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[摘 要]随着火驱开发不断深入,火驱采油井举升技术也逐渐暴露出各种新的生产矛盾,如部分油井尾气量增大明显、部分油井表现为出砂又出气等。因此研究火驱生产井的防砂、防气、防腐蚀举升问题意义重大。本文主要介绍了一种防腐防砂防气抽油泵及现场应用情况。
[关键词]火驱、举升、防砂、防气、防腐蚀
中图分类号:TE355 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)33-0036-01
1、引言
火驱采油因生产机理不同于注水、蒸汽吞吐等常规开发方式,故油井生产中存在的问题必然不同,随着火驱开发不断深入,火驱采油井举升技术也逐渐暴露出各种新的生产矛盾。一是部分油井尾气量增大明显;据统计,火驱区域油井开井数320余口,其中25%左右的油井产量较高,达到日产气1000方以上,部分油井甚至超过3000以上,在一定程度上影響了抽油泵正常工作。二是部分油井表现为出砂又出气;部分火驱井转驱前部分油井出砂就较为严重,随着油井尾气量逐渐增大,油井出砂出气量大的复合型矛盾日渐突出。另外火驱采油管柱的腐蚀,尤其是抽油泵的腐蚀问题也逐渐暴露出来,在一定程度上影响了泵使用寿命,缩短油井检泵周期。因此研究火驱生产井的防砂、防气、防腐蚀举升问题意义重大。
2、防腐防砂防气抽油泵
2.1 防腐防砂防气抽油泵结构
防腐防砂防气抽油泵主要由泵筒接头、短泵筒及加长管、长柱塞总成、固定阀总成、气锚总成和外管等六部分组成。其中长柱塞总成包括上出油接头、游动阀球、游动阀座、下游动阀座接头、长柱塞、下游动阀罩和下游动阀座接头等部件。固定阀总成包括固定阀罩、固定阀球、固定阀座、固定阀座接头等双部件。气锚总成包括内管、进液外管、中间管、双通接头等部件。
2.2 防腐防砂防气抽油泵工作原理
防腐防砂防气抽油泵抽油,主要依靠柱塞总成在泵筒内上下往复运动,完成抽油。上出油口一直保持在泵筒之外。上行程时,抽油杆带动柱塞向上运动,游动阀关闭,柱塞密封泵筒排油,同时泵下腔体积增大,压力减小,固定阀打开,井下油液由气锚进油口下行一段(下行过程中大部气体上行与油液分离)后进入内管底部突然转向180?而向上运行,少部分细砂在重力和离心力的作用下抛向气锚沉砂管,油液提升到泵筒下腔内。下行程时杆柱自重推动柱塞向下运动,固定阀关闭,泵下腔体积减小,压力增大,游动阀打开,泵筒下腔内油液排到泵筒上腔内。待上行程使油液排到油管。
2.3 主要特点
(1)泵筒内表面硬度高,防腐性能强。
(2)柱塞采用长柱塞喷焊技术,表面硬度高,整体防腐耐磨效果明显。
(3)阀球阀座防腐耐磨抗冲击的效果显著。
(4)其他泵配件,经调质处理后加工,能够保证整体抽油泵的防腐效果。
(5)固定在抽油泵下部的气锚及沉砂管在进油处进行沉砂和排气处理,减轻了上部泵体砂卡和气锁的风险。
2.4 适应范围
该举升技术具有防砂、防气、防腐蚀、耐高温、耐磨等特性,適用于火驱井中的高含砂井、高出气井、腐蚀井,尤其适用于特种泵泵效低或砂卡检泵频繁的油井。油层只要不被掩埋,该泵就可正常生产,所以,选井时,要选油层距人工井底较长的井。严重出泥浆井不宜应用。
2.5 现场要求
2.5.1 井场
井场上要有放置刚玉泵的泵架,3m冲程泵至少是2个支点,6m冲程泵至少是3个支点,柱塞从泵筒中取出时,一定要轻拿轻放,并放在不少于3个支点的支架上,防止磕碰导致刚玉层遭到损坏。井场上要有放置气锚的泵架,至少是2个支点,并且气锚连接处胶圈要保证不受磕碰,防止发生连接不严导致漏失的情况。
2.5.2 井况
(1)适应油井生产套管:适应大于等于139.7mm的套管;
