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摘要:欢喜岭油田锦16块兴隆台油层2011年开始实施化学驱实验,经过几年的扩大开发去的了较好的开发效果。为完善化学驱井网,继续扩大二元驱规模,在区块西部继续部署新井42口。陆续完钻投产发现开发效果太差,研究发现受沉积影响新井区物性差、油层厚度薄、生产易出砂等因素是生产效果差的原因。为提高油田开发效果,我们采取加密合采、对油井进行酸化等措施,取得了明显的开发效果。
关键词:二元驱;出砂;酸化;加密合采
锦16块地处大凌河河套内,构造位置位于辽河盆地西部凹陷西斜坡欢喜岭油田中部。开采层位为兴隆台油层。2011年开始化学驱实验,区块东部较西部油层发育厚度大,储层物性好,“二三结合”挖潜物质基础好,因此2014-2016年新井主要集中在东部。
2017年区块为继续扩大二元驱规模,完善化学驱井网,进一步提高区块储量动用程度,在区块西部部署新井42口。新井陆续完钻投产发现开发效果太差,截止2017年年底投产21口井,其中正常出油3口,投产不出18口井。因此我们亟需找出新井投产效果差的原因并提出有效的解决方案。
1.原因分析
对投产不出的井进行挤水、挤酸、酸化、压裂等措施处理后有9口井出油,不出的井仍有9口。针对这种开发现状,我们结合地质、动态开发、现场施工情况等多方面因素进行分析、思考、总结,认为有以下几方面的原因。
1.1钻井泥浆比重大
我们对近几年新井钻井泥浆比重进行统计,油顶泥浆比重1.11~1.15,平均1.13;油底泥浆比重1.13~1.17,平均1.14;开发层顶泥浆比重1.11~1.15平均1.13;完井泥浆比重1.13~1.28,平均1.19。2017年的新井油顶泥浆比重平均1.16;油底泥浆比重平均1.18;开发层顶泥浆比重平均1.15;完井泥浆比平均1.2。对比发现2017年新井的钻泥浆比重较近几年的大。
1.2射孔层位储层物性差
这批新井部署位置位于区块的西部,相对于河道沉积的区块东部,储层物性较差。由西部的9-A118井和东部的6-AT316井对比可知,此批新井有效孔隙度低、渗透率低、泥质含量高。
1.3油井出砂,造成近井地带地层堵塞
区块西部油井生产出砂严重,油流中的砂子不断沉积在井底,直至埋掉生产油层,使油井产量不断降低,直至卡停。典型井9-A238,投产生产仅3天就卡停,检泵冲砂进尺100m。之后生产不到一个月又卡停,检泵冲砂进尺80m,检泵冲砂进尺较大。
1.4射孔层位受限,挖潜空间小
西部收沉积的影响油层厚度较薄,多为薄互层,平均单井油层加上弱水淹厚度只有2.7m。
1.5单井射孔层数少、厚度薄
根据剩余油分布规律及近年完钻井情况,厚层底部水淹,顶部剩余油富集,射孔只射开顶部1m左右,在东部挖潜取得了较好的效果。西部新井投产也沿用了顶部挖潜模式,但效果太差。西部储层物性差,区块老井都是大段合采,我们怀疑新井射孔层数少、厚度薄也是效果差的原因。
2.相应对策
2.1对钻井泥浆污染的井采取酸化处理
典型井是9-A248井,该井投产兴III2小层0.8m/1,初期日產油0t/d、日产液14t/d。一周后进行酸化处理,酸化后日产油1.8t/d、日产液12t/d,截止2019年7月累产油860t,累产水12105m3,取得了较好的开发效果。
2.2对单井射孔层数少、厚度薄的进行加密补层
典型井是丙9-A118井,该井投产兴II8小层1.0m/1层,不出,挤酸后仍不出,于是加密补层并多射0.8m,初期日产油达到2.4t/d,日产液达到12m3/d。
3.结论
(1)新井射孔层位受限,可供挖潜的空间小导致新井产能低。
(2)新井受钻井泥浆、储层物性相对较差、出砂等多方面综合因素的影响,导致新井不出或低产。
(3)可以适当加大射孔厚度及层数,来改善新井开发效果。
(4)对井底油层污染的井可采取酸化措施来改善开发效果。
参考文献:
[1]唐亮,等.压裂井出砂原因分析及防治对策研究[J].石油化工应用,2015,34(7):16-19.
[2]修晓伟,等.油水井酸化工艺在胜利油田的应用和发展[J].化工管理,2014,(9):145-145.
