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[摘 要]文本重点介绍唐钢冷轧三镀锌光整机现状及程序优化,并将最后的优化效果以截图的形式进行展示。
[关键词]光整机 现状 程序优化
中图分类号:TM 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)10-0006-01
光整机是热镀锌机组的重要设备,对镀锌后钢卷表面质量和性能有重要作用。长期以来,唐钢冷轧三镀锌光整机突发性事故较多,严重影响了正常生产,急待解决。
1、光整机现状
①目前光整机系统内不存在有带钢清零的功能,在程序上未找到,需
要配置新的数据库。
②光整机运行时轧制力偏差大。
③轧制力模式与延伸率模式相互切换过程中波动较大,影响带钢表面质量。
④光整机许多的报警信息无法真实反映。
⑤偶尔出现的过焊缝光整机不能闭合问题
二、光整机的程序优化
①重新标定轧制线,保证光整机轧制过程位置的准确性。
②完善程序实现无带钢清零功能,并详细记录了轧制力清零过程中的有关数据,便于日后检查校准。
③对程序进行修改,完善HMI操作界面,增加有带钢清零功能。
④完善程序实现延伸率清零、轧制力清零功能。对轧制力模式、延伸率模式控制進行程序优化,对生产中两种模式相互切换过程中出现的问题进行处理,并告知操作的步骤与方法。特别是在使用延伸率模式过焊缝过程中,为了避免过焊缝时延伸率控制过程中造成的异常波动,在开始7s先采用轧制力模式控制,带稳定后转为延伸率控制,极大的提高了带钢质量。
上图1为程序完善前,轧制力控制切换到延伸率过程中,延伸率变化极不稳定。
上图2为程序完善后,轧制力控制切换到延伸率控制过程中,延伸率、轧制力变化极其稳定。
⑤优化焊缝过光整机过程中伺服阀的响应时间、保护时间、控制斜坡等参数,使得焊缝过光整机过程中更加稳定。最大轧制力改变速率由1000kNps增加到1250kNps,光整机闭合速率由500 kNps增加至1000kNps。目前过焊缝过程中,采用减轧制力模式时,过焊缝过程仅需5s,极大的缩短了未光整长度。具体数据见下图:
上图3为减轧制力曲线:图为过焊缝减轧制力过程中由2000KN减到
400KN过程中时间为5S,曲线相当平滑。
⑥增加过焊缝过程中,不同轧制力设定下,采用不同的减轧制力给定的功能。2500KN以上轧制力,过焊缝过程中减为500KN;2500KN以下轧制力,过焊缝过程中减为400KN,以满足不同钢种的工艺要求。
⑦对于以前偶尔出现的过焊缝光整机不能闭合问题,在程序中进行优化,在焊缝过光整机5米后,自动启动闭合命令,以保证光整机过焊缝后的正常闭合。
⑧完善原有保护功能,对光整机各报警值进一步优化。
结语
光整机在热镀锌机组中处于至关重要的地位,不但影响带钢性能和表面质量,而且如果使用不当或控制系统不稳定,适应能力差,轻则产品质量不合格,重则造成断带,机组停车,影响产量。在程序优化,完善功能,提高运行性能的过程中,深刻认识到:在透彻分析程序,掌握设备机、电、液压、自动化等特性的基础上,找到控制系统各项性能的平衡点参数是至关重要的。
[关键词]光整机 现状 程序优化
中图分类号:TM 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)10-0006-01
光整机是热镀锌机组的重要设备,对镀锌后钢卷表面质量和性能有重要作用。长期以来,唐钢冷轧三镀锌光整机突发性事故较多,严重影响了正常生产,急待解决。
1、光整机现状
①目前光整机系统内不存在有带钢清零的功能,在程序上未找到,需
要配置新的数据库。
②光整机运行时轧制力偏差大。
③轧制力模式与延伸率模式相互切换过程中波动较大,影响带钢表面质量。
④光整机许多的报警信息无法真实反映。
⑤偶尔出现的过焊缝光整机不能闭合问题
二、光整机的程序优化
①重新标定轧制线,保证光整机轧制过程位置的准确性。
②完善程序实现无带钢清零功能,并详细记录了轧制力清零过程中的有关数据,便于日后检查校准。
③对程序进行修改,完善HMI操作界面,增加有带钢清零功能。
④完善程序实现延伸率清零、轧制力清零功能。对轧制力模式、延伸率模式控制進行程序优化,对生产中两种模式相互切换过程中出现的问题进行处理,并告知操作的步骤与方法。特别是在使用延伸率模式过焊缝过程中,为了避免过焊缝时延伸率控制过程中造成的异常波动,在开始7s先采用轧制力模式控制,带稳定后转为延伸率控制,极大的提高了带钢质量。
上图1为程序完善前,轧制力控制切换到延伸率过程中,延伸率变化极不稳定。
上图2为程序完善后,轧制力控制切换到延伸率控制过程中,延伸率、轧制力变化极其稳定。
⑤优化焊缝过光整机过程中伺服阀的响应时间、保护时间、控制斜坡等参数,使得焊缝过光整机过程中更加稳定。最大轧制力改变速率由1000kNps增加到1250kNps,光整机闭合速率由500 kNps增加至1000kNps。目前过焊缝过程中,采用减轧制力模式时,过焊缝过程仅需5s,极大的缩短了未光整长度。具体数据见下图:
上图3为减轧制力曲线:图为过焊缝减轧制力过程中由2000KN减到
400KN过程中时间为5S,曲线相当平滑。
⑥增加过焊缝过程中,不同轧制力设定下,采用不同的减轧制力给定的功能。2500KN以上轧制力,过焊缝过程中减为500KN;2500KN以下轧制力,过焊缝过程中减为400KN,以满足不同钢种的工艺要求。
⑦对于以前偶尔出现的过焊缝光整机不能闭合问题,在程序中进行优化,在焊缝过光整机5米后,自动启动闭合命令,以保证光整机过焊缝后的正常闭合。
⑧完善原有保护功能,对光整机各报警值进一步优化。
结语
光整机在热镀锌机组中处于至关重要的地位,不但影响带钢性能和表面质量,而且如果使用不当或控制系统不稳定,适应能力差,轻则产品质量不合格,重则造成断带,机组停车,影响产量。在程序优化,完善功能,提高运行性能的过程中,深刻认识到:在透彻分析程序,掌握设备机、电、液压、自动化等特性的基础上,找到控制系统各项性能的平衡点参数是至关重要的。