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摘 要:通过对连续退火生产线(以下简称CAL)出口10#BR(张力辊)电机啸叫声原因分析,找出其真正原因是电机在升速过程中产生的电磁噪声,电磁噪声主要因变频控制电机的谐波磁场产生的电磁力波造成的,其一,低次力波的频率与电机定子的固有振动频率一致或接近,从而产生共振造成的电磁噪声;其二,高次谐波产生的高次谐波磁场所产生的附加转矩,使得电机产生明显的振动和尖锐的噪音。前者发生的啸叫声不会那么刺耳,现有条件也无法改变,所以通过改变后者,即改变电机输出力矩大小,優化电机出力方向等,可以明显降低其尖锐的啸叫声。
关键词:电磁噪声 啸叫声 粗糙度 划伤
一、引言
从2015年6月份开始,CAL线出口10#BR电机发出异常啸叫声,特别是在生产线带钢速度升速到400mpm(米/分钟)以上时,啸叫声特别明显,最高噪声估计达到140db以上,远远大于国标要求的95db,由于生产现场电机位置刚好在检查台下方,刺耳的尖叫声对检查台的操作人员听力造成严重伤害,为了尽快解决该问题,成立专门攻关小组。现场电机位置见图一所示;
二、啸叫声产生原因分析
问题点一:异常啸叫声是哪里发出的?
通过曲线分析和现场观察:发生啸叫声时10BR电机负载波动较大,尤其是1#ROLL,电机反向负载达到-30%多,可以肯定的是:电机产生电磁噪声。
问题点二:哪些因素可能导致电机产生电磁噪声?1、10BR电机采取IGBT变频控制,高次谐波磁场产生附加的转矩;2、10BR辊子粗糙度下降,有打滑现象,加速过程中,出力方向不一致(即1#电机负载反向与其他辊相反);3、10BR电机负载平衡不均,容易造成出力不平衡;
电磁噪声理论原因,主要因变频控制电机的谐波磁场产生的电磁力波造成的,其一,低次力波的频率与电机定子的固有振动频率一致或接近,从而产生共振造成的电磁噪声;其二,高次谐波产生的高次谐波磁场所产生的附加转矩,使得电机产生明显的振动和尖锐的噪音。
三、处理过程
2015年8月采取降低卷取张力的方法(间接降低了10#BR电机负载),啸叫声明显改善。
2016年3月份,异常啸叫声又有增大,对卷取初始张力进行了调整,并调整了10BR负荷平衡模式。
2016年4月,出口1#卷取机发生1次严重塔形,经分析是卷取机张力过低造成的。为此,减少张力消除啸叫声已经不能再使用。
2016年5月,对10BR运行曲线跟踪观察,发现1#辊速度速度差超过5mpm,测量10BR辊粗糙度,1#辊粗糙度下降到2以下。
2016年6月生产前对10BR1#辊进行更换(新辊粗糙度4以上),并对10BR辊子电机进行M单测试。
四、最终解决方案
1、加大辊子粗糙度,避免打滑现象,定期对辊子表面粗糙度进行测量,建立管理表,见表一所示,发现平均粗糙度小于2-2.5时更换;
2、调整BR电机负荷平衡模式,避免出力不均,导致部分辊子磨损较快;
3、定期对辊子进行M单测试(换新辊或更换电机时必须做),修改空载损耗数据,建立测试管理表;见表二所示,
4、合理设置张力设定基表。
五、研究总结
依据电机噪声产生来源、原理进行综合分析,解决噪声主要通过以下几个路径:其一,通过对变频器进行改造,提高载波频率,使其输出波形更加接近正弦波,减少高频分量;或者在输入端增加电抗器。这种方法造价较高,而且需要增加设备,改造难度较大。其二,通过设置跳转频率,避免产生共振,这种方法虽然简单,但我们现场要求连续性很强,不适合设置跳转。其三,优化负载平衡,减少因为带钢打滑造成负载分配不均,导致电机实际出力方向和控制方向不一致,本文采用了第三种方法,现场实际证明,这种方法效果明显,值得在连续传动系统中应用推广。
参考文献:
[1]邵国军,赵勇《防爆电机》 2002年04期 2002.12.31
[2]GB 10069.3-2008,旋转电机噪声测定方法及限值 第3部分
关键词:电磁噪声 啸叫声 粗糙度 划伤
一、引言
从2015年6月份开始,CAL线出口10#BR电机发出异常啸叫声,特别是在生产线带钢速度升速到400mpm(米/分钟)以上时,啸叫声特别明显,最高噪声估计达到140db以上,远远大于国标要求的95db,由于生产现场电机位置刚好在检查台下方,刺耳的尖叫声对检查台的操作人员听力造成严重伤害,为了尽快解决该问题,成立专门攻关小组。现场电机位置见图一所示;
二、啸叫声产生原因分析
问题点一:异常啸叫声是哪里发出的?
