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摘要:数控系统控制与传统加工系统相比不但可大幅度提高生产率,而且具有较高的加工精,本文介绍的046-022龙门镗铣加工中心采用法拉克18I数控系统,在此基础上介绍了该加工中心SV410、SV411、SV436报警处理方法。
关键词:法拉克18I数控系统;同步轴;报警维修
中图分类号:TG502 文献标识码:A 文章编号:2096-6903(2020)11-0000-00
0概述
传统的机车构架生产线由普通机床和专用机床组成,生产效率和自动化程度相对较低,已经很难满足现代构架的加工要求,而模块式设计的镗铣加工中心,采用数控系统控制不但可大幅度提高生产率,而且加工精度优于传统加工,特别适用于构架这种大型的复杂多面体的高精密度加工。因此,为了满足加工质量要求,提高加工效率,公司引进了一台定梁龙门镗铣加工中心。该龙门镗铣加工中心采用法拉克18I数控系统,具有较高的精度,目前用于铣削安装面、钻孔以及攻丝工作。
1问题提出
1.1在加工过程中出现了编号为SV436号报警。
1.1.1故障判断
通过查找系统说明书,故障原因在于:
(1)伺服电机负载过高,或是电机发热引起的报警。?
(2)这个报警是数控系统检测到伺服放大器温度升高,到达系统软件的监测值,发出的报警。该报警不同于过流报警,但又有一定关系。
(3)放大器温升较大,除本身元器件外,机械负荷较大是主要原因。当机械负荷变大时,放大器输出电流也会随着增大(但不是那种剧增,剧增就会过流报警),那么放大器温度也在升高。
(4)这个故障一般是机械卡住,抱闸未松开,或者是机床配重问题时出现。
1.1.2检查及解决
(1)检查机械:由于是水平轴,故不存在抱闸未松开,或者是机床配重问题。该机床X轴是双伺服轴同步驱动,属于静压导轨,请维修钳工师傅检查机械方面连接问题;液压方面,各个压力点检测正常,对工作台的浮起量进行打表检测也在正常范围。因此暂时排除机械方面的故障。
(2)检查电气:首先检测X2电机:经检查X2轴电机绝缘良好;电机电缆线无缺陷;编码器安装牢固;编码器线缆无缺陷。其次检查X2驱动器:拆卸X2驱动器,检查驱动器风扇,风扇运动良好无卡阻,清扫灰尘,电器元件也无明显缺陷。与X1轴驱动器互换,故障依旧。再次检查X2控制卡:拆卸X2控制卡,清扫灰尘,与X1轴控制卡互换,故障依旧。再次检查核对参数:此机床X轴是由X1、X2双轴驱动,进行参数比较无较大不同,排除参数引起故障。最后在线诊断:(监视)画面中位置误差:X1轴为0,X2轴为101,所以基本上判定为两轴不同步造成机械扭曲,电流逐渐攀升,出现过流报警。复位报警,机床操作回零,X1、X2两轴电流显示均较小,为1%以下,但是X1轴(监视)画面中位置误差为0,X2轴(监视)画面中位置误差为58。反复操作X轴来回快速手动移动,静止后X1軸位置误差为5以下,X2轴位置误差逐渐增大,两轴电流也逐渐上升,当X2轴位置误差上升到100时,电流上升为200%,系统SV436报警。故判定是X2轴位置反馈方面引起的。拆卸开工作台防护罩,按下急停,找到X2轴读数头,用橡胶棒轻轻敲击,发现X2轴位置误差数值有50左右的变化,所以故障就定位于X2轴读数头安装松动。进行机床操作回零,按下急停,在(监视)画面中对照X2轴位置误差的值进行调整安装,直至位置误差的值小于5,再进行机床操作回零,发现X2轴位置误差的值很小,来回反复操作X轴快速手动移动发现X2轴位置误差值很小,两轴的电流也十分正常,故障解决。至今,此机床也没有产生此报警。
1.2在加工过程中Z轴频繁出现了编号为SV410、SV411号报警。
1.2.1故障判断
SV410号报警产生的原因是Z轴伺服电机停止时停止位置偏差值超过了系统参数1829中设定值。
通过查找系统说明书,故障定位于:
