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摘要:根据生产实际情况,结合理论技术分析了钢水流动性不好的原因,并制定了措施减少堵水口,流动性差的情况。
关键词:Al2O3;CaO;脱氧;钙处理
1 前言
生产工艺流程:高炉铁水—900吨混铁炉—120转炉—LF(吹氩)—板坯连铸(1800*250mm),实际生产当中出现因钢水流动性差,大包内钢水赶不上中包液面、中包套眼、结晶器液面波动的情况时有发生,同时造成生产节奏波动频繁,铸坯质量不稳定。为此,结合炼钢操作实际,对造成钢水流动性差的因素进行排查分析并提出相应改进措施。
2 钢水流动性差的原因及分析
根据现场的几种形式分析造成钢水流动性不好的原因:
2.1转炉终点氧含量与脱氧操作的影响
转炉出钢温度平均在1620-1660℃,终点碳含量平均0.08%,终渣FeO平均12%。转炉脱氧使用钢砂铝(Al含量在82%)脱氧。出钢过程先加入钢砂铝脱氧,后加合金。
脱氧剂加入的先后顺序。加铝脱氧的操作影响。
加铝的方法:一是在出钢过程中一次性把铝块投入钢包,然后加入合金。二是先加入部分钢砂铝,加入合金,最后加其余钢砂铝。
铝是强脱氧剂,钢水中含铝0.001%就足以使钢溶解氧降到0.001%以下,且由反应式可以看出,在1600℃时,铝氧反应后Al2O3在钢水中迅速形成。在钢水中,铝脱氧产物为固态Al2O3,正常情况下钢水搅拌固体颗粒相互碰撞时,由于钢水与颗粒不润湿,钢水从颗粒间隙流出,颗粒碰撞后彼此烧结在一起,聚集长大到到10-100微米,甚至成更大的串簇状Al2O3。然后上浮到钢水表面被渣相吸收,降低钢水中的总氧量。
由于实际钢水中氧含量波动,使钢中脱氧产物发生变化,关于铝脱氧后形成的Al2O3夹杂物的尺寸及数量,研究表明,Al2O3颗粒长大的形状和局部区域的氧活度与脱氧元素的含量有关。其形状有树枝状、多面体、层状与球状,甚至有串簇状的珊瑚体,夹杂物长大受颗粒形状控制。由氧化物长大形状与氧活度的关系图可以看出,氧活度与脱氧元素的活度达到平衡时产生树枝状,容易上浮排出。
第一种加铝方法铝加入量不易控制,且反应迅速,产生大量三氧化二铝夹杂物,降低钢水流动性。第二种加铝方法,稳定了氧含量,有利于使氧活度与脱氧元素活度达到平衡,使夹杂物上浮,改善钢水流动性。
2.2 LF炉精炼冶炼含铝钢种,钢水流动性不好的原因分析
2.2.1加铝线方式,采用一次性加入铝线
铝线采用一次加入,主要形成珊瑚状三氧化二铝,这些簇状物很容易浮出,只有少量的紧密簇状物和单个Al2O3滞留在钢中;如果分2批加入,将形成一些板型Al2O3,尺寸较小,不利于夹杂物碰撞长大和上浮,增加了堵塞水口的可能性;精炼过程中分批多次加入铝,如喂线和软吹氩控制不好,全部都不同程度地发生水口堵塞。为使钢中夹杂物能够充分排出,应尽量在出钢过程和吹氩站将酸溶铝调整好,以减少LF控制酸溶铝的难度。氧含量高时,喂铝线易形成Al2O3夹杂。采用精炼后期喂铝线,后期加铝线的工艺不可避免地造成Al与钢水及炉渣中氧化物夹杂反应生成大量Al2O3夹杂,又因精炼后期吹氩时间较短,夹杂物上浮慢,造成钢水中Al2O3较多,从而影响流动性。
2.2.2 LF炉浇注铝镇静钢经过钙处理后仍出现水口堵塞的原因
