论文部分内容阅读
在2013年的第二届山西省煤炭行业“同煤杯”职工职业技能大赛电机车修配工比赛中,来自同煤集团晋华宫矿的李效珍从众多参赛选手中脱颖而出,取得了比规定时间提早29分钟解决斩波调速器4个故障并恢复电机车启动运行的优异成绩,一举摘得桂冠,为矿山争得了荣誉。他如何从“丑小鸭”逆袭成为“白天鹅”?又如何成长为全省电机车修配工中的“NO.1”呢?
出生于20世纪70年代的李效珍,幼年时代就受邻家修理铺子老师傅的长期熏陶,耳濡目染对机修产生了浓厚兴趣。1988年,他考入大同矿务局技工学校,就读酷爱的电钳专业。1992年毕业后,他被分配到晋华宫矿运输一区,走上了电机车司机岗位。
1993年1月的一天,李效珍像往常一样驾电机车运送早班员工入井,机车行至北巷1000米处突然故障。李效珍一边联系单位值班室的检修工,一边试着凭借学校学到的机电知识排查故障,10多分钟过去仍旧无济于事,最后还是靠匆匆赶到现场的检修工,用了约两分钟时间排除了机车控制器上的故障。这件事深深刺激了李效珍,本以为自己是学有造诣了,却连小小的故障都处理不了,他主动拜师学习,暗下决心一定要掌握最好的技术,成为一流的技工。
学技术靠的是用心,李效珍每天都挤出4个小时用于学习,经常跟着师傅到车间执行修理任务,在日常的工作中,善于总结每一个学完的知识点,他常用的《电机车维修技术》《电子元件基础知识》等专业书籍里满是各种各样的标注和文字说明,每隔几页总夹着一张写满总结性文字的稿纸,就这样在井上学习理论,在井下实践操作。通过刻苦钻研、勤学苦练,李效珍的电机车维修技能突飞猛进。
“那时工作和学习都比较用心,有不懂的地方,哪怕是晚上,我也会跑到师傅家去讨教,甚至会因为一个知识点和师傅争论,总之不让疑惑过夜;对于每一个新知识,我都习惯写学习心得和知识总结,为更好吸收和理解,我坚持跟着师傅到车间执行修理任务,经常与电机车厂家电话交流沟通,不到两个月,一些小故障我就能单独排除了。”李效珍回忆说。
2005年,全矿电机车分进口和国产共5种,总计11台。各种车的电阻器、控制器、线路都不统一,不同的机车即使发生同一种故障,排除方案和解除途径也不尽相同,既费时又费力。李效珍带队查图纸、查资料、找共同点,统一了全矿进口、国产电机车电阻器、控制器型号和布线,之后又推理创新出电机车故障的“三点”快速测量排除法(电阻器一个点,控制器两个点),此后,使电机车的故障排除时间从未超过5分钟。2009年,李效珍利用四寸水管和废旧锚栓杆,耗时3个月设计加工了一个操作简易、性能可靠的“翻斗式”撒砂装置,彻底解决了受井下恶劣环境影响,电机车撒砂装置操作系统磨损、生锈、变形导致的“刹车”失灵现象。
由于井下维修库空间有限,以往只能采取人工拉动吊链的方法,起吊净重14吨的电机车离地1.5米组织维修。2011年,李效珍大胆创新,在报废电机车的空压机小电机上加装吊链链轮,固定在地面后,再以其为动力拉动吊链小链,使原来至少需要4名员工2个小时同时作业才能完成的起吊变为现在的1名员工在2分钟时间内完成。电机车斩波调速装置存在设计漏洞,当电机车停止作业,斩波调速装置仍旧继续工作,控制电源常因超负荷运行损坏。去年,李效珍对调速装置的线路进行了简单改造,实现了调速装置与电机车同步“作息”,延长了控制器电源使用寿命。