(2)油井内套管应无明显变形。如有变形,在抽油泵下入前,应进行通井作业。如果套管变形严重,应把抽油泵下在套管变形段以上;
(3)如油井出砂严重,应先进行探砂面,冲砂,以防止下泵遇阻或下不到位。
2.6 注意事项
2.6.1 检查泵及气锚,合格后方可下井,检查内容包括:
(1)检查各连接零部件是否松动;
(2)检查泵内是否有泥沙和杂物;
(3)拉动柱塞,要求柱塞在泵中运动自如;
(4) 检查气锚连接处胶圈,要求没有破损;
2.6.2 在下油管、抽油杆及井下工具的作业中,螺纹要旋紧上满,以防止脱扣;
2.6.3 如果作业时油管内的原油不能泄放到井中,作业人员应在井口使用井口防喷防污染工具,以减轻井场的油污染。
2.6.4 气锚和刚玉泵都有一层沉砂筒,刚玉泵又是长柱塞,质量大,装卸车时,人员要多,注意安全。
3、现场应用情况
截至目前, 防腐防砂防气抽油泵共实施12井次,效果主要体现在以下三个方面:
(1)措施后泵效提高
措施后平均单井泵效提高了11.5%,示功图显示对比措施之前明显改善,有效缓解了抽油泵气锁影响。
(2)措施后砂卡现象消失
受以往抽油泵不能同时防气防砂的制约,气大出砂井经常出现砂卡现象,影响开井时率,火驱井高效举升技术能有效解决砂卡关井的问题,提高开井时率。
(3)检泵周期延长
对比措施前后12口井的检泵周期,措施后平均单井的检泵周期比措施前延长。
4、结论与认识
(1)实验结果表面,火驱井高效举升技术能够有效的适应高温高压、H2S腐蚀的井下环境。
(2)现场试验表明,火驱井高效举升技术能有效的解决火驱井举升中存在的问题,为火驱井高效开采提供了新的技术。
(3)实施结果表面,火驱井高效举升技术投入小、回报高,能够取得良好的经济效益。
参考文献
[1] 匡旭光,吴非.火驱井高效举升技术研究与应用[J].石油仪器,2016,2(5):92-95.
[2]赵云峰.致密砂岩油藏注气非混相驱物质平衡及渗流机理研究[J].石油地质与工程,2011,25(6):112-114.
[关键词]火驱、举升、防砂、防气、防腐蚀
中图分类号:TE355 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)33-0036-01
1、引言
火驱采油因生产机理不同于注水、蒸汽吞吐等常规开发方式,故油井生产中存在的问题必然不同,随着火驱开发不断深入,火驱采油井举升技术也逐渐暴露出各种新的生产矛盾。一是部分油井尾气量增大明显;据统计,火驱区域油井开井数320余口,其中25%左右的油井产量较高,达到日产气1000方以上,部分油井甚至超过3000以上,在一定程度上影響了抽油泵正常工作。二是部分油井表现为出砂又出气;部分火驱井转驱前部分油井出砂就较为严重,随着油井尾气量逐渐增大,油井出砂出气量大的复合型矛盾日渐突出。另外火驱采油管柱的腐蚀,尤其是抽油泵的腐蚀问题也逐渐暴露出来,在一定程度上影响了泵使用寿命,缩短油井检泵周期。因此研究火驱生产井的防砂、防气、防腐蚀举升问题意义重大。
2、防腐防砂防气抽油泵
2.1 防腐防砂防气抽油泵结构
防腐防砂防气抽油泵主要由泵筒接头、短泵筒及加长管、长柱塞总成、固定阀总成、气锚总成和外管等六部分组成。其中长柱塞总成包括上出油接头、游动阀球、游动阀座、下游动阀座接头、长柱塞、下游动阀罩和下游动阀座接头等部件。固定阀总成包括固定阀罩、固定阀球、固定阀座、固定阀座接头等双部件。气锚总成包括内管、进液外管、中间管、双通接头等部件。
2.2 防腐防砂防气抽油泵工作原理
