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中图分类号:TE34 文献标识码:A 文章编号:
1 前言
为解决JZ25-1S油田钻井中存在的在馆陶组特别是馆陶组底砾岩段易塌易漏;低压高渗透层所形成的厚泥饼易造成井眼缩小、扭矩增大和泥包钻具等,导致频繁阻卡、托压等复杂情况;砂泥岩互层段井壁稳定性差,井眼不规则,影响岩屑床运移,造成起下钻困难,影响钻井速度等问题,设计和研制的承压共聚封膜剂可以使上述问题得以较好地解决或改善。
2 承压共聚封膜剂的组成
承压共聚封膜剂是一种经过精心设计,在高温稳定的条件下按照精确的比例,由溶解性高的,部分溶解的和不溶解的环保型聚合物配制而成。
3 承压共聚封膜剂的室内试验
室内采用FA无渗透钻井液滤失仪与高温高压滤失仪试验。
3.1在基浆和井浆中泥饼粘附系数对比试验
3.1.1基浆配制
(1)9%淡水预水化膨润土:1000ml蒸餾水,加入90g膨润土,加入膨润土量3%的碳酸钠,髙搅20min,室温养护24h,备用。
(2)3%海水膨润土浆:取上述陈化好的9%淡水预水化膨润土浆1000ml,加天然海水2000ml,搅拌30min。
(3)基浆配方:3%海水膨润土桨+0.2%NaOH+0.2%Na2CO3+0.5%JFC+1.5%RS-1+1.5%ZP+0.4%PAC-HV+0.2%XC-H+1.5%DYFT-2
取上述基浆两份,分别加入1.5%和2%的承压共聚封膜剂,采用石灰石加重至1.15g/cm3,65℃滚动16小时,备用。
3.1.2钻井液流变性及失水造壁性实验
3.1.3砂床承压封堵实验
3.1.3.1常温常压砂床封堵实验
常温40-60目砂床0.69MPa压力条件下,30min钻井液侵入深度(cm).
3.1.3.2高温高压砂床封堵实验
实验温度90℃,40-60目砂床条件下采用高温高压滤失仪做高温下的承压实验(至7MPa)。泄压后到出钻井液倒入清水重复HTHP砂床封堵性实验。
4 承压共聚封膜剂现场应用情况
4.1承压共聚封膜剂在JZ25-1S-A28井的应用
JZ25-1S-A28井位于渤海辽东湾海域锦州25-1南WHPA平台是一口大斜度定向井,设计井深4090,目的层位沙河街。
一开17-1/2",473米,采用海水/膨润土浆 ;二开12-1/4",3105米,上部聚合物膨润土浆,下部阳离子体系 ;三开8-1/2",4090米。
4.1.1该区块主要存在问题:
1、在馆陶组特别是馆陶组底砾岩段易塌易漏。
2、井径不易控制,岩屑易沉积,斜井段易形成岩屑床,导致频繁阻卡、托压,起下钻摩阻大。
3、低压高渗透层所形成的厚泥饼易造成井眼缩小、扭矩增大和泥包钻具等,导致频繁阻卡、托压等复杂情况。
4、砂泥岩互层段井壁稳定性差,井眼不规则,影响岩屑床运移,造成起下钻困难,影响钻井速度。
通过承压共聚封膜剂的高效封堵及承压能力来提高提高现有钻井液承高压及封堵效果;提高低压高渗井井壁稳定性;改善岩屑床上移通道畅通性,降低大斜度井段岩屑床厚度。
4.1.2JZ25-1S-A28井共聚封膜剂承压实验
现场采用按钻井液循环周,将干粉直接均匀加入方法
4.1.3JZ25-1S-A28井共聚封膜剂现场应用效果
(1)使用井段无漏失现象发生。
(2)短起倒划眼每柱工序均匀,短起下钻时间缩短49h,无倒划困难大范围波动情况发生,确保了井下安全平稳,提高了钻井速度。
(3)无临井严重托压、泵憋停以及顶驱频繁蹩停等复杂情况发生。
4.2承压共聚封膜剂在JZ25-1S-46H井的应用
JZ25-1S-46H井位于JZ25-1S 平台,一开井眼钻深431米,二开钻深2374米,同一平台井JZ25-1S-47H一开井眼钻深410米,二开钻深2350米。
4.1.2 JZ25-1S-46H井共聚封膜剂应用
JZ25-1S-46H 井钻至830米开始补充共聚封膜剂,至900米,共加入2吨,至1460米前又不断 配胶液补充3.5吨。在进入砂泥岩交界面前配胶液补充2吨,至 1950米又间断补充4吨在沙一段共配胶液补充使用2.5吨
4.1.3 JZ25-1S-A28井共聚封膜剂现场承压实验
取样深度m 0.7MPa 1.2MPa
4.1.4JZ25-1S-A28井共聚封膜剂现场应用效果
(1)使用井段无漏失现象发生。
(2)JZ25-1S-46H二开钻至2374米,下套管固井共计用时301.5h (约13d.5),而同平台47H井二开钻至2350米用时408h(17d), 大大提高了钻井速度。
5结论
通过以上对承压共聚封膜剂的研究与应用,可以看出抗压共聚封膜剂具有:
1、封堵膜承压高,大于1000PSI(7MPa),可提高现有钻井液封堵效果及承高压效果,提高低压高渗井井壁稳定性,解决井壁稳定问题,提高钻井速度。