2.2.2.1钙处理不充分,LF炉喂钙后,钢中Al2O3转变为CaO·、Al2O3。当钙含量不足时,形成高熔点的铝酸钙CaO.2Al2O3易堵水口。
2.2.2.2形成了高熔点的镁铝尖晶石。夹杂物中
MgO的来源是:第一、钢包顶渣中MgO被还原生成Mg;第二、包衬中MgO被碳还原生成Mg。钢水中镁一般为0.0005%~0.0010%左右。在LF中形成Al2O3.MgO尖晶石,MgO降低了铝酸盐(CaO. Al2O3)中的Al2O3,使CaO活度升高形成CaS。這样就形成高熔点的Al2O3·MgO、CaS,形成水口堵塞。
2.2.2.3形成了高熔点的CaS。低碳铝镇静钢钙处理中形成的夹杂物的类型必须充分考虑Al-Ca-O-S元素之间的平衡关系。钙与钢中[O]、[S]和Al2O3同时发生反应:
(CaS)+2/3[Al]+[S]=(CaO)+1/3(Al2O3)
加钙处理后既可生成铝酸钙(12CaO·7Al2O3)防止堵水口,又可生成CaS增加堵水口。根据[Ca]-[S]和[Al]-[S]平衡的热力学计算结果:可知,钢水中[S]>0.02%,[Ca]为0.0005%~0.0010%时,就可生成CaS。由于钢水中[Ca]不容易检测,可由[Al]-[S]平衡来判断CaS析出。1550℃钢水中[Al]s=0.02%,[S]>0.017%时,CaS析出;[Al]S =0.03%,[S]>0.011%时,CaS析出;[Al]S =>0.06%,[S]>0.009%时,CaS析出。 所以,对于低碳铝镇静钢,钢中[Al]S=0.02%~0.04%,[S]为0.01%~0.02%时,不会形成大量CaS。事实证明,对于低碳铝镇静钢,[S]为0.01%~0.02%时, 水口堵塞主要是由Al2O3引起的,不是由CaS引起的。
2.3二次氧化影响
从LF到中间包,钢水保护不好,钢水吸氧导致钢水与夹杂物的平衡被打破,一方面由于钙铝比下降,CaO/Al2O3比向减小方向移动,另外钢水吸氧,钢水[O]增加,就可使反应向着生成液相区边界移动,生成大量固态的CaO·Al2O3。
因此,对铝镇静钢,钢包喂钙处理后钢中[Ca]、[Al]与夹杂物处于平衡状态生成液态的铝酸钙,但在浇注过程中,由于钢包到中间包的二次氧化,钢中[Ca]/[Al]S降低,破坏钢水与夹杂物的平衡,使铝酸钙由富CaO液态向高 Al2O3固态铝酸钙方向移动(CaO·6Al2O3),这会导致水口堵塞。
2.4其它影响
2.4.1热效应,钢水流经水口时,钢水温度降低引起溶解氧含量下降,破坏生成平衡生成Al2O3,黏结在水口壁上。
2.4.2水口耐火材料气孔中氧的扩散。钢水流经水口时,水口内产生负压。由于压力梯度,耐火材料气孔中的氧传递到钢水与水口耐火材料的界面,钢水中Al在水口壁上反应形成Al2O3。
2.4.3注流紊流传输。由于注流紊传输和环流作用,钢水中的Al2O3传递到水口壁黏附在表面。
3 结论
3.1转炉炉后加钢砂铝采取先加部分铝预脱氧,加合金后再加铝终脱氧,减少三氧化二铝夹杂。
3.2LF炉钢水进站后一次性加入铝线,[Al]S一次性調整到位。硫含量高减少钙线加入量,避免生成过多的CaS。
3.3减少二次氧化,根据二次氧化原理,LF处理好钢水后,加覆盖剂防上氧化,浇注铝镇静钢开浇前先加保护套管,保护套管要通氩气保护。中间包严禁液面祼露,使用碱性覆盖剂吸附中包夹杂。
