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[摘 要]北方联合电力乌拉特发电厂300 MW机组锅炉一、二次风暖风器经常发生泄漏,疏水回收不畅。对其进行改造,将暖风器改为套管结构,更换了换热器,提高了暖风器标高。改造后,空预器入口风温能维持在20℃以上,再未发生暖风器泄漏事故,疏水回收顺畅,且降低了一次风机、送风机的电耗。
[关键词]暖风器;空气预热器;入口风温;换热器;泄漏;疏水回收;标高
中图分类号:文献标识码:A文章编号:1009-914X(2013)21-0000-00
1 引言
北方联合电力乌拉特发电厂2×300 MW机组2号炉为哈尔滨锅炉厂生产的HGl025/17.5一YMⅡ型亚临界自然循环汽包炉,制粉系统为正压直吹式系统。每台锅炉配置2台回转式三分仓空气预热器,在每台空预器一、二次风冷风进口处分别设置暖风器,冬季环境温度较低时加热一、二次风冷风,以提高空预器冷端受热面壁温,防止腐蚀和堵灰。
锅炉一、二次风暖风器设计为铝制翅片管单回程布置,一侧进汽、另一侧出疏水,为典型的“汽一气热交换器”。传热管束(材质为20号钢)沿空气流动方向由若干排组成。热交换过程中管内进口处工质为过热蒸汽.中间工质为饱和的蒸汽和凝结水,出口为凝结疏水。汽侧蒸汽来自电厂辅助联箱。正常运行加热蒸汽压力0.637 MPa,加热蒸汽温度166~300℃。
一次风暖风器布置于空气预热器入口一次风竖直风道内,暖风器截面面积2996mm×1905 mm,厚4mm,长l100mm。二次风暖风器布置于空气预热器入口二次风竖直风道内,暖风器截面面积6950mm×3670mm,厚4mm,长800mm。
电厂运行规程规定,一、二次风温度低于20℃或冷端平均温度低于70℃时应投入暖风器运行。
2 存在的问题
自机组投产运行以来,锅炉暖风器故障率较高,经常发生泄漏,采用堵管的办法解决,反而使暖风器换热效果变。出现的主要问题有:
(1)由于暖风器故障,在环境温度(冷风温度)较低时,空气预热器出口一、二次热风温度低于设计值,增大了空气预热器冷端的低温腐蚀程度。
(2)由于烟气水分增加,灰尘容易粘结在电除尘阴极线上和阳极板上,不容易振打下来。如果电除尘器内温度长期低于设计值,会造成除尘效率下降,并腐蚀除尘器内部部件。
(3))暖风器疏水输送到除氧器,由于暖风器换热管泄漏,进入疏水箱的冷凝水不畅,疏水量少,泵启停频繁,对泵体和电机造成损害。经检查发现发现离心式水泵入口已发生气蚀现象。
3 原因分析
3.1 泄漏
(1)暖风器换热管外侧装有翅片.以加强换热。翅片材料为铝质.采用轧制或焊接工艺由于热胀冷缩的作用,翅片与管子易发生脱落.在局部疲劳应力作用下.产生裂纹。
(2)暖风器换热管结构设计不合理,膨胀量设计不足,造成管材局部热应力加大,导致管束泄漏。
(3)锅炉零米设备布置较紧凑,一、二次冷风道距离短且弯头较多,因此风道将产生较大振动及阻力。而暖风器本体与风道焊接.此振动会传递到暖风器本体上,易使管束在交变应力作用下发生泄漏.