防腐防砂防气抽油泵抽油,主要依靠柱塞总成在泵筒内上下往复运动,完成抽油。上出油口一直保持在泵筒之外。上行程时,抽油杆带动柱塞向上运动,游动阀关闭,柱塞密封泵筒排油,同时泵下腔体积增大,压力减小,固定阀打开,井下油液由气锚进油口下行一段(下行过程中大部气体上行与油液分离)后进入内管底部突然转向180?而向上运行,少部分细砂在重力和离心力的作用下抛向气锚沉砂管,油液提升到泵筒下腔内。下行程时杆柱自重推动柱塞向下运动,固定阀关闭,泵下腔体积减小,压力增大,游动阀打开,泵筒下腔内油液排到泵筒上腔内。待上行程使油液排到油管。
2.3 主要特点
(1)泵筒内表面硬度高,防腐性能强。
(2)柱塞采用长柱塞喷焊技术,表面硬度高,整体防腐耐磨效果明显。
(3)阀球阀座防腐耐磨抗冲击的效果显著。
(4)其他泵配件,经调质处理后加工,能够保证整体抽油泵的防腐效果。
(5)固定在抽油泵下部的气锚及沉砂管在进油处进行沉砂和排气处理,减轻了上部泵体砂卡和气锁的风险。
2.4 适应范围
该举升技术具有防砂、防气、防腐蚀、耐高温、耐磨等特性,適用于火驱井中的高含砂井、高出气井、腐蚀井,尤其适用于特种泵泵效低或砂卡检泵频繁的油井。油层只要不被掩埋,该泵就可正常生产,所以,选井时,要选油层距人工井底较长的井。严重出泥浆井不宜应用。
2.5 现场要求
2.5.1 井场
井场上要有放置刚玉泵的泵架,3m冲程泵至少是2个支点,6m冲程泵至少是3个支点,柱塞从泵筒中取出时,一定要轻拿轻放,并放在不少于3个支点的支架上,防止磕碰导致刚玉层遭到损坏。井场上要有放置气锚的泵架,至少是2个支点,并且气锚连接处胶圈要保证不受磕碰,防止发生连接不严导致漏失的情况。
2.5.2 井况
(1)适应油井生产套管:适应大于等于139.7mm的套管;
(2)油井内套管应无明显变形。如有变形,在抽油泵下入前,应进行通井作业。如果套管变形严重,应把抽油泵下在套管变形段以上;
(3)如油井出砂严重,应先进行探砂面,冲砂,以防止下泵遇阻或下不到位。
2.6 注意事项
2.6.1 检查泵及气锚,合格后方可下井,检查内容包括:
(1)检查各连接零部件是否松动;
(2)检查泵内是否有泥沙和杂物;
(3)拉动柱塞,要求柱塞在泵中运动自如;
(4) 检查气锚连接处胶圈,要求没有破损;
2.6.2 在下油管、抽油杆及井下工具的作业中,螺纹要旋紧上满,以防止脱扣;
2.6.3 如果作业时油管内的原油不能泄放到井中,作业人员应在井口使用井口防喷防污染工具,以减轻井场的油污染。
2.6.4 气锚和刚玉泵都有一层沉砂筒,刚玉泵又是长柱塞,质量大,装卸车时,人员要多,注意安全。
3、现场应用情况
截至目前, 防腐防砂防气抽油泵共实施12井次,效果主要体现在以下三个方面:
(1)措施后泵效提高
措施后平均单井泵效提高了11.5%,示功图显示对比措施之前明显改善,有效缓解了抽油泵气锁影响。
(2)措施后砂卡现象消失
受以往抽油泵不能同时防气防砂的制约,气大出砂井经常出现砂卡现象,影响开井时率,火驱井高效举升技术能有效解决砂卡关井的问题,提高开井时率。
(3)检泵周期延长
对比措施前后12口井的检泵周期,措施后平均单井的检泵周期比措施前延长。
4、结论与认识
(1)实验结果表面,火驱井高效举升技术能够有效的适应高温高压、H2S腐蚀的井下环境。
(2)现场试验表明,火驱井高效举升技术能有效的解决火驱井举升中存在的问题,为火驱井高效开采提供了新的技术。
(3)实施结果表面,火驱井高效举升技术投入小、回报高,能够取得良好的经济效益。
参考文献
[1] 匡旭光,吴非.火驱井高效举升技术研究与应用[J].石油仪器,2016,2(5):92-95.
[2]赵云峰.致密砂岩油藏注气非混相驱物质平衡及渗流机理研究[J].石油地质与工程,2011,25(6):112-114.