(1)机床在停止状态,如果Z轴受到碰撞导致停止的位置偏差值超过了系统参数1829中设定值。
(2)机床的伺服放大器、伺服电机存在故障,导致移动时无法正常按照指令驱动机械负载。
(3)伺服电机编码器故障、编码器电缆故障、光栅尺故障,造成伺服轴位置反馈不正常引起报警。
(4)机床机械方面问题:滚珠丝杆、螺母存在质量、安装问题,造成伺服轴移动阻尼增大,造成伺服轴位置反馈不正常引起报警。
(5)对于垂直轴,在开机、关机时,如果伺服电机的励磁和电机抱闸打开、关闭时间不匹配,这样就会造成开机时,抱闸打开过快,机床伺服轴由于自身重力会自然下落。停止时,由于抱闸关闭过快,造成机床伺服轴移动阻尼增大。
SV411号报警产生的原因是Z轴伺服电机移动时的位置偏差值超过了系统参数1828中设定值。
通过查找系统说明书,故障定位于:
(1)机械方面与上述SV410号报警相同。
(2)机床加工过程中,进给量较大、进给量不均匀、刀具损坏,造成负载急剧增大。
(3)机床的伺服放大器、伺服电机存在故障,在加工过程会产生此报警。
(4)伺服电机编码器故障、编码器电缆故障、光栅尺故障,造成伺服轴位置反馈不正常,在加工过程会产生此报警。
1.2.2检查及解决
由于此机床Z轴是垂直轴,机械方面要拆卸较多防护罩,而且登高作业,安全防护作业较复杂,故先从电气方面入手检查。首先检查伺服放大器、控制卡,与无报警伺服轴互换,报警一样存在。排除伺服放大器、控制卡引起报警。其次检查伺服电机,三相绕组平衡,对地阻值良好,动力电缆也无故障。排除伺服电机引起报警。再次检查伺服电机编码器、编码器电缆、光栅尺、光栅尺电缆,也正常,排除此方面引起的报警。最后对Z轴抱闸装置线圈电压进行检查,发现线圈电压会无规律的降低到10V以下,这样就会造成伺服电机运行不平稳,甚至会造成伺服电机突然抱死,因此就会造成位置偏差值超过了系统参数1828、1829中设定值,产生SV410、SV411号报警。继续检查PMC程序,控制抱闸装置线圈的输出点正常,直流24V电压供电正常,最终发现控制抱闸装置线圈的继电器节点接触不良,更换继电器试机正常,至今未出现此类故障。
2结语
经过多次维修,我们深刻认识到数控机床出现故障时,可以遵循的方法:(1)先外部后内部。数控机床其故障发生时有机械、液压、电气这三种综合反映出来。维修人员应该先由内向外逐一排查。(2)先机械后电气。一般来说,机械故障较易发现,而数控系统故障维修诊断难度较大。在机床故障报警后,先排除机械性故障,往往可以事半功倍。(3)先静后动。先在断电状态下,分析确认无危险后,方可通电。在运行状态下,进行动态观察、检验、测试,查找故障。(4)先简单后复杂。当出现多种故障,一时无法下手,应该先解决较为容易的问题,后解决难度较大的故障。往往简单的外围问题解决后,有些系统伺服报警也就消除了。
收稿日期:2020-09-03
作者简介:杨永涛(1973—),男,四川资阳人,大专,高级技师,研究方向:维修电工。
关键词:法拉克18I数控系统;同步轴;报警维修
中图分类号:TG502 文献标识码:A 文章编号:2096-6903(2020)11-0000-00
0概述
传统的机车构架生产线由普通机床和专用机床组成,生产效率和自动化程度相对较低,已经很难满足现代构架的加工要求,而模块式设计的镗铣加工中心,采用数控系统控制不但可大幅度提高生产率,而且加工精度优于传统加工,特别适用于构架这种大型的复杂多面体的高精密度加工。因此,为了满足加工质量要求,提高加工效率,公司引进了一台定梁龙门镗铣加工中心。该龙门镗铣加工中心采用法拉克18I数控系统,具有较高的精度,目前用于铣削安装面、钻孔以及攻丝工作。
1问题提出
1.1在加工过程中出现了编号为SV436号报警。
1.1.1故障判断
通过查找系统说明书,故障原因在于:
(1)伺服电机负载过高,或是电机发热引起的报警。?
