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[摘要]:脱硫技改项目是一个综合性、科学性的技术运用与管理,在整体突破的过程中,要结合多方面的因素,形成全面的管理。尤其是在项目工程施工过程中,围绕工期的整体需求与技术模块,在实现改动后吸收塔的脱硫能力得到提升,将有很大的实际效果。本文将通过具体实例,从选题的目的、实际意义出发,分析脱硫技改项目工程施工中的现状,并阐述出现这些现象的原因,进而从多方面探讨强化脱硫技改项目防腐工程施工的有效措施。
[关键词]:脱硫技改 防腐工程 安装管理
本期工程是属于改造工程,由于此工程罐体所接触的介质均为腐蚀性较强的烟气及石膏,使用环境较为恶劣,产品在使用过程中容易出现防腐层脱落,罐壁及支撑梁腐蚀穿孔,产品在使用一段时间后因防腐层出现问题要多次进行返修,降低了设备的运行率。其中此工程是在机组大修时进行修复完成,其工期被压缩只有15天要完成1600多个 m2的施工面积是相当困难的。因此,要提高功效,降低工期来完成此工作是一个比较关键的问题。
一、小组概况
小组基本概况表
按照常规方法施工工期进行,但由于受环境及其工期影响,检修时间短等环境因素制约,常规方法实施存在较大困难。若是按照常规工期无法满足,所以采取投入加热器及抽风机连续24小时作业。
(1)检修防腐施工的时间是由运行单位规定的,必须在15天内完成施工恢复投产运行,塔内防腐衬胶施工占了3工作日,一个工作日的工作时间是12小时,总共36小时, 那就是说防腐衬胶施工的时间只能是≤24小时,但按照常规施工方法来计算,防腐施工完成总共要用去12小时/次,其步骤分别是:
全部防腐施工完成就要36小时/次,超过了24小时(即大于3个工作日),延长了安装的工期,增加项目的成本,大大影响检修工期及时性,工期延长了。
(2)现状调查表明:防腐衬胶施工使用12小时的最大原因是主要由于受空气及外部环境影响,拖慢了胶皮及罐壁上底涂固化两步骤的速度,所以要从这两步骤着手实施有效的方法和工机具协助完成。如果可以把每组胶皮上底涂固化时间由12小时减少到8小时,要想在3个工作日内完成是可以达到的。
确定主要原因:
对影响防腐衬胶工期的各末端因素,一一进行要因确认;
防腐衬胶施工要因确认表
序号 项目 要因确认 确认方法 要因确认
1 涂装工人不能按工艺要求进行涂装作业 通过对涂装作业进行现场调查,发现进行涂装作业的施工人员均为有经验的施工人员,从事涂装作业的时间均在2年半以上,经验丰富,能熟练地按照工艺要求进行涂装作业。 现场调查 非要因
2 喷砂机气源压力达不到要求 小组成员通过对喷砂间的喷砂机进行调查,发现喷砂机气源压力只能达到0.4MPa,而工艺要求喷砂机的气源压力必须达到0.5MPa以上。 现场调查 要因
3 喷砂磨料砂粒粒径过细 小组成员通过对喷砂间的喷砂作业情况进行现场调查,发现喷砂工在使用喷砂磨料时,为了节约成本,将磨料砂粒不经过筛选,多次反复回收使用,经过反复回收使用的砂粒粒径经测量多数在0.5mm以下,对厚度在3mm以上的工件喷砂质量无法达到要求。 现场调查 要因
4 稀释剂配比不合适 小组成员通过对现场涂装作业进行调查,发现施工人员在使用新型的罐体专用涂料进行喷涂时,对稀释剂的配比按照厂家提供的参考用量,但对产品跟踪检查发现,涂装后利用划痕法对漆膜的附着力进行检测,只能达到5级,漆膜容易剥落,经与厂家联系后,厂家认为现场漆种的稀释剂调配不合适。 现场调查 要因
