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摘要:煤炭是我国的重要能源,为提高煤炭利用率,洗选系统应该不断进行升级改造。由于洗选系统机电设备较多,最开始使用继电器控制系统,随着PLC控制技术的发展,洗选系统逐渐由手动控制实现自动化操作。基于此,本文展开了相关的分析,对原煤炭洗选系统智能化自动控制进行优化设计,以降低工人劳动强度,改善劳动环境。以PLC控制技术为基础,实现对煤炭洗选系统的自动控制,同时提高控制精度,期望能够带来一定的借鉴作用。
关键词:洗选系统;智能化;自动控制
1煤炭洗选系统存在的主要问题
1.1集成化程度低且成本较高
洗选流程各部分间的供电线路、控制开关独立设计,导致煤炭洗选协同工作能力差,排查故障费时费力,集中管理困难[1]。
由于各洗选设备型号、厂家、参数不统一,设备升级复杂,成本居高不下,同时每一次升级后,洗选设备更加庞杂,运营成本增加。
1.2 PLC系统软件与设备兼容性差
由于选用不同厂家的PLC,设备间的软件不能重复使用,增加了设计及维护的开发成本。为解决上述问题,国内外研究人员展开了一系列的研究,例如利用PLC+IFIX组态软件,进行模块化、功能化设计,实现洗选系统的可视化和自动化,并在官地矿完成工业试验;又例如以S7-300西门子PLC和WinCC组态软件为基础,以ZigBee和Profibus总线通信为手段,对洗煤车间的控制系统进行优化设计,进一步提高洗选系统的稳定性。上述研究主要集中于洗选系统PLC控制系统方面,对洗选系统的控制模式、控制精度的研究较少。针对煤炭洗选系统设计基于PLC控制技术、TCP/IP通信技术以及CAN通信技术相结合的智能化自动控制系统,使得对煤炭洗选系统的控制模式多样化,并提高设备的控制精度。
2关于洗选工艺的分析
煤炭洗选工艺流程为,洗选包括破碎、分级、洗煤、选煤等步骤。粒径小于750mm的原煤经1#带式输送机输送至一次筛分设备进行破碎,条型筛上的煤炭经对辊式破碎机破碎、圆筒洗矿机洗煤、重型振动筛筛分,位于振动筛上部的煤炭进入大料原料仓并装运至火车车皮;位于振动筛下部的煤炭经圆锥破碎机破碎后进入小料堆场。位于一次筛分条型筛下部的煤炭经螺旋洗矿机洗煤后,3#带式输送机将位于筛上的煤炭置于细碎处理流程;位于一次筛分条型筛下部的煤炭由5#,8#带式输送机直接运入小料堆场。破碎、输送、筛分、洗煤4个步骤构成完整的煤炭洗选工艺流程。
3系统设计分析
煤炭洗选智能化自动控制系统设计为:设计为管理层、控制层和设备操作层3个层次。层1为设备操作层,包括检测仪表、测量元件、电气设备、现场操作箱以及配电系统。检测仪表、测量元件将洗选系统传感器数据采集后上传至层2控制层。现场操作箱发送操作洗选设备的控制命令至层2。配电系统用于为层1、层2及层3的电气设备、电气元件供电。层2为控制层,包括PLC智能控制系统和显示操作终端两部分,其中,PLC智能控制系统为核心部分,不仅接收显示操作终端的控制指令,还采集层1传感器数据信息、现场操作箱控制指令,直接控制洗选机电设备。层3为管理层,包括操作站和UPS(不间断电源),操作站与PLC智能控制系统以TCP/IP通信模式传输数据,向其发送控制指令。由该系统设计可知,可通过操作站、显示操作终端和现场操作箱3种方式对煤炭洗选设备进行控制[2]。
4软硬件分析硬件设计
4.1软件分析
由系统设计可知,煤炭洗选智能化自动控制系统的主要硬件有PLC、雷达料位计、速度传感器等开关电器元件,经电气连接后,构成煤炭洗选智能化自动控制系统的硬件设计部分。
4.2软件分析
4.2.1 PLC程序设计