参考文献:
[1]连铸坯质量控制 蔡开科
[2]精炼钢水流动性差的原因分析及改进
关键词:Al2O3;CaO;脱氧;钙处理
1 前言
生产工艺流程:高炉铁水—900吨混铁炉—120转炉—LF(吹氩)—板坯连铸(1800*250mm),实际生产当中出现因钢水流动性差,大包内钢水赶不上中包液面、中包套眼、结晶器液面波动的情况时有发生,同时造成生产节奏波动频繁,铸坯质量不稳定。为此,结合炼钢操作实际,对造成钢水流动性差的因素进行排查分析并提出相应改进措施。
2 钢水流动性差的原因及分析
根据现场的几种形式分析造成钢水流动性不好的原因:
2.1转炉终点氧含量与脱氧操作的影响
转炉出钢温度平均在1620-1660℃,终点碳含量平均0.08%,终渣FeO平均12%。转炉脱氧使用钢砂铝(Al含量在82%)脱氧。出钢过程先加入钢砂铝脱氧,后加合金。
脱氧剂加入的先后顺序。加铝脱氧的操作影响。
加铝的方法:一是在出钢过程中一次性把铝块投入钢包,然后加入合金。二是先加入部分钢砂铝,加入合金,最后加其余钢砂铝。
铝是强脱氧剂,钢水中含铝0.001%就足以使钢溶解氧降到0.001%以下,且由反应式可以看出,在1600℃时,铝氧反应后Al2O3在钢水中迅速形成。在钢水中,铝脱氧产物为固态Al2O3,正常情况下钢水搅拌固体颗粒相互碰撞时,由于钢水与颗粒不润湿,钢水从颗粒间隙流出,颗粒碰撞后彼此烧结在一起,聚集长大到到10-100微米,甚至成更大的串簇状Al2O3。然后上浮到钢水表面被渣相吸收,降低钢水中的总氧量。
由于实际钢水中氧含量波动,使钢中脱氧产物发生变化,关于铝脱氧后形成的Al2O3夹杂物的尺寸及数量,研究表明,Al2O3颗粒长大的形状和局部区域的氧活度与脱氧元素的含量有关。其形状有树枝状、多面体、层状与球状,甚至有串簇状的珊瑚体,夹杂物长大受颗粒形状控制。由氧化物长大形状与氧活度的关系图可以看出,氧活度与脱氧元素的活度达到平衡时产生树枝状,容易上浮排出。
第一种加铝方法铝加入量不易控制,且反应迅速,产生大量三氧化二铝夹杂物,降低钢水流动性。第二种加铝方法,稳定了氧含量,有利于使氧活度与脱氧元素活度达到平衡,使夹杂物上浮,改善钢水流动性。
2.2 LF炉精炼冶炼含铝钢种,钢水流动性不好的原因分析
2.2.1加铝线方式,采用一次性加入铝线
铝线采用一次加入,主要形成珊瑚状三氧化二铝,这些簇状物很容易浮出,只有少量的紧密簇状物和单个Al2O3滞留在钢中;如果分2批加入,将形成一些板型Al2O3,尺寸较小,不利于夹杂物碰撞长大和上浮,增加了堵塞水口的可能性;精炼过程中分批多次加入铝,如喂线和软吹氩控制不好,全部都不同程度地发生水口堵塞。为使钢中夹杂物能够充分排出,应尽量在出钢过程和吹氩站将酸溶铝调整好,以减少LF控制酸溶铝的难度。氧含量高时,喂铝线易形成Al2O3夹杂。采用精炼后期喂铝线,后期加铝线的工艺不可避免地造成Al与钢水及炉渣中氧化物夹杂反应生成大量Al2O3夹杂,又因精炼后期吹氩时间较短,夹杂物上浮慢,造成钢水中Al2O3较多,从而影响流动性。
2.2.2 LF炉浇注铝镇静钢经过钙处理后仍出现水口堵塞的原因
2.2.2.1钙处理不充分,LF炉喂钙后,钢中Al2O3转变为CaO·、Al2O3。当钙含量不足时,形成高熔点的铝酸钙CaO.2Al2O3易堵水口。
