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[摘 要]我厂铝粉装置压缩机为400KW的交流高压励磁同步电动机,配套HYTL-1000型静态励磁装置。运行几年来,同步电动多次自动停车,造成压缩机的压缩气体不能及时释放,致使生产工艺系统超压,产生极大的安全隐患。检查判断为同步电机转子励磁绕组出现故障,本文对故障进行分析并解决,以实现装置连续化安全生产。
[关键词]同步电动机;励磁绕组;安全生产
中图分类号:TD432.1 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)32-0078-01
1 引言
高碳醇厂铝粉生产装置使用功率为400KW的交流10KV高压励磁同步电动机,来驱动往复式压缩机,电动机配套静态励磁装置为HYTL-1000型。从去年开始,该同步电动机多次突然发生故障停机,保护继电器上显示为过载保护动作,当时电机温度过热,并有冒烟迹象。从负荷历史曲线来看,当时有功负荷并未增加,但在发生故障停机时的瞬间无功负荷增加很大,导致同步电机功率因数滞后。
铝粉生产装置工艺流程,正常生产时压缩机出口气体压力为8MPa,高压气体在雾化室内释放为微正压,通过风机循环再次送至压缩机入口,如此压缩-释放-再压缩释放的循环过程。而当压缩机突然停车后,循环气体被中断,压缩机不能吸收雾化室的低压气体,而压缩机出口的高压气体由于压力高还会进入到低压的雾化室内,造成雾化室和下游的设备超压,安全阀起跳爆破片起爆。而铝粉又是易燃易爆的危险化学品,极易造成闪爆[1]而产生更大的危害。因此避免壓缩机的同步电机自停,是维持装置连续化安全生产的必要条件。
2 原因分析及故障处理
根据同步励磁电机的停机现象分析故障停机原因有两方面:一是励磁系统出现问题(包括静态励磁系统和旋转励磁系统),致使转子励磁电流大大减小。励磁减小后定子电流先减小后增大,从而使电机过载保护动作;二是励磁系统工作正常,电动机本体出现故障,特别是电机转子绕组出现故障的可能性很大。
为判断故障产生的原因,首先对静态励磁系统进行了测试。在停机状态下,将励磁系统打到“试验”位置进行调试,通过液晶显示屏可清楚地看到,在调试状态下静态励磁系统工作十分正常,用示波器看输出波形也很正常。随后将励磁调节方式切换到“手动”方式,用“增磁” 和“减磁” 按钮增大和减小励磁电流,励磁系统反应正常,从显示面板也可清楚地看到变化,据此可以推断静态励磁部分没有故障。
而失励失步是由于励磁系统的原因,使同步电动机的励磁绕组失去直流励磁。由于同步电机过载力矩很大,导致同步电动机失去静态稳定,滑出同步。电机发生失励失步时,负载基本不变,定子电流增大1.5~3倍,电机声音异常,而GL型继电器主要用于起动时的电流保护,其整定值为6~7倍的额定值,所以GL型继电器拒动或动作时间过长。在此情况下失励失步一般不易被值班人员及时发现,待发现电机过热冒烟时,电机已失步了相当长时间,并已造成电机绕组或励磁装置的损坏。而电机的失励失步,大多不当场损坏电机,出现电机冒烟后,停机常规检查,往往又查不出毛病,电机还能再投入运行。
由此断定故障应出在旋转整流和电机本体部分。在励磁装置和同步电机生产厂家的现场配合下,准备工作完成后,启动电机,在经过投励设定延时后,电机无法投励,仍然处在异步运行状态,此时功率因数严重滞后,空载电流很大。由此进一步确认了问题出在电机内部。
