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摘要:随着大型石油化工发展,不锈钢材质使用越来越频繁,因其耐腐蚀,寿命长,清洁度高,越来越受到欢迎,但是薄壁管支架焊接较难充氩,易致其管道内壁出现焊接质量缺陷,造成物料泄露,从而引发装置的安全生产事故,因此薄壁管支架的焊接越来越受到重视,本文拟通过对支架的焊接缺陷的分析,得出该问题的解决方式。
关键词:不锈钢;薄壁管;泄露;焊接支架;焊接工艺
0前言
不锈钢管道具有良好的耐腐蚀性,清洁程度高,寿命长,因此在化工装置中的使用越来越频繁,某PO生产装置的物料管线中大量使用了TP304薄壁管道,其支架也很多采用TP304的假腿型焊接型支架,在焊接过程中发现壁厚<5mm的管道内壁出现锈斑、凸起发渣、凹坑等缺陷,影響管道的焊接质量。本文通过对缺陷产生原因、晶相、金属化学成分及设计要求分析,改进其焊接工艺,制定出一套新的焊接施工方案,防止各种焊接缺陷的发生。
1缺陷产生原因分析
从现场情况来看,≥5mm以上的不锈钢未出现缺陷,主要原因是其母材厚度较厚,相当于氩弧焊的2-3层打底,后续的焊接其热量输入不至于其发生氧化,而薄壁支架焊接产生缺陷的原因为以下几点:
1.1现场到货的支腿与管道的匹配度不高,从而导致支腿与管道的间隙过大。需要较长时间的融合焊缝,不锈钢管道为薄壁管,从而导致熔池热量过高,造成管道内壁融化或烧穿,使内壁表面产生变化。
1.2现场焊接位置受到限制,操作空间较小,焊接过程中操作不方便,影响焊接速度,产生过热现象的原因。
2晶相分析
本次晶相分析对管道A358 TP304主管Φ273×4.19,支管A312 TP304的Φ168.3×3.4分析。
采用GB/T13299,抛光方法采取机械抛光,设备型号为XJB-200/JLJ008,采取化学浸蚀,放大倍数为200倍。
奥氏体不锈钢是γ-Fe中溶入了C、Cr、Ni等化学元素形成的固溶体,由多边形晶粒组成,晶粒内有孪晶,属于点阵结构。
3个试件均为奥氏体组织,其中灰、白颜色由于各晶粒暴露在磨光试样表面上的晶面不同取向的缘故,在同样的显示倍数下,晶粒呈现粗细变化,可能是焊接过程中在敏化停留时间过长,在晶界处析出Cr23C6,奥氏体不锈钢在结晶过程中,Cr较C更容易析出结晶,若在敏化温度区停留时间过长,直接造成晶核富Cr,而晶界处富C贫Cr,造成晶间过烧。
结论:晶相合格,但晶粒有粗大情况。
3光谱分析
A358 TP304 成分为Cr:18~20,Ni:8~10.5。
采用NitonXLt898仪器对该支架上共3个部位进行主要合金元素光谱分析,检验标准为GB/T 16597。三个检件Cr元素含量在18.3~18.9%,Ni元素含量在8.4~8.9%,检测结论合格。
4设计要求
由GB/T 20801厚度计算t=pD/2(SΦ+pY)
式中:
t-计算厚度,单位mm
P-设计压力,单位MPa
D-管道外径,单位mm
S-设计温度下许用应力,单位MPa
Φ-焊件接头系数,表A.3.A.4选取
Y-计算系数,t 以p=0.8MPa,D=273mm,EFW管 S=138MPa常温,Φ=1.0
得出t=pD/2(SΦ+pY)
=0.8×273/2(138×1+0.8×0.4)
=0.8mm
根据GB/T 20801.3图7计算,其厚度为
=C1+C2+C3+t+△,取整计算
=1mm,目前管子厚度为4.19mm。