2.2.2.2形成了高熔点的镁铝尖晶石。夹杂物中
MgO的来源是:第一、钢包顶渣中MgO被还原生成Mg;第二、包衬中MgO被碳还原生成Mg。钢水中镁一般为0.0005%~0.0010%左右。在LF中形成Al2O3.MgO尖晶石,MgO降低了铝酸盐(CaO. Al2O3)中的Al2O3,使CaO活度升高形成CaS。這样就形成高熔点的Al2O3·MgO、CaS,形成水口堵塞。
2.2.2.3形成了高熔点的CaS。低碳铝镇静钢钙处理中形成的夹杂物的类型必须充分考虑Al-Ca-O-S元素之间的平衡关系。钙与钢中[O]、[S]和Al2O3同时发生反应:
(CaS)+2/3[Al]+[S]=(CaO)+1/3(Al2O3)
加钙处理后既可生成铝酸钙(12CaO·7Al2O3)防止堵水口,又可生成CaS增加堵水口。根据[Ca]-[S]和[Al]-[S]平衡的热力学计算结果:可知,钢水中[S]>0.02%,[Ca]为0.0005%~0.0010%时,就可生成CaS。由于钢水中[Ca]不容易检测,可由[Al]-[S]平衡来判断CaS析出。1550℃钢水中[Al]s=0.02%,[S]>0.017%时,CaS析出;[Al]S =0.03%,[S]>0.011%时,CaS析出;[Al]S =>0.06%,[S]>0.009%时,CaS析出。 所以,对于低碳铝镇静钢,钢中[Al]S=0.02%~0.04%,[S]为0.01%~0.02%时,不会形成大量CaS。事实证明,对于低碳铝镇静钢,[S]为0.01%~0.02%时, 水口堵塞主要是由Al2O3引起的,不是由CaS引起的。
2.3二次氧化影响
从LF到中间包,钢水保护不好,钢水吸氧导致钢水与夹杂物的平衡被打破,一方面由于钙铝比下降,CaO/Al2O3比向减小方向移动,另外钢水吸氧,钢水[O]增加,就可使反应向着生成液相区边界移动,生成大量固态的CaO·Al2O3。
因此,对铝镇静钢,钢包喂钙处理后钢中[Ca]、[Al]与夹杂物处于平衡状态生成液态的铝酸钙,但在浇注过程中,由于钢包到中间包的二次氧化,钢中[Ca]/[Al]S降低,破坏钢水与夹杂物的平衡,使铝酸钙由富CaO液态向高 Al2O3固态铝酸钙方向移动(CaO·6Al2O3),这会导致水口堵塞。
2.4其它影响
2.4.1热效应,钢水流经水口时,钢水温度降低引起溶解氧含量下降,破坏生成平衡生成Al2O3,黏结在水口壁上。
2.4.2水口耐火材料气孔中氧的扩散。钢水流经水口时,水口内产生负压。由于压力梯度,耐火材料气孔中的氧传递到钢水与水口耐火材料的界面,钢水中Al在水口壁上反应形成Al2O3。
2.4.3注流紊流传输。由于注流紊传输和环流作用,钢水中的Al2O3传递到水口壁黏附在表面。
3 结论
3.1转炉炉后加钢砂铝采取先加部分铝预脱氧,加合金后再加铝终脱氧,减少三氧化二铝夹杂。
3.2LF炉钢水进站后一次性加入铝线,[Al]S一次性調整到位。硫含量高减少钙线加入量,避免生成过多的CaS。
3.3减少二次氧化,根据二次氧化原理,LF处理好钢水后,加覆盖剂防上氧化,浇注铝镇静钢开浇前先加保护套管,保护套管要通氩气保护。中间包严禁液面祼露,使用碱性覆盖剂吸附中包夹杂。
参考文献:
[1]连铸坯质量控制 蔡开科
[2]精炼钢水流动性差的原因分析及改进