作者简介:
陈俊丽(1988-),女,工程师,2010年毕业于中国地质大学(武汉)资源勘查工程专业,2012年毕业于成都理工大学地质工程专业,获硕士学位,现从事油田地质工作。
关键词:二元驱;出砂;酸化;加密合采
锦16块地处大凌河河套内,构造位置位于辽河盆地西部凹陷西斜坡欢喜岭油田中部。开采层位为兴隆台油层。2011年开始化学驱实验,区块东部较西部油层发育厚度大,储层物性好,“二三结合”挖潜物质基础好,因此2014-2016年新井主要集中在东部。
2017年区块为继续扩大二元驱规模,完善化学驱井网,进一步提高区块储量动用程度,在区块西部部署新井42口。新井陆续完钻投产发现开发效果太差,截止2017年年底投产21口井,其中正常出油3口,投产不出18口井。因此我们亟需找出新井投产效果差的原因并提出有效的解决方案。
1.原因分析
对投产不出的井进行挤水、挤酸、酸化、压裂等措施处理后有9口井出油,不出的井仍有9口。针对这种开发现状,我们结合地质、动态开发、现场施工情况等多方面因素进行分析、思考、总结,认为有以下几方面的原因。
1.1钻井泥浆比重大
我们对近几年新井钻井泥浆比重进行统计,油顶泥浆比重1.11~1.15,平均1.13;油底泥浆比重1.13~1.17,平均1.14;开发层顶泥浆比重1.11~1.15平均1.13;完井泥浆比重1.13~1.28,平均1.19。2017年的新井油顶泥浆比重平均1.16;油底泥浆比重平均1.18;开发层顶泥浆比重平均1.15;完井泥浆比平均1.2。对比发现2017年新井的钻泥浆比重较近几年的大。
1.2射孔层位储层物性差
这批新井部署位置位于区块的西部,相对于河道沉积的区块东部,储层物性较差。由西部的9-A118井和东部的6-AT316井对比可知,此批新井有效孔隙度低、渗透率低、泥质含量高。
1.3油井出砂,造成近井地带地层堵塞
区块西部油井生产出砂严重,油流中的砂子不断沉积在井底,直至埋掉生产油层,使油井产量不断降低,直至卡停。典型井9-A238,投产生产仅3天就卡停,检泵冲砂进尺100m。之后生产不到一个月又卡停,检泵冲砂进尺80m,检泵冲砂进尺较大。
1.4射孔层位受限,挖潜空间小
西部收沉积的影响油层厚度较薄,多为薄互层,平均单井油层加上弱水淹厚度只有2.7m。
1.5单井射孔层数少、厚度薄
根据剩余油分布规律及近年完钻井情况,厚层底部水淹,顶部剩余油富集,射孔只射开顶部1m左右,在东部挖潜取得了较好的效果。西部新井投产也沿用了顶部挖潜模式,但效果太差。西部储层物性差,区块老井都是大段合采,我们怀疑新井射孔层数少、厚度薄也是效果差的原因。
2.相应对策
2.1对钻井泥浆污染的井采取酸化处理
典型井是9-A248井,该井投产兴III2小层0.8m/1,初期日產油0t/d、日产液14t/d。一周后进行酸化处理,酸化后日产油1.8t/d、日产液12t/d,截止2019年7月累产油860t,累产水12105m3,取得了较好的开发效果。
2.2对单井射孔层数少、厚度薄的进行加密补层
典型井是丙9-A118井,该井投产兴II8小层1.0m/1层,不出,挤酸后仍不出,于是加密补层并多射0.8m,初期日产油达到2.4t/d,日产液达到12m3/d。
3.结论
(1)新井射孔层位受限,可供挖潜的空间小导致新井产能低。
(2)新井受钻井泥浆、储层物性相对较差、出砂等多方面综合因素的影响,导致新井不出或低产。
(3)可以适当加大射孔厚度及层数,来改善新井开发效果。
(4)对井底油层污染的井可采取酸化措施来改善开发效果。
参考文献:
[1]唐亮,等.压裂井出砂原因分析及防治对策研究[J].石油化工应用,2015,34(7):16-19.
[2]修晓伟,等.油水井酸化工艺在胜利油田的应用和发展[J].化工管理,2014,(9):145-145.
作者简介:
陈俊丽(1988-),女,工程师,2010年毕业于中国地质大学(武汉)资源勘查工程专业,2012年毕业于成都理工大学地质工程专业,获硕士学位,现从事油田地质工作。