5 工件的表面处理不干净 小组成员对防腐衬胶期间在涂装作业前的底层处理进行跟踪调查,现场施工人员在涂装作业前均对工件表面进行了除油处理,对各种焊缝外露表面及不平整的部位均按要求进行了打磨。 现场调查 非要因
6 层间干燥时间过短 小组成员对涂装作业进行跟踪调查,工人在作业时,层间干燥时间一般控制在24小时,阴雨天适当延长,符合工艺要求的层间干燥时间。 现场调查 非要因
7 底层涂料附着力差 现场对以前使用的底层涂料为醇酸类底漆,现改用耐腐蚀性更强的罐壁专用防腐涂料,从厂家提供的介绍资料中分析,我们认为该种涂料的附着力较以前使用的涂料有明显提高,并更合适我厂产品使用的特殊工况。 讨论分析 非要因
8 表层涂层附着力差 现场使用的表层涂层材料统一为与底层涂料配套的面漆,附着力较好。 讨论分析 非要因
9 作业环境中灰尘多,有杂质 在对喷砂间及喷漆间进行了整修,整个涂装作业的环境有了较大改善,基本能达到工艺文件规定的环境要求。 讨论分析 非要因
小组成员在对喷砂设备进行巡查时发现,喷砂机上气源压力表指示的压力只有0.4Mpa,无法达到工艺要求,小组成员尽快向项目主负责人汇报,由项目施工负责部门进行方案设计,施工队伍对设备进行改造,在喷砂机及压风机管道中间增加了2个15m3的储气罐,增加了喷砂机的气源压力,经过改造后的喷砂机气源压力达到0.5 Mpa以上,满足了工艺要求。
现场对喷砂所使用的磨料主要是铜矿砂磨料,小组成员通过现场调查发现,施工方为了节约成本,将铜矿砂磨料未经筛选多次循环反复使用,由于磨料磨损和破碎,一些磨料的粒径经检测在0.5mm以下,磨料粒径过细,效果较差,造成喷砂后工件表面粗糙度无法达到要求。针对该问题,小组成员经过跟踪检查发现,在正常的生产条件下,磨料在使用2周左右就要进行筛选,不合格的磨料必须报废。因此,小组成员制定了详细的喷砂作业操作规程,在操作规程中对不同的工件所用的磨料粒径、磨料的筛选周期及报废标准均进行了详细规定,要求施工人员严格按照操作规程进行喷砂作业。
针对现场使用的特殊工况条件,接触介质均为腐蚀性很强的石膏。为了增加涂层的附着力及抗腐蚀能力,项目部与涂料公司联系,要求提供一种更适合现场产品使用的一种防腐涂料,经厂家推荐,将现场以前使用的防腐涂料改为一种高分子罐体专用防腐涂料,在涂料生产厂的指导下women小组经过多次试验,寻找该漆种合适的稀释剂配比参数.从试验数据可发现,当稀释剂的配比为4.5-5%时,漆膜的附着力最好,为1级,因此我们小组将该漆种涂装时稀释剂的配比定为4.5-5%,并要求施工队伍安排专人对该漆种进行调配。
本次QC活动的各项改进措施实施后,收到了良好的效果。通过实际证明及对比,其防腐衬胶施工工期得以较好的控制,加快了施工进度。
从活动前后的柱状图对比可以看出,活动后防腐施工工期大大降低了;减少人力的付出,大大提高了工作效率,缩短了施工工期,確保工程顺利投产。
通过本次活动,在保证工程质量的前提下,缩短了防腐施工工期,确保了工程按期通过竣工验收投产,维护了我公司的信誉,同时赢得了业主的信赖,为我公司提高市场占有率和竞争能力做出了积极的贡献。
结语