基于ABSLC500-05PLC,在CoDeSys软件平台中采用ST语言进行洗选系统软件功能的程序编写。根据洗选控制系统完成的功能,统计并采集开关量输入点、模拟量输入点,完成指定逻辑控制功能,并控制对应功能的开关量输出点。运用PLC对模拟量进行处理时,要区分电压输入信号(0~10V)和电流输出信号(4~20mA)。PLC需要与显示操作终端建立CAN通信连接,采用CAN2.0B29位扩展帧,波特率为250kb/s,PLC为CAN通信主站,显示操作终端为CAN通信分站,设置分站号地址为0X99,并建立TxPDO/RxPDO通讯,每一条CAN通信连接传输8字节数据。PLC与显示操作终端的CAN通信协议为自定义协议。PLC与洗选系统人机界面以CAN总线进行数据交互,设置人机界面平台分站号地址为0X89。PLC还与层3管理层的操作站建立TCP/IP通信连接,获取操作站的IP地址以及端口号即可。基于PLC,设计并实现洗选系统的故障报警,当系统出现故障时,PLC驱动声光报警装置动作,同时在人机界面显示故障内容,并提示解决该故障的常用方法,以缩短故障停机时间。
4.2.2人机界面设计
煤炭洗选系统智能化自动控制系统的人机界面是基于King SCADA软件编写的,分为主画面、运行参数显示画面、仪表/测量元件参数画面、显示操作终端画面、操作站画面、历史数据曲线画面、数据趋势曲线画面以及故障报警画面。PLC以CAN总线方式将洗选系统运行数据传送给人机界面。利用King SCADA可以设计动画,动态显示洗选过程,同时人机界面可发送对洗选系统设备的启停、急停闭锁等控制指令。
5结束语
完善并改进选煤厂洗选工艺,可极大地提升 原煤的利用率,提高选煤厂的生产效率。将其运行中的全部数据、参数传送至人机界面,实现对洗选系统的動态监视和远程控制,极大地改善了煤炭洗选工人的劳动环境,降低了劳动强度,有较好的经济价值和社会价值,实现了优化设计的目标。
参考文献:
[1]王玉.洗选系统智能化自动控制优化[J].能源与节能,2019(11):89-90.
[2]杨新明.煤炭洗选系统智能化自动控制优化设计[J].煤矿现代化,2019(2):131-135.
(作者单位:临矿集团菏泽煤电公司郭屯煤矿)
关键词:洗选系统;智能化;自动控制
1煤炭洗选系统存在的主要问题
1.1集成化程度低且成本较高
洗选流程各部分间的供电线路、控制开关独立设计,导致煤炭洗选协同工作能力差,排查故障费时费力,集中管理困难[1]。
由于各洗选设备型号、厂家、参数不统一,设备升级复杂,成本居高不下,同时每一次升级后,洗选设备更加庞杂,运营成本增加。
1.2 PLC系统软件与设备兼容性差
由于选用不同厂家的PLC,设备间的软件不能重复使用,增加了设计及维护的开发成本。为解决上述问题,国内外研究人员展开了一系列的研究,例如利用PLC+IFIX组态软件,进行模块化、功能化设计,实现洗选系统的可视化和自动化,并在官地矿完成工业试验;又例如以S7-300西门子PLC和WinCC组态软件为基础,以ZigBee和Profibus总线通信为手段,对洗煤车间的控制系统进行优化设计,进一步提高洗选系统的稳定性。上述研究主要集中于洗选系统PLC控制系统方面,对洗选系统的控制模式、控制精度的研究较少。针对煤炭洗选系统设计基于PLC控制技术、TCP/IP通信技术以及CAN通信技术相结合的智能化自动控制系统,使得对煤炭洗选系统的控制模式多样化,并提高设备的控制精度。
2关于洗选工艺的分析