通过曲线分析和现场观察:发生啸叫声时10BR电机负载波动较大,尤其是1#ROLL,电机反向负载达到-30%多,可以肯定的是:电机产生电磁噪声。
问题点二:哪些因素可能导致电机产生电磁噪声?1、10BR电机采取IGBT变频控制,高次谐波磁场产生附加的转矩;2、10BR辊子粗糙度下降,有打滑现象,加速过程中,出力方向不一致(即1#电机负载反向与其他辊相反);3、10BR电机负载平衡不均,容易造成出力不平衡;
电磁噪声理论原因,主要因变频控制电机的谐波磁场产生的电磁力波造成的,其一,低次力波的频率与电机定子的固有振动频率一致或接近,从而产生共振造成的电磁噪声;其二,高次谐波产生的高次谐波磁场所产生的附加转矩,使得电机产生明显的振动和尖锐的噪音。
三、处理过程
2015年8月采取降低卷取张力的方法(间接降低了10#BR电机负载),啸叫声明显改善。
2016年3月份,异常啸叫声又有增大,对卷取初始张力进行了调整,并调整了10BR负荷平衡模式。
2016年4月,出口1#卷取机发生1次严重塔形,经分析是卷取机张力过低造成的。为此,减少张力消除啸叫声已经不能再使用。
2016年5月,对10BR运行曲线跟踪观察,发现1#辊速度速度差超过5mpm,测量10BR辊粗糙度,1#辊粗糙度下降到2以下。
2016年6月生产前对10BR1#辊进行更换(新辊粗糙度4以上),并对10BR辊子电机进行M单测试。
四、最终解决方案
1、加大辊子粗糙度,避免打滑现象,定期对辊子表面粗糙度进行测量,建立管理表,见表一所示,发现平均粗糙度小于2-2.5时更换;
2、调整BR电机负荷平衡模式,避免出力不均,导致部分辊子磨损较快;
3、定期对辊子进行M单测试(换新辊或更换电机时必须做),修改空载损耗数据,建立测试管理表;见表二所示,
4、合理设置张力设定基表。
五、研究总结
依据电机噪声产生来源、原理进行综合分析,解决噪声主要通过以下几个路径:其一,通过对变频器进行改造,提高载波频率,使其输出波形更加接近正弦波,减少高频分量;或者在输入端增加电抗器。这种方法造价较高,而且需要增加设备,改造难度较大。其二,通过设置跳转频率,避免产生共振,这种方法虽然简单,但我们现场要求连续性很强,不适合设置跳转。其三,优化负载平衡,减少因为带钢打滑造成负载分配不均,导致电机实际出力方向和控制方向不一致,本文采用了第三种方法,现场实际证明,这种方法效果明显,值得在连续传动系统中应用推广。
参考文献:
[1]邵国军,赵勇《防爆电机》 2002年04期 2002.12.31
[2]GB 10069.3-2008,旋转电机噪声测定方法及限值 第3部分