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[摘 要]油层压力是反映油藏驱油能量大小及其分布的重要指标,是确定油层各参数、各种调整措施的根本条件,是正确评价油田各类油层的潜力、制定合理的开发政策、预防套损提供依据,在油藏管理过程中始终占有重要地位。正常的试井资料才能在油田开发中充分发挥作用,而本文主要针对试井资料中水井压力异常的现象进行研究分析,找出测试异常原因,为同类型异常井的出现得以借鉴。
[关键词]试井资料 压力异常
中图分类号:TE357.62 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)21-0255-01
1 注水井试井简介
注水井的试井目的,一方面是确定近井地带地层的伤害程度、地层渗透率、平均地层压力和地层的非均质性;另一方面是确定注水井周围流体的饱和度,监测流体界面的运动和确定注水井的注入能力。
2 存在问题
2.1 存在问题
2016年7月28日测得的水井甲及井乙试井曲线显示,如图所示,两口水井测得的曲线出现异常现象,从两口井测得的曲线可以看出,两口井的压力曲线反应出的压力变化如同油井一般,是压力恢复曲线,不合情理,因此对于这种异常情况进行原因分析。
2.2 原因分析
两口井的情况、发育基本相同,因此选取其中一口水井甲进行研究,井甲于2014年10月投产,周围连通4口采油井。
对于一口井,如果存在压力低的现象,那么可能分为以下几种情况:
1.地面部分:(1)井筒阀门松动渗漏
(2)测量仪器与井筒间密封不严
2.地下部分:(1)套管套外漏
(2)注水窜层
(3)存在断层
(4)油井泄压
为了能够找出原因,还原现象实质,因此对水井甲井井上设备部分和井底油层部分进行逐一排查,从而找到问题所在。
2.2.1地面部分
井上设备部分,假设井上设备出现问题,如阀门不严、松动渗透,即阀门处于打开状态。测压设备与井筒间密封不严或测试仪器故障等。就以上两种情况分别进行研究,首先是第一种情况,阀门不严。由于阀门不严,则水井井口压力下降,水井井底压力则会涌向阀门或测压装置,前者井中流体因井底压力而上升流向井口附近,上升过程中有一部分压力的损耗,常规水井压力在17-19MPa之间,那么流体从井底流至井口后剩余的压力应为7-9MPa,水井管线来水压力为14MPa,那么,必然从来水阀门至井筒某一点,会达到一个压力平衡,即测得的压力曲线应该为一条直线,而实际测得的曲线是一条从15MPa上升至18MPa的一条压力恢复曲线,因此可以判断,水井阀门关闭情况正常。其次是第二种情況,即测试工具密封性差或测试工具故障时,当密封性差时,井底流体流向测压工具不密闭出进行泄压,测出的压力曲线为压降曲线,且测压时,现场工作人员也会及时发现问题并进行修正,因此判断测压工具密封正常。那么假设测试工具有故障,该井测得异常压力资料后,复测结果与初测结果一致,说明测量工具正常。以上内容证明井上设备及测量工具正常,因此对井下油层进行研究分析。
2.2.2地下部分
该井压力历史拟合图上显示,测量时,初始压力为15MPa,常规水井测压时为22-24MPa,那么水井压力是如何从24MPa下降至15MPa?常规水井测压曲线为压降曲线,压力从22-24MPa下降至17-19MPa,而该井是压力恢复曲线,从15MPa上升至18MPa,那么又是什么原因使得压力上升的?因为对此过程进行两部分研究,第一部分为压力下降过程,第二部分为压力上升至平稳阶段。
第一部分,压力下降阶段。水井甲注入压力为13.5MPa,关井后井底压力应为23.5MPa,而初始值为15MPa,通常压力下降的方式有:1、套漏;2、周围连通油井泄压;3、周围油层存在断层;4、串层。若出现套漏、串层及断层的情况,那么水井水量及油压会出现变化,一般情况油压波动3MPa以上,套压波动1MPa以上,分层测试资料显示,套压没有变化,油压略有上升,从而证明套管正常,无串层发生,周边无断层。水井周围连通4口油井,从周围油井生产曲线上来看,周围连通油井丙井因压裂措施,流压较低,液量大幅升高,周围连通两口水井,压裂层段与水井丁井连通关系更好,而且井距仅为175m,压力传到快,使得水井测压关井时,能量迅速从水井传递至处于措施有效期的油井上,从而造成水井测得的初始压力为15MPa。
