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[摘 要]我公司的年生产设计能力为年合成氨18万吨、30万吨尿素。2012年时,在以广泛市场调研为基础,通过进行科学论证,利用现有装置,进行了大颗粒尿素装置的改造并于当年生产出合格产品。在大颗粒尿素系统改造生产中,笔者有幸参与部分具体工作,本文现结合实际生产中的工作经验,对大颗粒尿素生产过程遇到的具体问题进行分析,并对如何进行处理加以探讨,希望对同行有所借鉴和帮助。
[关键词]大颗粒 尿素 生产
中图分类号:R127 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)20-0379-01
前言
我公司根據市场需求,成功进行了上马了大颗粒尿素装置改造,实现当年建设当年投产见效益。在短短几个月时间里,我公司尿素车间员工经过在开停车中,反复处理故障,积了丰富经验,取得一定成绩。在本文中,结合实际经验,对其加以总结如下。
1、斗提机跳车频繁
斗提机其作用是输送由造粒机出来的大颗粒尿素,其路线是经由造粒机送往振动筛,属于中间转运设备。在系统开车和正常生产时,该设备跳车问题较为普遍。
1.1原因分析:造成斗提机跳车,其主要因素包括以下几个方面:一是斗提机皮带在运行中跑偏,其结果是皮带与方形输送管道之间会产生碰撞;二是皮带由于长期运行,被拉长,这样,皮带上的提斗会与方形输送管道底部之间产生碰撞;三是在开车过程中,由于加入大颗粒晶种数量过大和速度过快以及生产中,造粒机出料器的开度出现短时间迅速加大,造成进入斗提机的物料过多。以上因素,常常造成斗提机电机出现过载,而过流跳车。
1.2解决措施
一是采取“增”的办法。即,在皮带两边的位置,增设皮带导向轮,其作用是以导向轮防止其跑偏;
二是采取“调”的办法。我公司的主要巡检路线流程为:在生产中,我公司大颗粒系统的巡检路线如下。烟囱→洗涤器→洗涤器引风机→雾化风机→洗涤器循环泵→流化风机→流化风机加热器→地下循环槽→尿液循环泵→最终产品冷却器流化风机→乏气引风机→安全筛→造粒机→雾化风机加热器→开工料斗→2#产品输送皮带(电子皮带秤)→除尘风机→最终产品冷却器→1#产品输送皮带→破碎机→振动筛→斗提机 。在加强现场的巡回检查,重点要在皮带发生跑偏和被拉长时,要对斗提机皮带配重进行调整。
三是要采取控“控”的方法。其主要内容是,对开车晶种的加入速度进行控制,经总结,在开车时,晶种加入时间,应以25~30 min为宜;对于造粒机料位的调整,总体是要缓调慢调,以避免造粒机在出料时数量多少变化频繁。
2、破碎机跳车频繁
破碎机作为主要设备之一,其作用顾名思义就是起到破碎作用。它在运行中的作用承接振动筛分离出的超大颗粒尿素,并把它破碎成为没有规则的,较为细小颗粒尿素,然后送往造粒机。该设备在系统进行生产时跳车的现象也较为普遍。
2.1 原因分析
造成破碎机跳车,其因素主要包括以下几个方面:
一是破碎机下料管被堵塞。由于这些细小颗粒属无规则颗粒,很容易在破碎机滚轴四周造成积聚,这种积聚阻力较大,极易使破碎机电机产生过电流而跳车;二是滚轴被抱死。由于颗粒积聚过多,电机运转而破碎机滚轴被抱死现象较普遍存在,其结果是破碎机皮带打滑因为被磨断造成脱落;三是设计方面原因。由于破碎机出料去往造粒机的管道在设计有缺陷(一般是其设计直径偏小,坡度不足,且与振动筛去往造粒机细小颗粒系共用1根管道),其结果是破碎机下料管容易堵塞,而使斗提机过流跳车。
2.2 解决措施:
一是“改”。即把破碎机下料管的直径由DN150扩大至DN200,并增大其坡度。
二是“调”,即将破碎机除尘管道改道,由去除尘风机入口总管调整到接入洗涤器气相入口管道,使破碎机除尘系统除尘能力提升,以使粉尘去除效果提高。
三是“管”。即,加强现场巡回检查和清理,减少管道中积累的粉尘,防止其因粉尘问题积聚,堵塞破碎机下料管道。
3、破碎机粉尘量过多