煤炭洗选工艺流程为,洗选包括破碎、分级、洗煤、选煤等步骤。粒径小于750mm的原煤经1#带式输送机输送至一次筛分设备进行破碎,条型筛上的煤炭经对辊式破碎机破碎、圆筒洗矿机洗煤、重型振动筛筛分,位于振动筛上部的煤炭进入大料原料仓并装运至火车车皮;位于振动筛下部的煤炭经圆锥破碎机破碎后进入小料堆场。位于一次筛分条型筛下部的煤炭经螺旋洗矿机洗煤后,3#带式输送机将位于筛上的煤炭置于细碎处理流程;位于一次筛分条型筛下部的煤炭由5#,8#带式输送机直接运入小料堆场。破碎、输送、筛分、洗煤4个步骤构成完整的煤炭洗选工艺流程。
3系统设计分析
煤炭洗选智能化自动控制系统设计为:设计为管理层、控制层和设备操作层3个层次。层1为设备操作层,包括检测仪表、测量元件、电气设备、现场操作箱以及配电系统。检测仪表、测量元件将洗选系统传感器数据采集后上传至层2控制层。现场操作箱发送操作洗选设备的控制命令至层2。配电系统用于为层1、层2及层3的电气设备、电气元件供电。层2为控制层,包括PLC智能控制系统和显示操作终端两部分,其中,PLC智能控制系统为核心部分,不仅接收显示操作终端的控制指令,还采集层1传感器数据信息、现场操作箱控制指令,直接控制洗选机电设备。层3为管理层,包括操作站和UPS(不间断电源),操作站与PLC智能控制系统以TCP/IP通信模式传输数据,向其发送控制指令。由该系统设计可知,可通过操作站、显示操作终端和现场操作箱3种方式对煤炭洗选设备进行控制[2]。
4软硬件分析硬件设计
4.1软件分析
由系统设计可知,煤炭洗选智能化自动控制系统的主要硬件有PLC、雷达料位计、速度传感器等开关电器元件,经电气连接后,构成煤炭洗选智能化自动控制系统的硬件设计部分。
4.2软件分析
4.2.1 PLC程序设计
基于ABSLC500-05PLC,在CoDeSys软件平台中采用ST语言进行洗选系统软件功能的程序编写。根据洗选控制系统完成的功能,统计并采集开关量输入点、模拟量输入点,完成指定逻辑控制功能,并控制对应功能的开关量输出点。运用PLC对模拟量进行处理时,要区分电压输入信号(0~10V)和电流输出信号(4~20mA)。PLC需要与显示操作终端建立CAN通信连接,采用CAN2.0B29位扩展帧,波特率为250kb/s,PLC为CAN通信主站,显示操作终端为CAN通信分站,设置分站号地址为0X99,并建立TxPDO/RxPDO通讯,每一条CAN通信连接传输8字节数据。PLC与显示操作终端的CAN通信协议为自定义协议。PLC与洗选系统人机界面以CAN总线进行数据交互,设置人机界面平台分站号地址为0X89。PLC还与层3管理层的操作站建立TCP/IP通信连接,获取操作站的IP地址以及端口号即可。基于PLC,设计并实现洗选系统的故障报警,当系统出现故障时,PLC驱动声光报警装置动作,同时在人机界面显示故障内容,并提示解决该故障的常用方法,以缩短故障停机时间。
4.2.2人机界面设计
煤炭洗选系统智能化自动控制系统的人机界面是基于King SCADA软件编写的,分为主画面、运行参数显示画面、仪表/测量元件参数画面、显示操作终端画面、操作站画面、历史数据曲线画面、数据趋势曲线画面以及故障报警画面。PLC以CAN总线方式将洗选系统运行数据传送给人机界面。利用King SCADA可以设计动画,动态显示洗选过程,同时人机界面可发送对洗选系统设备的启停、急停闭锁等控制指令。
5结束语
完善并改进选煤厂洗选工艺,可极大地提升 原煤的利用率,提高选煤厂的生产效率。将其运行中的全部数据、参数传送至人机界面,实现对洗选系统的動态监视和远程控制,极大地改善了煤炭洗选工人的劳动环境,降低了劳动强度,有较好的经济价值和社会价值,实现了优化设计的目标。
参考文献:
[1]王玉.洗选系统智能化自动控制优化[J].能源与节能,2019(11):89-90.
[2]杨新明.煤炭洗选系统智能化自动控制优化设计[J].煤矿现代化,2019(2):131-135.
(作者单位:临矿集团菏泽煤电公司郭屯煤矿)