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摘要:抽油机是目前各油田主要的机采举升方式,技术成熟、运行稳定、维护方便。然而,在低渗透油田应用过程中,由于油层深、含蜡高、负荷大、供液差、泵效低等原因影响,抽油机系统能耗大、开采成本高,在国际油价长期震荡低迷的背景下,油田降本增效问题突出。因此,探索更加合理、高效的原油举升方式,实现科学生产,已經成为低渗透油田降低机采成本的重要途径。通过对低产低效井在不同产液情况下,举升方式优化或创新应用等一系列的探索与实践,对比分析各原油举升方式的适应性及投入产出比,得出低渗透油田适用的科学、高效举升方式,为低渗透油田实现精准采油提供参考。
关键词:举升方式;抽油机;原油;低渗透油田;适应性;产出比
1机采现状
1.1抽油机举升
抽油机是油田最主要的机采方式之一,根据低渗透油田井深及产液特点,在用的抽油机主要有六型、八型、十型机三种,其中八型机较为普遍,六型机和十型机数量较少。能耗方面,六型机匹配的井产液量低、泵径小,能耗较低。为合理应用机型及杆管匹配,结合油田特征和杆管泵设计标准,优化得出一套适用于低渗透油田降低检泵率的机、泵、杆、管匹配图版。目前,平均泵效达到34.2%,检泵率12.9%,检泵周期1150d。
1.2螺杆泵举升
在用螺杆泵为高扬程、小排量螺杆泵,适用于日产液15m3以下、举升高度在1300m以内的油井举升,统计现有螺杆泵井,平均单井日耗电97.5kWh,检泵率18.9%,检泵周期957d。
1.3电潜柱塞泵举升
电动潜油柱塞泵举升工艺简称电潜柱塞泵,属无杆举升工艺技术,一般应用日产液12m3以下的油井,统计现有电潜柱塞泵井,平均单井日耗电50.6kWh,检泵率16.4%,检泵周期753d。应用实践证明,抽油机、螺杆泵、电潜柱塞泵三种举升方式在低渗透油田井深、油稠的环境下均适用。相比之下,抽油机运行最稳定,但能耗高;电潜柱塞泵运行能耗最低,稳定性仅次于抽油机;螺杆泵应用效果不如电潜柱塞泵理想。目前,油田应用的抽油机占总机采井井数的96.7%,统计抽油机产油量与能耗情况发现,产油量小于0.5t的井占总抽油机井数的42.5%,但能耗却达到平均吨油耗电值的7倍,能耗矛盾突出。针对这部分低产低效井,采取适合低渗透油田特征的治理措施,实现科学举升、高效举升、较低能耗的科学生产目标。
2举升优化
2.1举升参数优化。针对低产低效井的泵径、冲程、冲速进行优化,采用长冲程、慢冲速、小泵径的运行参数,但大多数低产低效井均在这种情况下运行,通过管理手段能够调整的井有限。只能寻求进一步降低运行参数的技术手段,而降冲速是最直接的优化对象。现场探索应用了柔性运行及过渡轮两种技术。
2.1.1柔性运行技术
柔性运行方式根据抽油机负载变化特点,调整上、下冲程的运转速度,能够减少冲程损失、改善平衡状况、降低悬点载荷、提高泵效,提高电动机功率因数,使抽油机在最佳状态下运行。柔性运行技术通过变频系统,可将抽油机冲速由正常最低4min调整到最低0.5min。现场应用后,泵效提高23.8个百分点,日耗电降低70.6kWh,节电率为41.9%。
2.1.2过渡轮技术。过渡轮技术是在电动机和减速箱皮带轮中间加一个过渡轮,用过渡轮的大小调节转速,进而调整抽油机冲速。应用过渡轮技术可将抽油机冲速由正常最低4min调整到最低1min。现场应用后,泵效提高11.3个百分点,日耗电降低31.5kWh,节电率为25.2%。
2.2举升方式优化
2.2.1机型优化。依据低产低效井的产液情况,一般应用六型机即可,少部分井应用八型机。所以,可以对部分低产低效井进行机型优化,进一步降低机采能耗,提高泵效。采用八型机换六型机日节电53.2kWh,节电率为32.4%;十型机换八型机日节电31_5kWh,节电率为16.1%;十型机换六型机日节电84.7kWh,节电率为43.3%。
2.2.2转电潜柱塞泵。由抽油机转电潜柱塞泵,可以提高泵效,降低机采能耗。按照目前应用单井日耗电50.6kWh计算,采取六型机转电潜柱塞泵,日节电60.5kWh,节电率为54.5%;八型机转电潜柱塞泵,日节电113.7kWh,节电率为69.2%;十型机转电潜柱塞泵,日节电145.2kWh,节电率为74.2%。