3.2 疏水不畅
疏水箱距离泵的高度必须保证有效的汽蚀高度。暖风器疏水系统未设计自动疏水阀,且设备布置紧凑.疏水箱设计标高较暖风器的疏水口标高高。暖风器标高被限制,造成暖风器疏水不畅.疏水量达不到设计值。同时暖风器的换热能力也受到限制,管系内易发生水冲击.使得管道振动,增大了管道泄漏的可能性。
4 改造措施
4.1 改進结构
暖风器本结构采用内套管加外管翅片(翅片由薄铝片轧制而成),且设计为可抽出形式,似火柴盒抽出式原理,在风道内设计移功轨道,在夏季不需要投运暖风器时,可将暖风器疏水排净,整体抽出,封闭暖风器腔体端盖,使风道阻力减小。
一次风暖风器外管102根,材质为20号钢;内管102根,材质20号钢;每台暖风器沿空气流动方向设计为6排,错列布置。二次风暖风器外管122根,材质20号钢;内管122根,材质20号钢;每台暖风器设计为6排管,错列布置。外管规格直径25mm,厚2mm,内套管内为蒸汽工质,外管与内管之间为汽水两箱工质,外管翅片与空气进行换热。蒸汽工质在翅片管内形成了1个封闭的循环贿赂,蒸汽进口端和冷凝水排放端在同一侧,另一端的内管沿管长方向可自由移动(设计膨胀量30mm),外管在暖风器腔体内打卡固定(设计50mm浮动长度),也可以自由滑动。内管和外管均有足够的膨胀量,使管子所受热应力大大减少。
由于暖风器采用套管结构,实现了汽水分流,蒸汽在内管内流动.凝结水在内外管的环形空间中流动。由于暖风器在插入支撑框架时具有一定的倾斜度,疏水的排放更加畅通。在翅片管出口处,内管为过热蒸汽.环形空间内为冷凝水.出口处的冷凝水经内套管的过热蒸汽加热,温度与饱和水温度偏差较小.传热温差大.换热效果较好。
4.2 更换换热器
重新进行热力计算,一次风暖风器选择STNFQ-1.2/800-940型换热器,换热面积为940m2;二次风暖风器选择STNFQ-1.2/350-440型换热器。
4.3 提高标高
疏水泵安装位置不变,将暖风器提高标高安装,使疏水口标高高于疏水箱正常液位高度.在疏水侧设计安装自动浮球式疏水阀,使疏水合理回收。
2012年,利用锅炉B级检修机会,对暖风器进行了施工改造。检修后机组投运2个月(冬季),空气预热器入口风温可达到并维持在20℃以上,未发生暖风器泄漏事故;疏水回收顺畅。暖风器压降、阻力符合设计要求;降低了一次风机、送风机的耗电量。
5 建议
(1)在大型机组建设设计阶段,应充分考虑好设备布置方式,合理设计设备安装位置及空间,以提高设备及系统利用效率。
(2)加强设备运行维护,在暖风器不投运时,关闭汽门并将疏水排净,定期检查暖风器管束内壁结垢情况。
参考文献
[1] 钱颂文,换热器设计手册[M],北京:化学工业出版社,2002:18—26.
[2] 中华人民共和国国家发展和改革委员会,DL/T—2008锅炉暖风器[S],北京:中国电力出版社,2008.
[关键词]暖风器;空气预热器;入口风温;换热器;泄漏;疏水回收;标高
中图分类号:文献标识码:A文章编号:1009-914X(2013)21-0000-00
1 引言
北方联合电力乌拉特发电厂2×300 MW机组2号炉为哈尔滨锅炉厂生产的HGl025/17.5一YMⅡ型亚临界自然循环汽包炉,制粉系统为正压直吹式系统。每台锅炉配置2台回转式三分仓空气预热器,在每台空预器一、二次风冷风进口处分别设置暖风器,冬季环境温度较低时加热一、二次风冷风,以提高空预器冷端受热面壁温,防止腐蚀和堵灰。
锅炉一、二次风暖风器设计为铝制翅片管单回程布置,一侧进汽、另一侧出疏水,为典型的“汽一气热交换器”。传热管束(材质为20号钢)沿空气流动方向由若干排组成。热交换过程中管内进口处工质为过热蒸汽.中间工质为饱和的蒸汽和凝结水,出口为凝结疏水。汽侧蒸汽来自电厂辅助联箱。正常运行加热蒸汽压力0.637 MPa,加热蒸汽温度166~300℃。
一次风暖风器布置于空气预热器入口一次风竖直风道内,暖风器截面面积2996mm×1905 mm,厚4mm,长l100mm。二次风暖风器布置于空气预热器入口二次风竖直风道内,暖风器截面面积6950mm×3670mm,厚4mm,长800mm。
电厂运行规程规定,一、二次风温度低于20℃或冷端平均温度低于70℃时应投入暖风器运行。
2 存在的问题
自机组投产运行以来,锅炉暖风器故障率较高,经常发生泄漏,采用堵管的办法解决,反而使暖风器换热效果变。出现的主要问题有:
(1)由于暖风器故障,在环境温度(冷风温度)较低时,空气预热器出口一、二次热风温度低于设计值,增大了空气预热器冷端的低温腐蚀程度。
(2)由于烟气水分增加,灰尘容易粘结在电除尘阴极线上和阳极板上,不容易振打下来。如果电除尘器内温度长期低于设计值,会造成除尘效率下降,并腐蚀除尘器内部部件。
(3))暖风器疏水输送到除氧器,由于暖风器换热管泄漏,进入疏水箱的冷凝水不畅,疏水量少,泵启停频繁,对泵体和电机造成损害。经检查发现发现离心式水泵入口已发生气蚀现象。
3 原因分析
3.1 泄漏
(1)暖风器换热管外侧装有翅片.以加强换热。翅片材料为铝质.采用轧制或焊接工艺由于热胀冷缩的作用,翅片与管子易发生脱落.在局部疲劳应力作用下.产生裂纹。
(2)暖风器换热管结构设计不合理,膨胀量设计不足,造成管材局部热应力加大,导致管束泄漏。
(3)锅炉零米设备布置较紧凑,一、二次冷风道距离短且弯头较多,因此风道将产生较大振动及阻力。而暖风器本体与风道焊接.此振动会传递到暖风器本体上,易使管束在交变应力作用下发生泄漏.
