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【摘 要】通过对新改造的铠装移开式金属封闭开关大电流柜过热现象的分析,进行了有针对性的改进,彻底消除了10kV大电流柜过热的异常,提高了一次设备安全稳定运行的可靠性。
【关键词】大电流柜;过热;分析;处理
1.改造后大电流柜过热情况
某水电厂1号机在机组增容改造中,将机组出口刀闸由原来的户内式隔离刀闸(GN10—10T/4000)改为铠装移开式金属封闭开关柜(KYN28-12/4000)。改造完成后,机组在长时间满负荷运行时,发现铠装移开式金属封闭开关柜柜体内整体过热的现象。通过红外成像测温手段,发现该大电流柜柜体之间隔板发热,柜顶与封母接口处隔板发热,超出规程规定值,而且在大电流柜体内部能够明显有电磁振动声响。
2.大电流柜过热原因的具体分析
通过对大电流柜的设计原理、制造材料、安装工艺、运行维护等多方面的分析,排除了因接触电阻增加引起过热的可能性,主要是该开关柜为新制造后出厂安装,投运前进行过触头调整试验,各项试验数据均符合国家标准要求,数据在合格范围内。而且经过对大电流柜的整体温度测量,动静触頭结合处的温度在75度左右,并没有明显超标现象。
初步判定造成过热的原因有以下几个方面:
一是载流体的截面积偏小,考虑裕度不足,导致在机组额定电流值(3234A)时发热严重。
二是在设计时,柜体内采用的镀锌钢板,并且钢板的开孔距离过小,在电流达到一定程度时,即使切断导磁环,仍然产生了较明显的涡流现象,防涡流措施欠缺,导致涡流发热。
三是柜顶与封母接口间开有大方孔,由于裸母线对柜间之间距离不足,柜体内部的母线段支撑不足,导致电磁振动声响较大。
四是柜体内部在设计时,没有安装强制通风设施,柜体仅靠后柜门的φ10散热孔散热,导致柜体内部热量散发路径过小,运行中的发热量不能及时从柜体散出,从而造成柜体整体发热现象严重。
3.改进方案实施
根据以上分析的过热原因,利用检修期实施了改进方案:
一是增大导线过流截面,将大电流柜中的三相100mm×10mm母线铜排更换为三相120mm×10mm铜排;以便载流母排能在设备额定运行工况下承受额定电流,减少发热量。
二是采用不锈钢材料重新制作套管安装隔板以替代原锌隔板。直接采用不锈钢材料制作两块柜顶隔板,用以替代原柜顶镀锌钢板及锌质隔板。将固定穿墙套管的原钢制螺栓更换为不锈钢螺栓。避免发生涡流发生。
三是将大电流柜侧面穿墙套管安装孔处改造,按最大可能的情况开长方孔,以扩大导磁体与主母线之间的距离。解决电磁振动引起的异音。
四是在大电流柜顶部出线箱检修门开φ10共计176个散热孔,加强柜体顶部出线箱散热;在下柜室隔板开孔加装2台轴流风机进行强迫风冷,柜体间隔底板、柜顶板,上部后柜门更换为带散热孔板。通过温控器根据柜内温度控制该轴流风机的启停。为了及时方便的发现设备过热情况,在大电流柜内小车动、静触头、母排连接部位均贴变色示温贴纸,温度为90℃、100℃、110℃。
在设备投入运行前,对柜内铜排、绝缘子、带电指示器、穿墙套管整体严格按照国家规范标准进行了交直流耐压试验,各项试验数据均符合国家标准要求,数据在合格范围内。
4.改造后效果
通过改造前后的大电流柜体温度数据比较,效果非常明显,为机组满负荷安全运行提供了保证。
一是在机组额定负荷的运行工况下,改造后的大电流柜上下部温度在机组满负荷运行中,最低温度51度,比改造前的基本在同时段的温度71度低20度。大电流柜两侧的柜体温度同时也明显的下降。
二是改造前最高点的温度93度,该处过热现象完全消除。改造后的母线整体温度约在78度左右,比起改造前下降效果明显。
三是经过全面对柜体进行红外成像测温,没有发现明显的过热点,原有的过热点温度明显下降,并且能够控制在规程要求的范围内,设备过热现象基本消除。
四是新增加的柜体内部通风风扇,能够根据温度控制仪的设置,实现自动启动,增加了柜体内部的热空气循环能力,对降低设备过热也起到良好的辅助作用。
5.成果运用
该厂1号机大电流过热处理之后,在后续两年的2、3号机的大电流柜的制作、安装过程中,充分吸取了1号机改造中出现的不足。改进方案中的很多做法,在大电流柜制作时就予以考虑,比如,增加了载流导体截面积,对连接螺栓全部采取不锈钢螺栓,对柜体的隔板有原来的镀锌钢板+不锈钢钢板改为全部采用不锈钢钢板,以防止涡流产生过热,改进柜体内的不锈钢板上的开孔方式,增加柜体内部的强制通风设备,这些措施均有效的降低了大电流柜体过热现象。