结论:合格。
5焊接方法和参数选定
根据以上情况,母材材质未受影响,仅为母材损伤,氧化严重,主要与热输入量有关,当热量较大时,容易产生弧坑,凹陷,发渣,氧化等情况,在常用的焊接方法中采用氩弧焊接热量适中,采用Φ2.4mm铈钨极电弧棒,喷嘴直径10mm,采用逆变焊机WS-400(PNE60-400)TIG和高频焊把,保持电流稳定,焊接采用氩弧焊,焊接材料选用ER308焊丝,工艺参数为:电流80-90A、电压10-11V、焊接速度4-8 cm/min 、焊接线能量7-15KJ/cm。
6焊接工艺
6.1保证间隙,相贯线切割要准确,保证全焊透焊缝,保证焊透。
6.2焊接过程避免电弧较长时间停留,不摆动焊接,提高焊接速度,降低焊接线能量。
6.3支架的两侧呈对称间断焊接,层间温度不得超过150℃,每层焊缝的接头错开,避免形成弧坑、夹渣和氧化现象。
6.4对于受力要求不高的部位,焊接也可以采取间断花焊,每隔50mm焊接100mm。
6.5焊接时氩弧焊枪喷嘴紧贴焊缝表面转动,注意保持焊枪和焊缝夹角。
6.6无论什么位置的焊接,钨极垂直于管子的轴心,保护熔池不被长时间氧化,打底仰焊采取内填丝,立焊和平焊位置采用外填丝。
6.7在填丝过程中切勿扰乱氩气气流,否则焊缝氧化。
7质量检验
7.1焊接完成后采取内窥镜检查焊缝焊接质量,目视无凹坑,发渣等情况。
7.2采用支架焊缝外表面PT检测,Ⅰ级合格。
7.3试压和气密过程中做好检查检验工作。
8结语
通过改变焊接措施,采取对称焊或花焊,采用稳定的电流,氩弧焊接,避免常时间停留的措施,降低焊接线能量等措施,母材未出现发渣和凹坑的情况,仅个别部位出现氧化现象,可见以上改变焊接热输入的焊接方法的有效。
参考文献:
[1]李立碑 金属材料物理性能手册 机械工业出版社 2011
[2]封金祥 机械工程材料 北京理工大学出版社 2016
[3]陈连山,陈兵辉,安金平 304L 不锈钢氩弧焊接工艺特点及常见缺陷的防治措施 石油工程建设 2008年6月
关键词:不锈钢;薄壁管;泄露;焊接支架;焊接工艺
0前言
不锈钢管道具有良好的耐腐蚀性,清洁程度高,寿命长,因此在化工装置中的使用越来越频繁,某PO生产装置的物料管线中大量使用了TP304薄壁管道,其支架也很多采用TP304的假腿型焊接型支架,在焊接过程中发现壁厚<5mm的管道内壁出现锈斑、凸起发渣、凹坑等缺陷,影響管道的焊接质量。本文通过对缺陷产生原因、晶相、金属化学成分及设计要求分析,改进其焊接工艺,制定出一套新的焊接施工方案,防止各种焊接缺陷的发生。
1缺陷产生原因分析
从现场情况来看,≥5mm以上的不锈钢未出现缺陷,主要原因是其母材厚度较厚,相当于氩弧焊的2-3层打底,后续的焊接其热量输入不至于其发生氧化,而薄壁支架焊接产生缺陷的原因为以下几点:
1.1现场到货的支腿与管道的匹配度不高,从而导致支腿与管道的间隙过大。需要较长时间的融合焊缝,不锈钢管道为薄壁管,从而导致熔池热量过高,造成管道内壁融化或烧穿,使内壁表面产生变化。
1.2现场焊接位置受到限制,操作空间较小,焊接过程中操作不方便,影响焊接速度,产生过热现象的原因。
2晶相分析
本次晶相分析对管道A358 TP304主管Φ273×4.19,支管A312 TP304的Φ168.3×3.4分析。
采用GB/T13299,抛光方法采取机械抛光,设备型号为XJB-200/JLJ008,采取化学浸蚀,放大倍数为200倍。