(2)这个报警是数控系统检测到伺服放大器温度升高,到达系统软件的监测值,发出的报警。该报警不同于过流报警,但又有一定关系。
(3)放大器温升较大,除本身元器件外,机械负荷较大是主要原因。当机械负荷变大时,放大器输出电流也会随着增大(但不是那种剧增,剧增就会过流报警),那么放大器温度也在升高。
(4)这个故障一般是机械卡住,抱闸未松开,或者是机床配重问题时出现。
1.1.2检查及解决
(1)检查机械:由于是水平轴,故不存在抱闸未松开,或者是机床配重问题。该机床X轴是双伺服轴同步驱动,属于静压导轨,请维修钳工师傅检查机械方面连接问题;液压方面,各个压力点检测正常,对工作台的浮起量进行打表检测也在正常范围。因此暂时排除机械方面的故障。
(2)检查电气:首先检测X2电机:经检查X2轴电机绝缘良好;电机电缆线无缺陷;编码器安装牢固;编码器线缆无缺陷。其次检查X2驱动器:拆卸X2驱动器,检查驱动器风扇,风扇运动良好无卡阻,清扫灰尘,电器元件也无明显缺陷。与X1轴驱动器互换,故障依旧。再次检查X2控制卡:拆卸X2控制卡,清扫灰尘,与X1轴控制卡互换,故障依旧。再次检查核对参数:此机床X轴是由X1、X2双轴驱动,进行参数比较无较大不同,排除参数引起故障。最后在线诊断:(监视)画面中位置误差:X1轴为0,X2轴为101,所以基本上判定为两轴不同步造成机械扭曲,电流逐渐攀升,出现过流报警。复位报警,机床操作回零,X1、X2两轴电流显示均较小,为1%以下,但是X1轴(监视)画面中位置误差为0,X2轴(监视)画面中位置误差为58。反复操作X轴来回快速手动移动,静止后X1軸位置误差为5以下,X2轴位置误差逐渐增大,两轴电流也逐渐上升,当X2轴位置误差上升到100时,电流上升为200%,系统SV436报警。故判定是X2轴位置反馈方面引起的。拆卸开工作台防护罩,按下急停,找到X2轴读数头,用橡胶棒轻轻敲击,发现X2轴位置误差数值有50左右的变化,所以故障就定位于X2轴读数头安装松动。进行机床操作回零,按下急停,在(监视)画面中对照X2轴位置误差的值进行调整安装,直至位置误差的值小于5,再进行机床操作回零,发现X2轴位置误差的值很小,来回反复操作X轴快速手动移动发现X2轴位置误差值很小,两轴的电流也十分正常,故障解决。至今,此机床也没有产生此报警。
1.2在加工过程中Z轴频繁出现了编号为SV410、SV411号报警。
1.2.1故障判断
SV410号报警产生的原因是Z轴伺服电机停止时停止位置偏差值超过了系统参数1829中设定值。
通过查找系统说明书,故障定位于:
(1)机床在停止状态,如果Z轴受到碰撞导致停止的位置偏差值超过了系统参数1829中设定值。
(2)机床的伺服放大器、伺服电机存在故障,导致移动时无法正常按照指令驱动机械负载。
(3)伺服电机编码器故障、编码器电缆故障、光栅尺故障,造成伺服轴位置反馈不正常引起报警。
(4)机床机械方面问题:滚珠丝杆、螺母存在质量、安装问题,造成伺服轴移动阻尼增大,造成伺服轴位置反馈不正常引起报警。
(5)对于垂直轴,在开机、关机时,如果伺服电机的励磁和电机抱闸打开、关闭时间不匹配,这样就会造成开机时,抱闸打开过快,机床伺服轴由于自身重力会自然下落。停止时,由于抱闸关闭过快,造成机床伺服轴移动阻尼增大。
SV411号报警产生的原因是Z轴伺服电机移动时的位置偏差值超过了系统参数1828中设定值。
通过查找系统说明书,故障定位于:
(1)机械方面与上述SV410号报警相同。
(2)机床加工过程中,进给量较大、进给量不均匀、刀具损坏,造成负载急剧增大。
(3)机床的伺服放大器、伺服电机存在故障,在加工过程会产生此报警。
(4)伺服电机编码器故障、编码器电缆故障、光栅尺故障,造成伺服轴位置反馈不正常,在加工过程会产生此报警。
1.2.2检查及解决
由于此机床Z轴是垂直轴,机械方面要拆卸较多防护罩,而且登高作业,安全防护作业较复杂,故先从电气方面入手检查。首先检查伺服放大器、控制卡,与无报警伺服轴互换,报警一样存在。排除伺服放大器、控制卡引起报警。其次检查伺服电机,三相绕组平衡,对地阻值良好,动力电缆也无故障。排除伺服电机引起报警。再次检查伺服电机编码器、编码器电缆、光栅尺、光栅尺电缆,也正常,排除此方面引起的报警。最后对Z轴抱闸装置线圈电压进行检查,发现线圈电压会无规律的降低到10V以下,这样就会造成伺服电机运行不平稳,甚至会造成伺服电机突然抱死,因此就会造成位置偏差值超过了系统参数1828、1829中设定值,产生SV410、SV411号报警。继续检查PMC程序,控制抱闸装置线圈的输出点正常,直流24V电压供电正常,最终发现控制抱闸装置线圈的继电器节点接触不良,更换继电器试机正常,至今未出现此类故障。
2结语
经过多次维修,我们深刻认识到数控机床出现故障时,可以遵循的方法:(1)先外部后内部。数控机床其故障发生时有机械、液压、电气这三种综合反映出来。维修人员应该先由内向外逐一排查。(2)先机械后电气。一般来说,机械故障较易发现,而数控系统故障维修诊断难度较大。在机床故障报警后,先排除机械性故障,往往可以事半功倍。(3)先静后动。先在断电状态下,分析确认无危险后,方可通电。在运行状态下,进行动态观察、检验、测试,查找故障。(4)先简单后复杂。当出现多种故障,一时无法下手,应该先解决较为容易的问题,后解决难度较大的故障。往往简单的外围问题解决后,有些系统伺服报警也就消除了。
收稿日期:2020-09-03
作者简介:杨永涛(1973—),男,四川资阳人,大专,高级技师,研究方向:维修电工。