为进一步缩小故障查找范围,对电机进行了开盖检查。首先对旋转整流盘部分进行了一个测试。测试电路如图2所示。严格按照测试步骤进行了如下测试:(1)打开灭磁电阻与转子绕组接线点,在其中间串接一只40W/220V的白炽灯泡;(2)断开转子绕组的两个输入端,在其间并接一只100W/220V的白炽灯泡;(3)打开励磁机电枢绕组的A、B、C三相出线端,从外部接入试验电源;(4)外部试验电源通过三相调压器来控制给定电压;(5)在C相功率模块的可控硅C 两端并接一只二极管,方向如图1所示。经过认真检查,确认电路连接无误后,进行通电试验。通电后10s左右,灯泡H2发亮,说明旋转部分能最终投励。断开电源后,接好示波器,再次通电试验。用示波器测灯泡H。两端电压波形,开始示波器有波形,经过约10s后波形消失。此试验说明灭磁回路和控制模块能够正常工作。第三次通电试验,用示波器测灯泡H:两端的电压波形,开始示波器无波形显示,经过10s后波形为三相半控桥式整流波形,波形正常。据此可以断定旋转整流部分工作正常。
排除了励磁系统故障,最后故障就锁定在电机本体上。随后对电机本体进行全面检查,500V摇表测转子绕组对地绝缘, 绝缘电阻值大于500MQ,绝缘良好。后测绕组两端是否导通,用摇表测时,发现转子绕组两端开路。再次用直流电桥检查转子绕组的直流电阻,测量结果为开路,据此可断定转子绕组烧断。经过盘车后将转子绕组旋转了一个角度,仔细检查后找到了一个明显烧黑的地方。取下磁极绕组时看到在相邻两绕组焊接处,由于接触部位铜皮较薄,转子在转动过程中磁极松动,使焊接部位发生了疲劳断裂。经过电机厂家重新用铜皮焊接后,经检查测试定子、转子绝缘和直流电阻正常。准备就绪后,现场启动电机,投励过程及其它一切正常。电机空载运行2h后停机检查一切正常。重新开机后带负荷运转,无任何异常情况出现,实现安全生产。
3 结论
大型同步电动机在日常运行过程中应注意两方面:一是励磁系统的监控和检查,二是电机定子和转子的检查。特别是在停车大检修时,一定要开盖详细检查,并做好紧固工作,以免松动造成不必要的事故,消除隐患,实现安全生产。
作者简介
王成刚(1965.6-),男,吉林省吉林市人,助理工程师,生产技术主任。2013年毕业于中央广播电视大学应用化工技术专业,现从事航空煤油装置生产工艺技术管理等工作。
[关键词]同步电动机;励磁绕组;安全生产
中图分类号:TD432.1 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)32-0078-01
1 引言
高碳醇厂铝粉生产装置使用功率为400KW的交流10KV高压励磁同步电动机,来驱动往复式压缩机,电动机配套静态励磁装置为HYTL-1000型。从去年开始,该同步电动机多次突然发生故障停机,保护继电器上显示为过载保护动作,当时电机温度过热,并有冒烟迹象。从负荷历史曲线来看,当时有功负荷并未增加,但在发生故障停机时的瞬间无功负荷增加很大,导致同步电机功率因数滞后。
铝粉生产装置工艺流程,正常生产时压缩机出口气体压力为8MPa,高压气体在雾化室内释放为微正压,通过风机循环再次送至压缩机入口,如此压缩-释放-再压缩释放的循环过程。而当压缩机突然停车后,循环气体被中断,压缩机不能吸收雾化室的低压气体,而压缩机出口的高压气体由于压力高还会进入到低压的雾化室内,造成雾化室和下游的设备超压,安全阀起跳爆破片起爆。而铝粉又是易燃易爆的危险化学品,极易造成闪爆[1]而产生更大的危害。因此避免壓缩机的同步电机自停,是维持装置连续化安全生产的必要条件。
2 原因分析及故障处理
根据同步励磁电机的停机现象分析故障停机原因有两方面:一是励磁系统出现问题(包括静态励磁系统和旋转励磁系统),致使转子励磁电流大大减小。励磁减小后定子电流先减小后增大,从而使电机过载保护动作;二是励磁系统工作正常,电动机本体出现故障,特别是电机转子绕组出现故障的可能性很大。