2、可封堵较大范围的地层孔喉和微裂缝,钻成的井眼规则、扩大率小,以此可解决钻井中一些难以解决的技术性难题。
1 前言
为解决JZ25-1S油田钻井中存在的在馆陶组特别是馆陶组底砾岩段易塌易漏;低压高渗透层所形成的厚泥饼易造成井眼缩小、扭矩增大和泥包钻具等,导致频繁阻卡、托压等复杂情况;砂泥岩互层段井壁稳定性差,井眼不规则,影响岩屑床运移,造成起下钻困难,影响钻井速度等问题,设计和研制的承压共聚封膜剂可以使上述问题得以较好地解决或改善。
2 承压共聚封膜剂的组成
承压共聚封膜剂是一种经过精心设计,在高温稳定的条件下按照精确的比例,由溶解性高的,部分溶解的和不溶解的环保型聚合物配制而成。
3 承压共聚封膜剂的室内试验
室内采用FA无渗透钻井液滤失仪与高温高压滤失仪试验。
3.1在基浆和井浆中泥饼粘附系数对比试验
3.1.1基浆配制
(1)9%淡水预水化膨润土:1000ml蒸餾水,加入90g膨润土,加入膨润土量3%的碳酸钠,髙搅20min,室温养护24h,备用。
(2)3%海水膨润土浆:取上述陈化好的9%淡水预水化膨润土浆1000ml,加天然海水2000ml,搅拌30min。
(3)基浆配方:3%海水膨润土桨+0.2%NaOH+0.2%Na2CO3+0.5%JFC+1.5%RS-1+1.5%ZP+0.4%PAC-HV+0.2%XC-H+1.5%DYFT-2
取上述基浆两份,分别加入1.5%和2%的承压共聚封膜剂,采用石灰石加重至1.15g/cm3,65℃滚动16小时,备用。
3.1.2钻井液流变性及失水造壁性实验
3.1.3砂床承压封堵实验
3.1.3.1常温常压砂床封堵实验
常温40-60目砂床0.69MPa压力条件下,30min钻井液侵入深度(cm).
3.1.3.2高温高压砂床封堵实验
实验温度90℃,40-60目砂床条件下采用高温高压滤失仪做高温下的承压实验(至7MPa)。泄压后到出钻井液倒入清水重复HTHP砂床封堵性实验。
4 承压共聚封膜剂现场应用情况
4.1承压共聚封膜剂在JZ25-1S-A28井的应用
JZ25-1S-A28井位于渤海辽东湾海域锦州25-1南WHPA平台是一口大斜度定向井,设计井深4090,目的层位沙河街。
一开17-1/2",473米,采用海水/膨润土浆 ;二开12-1/4",3105米,上部聚合物膨润土浆,下部阳离子体系 ;三开8-1/2",4090米。
4.1.1该区块主要存在问题:
1、在馆陶组特别是馆陶组底砾岩段易塌易漏。
2、井径不易控制,岩屑易沉积,斜井段易形成岩屑床,导致频繁阻卡、托压,起下钻摩阻大。
3、低压高渗透层所形成的厚泥饼易造成井眼缩小、扭矩增大和泥包钻具等,导致频繁阻卡、托压等复杂情况。
4、砂泥岩互层段井壁稳定性差,井眼不规则,影响岩屑床运移,造成起下钻困难,影响钻井速度。
通过承压共聚封膜剂的高效封堵及承压能力来提高提高现有钻井液承高压及封堵效果;提高低压高渗井井壁稳定性;改善岩屑床上移通道畅通性,降低大斜度井段岩屑床厚度。
4.1.2JZ25-1S-A28井共聚封膜剂承压实验
现场采用按钻井液循环周,将干粉直接均匀加入方法
4.1.3JZ25-1S-A28井共聚封膜剂现场应用效果
(1)使用井段无漏失现象发生。
(2)短起倒划眼每柱工序均匀,短起下钻时间缩短49h,无倒划困难大范围波动情况发生,确保了井下安全平稳,提高了钻井速度。
(3)无临井严重托压、泵憋停以及顶驱频繁蹩停等复杂情况发生。
4.2承压共聚封膜剂在JZ25-1S-46H井的应用
JZ25-1S-46H井位于JZ25-1S 平台,一开井眼钻深431米,二开钻深2374米,同一平台井JZ25-1S-47H一开井眼钻深410米,二开钻深2350米。
4.1.2 JZ25-1S-46H井共聚封膜剂应用
JZ25-1S-46H 井钻至830米开始补充共聚封膜剂,至900米,共加入2吨,至1460米前又不断 配胶液补充3.5吨。在进入砂泥岩交界面前配胶液补充2吨,至 1950米又间断补充4吨在沙一段共配胶液补充使用2.5吨
4.1.3 JZ25-1S-A28井共聚封膜剂现场承压实验
取样深度m 0.7MPa 1.2MPa
4.1.4JZ25-1S-A28井共聚封膜剂现场应用效果
(1)使用井段无漏失现象发生。
(2)JZ25-1S-46H二开钻至2374米,下套管固井共计用时301.5h (约13d.5),而同平台47H井二开钻至2350米用时408h(17d), 大大提高了钻井速度。
5结论
通过以上对承压共聚封膜剂的研究与应用,可以看出抗压共聚封膜剂具有:
1、封堵膜承压高,大于1000PSI(7MPa),可提高现有钻井液封堵效果及承高压效果,提高低压高渗井井壁稳定性,解决井壁稳定问题,提高钻井速度。
2、可封堵较大范围的地层孔喉和微裂缝,钻成的井眼规则、扩大率小,以此可解决钻井中一些难以解决的技术性难题。