破碎机的作用,总结起来,实质是是控制的返料比。对于在破碎机中存在的超大颗粒尿素,都应研磨成细粒后返回以造粒机中。研磨量大小与产生的粉尘量成正比。因此,控制料比的关键,是要控制好破碎机的辊间距,以降低研磨量(即破碎机粉尘量)。当造粒机负荷和破碎机的负荷固定下来后,破碎机破碎的辊间距也应固定,其间距与产品颗粒平均粒径之间是正比的关系,需要不断摸索才可达到最佳值。
4、尿素结块问题
尿素结块,实质是就是板结,这也是影响尿素成品质量和外观的一种现象。
1.原因分析
一是时间过短。由于工艺生产需要,在工艺中会加入造粒添加剂(主要是甲醛),如反应停留时间短会发生板结结块。
二温度过高。这主要指的是尿素产品温度高。根据反应机理研究,主要是应避免甲醛添加剂加入尿液过程后,反应时间过短。针对此现象,要调整添加剂的加入方式。即改直接加甲醛为将甲醛与尿液先反应,其溶液被称为UF溶液后再将UF溶液中加入尿液。UF溶液配制的关键操作参数包括:UF溶液配比、pH值、反应停留时间等,需要反复试验找到最佳数值。另外,还可以增设搅拌器搅拌以达到目的。
2、试验结果:
从实验结果看,随pH值的降低,尿素结块的程度是逐渐越大的。一般较适宜的范围是68;在UF溶液中,甲醛现尿素之间的摩尔比以4 时最佳,此时,尿素的结块程度最小;从反应停留时间来看,结块程度最小的时间以控制在1―10 h内为最好。
3.尿素产品降温
尿素产品较适宜的温度是控制在36―44℃为宜。其具体的方式一般以氨冷器、循环水冷却器进行冷却等方式。但无论采取何种方式,均应以投资最省、操作最方便、安全最可靠为方案选择的原则,同时,还应该考虑改造工作量是否最小,最方便等。
5、结论
我公司的大颗粒尿素系统在开停车过程中,经过多次停车处理故障,重新开车,使设备问题以设计方面的问题得以显露,并进行了及时处理和改造,既有利于更深刻理解和掌握大颗粒尿素生产技术,也在实战中提升了员工操作水平,为掌握大颗粒尿素装置提供了宝贵经验,也奠定了该装置长周期稳定运行的基础。
参考文献
[1] 贺华.尿素粉尘产生的原因及解决方法[J].化工生产与技术,2001,第6期,40-41页.
[2] 沈力.浅析 TEC大颗粒造粒工艺的3个核心问题-化肥设计-2013,第5期,62-63页.
[3] 李珊珊.尿素合成工艺的比较[J].科技情报开发与经济,2010,(11).
[4] 沈华民.工业尿素合成理论(一)[J].化肥工业,2009,(05).
[关键词]大颗粒 尿素 生产
中图分类号:R127 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)20-0379-01
前言
我公司根據市场需求,成功进行了上马了大颗粒尿素装置改造,实现当年建设当年投产见效益。在短短几个月时间里,我公司尿素车间员工经过在开停车中,反复处理故障,积了丰富经验,取得一定成绩。在本文中,结合实际经验,对其加以总结如下。
1、斗提机跳车频繁
斗提机其作用是输送由造粒机出来的大颗粒尿素,其路线是经由造粒机送往振动筛,属于中间转运设备。在系统开车和正常生产时,该设备跳车问题较为普遍。
1.1原因分析:造成斗提机跳车,其主要因素包括以下几个方面:一是斗提机皮带在运行中跑偏,其结果是皮带与方形输送管道之间会产生碰撞;二是皮带由于长期运行,被拉长,这样,皮带上的提斗会与方形输送管道底部之间产生碰撞;三是在开车过程中,由于加入大颗粒晶种数量过大和速度过快以及生产中,造粒机出料器的开度出现短时间迅速加大,造成进入斗提机的物料过多。以上因素,常常造成斗提机电机出现过载,而过流跳车。
1.2解决措施
一是采取“增”的办法。即,在皮带两边的位置,增设皮带导向轮,其作用是以导向轮防止其跑偏;
二是采取“调”的办法。我公司的主要巡检路线流程为:在生产中,我公司大颗粒系统的巡检路线如下。烟囱→洗涤器→洗涤器引风机→雾化风机→洗涤器循环泵→流化风机→流化风机加热器→地下循环槽→尿液循环泵→最终产品冷却器流化风机→乏气引风机→安全筛→造粒机→雾化风机加热器→开工料斗→2#产品输送皮带(电子皮带秤)→除尘风机→最终产品冷却器→1#产品输送皮带→破碎机→振动筛→斗提机 。在加强现场的巡回检查,重点要在皮带发生跑偏和被拉长时,要对斗提机皮带配重进行调整。