青春红似火,事业灿如霞。手捧着“第二届山西省煤炭行业职工职业技能大赛电机车修配工第一名”荣誉证书的李效珍,显得还是从容平静。他说:“这些年来,每当看到延伸在井下的机车轨道,就觉得身上充满了激情和力量,今后我还要伴着机车一路前行……”
出生于20世纪70年代的李效珍,幼年时代就受邻家修理铺子老师傅的长期熏陶,耳濡目染对机修产生了浓厚兴趣。1988年,他考入大同矿务局技工学校,就读酷爱的电钳专业。1992年毕业后,他被分配到晋华宫矿运输一区,走上了电机车司机岗位。
1993年1月的一天,李效珍像往常一样驾电机车运送早班员工入井,机车行至北巷1000米处突然故障。李效珍一边联系单位值班室的检修工,一边试着凭借学校学到的机电知识排查故障,10多分钟过去仍旧无济于事,最后还是靠匆匆赶到现场的检修工,用了约两分钟时间排除了机车控制器上的故障。这件事深深刺激了李效珍,本以为自己是学有造诣了,却连小小的故障都处理不了,他主动拜师学习,暗下决心一定要掌握最好的技术,成为一流的技工。
学技术靠的是用心,李效珍每天都挤出4个小时用于学习,经常跟着师傅到车间执行修理任务,在日常的工作中,善于总结每一个学完的知识点,他常用的《电机车维修技术》《电子元件基础知识》等专业书籍里满是各种各样的标注和文字说明,每隔几页总夹着一张写满总结性文字的稿纸,就这样在井上学习理论,在井下实践操作。通过刻苦钻研、勤学苦练,李效珍的电机车维修技能突飞猛进。
“那时工作和学习都比较用心,有不懂的地方,哪怕是晚上,我也会跑到师傅家去讨教,甚至会因为一个知识点和师傅争论,总之不让疑惑过夜;对于每一个新知识,我都习惯写学习心得和知识总结,为更好吸收和理解,我坚持跟着师傅到车间执行修理任务,经常与电机车厂家电话交流沟通,不到两个月,一些小故障我就能单独排除了。”李效珍回忆说。
2005年,全矿电机车分进口和国产共5种,总计11台。各种车的电阻器、控制器、线路都不统一,不同的机车即使发生同一种故障,排除方案和解除途径也不尽相同,既费时又费力。李效珍带队查图纸、查资料、找共同点,统一了全矿进口、国产电机车电阻器、控制器型号和布线,之后又推理创新出电机车故障的“三点”快速测量排除法(电阻器一个点,控制器两个点),此后,使电机车的故障排除时间从未超过5分钟。2009年,李效珍利用四寸水管和废旧锚栓杆,耗时3个月设计加工了一个操作简易、性能可靠的“翻斗式”撒砂装置,彻底解决了受井下恶劣环境影响,电机车撒砂装置操作系统磨损、生锈、变形导致的“刹车”失灵现象。
由于井下维修库空间有限,以往只能采取人工拉动吊链的方法,起吊净重14吨的电机车离地1.5米组织维修。2011年,李效珍大胆创新,在报废电机车的空压机小电机上加装吊链链轮,固定在地面后,再以其为动力拉动吊链小链,使原来至少需要4名员工2个小时同时作业才能完成的起吊变为现在的1名员工在2分钟时间内完成。电机车斩波调速装置存在设计漏洞,当电机车停止作业,斩波调速装置仍旧继续工作,控制电源常因超负荷运行损坏。去年,李效珍对调速装置的线路进行了简单改造,实现了调速装置与电机车同步“作息”,延长了控制器电源使用寿命。
青春红似火,事业灿如霞。手捧着“第二届山西省煤炭行业职工职业技能大赛电机车修配工第一名”荣誉证书的李效珍,显得还是从容平静。他说:“这些年来,每当看到延伸在井下的机车轨道,就觉得身上充满了激情和力量,今后我还要伴着机车一路前行……”