根据过热产生的根本原因,采取了设计优化、安装改进、加强维护等一系列的有效措施,对制造厂家的设计、制造、安装起到了良好的促进作用,为铠装移开式金属封闭开关柜在设计、制造、安装过程中有一定的启示作用。
(作者单位:大唐石泉水力发电厂)
【关键词】大电流柜;过热;分析;处理
1.改造后大电流柜过热情况
某水电厂1号机在机组增容改造中,将机组出口刀闸由原来的户内式隔离刀闸(GN10—10T/4000)改为铠装移开式金属封闭开关柜(KYN28-12/4000)。改造完成后,机组在长时间满负荷运行时,发现铠装移开式金属封闭开关柜柜体内整体过热的现象。通过红外成像测温手段,发现该大电流柜柜体之间隔板发热,柜顶与封母接口处隔板发热,超出规程规定值,而且在大电流柜体内部能够明显有电磁振动声响。
2.大电流柜过热原因的具体分析
通过对大电流柜的设计原理、制造材料、安装工艺、运行维护等多方面的分析,排除了因接触电阻增加引起过热的可能性,主要是该开关柜为新制造后出厂安装,投运前进行过触头调整试验,各项试验数据均符合国家标准要求,数据在合格范围内。而且经过对大电流柜的整体温度测量,动静触頭结合处的温度在75度左右,并没有明显超标现象。
初步判定造成过热的原因有以下几个方面:
一是载流体的截面积偏小,考虑裕度不足,导致在机组额定电流值(3234A)时发热严重。
二是在设计时,柜体内采用的镀锌钢板,并且钢板的开孔距离过小,在电流达到一定程度时,即使切断导磁环,仍然产生了较明显的涡流现象,防涡流措施欠缺,导致涡流发热。
三是柜顶与封母接口间开有大方孔,由于裸母线对柜间之间距离不足,柜体内部的母线段支撑不足,导致电磁振动声响较大。
四是柜体内部在设计时,没有安装强制通风设施,柜体仅靠后柜门的φ10散热孔散热,导致柜体内部热量散发路径过小,运行中的发热量不能及时从柜体散出,从而造成柜体整体发热现象严重。
3.改进方案实施
根据以上分析的过热原因,利用检修期实施了改进方案:
一是增大导线过流截面,将大电流柜中的三相100mm×10mm母线铜排更换为三相120mm×10mm铜排;以便载流母排能在设备额定运行工况下承受额定电流,减少发热量。
二是采用不锈钢材料重新制作套管安装隔板以替代原锌隔板。直接采用不锈钢材料制作两块柜顶隔板,用以替代原柜顶镀锌钢板及锌质隔板。将固定穿墙套管的原钢制螺栓更换为不锈钢螺栓。避免发生涡流发生。
三是将大电流柜侧面穿墙套管安装孔处改造,按最大可能的情况开长方孔,以扩大导磁体与主母线之间的距离。解决电磁振动引起的异音。
四是在大电流柜顶部出线箱检修门开φ10共计176个散热孔,加强柜体顶部出线箱散热;在下柜室隔板开孔加装2台轴流风机进行强迫风冷,柜体间隔底板、柜顶板,上部后柜门更换为带散热孔板。通过温控器根据柜内温度控制该轴流风机的启停。为了及时方便的发现设备过热情况,在大电流柜内小车动、静触头、母排连接部位均贴变色示温贴纸,温度为90℃、100℃、110℃。
在设备投入运行前,对柜内铜排、绝缘子、带电指示器、穿墙套管整体严格按照国家规范标准进行了交直流耐压试验,各项试验数据均符合国家标准要求,数据在合格范围内。
4.改造后效果
通过改造前后的大电流柜体温度数据比较,效果非常明显,为机组满负荷安全运行提供了保证。
一是在机组额定负荷的运行工况下,改造后的大电流柜上下部温度在机组满负荷运行中,最低温度51度,比改造前的基本在同时段的温度71度低20度。大电流柜两侧的柜体温度同时也明显的下降。
二是改造前最高点的温度93度,该处过热现象完全消除。改造后的母线整体温度约在78度左右,比起改造前下降效果明显。
三是经过全面对柜体进行红外成像测温,没有发现明显的过热点,原有的过热点温度明显下降,并且能够控制在规程要求的范围内,设备过热现象基本消除。
四是新增加的柜体内部通风风扇,能够根据温度控制仪的设置,实现自动启动,增加了柜体内部的热空气循环能力,对降低设备过热也起到良好的辅助作用。
5.成果运用
该厂1号机大电流过热处理之后,在后续两年的2、3号机的大电流柜的制作、安装过程中,充分吸取了1号机改造中出现的不足。改进方案中的很多做法,在大电流柜制作时就予以考虑,比如,增加了载流导体截面积,对连接螺栓全部采取不锈钢螺栓,对柜体的隔板有原来的镀锌钢板+不锈钢钢板改为全部采用不锈钢钢板,以防止涡流产生过热,改进柜体内的不锈钢板上的开孔方式,增加柜体内部的强制通风设备,这些措施均有效的降低了大电流柜体过热现象。
根据过热产生的根本原因,采取了设计优化、安装改进、加强维护等一系列的有效措施,对制造厂家的设计、制造、安装起到了良好的促进作用,为铠装移开式金属封闭开关柜在设计、制造、安装过程中有一定的启示作用。
(作者单位:大唐石泉水力发电厂)