为判断故障产生的原因,首先对静态励磁系统进行了测试。在停机状态下,将励磁系统打到“试验”位置进行调试,通过液晶显示屏可清楚地看到,在调试状态下静态励磁系统工作十分正常,用示波器看输出波形也很正常。随后将励磁调节方式切换到“手动”方式,用“增磁” 和“减磁” 按钮增大和减小励磁电流,励磁系统反应正常,从显示面板也可清楚地看到变化,据此可以推断静态励磁部分没有故障。
而失励失步是由于励磁系统的原因,使同步电动机的励磁绕组失去直流励磁。由于同步电机过载力矩很大,导致同步电动机失去静态稳定,滑出同步。电机发生失励失步时,负载基本不变,定子电流增大1.5~3倍,电机声音异常,而GL型继电器主要用于起动时的电流保护,其整定值为6~7倍的额定值,所以GL型继电器拒动或动作时间过长。在此情况下失励失步一般不易被值班人员及时发现,待发现电机过热冒烟时,电机已失步了相当长时间,并已造成电机绕组或励磁装置的损坏。而电机的失励失步,大多不当场损坏电机,出现电机冒烟后,停机常规检查,往往又查不出毛病,电机还能再投入运行。
由此断定故障应出在旋转整流和电机本体部分。在励磁装置和同步电机生产厂家的现场配合下,准备工作完成后,启动电机,在经过投励设定延时后,电机无法投励,仍然处在异步运行状态,此时功率因数严重滞后,空载电流很大。由此进一步确认了问题出在电机内部。
为进一步缩小故障查找范围,对电机进行了开盖检查。首先对旋转整流盘部分进行了一个测试。测试电路如图2所示。严格按照测试步骤进行了如下测试:(1)打开灭磁电阻与转子绕组接线点,在其中间串接一只40W/220V的白炽灯泡;(2)断开转子绕组的两个输入端,在其间并接一只100W/220V的白炽灯泡;(3)打开励磁机电枢绕组的A、B、C三相出线端,从外部接入试验电源;(4)外部试验电源通过三相调压器来控制给定电压;(5)在C相功率模块的可控硅C 两端并接一只二极管,方向如图1所示。经过认真检查,确认电路连接无误后,进行通电试验。通电后10s左右,灯泡H2发亮,说明旋转部分能最终投励。断开电源后,接好示波器,再次通电试验。用示波器测灯泡H。两端电压波形,开始示波器有波形,经过约10s后波形消失。此试验说明灭磁回路和控制模块能够正常工作。第三次通电试验,用示波器测灯泡H:两端的电压波形,开始示波器无波形显示,经过10s后波形为三相半控桥式整流波形,波形正常。据此可以断定旋转整流部分工作正常。
排除了励磁系统故障,最后故障就锁定在电机本体上。随后对电机本体进行全面检查,500V摇表测转子绕组对地绝缘, 绝缘电阻值大于500MQ,绝缘良好。后测绕组两端是否导通,用摇表测时,发现转子绕组两端开路。再次用直流电桥检查转子绕组的直流电阻,测量结果为开路,据此可断定转子绕组烧断。经过盘车后将转子绕组旋转了一个角度,仔细检查后找到了一个明显烧黑的地方。取下磁极绕组时看到在相邻两绕组焊接处,由于接触部位铜皮较薄,转子在转动过程中磁极松动,使焊接部位发生了疲劳断裂。经过电机厂家重新用铜皮焊接后,经检查测试定子、转子绝缘和直流电阻正常。准备就绪后,现场启动电机,投励过程及其它一切正常。电机空载运行2h后停机检查一切正常。重新开机后带负荷运转,无任何异常情况出现,实现安全生产。
3 结论
大型同步电动机在日常运行过程中应注意两方面:一是励磁系统的监控和检查,二是电机定子和转子的检查。特别是在停车大检修时,一定要开盖详细检查,并做好紧固工作,以免松动造成不必要的事故,消除隐患,实现安全生产。
作者简介
王成刚(1965.6-),男,吉林省吉林市人,助理工程师,生产技术主任。2013年毕业于中央广播电视大学应用化工技术专业,现从事航空煤油装置生产工艺技术管理等工作。