论文部分内容阅读
[摘 要]DWL-48捣稳车广泛运用于全路工务维修现场,大大的提高了工务维修作业的质量和效率。结合DWL-48捣稳车在我段使用过程中的几个故障实例,总结了3个很有特点的液压故障,供大家探讨。
[关键词]DWL-48捣稳车,DWL-48捣稳车卫星小车,捣固装置
中图分类号:P58 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)44-0271-01
这些故障都为液压故障,都是在确定了无电器问题的状态下,正如我们题目的描述,在此,电器部分的分析过程不做描述。
1、DWL-48捣稳车卫星小车不能前后走行。
首先确定了电器部分无任何问题,现场更换了比例阀后故障仍存在,另外由于DWL-48捣稳车的捣固装置等其它工作装置作业正常,则系统压力1和系统压力2正常。现场在推动小车走行拉杆时,用压力表检测比例阀块进口/出口处A、B的压力,发现压力很小几乎为0,分析是压力油未到达马达,由于电信号正常,首先怀疑故障原因可能是比例阀先导部分控制不正常,造成压力油未通过比例阀进入马达,先导部分的油液是由系统压力2提供,该压力正常,怀疑是否是此油路有堵塞,造成先導压进油管路倒注液压油,查看比例阀主阀块的先导油路是否有油液流出,经查看有油液连续流出,证明该油路正常,问题不在这里。
在此基础上分析原因:
因此查找主油路,主油路由系统压力1和系统压力2在单向阀后合流再向小车走行系统供油,已知系统压力正常,则怀疑主油路压力油未进入比例阀,经过拆卸单向阀发现单向阀38/2阀芯没了,在拆卸后部油管时发现图中红色部分油管被阀芯堵塞,造成主油路不通,再更换了单向阀和取出油管中的堵塞物后,卫星小车恢复了走行。
总结分析:该故障发生在主油路上的油管堵塞,且该段的压力油压力很难检测,给查找问题带来很大难度,只能逐段拆卸检查,查找问题所在。
2、DWL-48捣稳车卫星小车只能向后走行,不能向前走行。
在现场使用过程中突发小车可以向后走行,但不能向前走行,经过排查发现小车电器正常且更换比例阀后故障依旧,锁定是液压故障,小车能够向后走行,走行马达基本可以排除,旁通阀也可以确认正常,因此怀疑是小车反向制动部分问题,如图所示压力油经过比例阀的平行位进入,一路到B口,另一路到换向阀31(该阀在小车前进时得电,后退时失电),当小车向前走行时阀31应该工作在左位,若此时该阀31未动作,压力油经过平行位至减压阀29回油箱,则马达不会得到压力油,不能旋转。按照这样的思路更换了阀31后,故障排除。后期分析是由于该阀阀芯卡死所致。
总结分析:该故障是由于阀芯卡死所致,阀芯卡死根本原因还是和液压油脏污有关系,在使用中应该注意液压滤芯的更换和压力油油质的检测。
3、DWL-48捣稳车稳定装置下压油缸,当液压油温度上升至50度、捣固头下插时稳定头下压油缸出现卸荷现象,稳定装置发生跳动。
在现场的使用中,有一捣稳车在捣固头下插的瞬间,稳定头下压的4个油缸同时有卸荷的现象,首先检查电信号正常,那么为什么会出现卸荷现象呢,分析一定是压力油出现波动。在查找图纸后,稳定头下压油缸和右侧捣固装置和起拨道系统、液压制动、轴支撑等均由系统1供油,同时发现系统1压力表在捣固头下降的时候出现压力波动,瞬间压力下降至很低然后再恢复,再进一步试验,只要右侧捣固装置同时下降会出现这一现象。单下右前或右后不会出现,单起拨道也不会出现。首先怀疑是不是系统1的蓄能器缺少氮气?立即检查蓄能器压力发现压力100bar,完全符合图纸标准,但故障依旧。在作业时,继续观察系统1压力表时发现,当液压油温度上升到大约55度时出现压力异常,而且压力大约由140bar迅速变成0在迅速变回140bar,猜测系统压力按照设计应该是150bar,目前只有140bar且溢流阀未做过调整,怀疑应该是液压泵长期使用可能有容积损失,这个损失应该在液压油温度越高越严重,目前蓄能器压力是100bar,按照原08-32车设计,作业系统是140bar蓄能器压力是85bar,目前我们的捣稳车会不会是蓄能器压力偏高所致,蓄能器压力偏高,系统压力压缩蓄能器困难,造成储存液压油偏少,在右侧两个捣固头同时下插时,蓄能器输送的压力油不足以补偿系统所需,而导致压力波动。按照这样的思路将蓄能器的氮气压力放至88bar,在进行试验,故障消失。
总结分析:这起故障,很有意思,是由于车辆液压泵长期使用后出现容积损失,后发生,因此,对于泵有老化的捣稳车,最好不要按照图纸要求将氮气压力充至100bar,最好偏低一些,会对液压系统作业时,油液的补充起到更好的效果。在现场的使用中,部分车辆在液压油温度升高后,有夯拍器动作脱节,有二次夯拍的现象。也是这个原因所致,可以调低作业方向前排右侧的蓄能器压力处理。
参考文献
(1)韩志清 唐定全《抄平起拨道捣固车》中国铁道出版社,1997年6月
(2)周长城 《液压技术基础》机械工业出版社,2011年1月1日.
