
由表可以看出,4号煤和9号煤粉煤含量基本相当,11号煤粉煤含量相对明显增多。0.5~0.15mm粒级占粉煤全级含量,4号、9号、11号煤分别为62.54%,65.38%,59.92% 。大致都在60%左右。通过计算得出主洗系统的煤泥量基本基接近上限值。
技术改造方案:将3130弧形筛筛板拆下,将来料进入3170桶,和粗精煤泥一起进行粗煤泥回收。
取得成效:对于系统平衡方便,减少了煤泥在系统内循环、积聚,脱介效果明显改善,有效的降低了产品带介量,提高了粗煤泥的回收和精煤的产率。对于经济效益方便,每个系统处理量为800t/h,三個系统为2400t/h,每月除去检修和保养时间,正常生产按25天计算,每月的三个大系统原煤入洗量为2400*24*25=144万吨。通过3130、3230、3330弧形筛进入70桶的煤泥比例为11%*0.6*0.5*0.4=1.32% (注:11%为煤泥总量,0.6为0.5~0.15mm级的煤泥含量,0.5为0.5~0.15mm级煤泥的一半进入70桶,另一半进入了末煤主洗系统,0.4为效率)。最后得出每月增加精煤量为144*1.32%= 1.9万吨,全年累计增加精煤20余万吨。
改造二、5系统为排矸系统,主要生产平六、平七煤,灰分为22.5% ,根据现场设备的布置3505、3506两台块精煤筛的二层物料正好在7091B刮板输送机的上方,是否可以将这部分物料掺配到精煤系统里,提高其销售等级呢?
5系统处理量为700 t/h,中煤产率为70%,产品中>50mm:50~13mm=1:1,所以计算得出3505、3506二层筛板的量为700*0.7*0.5=245 t/h 。正常生产,精煤产量为800*3*70%=1680 t/h 。这部分量占精煤的比例为1:7左右,灰分为22%,配入精煤后,精煤Ad=(18%*7+22%*1 )/8= 18.5% ,满足产品的需求。
通过理论验证,这部分中煤量可以掺配到精煤中,提高其原有的销售等级。
取得成效:通过掺配提高了中煤的销售级别,每年增加精煤产量50万吨。
4.结语
安家岭选煤厂工艺流程灵活,多变,通过对流程的改进,提高其精煤产率,进一步优化了产品结构,既为企业创造了显著的经济效益,又为集团公司落实国家节能减排政策树立了榜样。
参考文献
[1] 谢广元 选矿学 [M] 徐州:中国矿业出版社,2001