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[摘 要]某新机零件喷嘴是精密铸件,零件属于支架结构空间尺寸复杂;尺寸精度高;技术条件要求严格;细杆深孔加工出现零件壁厚超差的质量问题严重,本次针对以上问题,对工艺路线,毛料结构,工艺装备、加工方法进行了一系列的工艺改进,提高了零件加工合格率及试验合格率。
[关键词]钻孔 工装 改进
中图分类号:TD463 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2014)41-0011-01
1.引言
喷嘴是喷嘴加工工步的比较典型的机加件,在加工过程中出现了一系列问题,经过工艺改进,提高了加工效率和零件的质量。
2.研究目标
1)改进零件加工工艺方法,提高零件的加工效率;
2)提高零件的加工合格率;
3)保证组件的流量缝隙试验一次合格率;缩短生产周期。
2.1、设计要求
2.2、问题的由来
该零件属于支架结构空间尺寸复杂;尺寸精度高;技术条件要求严格;细杆深孔加工出现零件壁厚超差的质量问题严重;零件在现场加工主要表现在以下几方面技术质量问题:
1)、毛料存在质量隐患:
零件毛料是熔模铸件,国内冶金在解决熔模铸件零件变形技术不够成熟,其中零件①:ф10桿长89、ф14杆长100均存在不同程度的变形;②:细杆中心线与基准面不垂直,由于零件韧性很强,所以机械加工现场校正非常困难;
2)、部分工装不好用,加工效率低;
由于零件的细长杆深孔加工,部分工装夹具结构不够合理,导致零件加工变形、效率低;
3)、深孔壁厚超差:
该零件深孔加工要求最小壁厚1.5,由于细长杆深孔加工产生变形,造成深孔最小壁厚局部超差导致零件报废;
4)、ф1.8+0.02喷油孔位置度不合格:
工作喷油孔在钻铰加工时,位置度要求ф0.05,由于此喷油孔在细长杆的斜面上加工故技术条件很难保证。
3.原工艺路线
铸件→打磨→车外圆→铣平面→磨平面→钻铰孔→铣圆弧→车上端→车长端→钻深孔→车长端外圆→扩孔→铣平面→铣两平面→中间检验→钻铰喷油孔→标印→清洗→终检
4.原因分析
1)、 N0.1喷嘴为铸件,整个零件都以零件的左端和右端头部外圆定位,端面法兰宽度只有40左右,高度只有14;外圆毛料长度只有16,两个定位面过小,定位时容易定不稳,以至加工细长孔时保证不了壁厚1.5min。
2)、原工艺始终用右端头部外圆②铸件表面定位,由于是毛料毛面,定位基准精度不够。
3)、 钻法兰上两个小孔时缺少角向定位,使两个小孔位置出现偏差,进而加工喷油孔时出现位置偏差,喷油方向也出现偏差。
5.工艺的改进
对工艺路线的改进:
1)、增加车加工细长杆端,并缩严公差,形成第一个比较精确的定位面,为以后的各尺寸的加工打下基础。
2)、喷油孔位置度不合格,造成了在组件的流量缝隙试验一度不合格,现在通过前面多道工序的位置控制,喷油孔位置已经保证。
3)、通过试验,将零件在托普立式加工中心上加工,在钻孔之前用铣刀在即将钻孔的位置预先铣一个小于Φ6的预制孔,起导向作用,使钻头可以按照预制孔垂直向下行进。在加工中心上把普通钻头改为硬质合金钻头,也保证了孔加工的效果。
6.工艺改进后的效果
经过一系列工艺改进后,零件在加工前就可以发现隐患,避免浪费工时,节约了费用。本年度投产零件,均按改进后的工艺进行加工,除毛料车间报废的毛料外共入检12件全部合格,合格率90%,达到预期目标。
参考文献
[1] 《透平机械现代制造技术丛书》编委会著.结构件制造技术.
[2] 沈阳黎明航发集团著.燃气轮机原理结构与应用.
[关键词]钻孔 工装 改进
中图分类号:TD463 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2014)41-0011-01
1.引言
喷嘴是喷嘴加工工步的比较典型的机加件,在加工过程中出现了一系列问题,经过工艺改进,提高了加工效率和零件的质量。
2.研究目标
1)改进零件加工工艺方法,提高零件的加工效率;
2)提高零件的加工合格率;
3)保证组件的流量缝隙试验一次合格率;缩短生产周期。
2.1、设计要求
2.2、问题的由来
该零件属于支架结构空间尺寸复杂;尺寸精度高;技术条件要求严格;细杆深孔加工出现零件壁厚超差的质量问题严重;零件在现场加工主要表现在以下几方面技术质量问题:
1)、毛料存在质量隐患:
零件毛料是熔模铸件,国内冶金在解决熔模铸件零件变形技术不够成熟,其中零件①:ф10桿长89、ф14杆长100均存在不同程度的变形;②:细杆中心线与基准面不垂直,由于零件韧性很强,所以机械加工现场校正非常困难;
2)、部分工装不好用,加工效率低;
由于零件的细长杆深孔加工,部分工装夹具结构不够合理,导致零件加工变形、效率低;
3)、深孔壁厚超差:
该零件深孔加工要求最小壁厚1.5,由于细长杆深孔加工产生变形,造成深孔最小壁厚局部超差导致零件报废;
4)、ф1.8+0.02喷油孔位置度不合格:
工作喷油孔在钻铰加工时,位置度要求ф0.05,由于此喷油孔在细长杆的斜面上加工故技术条件很难保证。
3.原工艺路线
铸件→打磨→车外圆→铣平面→磨平面→钻铰孔→铣圆弧→车上端→车长端→钻深孔→车长端外圆→扩孔→铣平面→铣两平面→中间检验→钻铰喷油孔→标印→清洗→终检
4.原因分析
1)、 N0.1喷嘴为铸件,整个零件都以零件的左端和右端头部外圆定位,端面法兰宽度只有40左右,高度只有14;外圆毛料长度只有16,两个定位面过小,定位时容易定不稳,以至加工细长孔时保证不了壁厚1.5min。
2)、原工艺始终用右端头部外圆②铸件表面定位,由于是毛料毛面,定位基准精度不够。
3)、 钻法兰上两个小孔时缺少角向定位,使两个小孔位置出现偏差,进而加工喷油孔时出现位置偏差,喷油方向也出现偏差。
5.工艺的改进
对工艺路线的改进:
1)、增加车加工细长杆端,并缩严公差,形成第一个比较精确的定位面,为以后的各尺寸的加工打下基础。
2)、喷油孔位置度不合格,造成了在组件的流量缝隙试验一度不合格,现在通过前面多道工序的位置控制,喷油孔位置已经保证。
3)、通过试验,将零件在托普立式加工中心上加工,在钻孔之前用铣刀在即将钻孔的位置预先铣一个小于Φ6的预制孔,起导向作用,使钻头可以按照预制孔垂直向下行进。在加工中心上把普通钻头改为硬质合金钻头,也保证了孔加工的效果。
6.工艺改进后的效果
经过一系列工艺改进后,零件在加工前就可以发现隐患,避免浪费工时,节约了费用。本年度投产零件,均按改进后的工艺进行加工,除毛料车间报废的毛料外共入检12件全部合格,合格率90%,达到预期目标。
参考文献
[1] 《透平机械现代制造技术丛书》编委会著.结构件制造技术.
[2] 沈阳黎明航发集团著.燃气轮机原理结构与应用.