三是要采取控“控”的方法。其主要内容是,对开车晶种的加入速度进行控制,经总结,在开车时,晶种加入时间,应以25~30 min为宜;对于造粒机料位的调整,总体是要缓调慢调,以避免造粒机在出料时数量多少变化频繁。
2、破碎机跳车频繁
破碎机作为主要设备之一,其作用顾名思义就是起到破碎作用。它在运行中的作用承接振动筛分离出的超大颗粒尿素,并把它破碎成为没有规则的,较为细小颗粒尿素,然后送往造粒机。该设备在系统进行生产时跳车的现象也较为普遍。
2.1 原因分析
造成破碎机跳车,其因素主要包括以下几个方面:
一是破碎机下料管被堵塞。由于这些细小颗粒属无规则颗粒,很容易在破碎机滚轴四周造成积聚,这种积聚阻力较大,极易使破碎机电机产生过电流而跳车;二是滚轴被抱死。由于颗粒积聚过多,电机运转而破碎机滚轴被抱死现象较普遍存在,其结果是破碎机皮带打滑因为被磨断造成脱落;三是设计方面原因。由于破碎机出料去往造粒机的管道在设计有缺陷(一般是其设计直径偏小,坡度不足,且与振动筛去往造粒机细小颗粒系共用1根管道),其结果是破碎机下料管容易堵塞,而使斗提机过流跳车。
2.2 解决措施:
一是“改”。即把破碎机下料管的直径由DN150扩大至DN200,并增大其坡度。
二是“调”,即将破碎机除尘管道改道,由去除尘风机入口总管调整到接入洗涤器气相入口管道,使破碎机除尘系统除尘能力提升,以使粉尘去除效果提高。
三是“管”。即,加强现场巡回检查和清理,减少管道中积累的粉尘,防止其因粉尘问题积聚,堵塞破碎机下料管道。
3、破碎机粉尘量过多
破碎机的作用,总结起来,实质是是控制的返料比。对于在破碎机中存在的超大颗粒尿素,都应研磨成细粒后返回以造粒机中。研磨量大小与产生的粉尘量成正比。因此,控制料比的关键,是要控制好破碎机的辊间距,以降低研磨量(即破碎机粉尘量)。当造粒机负荷和破碎机的负荷固定下来后,破碎机破碎的辊间距也应固定,其间距与产品颗粒平均粒径之间是正比的关系,需要不断摸索才可达到最佳值。
4、尿素结块问题
尿素结块,实质是就是板结,这也是影响尿素成品质量和外观的一种现象。
1.原因分析
一是时间过短。由于工艺生产需要,在工艺中会加入造粒添加剂(主要是甲醛),如反应停留时间短会发生板结结块。
二温度过高。这主要指的是尿素产品温度高。根据反应机理研究,主要是应避免甲醛添加剂加入尿液过程后,反应时间过短。针对此现象,要调整添加剂的加入方式。即改直接加甲醛为将甲醛与尿液先反应,其溶液被称为UF溶液后再将UF溶液中加入尿液。UF溶液配制的关键操作参数包括:UF溶液配比、pH值、反应停留时间等,需要反复试验找到最佳数值。另外,还可以增设搅拌器搅拌以达到目的。
2、试验结果:
从实验结果看,随pH值的降低,尿素结块的程度是逐渐越大的。一般较适宜的范围是68;在UF溶液中,甲醛现尿素之间的摩尔比以4 时最佳,此时,尿素的结块程度最小;从反应停留时间来看,结块程度最小的时间以控制在1―10 h内为最好。
3.尿素产品降温
尿素产品较适宜的温度是控制在36―44℃为宜。其具体的方式一般以氨冷器、循环水冷却器进行冷却等方式。但无论采取何种方式,均应以投资最省、操作最方便、安全最可靠为方案选择的原则,同时,还应该考虑改造工作量是否最小,最方便等。
5、结论
我公司的大颗粒尿素系统在开停车过程中,经过多次停车处理故障,重新开车,使设备问题以设计方面的问题得以显露,并进行了及时处理和改造,既有利于更深刻理解和掌握大颗粒尿素生产技术,也在实战中提升了员工操作水平,为掌握大颗粒尿素装置提供了宝贵经验,也奠定了该装置长周期稳定运行的基础。
参考文献
[1] 贺华.尿素粉尘产生的原因及解决方法[J].化工生产与技术,2001,第6期,40-41页.
[2] 沈力.浅析 TEC大颗粒造粒工艺的3个核心问题-化肥设计-2013,第5期,62-63页.
[3] 李珊珊.尿素合成工艺的比较[J].科技情报开发与经济,2010,(11).
[4] 沈华民.工业尿素合成理论(一)[J].化肥工业,2009,(05).