3.2 疏水不畅
疏水箱距离泵的高度必须保证有效的汽蚀高度。暖风器疏水系统未设计自动疏水阀,且设备布置紧凑.疏水箱设计标高较暖风器的疏水口标高高。暖风器标高被限制,造成暖风器疏水不畅.疏水量达不到设计值。同时暖风器的换热能力也受到限制,管系内易发生水冲击.使得管道振动,增大了管道泄漏的可能性。
4 改造措施
4.1 改進结构
暖风器本结构采用内套管加外管翅片(翅片由薄铝片轧制而成),且设计为可抽出形式,似火柴盒抽出式原理,在风道内设计移功轨道,在夏季不需要投运暖风器时,可将暖风器疏水排净,整体抽出,封闭暖风器腔体端盖,使风道阻力减小。
一次风暖风器外管102根,材质为20号钢;内管102根,材质20号钢;每台暖风器沿空气流动方向设计为6排,错列布置。二次风暖风器外管122根,材质20号钢;内管122根,材质20号钢;每台暖风器设计为6排管,错列布置。外管规格直径25mm,厚2mm,内套管内为蒸汽工质,外管与内管之间为汽水两箱工质,外管翅片与空气进行换热。蒸汽工质在翅片管内形成了1个封闭的循环贿赂,蒸汽进口端和冷凝水排放端在同一侧,另一端的内管沿管长方向可自由移动(设计膨胀量30mm),外管在暖风器腔体内打卡固定(设计50mm浮动长度),也可以自由滑动。内管和外管均有足够的膨胀量,使管子所受热应力大大减少。
由于暖风器采用套管结构,实现了汽水分流,蒸汽在内管内流动.凝结水在内外管的环形空间中流动。由于暖风器在插入支撑框架时具有一定的倾斜度,疏水的排放更加畅通。在翅片管出口处,内管为过热蒸汽.环形空间内为冷凝水.出口处的冷凝水经内套管的过热蒸汽加热,温度与饱和水温度偏差较小.传热温差大.换热效果较好。
4.2 更换换热器
重新进行热力计算,一次风暖风器选择STNFQ-1.2/800-940型换热器,换热面积为940m2;二次风暖风器选择STNFQ-1.2/350-440型换热器。
4.3 提高标高
疏水泵安装位置不变,将暖风器提高标高安装,使疏水口标高高于疏水箱正常液位高度.在疏水侧设计安装自动浮球式疏水阀,使疏水合理回收。
2012年,利用锅炉B级检修机会,对暖风器进行了施工改造。检修后机组投运2个月(冬季),空气预热器入口风温可达到并维持在20℃以上,未发生暖风器泄漏事故;疏水回收顺畅。暖风器压降、阻力符合设计要求;降低了一次风机、送风机的耗电量。
5 建议
(1)在大型机组建设设计阶段,应充分考虑好设备布置方式,合理设计设备安装位置及空间,以提高设备及系统利用效率。
(2)加强设备运行维护,在暖风器不投运时,关闭汽门并将疏水排净,定期检查暖风器管束内壁结垢情况。
参考文献
[1] 钱颂文,换热器设计手册[M],北京:化学工业出版社,2002:18—26.
[2] 中华人民共和国国家发展和改革委员会,DL/T—2008锅炉暖风器[S],北京:中国电力出版社,2008.