奥氏体不锈钢是γ-Fe中溶入了C、Cr、Ni等化学元素形成的固溶体,由多边形晶粒组成,晶粒内有孪晶,属于点阵结构。
3个试件均为奥氏体组织,其中灰、白颜色由于各晶粒暴露在磨光试样表面上的晶面不同取向的缘故,在同样的显示倍数下,晶粒呈现粗细变化,可能是焊接过程中在敏化停留时间过长,在晶界处析出Cr23C6,奥氏体不锈钢在结晶过程中,Cr较C更容易析出结晶,若在敏化温度区停留时间过长,直接造成晶核富Cr,而晶界处富C贫Cr,造成晶间过烧。
结论:晶相合格,但晶粒有粗大情况。
3光谱分析
A358 TP304 成分为Cr:18~20,Ni:8~10.5。
采用NitonXLt898仪器对该支架上共3个部位进行主要合金元素光谱分析,检验标准为GB/T 16597。三个检件Cr元素含量在18.3~18.9%,Ni元素含量在8.4~8.9%,检测结论合格。
4设计要求
由GB/T 20801厚度计算t=pD/2(SΦ+pY)
式中:
t-计算厚度,单位mm
P-设计压力,单位MPa
D-管道外径,单位mm
S-设计温度下许用应力,单位MPa
Φ-焊件接头系数,表A.3.A.4选取
Y-计算系数,t
得出t=pD/2(SΦ+pY)
=0.8×273/2(138×1+0.8×0.4)
=0.8mm
根据GB/T 20801.3图7计算,其厚度为
=C1+C2+C3+t+△,取整计算
=1mm,目前管子厚度为4.19mm。
结论:合格。
5焊接方法和参数选定
根据以上情况,母材材质未受影响,仅为母材损伤,氧化严重,主要与热输入量有关,当热量较大时,容易产生弧坑,凹陷,发渣,氧化等情况,在常用的焊接方法中采用氩弧焊接热量适中,采用Φ2.4mm铈钨极电弧棒,喷嘴直径10mm,采用逆变焊机WS-400(PNE60-400)TIG和高频焊把,保持电流稳定,焊接采用氩弧焊,焊接材料选用ER308焊丝,工艺参数为:电流80-90A、电压10-11V、焊接速度4-8 cm/min 、焊接线能量7-15KJ/cm。
6焊接工艺
6.1保证间隙,相贯线切割要准确,保证全焊透焊缝,保证焊透。
6.2焊接过程避免电弧较长时间停留,不摆动焊接,提高焊接速度,降低焊接线能量。
6.3支架的两侧呈对称间断焊接,层间温度不得超过150℃,每层焊缝的接头错开,避免形成弧坑、夹渣和氧化现象。
6.4对于受力要求不高的部位,焊接也可以采取间断花焊,每隔50mm焊接100mm。
6.5焊接时氩弧焊枪喷嘴紧贴焊缝表面转动,注意保持焊枪和焊缝夹角。
6.6无论什么位置的焊接,钨极垂直于管子的轴心,保护熔池不被长时间氧化,打底仰焊采取内填丝,立焊和平焊位置采用外填丝。
6.7在填丝过程中切勿扰乱氩气气流,否则焊缝氧化。
7质量检验
7.1焊接完成后采取内窥镜检查焊缝焊接质量,目视无凹坑,发渣等情况。
7.2采用支架焊缝外表面PT检测,Ⅰ级合格。
7.3试压和气密过程中做好检查检验工作。
8结语
通过改变焊接措施,采取对称焊或花焊,采用稳定的电流,氩弧焊接,避免常时间停留的措施,降低焊接线能量等措施,母材未出现发渣和凹坑的情况,仅个别部位出现氧化现象,可见以上改变焊接热输入的焊接方法的有效。
参考文献:
[1]李立碑 金属材料物理性能手册 机械工业出版社 2011
[2]封金祥 机械工程材料 北京理工大学出版社 2016
[3]陈连山,陈兵辉,安金平 304L 不锈钢氩弧焊接工艺特点及常见缺陷的防治措施 石油工程建设 2008年6月