作者简介:张继业(1986-),男,民族:汉,籍贯(精确到市):辽宁省灯塔市,当前职务:副主任,当前职称:工程师,学历:本科,研究方向:大型养路机械。
[关键词]DWL-48捣稳车,DWL-48捣稳车卫星小车,捣固装置
中图分类号:P58 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)44-0271-01
这些故障都为液压故障,都是在确定了无电器问题的状态下,正如我们题目的描述,在此,电器部分的分析过程不做描述。
1、DWL-48捣稳车卫星小车不能前后走行。
首先确定了电器部分无任何问题,现场更换了比例阀后故障仍存在,另外由于DWL-48捣稳车的捣固装置等其它工作装置作业正常,则系统压力1和系统压力2正常。现场在推动小车走行拉杆时,用压力表检测比例阀块进口/出口处A、B的压力,发现压力很小几乎为0,分析是压力油未到达马达,由于电信号正常,首先怀疑故障原因可能是比例阀先导部分控制不正常,造成压力油未通过比例阀进入马达,先导部分的油液是由系统压力2提供,该压力正常,怀疑是否是此油路有堵塞,造成先導压进油管路倒注液压油,查看比例阀主阀块的先导油路是否有油液流出,经查看有油液连续流出,证明该油路正常,问题不在这里。
在此基础上分析原因:
因此查找主油路,主油路由系统压力1和系统压力2在单向阀后合流再向小车走行系统供油,已知系统压力正常,则怀疑主油路压力油未进入比例阀,经过拆卸单向阀发现单向阀38/2阀芯没了,在拆卸后部油管时发现图中红色部分油管被阀芯堵塞,造成主油路不通,再更换了单向阀和取出油管中的堵塞物后,卫星小车恢复了走行。
总结分析:该故障发生在主油路上的油管堵塞,且该段的压力油压力很难检测,给查找问题带来很大难度,只能逐段拆卸检查,查找问题所在。
2、DWL-48捣稳车卫星小车只能向后走行,不能向前走行。
在现场使用过程中突发小车可以向后走行,但不能向前走行,经过排查发现小车电器正常且更换比例阀后故障依旧,锁定是液压故障,小车能够向后走行,走行马达基本可以排除,旁通阀也可以确认正常,因此怀疑是小车反向制动部分问题,如图所示压力油经过比例阀的平行位进入,一路到B口,另一路到换向阀31(该阀在小车前进时得电,后退时失电),当小车向前走行时阀31应该工作在左位,若此时该阀31未动作,压力油经过平行位至减压阀29回油箱,则马达不会得到压力油,不能旋转。按照这样的思路更换了阀31后,故障排除。后期分析是由于该阀阀芯卡死所致。
总结分析:该故障是由于阀芯卡死所致,阀芯卡死根本原因还是和液压油脏污有关系,在使用中应该注意液压滤芯的更换和压力油油质的检测。
3、DWL-48捣稳车稳定装置下压油缸,当液压油温度上升至50度、捣固头下插时稳定头下压油缸出现卸荷现象,稳定装置发生跳动。
在现场的使用中,有一捣稳车在捣固头下插的瞬间,稳定头下压的4个油缸同时有卸荷的现象,首先检查电信号正常,那么为什么会出现卸荷现象呢,分析一定是压力油出现波动。在查找图纸后,稳定头下压油缸和右侧捣固装置和起拨道系统、液压制动、轴支撑等均由系统1供油,同时发现系统1压力表在捣固头下降的时候出现压力波动,瞬间压力下降至很低然后再恢复,再进一步试验,只要右侧捣固装置同时下降会出现这一现象。单下右前或右后不会出现,单起拨道也不会出现。首先怀疑是不是系统1的蓄能器缺少氮气?立即检查蓄能器压力发现压力100bar,完全符合图纸标准,但故障依旧。在作业时,继续观察系统1压力表时发现,当液压油温度上升到大约55度时出现压力异常,而且压力大约由140bar迅速变成0在迅速变回140bar,猜测系统压力按照设计应该是150bar,目前只有140bar且溢流阀未做过调整,怀疑应该是液压泵长期使用可能有容积损失,这个损失应该在液压油温度越高越严重,目前蓄能器压力是100bar,按照原08-32车设计,作业系统是140bar蓄能器压力是85bar,目前我们的捣稳车会不会是蓄能器压力偏高所致,蓄能器压力偏高,系统压力压缩蓄能器困难,造成储存液压油偏少,在右侧两个捣固头同时下插时,蓄能器输送的压力油不足以补偿系统所需,而导致压力波动。按照这样的思路将蓄能器的氮气压力放至88bar,在进行试验,故障消失。
总结分析:这起故障,很有意思,是由于车辆液压泵长期使用后出现容积损失,后发生,因此,对于泵有老化的捣稳车,最好不要按照图纸要求将氮气压力充至100bar,最好偏低一些,会对液压系统作业时,油液的补充起到更好的效果。在现场的使用中,部分车辆在液压油温度升高后,有夯拍器动作脱节,有二次夯拍的现象。也是这个原因所致,可以调低作业方向前排右侧的蓄能器压力处理。
参考文献
(1)韩志清 唐定全《抄平起拨道捣固车》中国铁道出版社,1997年6月
(2)周长城 《液压技术基础》机械工业出版社,2011年1月1日.
作者简介:张继业(1986-),男,民族:汉,籍贯(精确到市):辽宁省灯塔市,当前职务:副主任,当前职称:工程师,学历:本科,研究方向:大型养路机械。