第二部分,压力回升期。压力资料显示,该井表皮系数为+3.6193,同时水井甲同位素资料显示,2015年I层吸水占全井的24.5%,而到了2016年该层段不吸水,由此可以说明地层存在污染,所有水量都集中在III层,测压期间,油井和水井主要连通层段为III层。从沉积相带图可以看出,油井主产层为I和III层,由于甲井I层受污染,注不进去水,那么能量主要传递层为III层。水井甲和油井丙在III层段上存在孔喉,在水井正常注水情况下,能力传递是一个连续相,达到了喉道通过所需要的临界压力,当水井关井后,水井压力下降,没有一个后续能量的支持,使得油层中的流体无法通过喉道传递至油井,同时,周围连通水井丁在甲井测压期间,一直完不成配注。周围连通4口油井和4口注水井,发育最好的I层沉积相带图上显示,该层与周围4口油井连通较差,非均质性强。反而与水井甲连通较好,较为均质,且测压期间,水井丁井突然水量上升,同时油压下降。从而可以判断,甲井测压期间,水井丁井的水流向了连通较好的泄压至15MPa的水井甲井底,使得水井甲井压力回升。通过以上两方面共同作用下,水井甲井压力从15MPa升至18MPa。
为了进一步确定事实真相,同时改善油水井的生产现状,对水井甲实施洗井来解决层内污染问题,同时对油井丙井周围连通水井进行提水。水井甲最新同位素资料显示,I层段又开始吸水了,油井产量有所上升。且邻井丁因不吸水关井。最新测得的压力曲线显示,井甲压力曲线恢复了正常。因此可以证明,水井资料的异常情况却如以上分析。
3 建议
1、监测资料在使用前,应通过周围油水井生产资料的变化来判断该资料的准确性再加以使用。
2、对于监测资料异常情况,需对现场资料和地下情况进行充分的判断,从而找出异常原因,进行修正后使用,达到正确了解地下情况的目的。
4 结论
1、井距短、油层非均质性及油水井共同作用下,能够引起监测资料异常。
2、在监测资料异常情况下,通过正确合理的分析判断,同样能够达到认识地层的目的。
参考文献
[1] 钟松定.《试井分析》.1991年6月
[2] 吴洪彪.《注水开发油田地层压力评价中的问题分析》
作者简介: 何山,(1988年6月),男,第三采油厂地质大队,助理工程师,从事油田动态分析工作
[关键词]试井资料 压力异常
中图分类号:TE357.62 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)21-0255-01
1 注水井试井简介
注水井的试井目的,一方面是确定近井地带地层的伤害程度、地层渗透率、平均地层压力和地层的非均质性;另一方面是确定注水井周围流体的饱和度,监测流体界面的运动和确定注水井的注入能力。
2 存在问题
2.1 存在问题
2016年7月28日测得的水井甲及井乙试井曲线显示,如图所示,两口水井测得的曲线出现异常现象,从两口井测得的曲线可以看出,两口井的压力曲线反应出的压力变化如同油井一般,是压力恢复曲线,不合情理,因此对于这种异常情况进行原因分析。
2.2 原因分析
两口井的情况、发育基本相同,因此选取其中一口水井甲进行研究,井甲于2014年10月投产,周围连通4口采油井。
对于一口井,如果存在压力低的现象,那么可能分为以下几种情况:
1.地面部分:(1)井筒阀门松动渗漏
(2)测量仪器与井筒间密封不严
2.地下部分:(1)套管套外漏
(2)注水窜层
(3)存在断层
(4)油井泄压
为了能够找出原因,还原现象实质,因此对水井甲井井上设备部分和井底油层部分进行逐一排查,从而找到问题所在。
2.2.1地面部分
