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本论文针对河南登封地区铝硅比约为3.0铝土矿进行分选研究,以期实现低品位铝土矿高效分选与利用。对该地区低品位铝土矿选厂进行生产流程考察,结果表明:该选厂存在精矿品位与氧化铝回收率低、生产药耗大。各粒级矿物分选效率低,尾矿中粗细颗粒矿物氧化铝含量高,易浮粒级分选效果不理想等问题。精矿品位与氧化铝回收率方面存在一定提升空间。论文开展低品位铝土矿进行了工艺矿物学研究及重选探索性试验。多元素分析结果显示矿石中氧化铝含量53.87%,二氧化硅含量18.13%,铝硅比2.97;矿石含铝矿物主要有一水硬铝石、三水铝石、高岭石、伊利石,其中一水硬铝石含量45.43%;一水硬铝石晶体粒度大多数在0.01-0.06mm之间,个别粗粒可达到0.15mm,其隐晶质集合体常具鲕状、豆粒状;高岭石、伊利石、石英为主要含硅脉石矿物,多呈细鳞片状或隐晶质及胶态集合体产出,与一水硬铝石的嵌布关系复杂;需要细磨才能实现一水硬铝石有效解离。利用矿石间密度差异,进行重选探索试验,将矿石破碎至-0.90mm,取-0.90+0.25mm矿石作为入选原矿,铝硅比为4.48,在干扰流化床上升水流为0.91m3/h时,获得精矿铝硅比为7.69,产率为26.13%。在实验室中开展了低品位铝土矿浮选试验。进行了捕收剂种类试验,捕收剂2比较适合该铝土矿浮选要求;分析了颗粒尺寸、矿石品位、浮选速率三者之间相关性。结果表明:粗颗粒矿物浮选速率低,容易发生沉槽现象;而细颗粒矿物浮选速率较快,且浮出量大,但由于细颗粒自身存在的问题如质量小、比表面大,致使分选效果差;同等颗粒尺寸下,优先浮出矿粒品位高。在以上研究结果基础上,设计浮选机优先浮出部分高品位精矿,浮选柱一粗一精工艺处理难分选细颗粒矿物的机-柱联合分选流程。机-柱联合分选流程闭路试验中,入选铝硅比为2.91矿石,精矿铝硅比为6.42,氧化铝回收率为75.80%。在实验室研究的基础上,开展了机-柱联合分选半工业试验研究,优化了该工艺分选工艺参数,开展了72小时连续稳定性试验。试验结果表明:入选铝硅比为2.86的铝土矿,最终产品中浮选精矿铝硅比为6.36,氧化铝回收率为77.95%。机-柱联合工艺比现场工艺精矿铝硅比高出了0.44,氧化铝回收率高出10.81%,捕收剂消耗量降低了200g/t。