2.2.3转长冲程抽油机
针对低产低效井供排矛盾突出的问题,试验了长冲程抽油机,通过超长冲程、超低冲速的举升方式,实现低产低效井的科学生产。长冲程抽油机的最大冲程50m、最低冲速1h-1,冲速可以在1~10h内任意调节。现场试验抽油机转长冲程抽油机后,泵效提高43.2个百分点,日节电80.5kWh,节电率为62.9%。
2.3举升制度优化
2.3.1间歇采油制度。针对低渗透油田低产低效井治理问题,很多油田都研究试验过间歇采油制度。通过对低产低效井实施间歇采油,一方面可以减少无功抽油和管柱磨损,另一方面可以提高泵效,同时也起到了节能降耗的效果。根据低渗透油田特征,探索出能够使低产低效井保持该井最好流压状态下的合理的个性化间歇采油制度。以按照关12h开12h的间歇采油制度为例,能够实现日节电63kWh,节电率为38.2%的效果。
2.3.2不停机间抽技术。由于间歇采油制度执行过程中存在人为因素干扰,常出现执行不到位的情况,所以应用了不停机问抽技术,通过曲柄摆动式设计形成停泵不停机的效果,进而实现间歇采油。现场对八型机的低产低效井进行了试验,应用后在冲程、冲速不变的情况下,实现泵效提高10.3个百分点,日节电68.8kWh的节电效果,节电率为39.8%。
2.4开采方式优化。针对机械采油不经济的低产低效井转变开采方式,实施提捞采油,进一步降低能耗及开采成本。
3优选评价
通过对管理和地面设备的优化,很多方式都能够实现一部分低产低效井的科学生产,进一步节约能耗,对应用效果加以对比评价,总结出更加经济、有效的治理方式或方法。为方便对比,以应用最多的八型机优化为例,按节电率测算回收期进行比较。通过实施问抽制度的管理方式无需过多投资就能取得良好的节能效果;应用柔性运行、过渡轮、不停机间抽等技术,回收期较短;更换机型、电潜柱塞泵、长冲程抽油机等举升方式的投入较大,回收期较长。
4结论
对低渗透油田低产低效井的治理,需要根据油田地质特征及单井生产情况,优选有针对性的经济有效的治理措施。柔性运行技术治理低产低效井的效果较好,投入相对较少,回收期较短,能够改善抽油机运行工况,降低悬点载荷,减小杆管震动,可以有效避免偏磨的发生,提高杆管的使用寿命,对降低检泵率具有重要意义。应用柔性运行、电潜柱塞泵、长冲程抽油机技术,对低渗透油田低产低效井实现科学生产形式最为理想。在新井投产时,根据预测产能状况,设计应用电潜柱塞泵、长冲程抽油机,是从根本上治理低产低效井发生,实现低成本、高效率的科学生产的最佳方法。
关键词:举升方式;抽油机;原油;低渗透油田;适应性;产出比
1机采现状
1.1抽油机举升
抽油机是油田最主要的机采方式之一,根据低渗透油田井深及产液特点,在用的抽油机主要有六型、八型、十型机三种,其中八型机较为普遍,六型机和十型机数量较少。能耗方面,六型机匹配的井产液量低、泵径小,能耗较低。为合理应用机型及杆管匹配,结合油田特征和杆管泵设计标准,优化得出一套适用于低渗透油田降低检泵率的机、泵、杆、管匹配图版。目前,平均泵效达到34.2%,检泵率12.9%,检泵周期1150d。
1.2螺杆泵举升
在用螺杆泵为高扬程、小排量螺杆泵,适用于日产液15m3以下、举升高度在1300m以内的油井举升,统计现有螺杆泵井,平均单井日耗电97.5kWh,检泵率18.9%,检泵周期957d。
1.3电潜柱塞泵举升
电动潜油柱塞泵举升工艺简称电潜柱塞泵,属无杆举升工艺技术,一般应用日产液12m3以下的油井,统计现有电潜柱塞泵井,平均单井日耗电50.6kWh,检泵率16.4%,检泵周期753d。应用实践证明,抽油机、螺杆泵、电潜柱塞泵三种举升方式在低渗透油田井深、油稠的环境下均适用。相比之下,抽油机运行最稳定,但能耗高;电潜柱塞泵运行能耗最低,稳定性仅次于抽油机;螺杆泵应用效果不如电潜柱塞泵理想。目前,油田应用的抽油机占总机采井井数的96.7%,统计抽油机产油量与能耗情况发现,产油量小于0.5t的井占总抽油机井数的42.5%,但能耗却达到平均吨油耗电值的7倍,能耗矛盾突出。针对这部分低产低效井,采取适合低渗透油田特征的治理措施,实现科学举升、高效举升、较低能耗的科学生产目标。
2举升优化