井上设备部分,假设井上设备出现问题,如阀门不严、松动渗透,即阀门处于打开状态。测压设备与井筒间密封不严或测试仪器故障等。就以上两种情况分别进行研究,首先是第一种情况,阀门不严。由于阀门不严,则水井井口压力下降,水井井底压力则会涌向阀门或测压装置,前者井中流体因井底压力而上升流向井口附近,上升过程中有一部分压力的损耗,常规水井压力在17-19MPa之间,那么流体从井底流至井口后剩余的压力应为7-9MPa,水井管线来水压力为14MPa,那么,必然从来水阀门至井筒某一点,会达到一个压力平衡,即测得的压力曲线应该为一条直线,而实际测得的曲线是一条从15MPa上升至18MPa的一条压力恢复曲线,因此可以判断,水井阀门关闭情况正常。其次是第二种情況,即测试工具密封性差或测试工具故障时,当密封性差时,井底流体流向测压工具不密闭出进行泄压,测出的压力曲线为压降曲线,且测压时,现场工作人员也会及时发现问题并进行修正,因此判断测压工具密封正常。那么假设测试工具有故障,该井测得异常压力资料后,复测结果与初测结果一致,说明测量工具正常。以上内容证明井上设备及测量工具正常,因此对井下油层进行研究分析。
2.2.2地下部分
该井压力历史拟合图上显示,测量时,初始压力为15MPa,常规水井测压时为22-24MPa,那么水井压力是如何从24MPa下降至15MPa?常规水井测压曲线为压降曲线,压力从22-24MPa下降至17-19MPa,而该井是压力恢复曲线,从15MPa上升至18MPa,那么又是什么原因使得压力上升的?因为对此过程进行两部分研究,第一部分为压力下降过程,第二部分为压力上升至平稳阶段。
第一部分,压力下降阶段。水井甲注入压力为13.5MPa,关井后井底压力应为23.5MPa,而初始值为15MPa,通常压力下降的方式有:1、套漏;2、周围连通油井泄压;3、周围油层存在断层;4、串层。若出现套漏、串层及断层的情况,那么水井水量及油压会出现变化,一般情况油压波动3MPa以上,套压波动1MPa以上,分层测试资料显示,套压没有变化,油压略有上升,从而证明套管正常,无串层发生,周边无断层。水井周围连通4口油井,从周围油井生产曲线上来看,周围连通油井丙井因压裂措施,流压较低,液量大幅升高,周围连通两口水井,压裂层段与水井丁井连通关系更好,而且井距仅为175m,压力传到快,使得水井测压关井时,能量迅速从水井传递至处于措施有效期的油井上,从而造成水井测得的初始压力为15MPa。
第二部分,压力回升期。压力资料显示,该井表皮系数为+3.6193,同时水井甲同位素资料显示,2015年I层吸水占全井的24.5%,而到了2016年该层段不吸水,由此可以说明地层存在污染,所有水量都集中在III层,测压期间,油井和水井主要连通层段为III层。从沉积相带图可以看出,油井主产层为I和III层,由于甲井I层受污染,注不进去水,那么能量主要传递层为III层。水井甲和油井丙在III层段上存在孔喉,在水井正常注水情况下,能力传递是一个连续相,达到了喉道通过所需要的临界压力,当水井关井后,水井压力下降,没有一个后续能量的支持,使得油层中的流体无法通过喉道传递至油井,同时,周围连通水井丁在甲井测压期间,一直完不成配注。周围连通4口油井和4口注水井,发育最好的I层沉积相带图上显示,该层与周围4口油井连通较差,非均质性强。反而与水井甲连通较好,较为均质,且测压期间,水井丁井突然水量上升,同时油压下降。从而可以判断,甲井测压期间,水井丁井的水流向了连通较好的泄压至15MPa的水井甲井底,使得水井甲井压力回升。通过以上两方面共同作用下,水井甲井压力从15MPa升至18MPa。
为了进一步确定事实真相,同时改善油水井的生产现状,对水井甲实施洗井来解决层内污染问题,同时对油井丙井周围连通水井进行提水。水井甲最新同位素资料显示,I层段又开始吸水了,油井产量有所上升。且邻井丁因不吸水关井。最新测得的压力曲线显示,井甲压力曲线恢复了正常。因此可以证明,水井资料的异常情况却如以上分析。
3 建议
1、监测资料在使用前,应通过周围油水井生产资料的变化来判断该资料的准确性再加以使用。
2、对于监测资料异常情况,需对现场资料和地下情况进行充分的判断,从而找出异常原因,进行修正后使用,达到正确了解地下情况的目的。
4 结论
1、井距短、油层非均质性及油水井共同作用下,能够引起监测资料异常。
2、在监测资料异常情况下,通过正确合理的分析判断,同样能够达到认识地层的目的。
参考文献
[1] 钟松定.《试井分析》.1991年6月
[2] 吴洪彪.《注水开发油田地层压力评价中的问题分析》
作者简介: 何山,(1988年6月),男,第三采油厂地质大队,助理工程师,从事油田动态分析工作