2.1举升参数优化。针对低产低效井的泵径、冲程、冲速进行优化,采用长冲程、慢冲速、小泵径的运行参数,但大多数低产低效井均在这种情况下运行,通过管理手段能够调整的井有限。只能寻求进一步降低运行参数的技术手段,而降冲速是最直接的优化对象。现场探索应用了柔性运行及过渡轮两种技术。
2.1.1柔性运行技术
柔性运行方式根据抽油机负载变化特点,调整上、下冲程的运转速度,能够减少冲程损失、改善平衡状况、降低悬点载荷、提高泵效,提高电动机功率因数,使抽油机在最佳状态下运行。柔性运行技术通过变频系统,可将抽油机冲速由正常最低4min调整到最低0.5min。现场应用后,泵效提高23.8个百分点,日耗电降低70.6kWh,节电率为41.9%。
2.1.2过渡轮技术。过渡轮技术是在电动机和减速箱皮带轮中间加一个过渡轮,用过渡轮的大小调节转速,进而调整抽油机冲速。应用过渡轮技术可将抽油机冲速由正常最低4min调整到最低1min。现场应用后,泵效提高11.3个百分点,日耗电降低31.5kWh,节电率为25.2%。
2.2举升方式优化
2.2.1机型优化。依据低产低效井的产液情况,一般应用六型机即可,少部分井应用八型机。所以,可以对部分低产低效井进行机型优化,进一步降低机采能耗,提高泵效。采用八型机换六型机日节电53.2kWh,节电率为32.4%;十型机换八型机日节电31_5kWh,节电率为16.1%;十型机换六型机日节电84.7kWh,节电率为43.3%。
2.2.2转电潜柱塞泵。由抽油机转电潜柱塞泵,可以提高泵效,降低机采能耗。按照目前应用单井日耗电50.6kWh计算,采取六型机转电潜柱塞泵,日节电60.5kWh,节电率为54.5%;八型机转电潜柱塞泵,日节电113.7kWh,节电率为69.2%;十型机转电潜柱塞泵,日节电145.2kWh,节电率为74.2%。
2.2.3转长冲程抽油机
针对低产低效井供排矛盾突出的问题,试验了长冲程抽油机,通过超长冲程、超低冲速的举升方式,实现低产低效井的科学生产。长冲程抽油机的最大冲程50m、最低冲速1h-1,冲速可以在1~10h内任意调节。现场试验抽油机转长冲程抽油机后,泵效提高43.2个百分点,日节电80.5kWh,节电率为62.9%。
2.3举升制度优化
2.3.1间歇采油制度。针对低渗透油田低产低效井治理问题,很多油田都研究试验过间歇采油制度。通过对低产低效井实施间歇采油,一方面可以减少无功抽油和管柱磨损,另一方面可以提高泵效,同时也起到了节能降耗的效果。根据低渗透油田特征,探索出能够使低产低效井保持该井最好流压状态下的合理的个性化间歇采油制度。以按照关12h开12h的间歇采油制度为例,能够实现日节电63kWh,节电率为38.2%的效果。
2.3.2不停机间抽技术。由于间歇采油制度执行过程中存在人为因素干扰,常出现执行不到位的情况,所以应用了不停机问抽技术,通过曲柄摆动式设计形成停泵不停机的效果,进而实现间歇采油。现场对八型机的低产低效井进行了试验,应用后在冲程、冲速不变的情况下,实现泵效提高10.3个百分点,日节电68.8kWh的节电效果,节电率为39.8%。
2.4开采方式优化。针对机械采油不经济的低产低效井转变开采方式,实施提捞采油,进一步降低能耗及开采成本。
3优选评价
通过对管理和地面设备的优化,很多方式都能够实现一部分低产低效井的科学生产,进一步节约能耗,对应用效果加以对比评价,总结出更加经济、有效的治理方式或方法。为方便对比,以应用最多的八型机优化为例,按节电率测算回收期进行比较。通过实施问抽制度的管理方式无需过多投资就能取得良好的节能效果;应用柔性运行、过渡轮、不停机间抽等技术,回收期较短;更换机型、电潜柱塞泵、长冲程抽油机等举升方式的投入较大,回收期较长。
4结论
对低渗透油田低产低效井的治理,需要根据油田地质特征及单井生产情况,优选有针对性的经济有效的治理措施。柔性运行技术治理低产低效井的效果较好,投入相对较少,回收期较短,能够改善抽油机运行工况,降低悬点载荷,减小杆管震动,可以有效避免偏磨的发生,提高杆管的使用寿命,对降低检泵率具有重要意义。应用柔性运行、电潜柱塞泵、长冲程抽油机技术,对低渗透油田低产低效井实现科学生产形式最为理想。在新井投产时,根据预测产能状况,设计应用电潜柱塞泵、长冲程抽油机,是从根本上治理低产低效井发生,实现低成本、高效率的科学生产的最佳方法。