通过本次活动,小组成员在活动中发现,其中对防腐施工工期影响最大的主要是受环境因素的影响最为严重,受此因素的影响很难达到预期的目标值。小组成员下一步将针对环境因素影响的问题展开新一轮的PDCA循环。在今后的的施工中不断开拓、创新,积累更多的宝贵经验,提高防腐施工的工艺水平,开拓更广泛的市场。
[关键词]:脱硫技改 防腐工程 安装管理
本期工程是属于改造工程,由于此工程罐体所接触的介质均为腐蚀性较强的烟气及石膏,使用环境较为恶劣,产品在使用过程中容易出现防腐层脱落,罐壁及支撑梁腐蚀穿孔,产品在使用一段时间后因防腐层出现问题要多次进行返修,降低了设备的运行率。其中此工程是在机组大修时进行修复完成,其工期被压缩只有15天要完成1600多个 m2的施工面积是相当困难的。因此,要提高功效,降低工期来完成此工作是一个比较关键的问题。
一、小组概况
小组基本概况表
按照常规方法施工工期进行,但由于受环境及其工期影响,检修时间短等环境因素制约,常规方法实施存在较大困难。若是按照常规工期无法满足,所以采取投入加热器及抽风机连续24小时作业。
(1)检修防腐施工的时间是由运行单位规定的,必须在15天内完成施工恢复投产运行,塔内防腐衬胶施工占了3工作日,一个工作日的工作时间是12小时,总共36小时, 那就是说防腐衬胶施工的时间只能是≤24小时,但按照常规施工方法来计算,防腐施工完成总共要用去12小时/次,其步骤分别是:
全部防腐施工完成就要36小时/次,超过了24小时(即大于3个工作日),延长了安装的工期,增加项目的成本,大大影响检修工期及时性,工期延长了。
(2)现状调查表明:防腐衬胶施工使用12小时的最大原因是主要由于受空气及外部环境影响,拖慢了胶皮及罐壁上底涂固化两步骤的速度,所以要从这两步骤着手实施有效的方法和工机具协助完成。如果可以把每组胶皮上底涂固化时间由12小时减少到8小时,要想在3个工作日内完成是可以达到的。
确定主要原因:
对影响防腐衬胶工期的各末端因素,一一进行要因确认;
防腐衬胶施工要因确认表
序号 项目 要因确认 确认方法 要因确认
1 涂装工人不能按工艺要求进行涂装作业 通过对涂装作业进行现场调查,发现进行涂装作业的施工人员均为有经验的施工人员,从事涂装作业的时间均在2年半以上,经验丰富,能熟练地按照工艺要求进行涂装作业。 现场调查 非要因
2 喷砂机气源压力达不到要求 小组成员通过对喷砂间的喷砂机进行调查,发现喷砂机气源压力只能达到0.4MPa,而工艺要求喷砂机的气源压力必须达到0.5MPa以上。 现场调查 要因
3 喷砂磨料砂粒粒径过细 小组成员通过对喷砂间的喷砂作业情况进行现场调查,发现喷砂工在使用喷砂磨料时,为了节约成本,将磨料砂粒不经过筛选,多次反复回收使用,经过反复回收使用的砂粒粒径经测量多数在0.5mm以下,对厚度在3mm以上的工件喷砂质量无法达到要求。 现场调查 要因
4 稀释剂配比不合适 小组成员通过对现场涂装作业进行调查,发现施工人员在使用新型的罐体专用涂料进行喷涂时,对稀释剂的配比按照厂家提供的参考用量,但对产品跟踪检查发现,涂装后利用划痕法对漆膜的附着力进行检测,只能达到5级,漆膜容易剥落,经与厂家联系后,厂家认为现场漆种的稀释剂调配不合适。 现场调查 要因
5 工件的表面处理不干净 小组成员对防腐衬胶期间在涂装作业前的底层处理进行跟踪调查,现场施工人员在涂装作业前均对工件表面进行了除油处理,对各种焊缝外露表面及不平整的部位均按要求进行了打磨。 现场调查 非要因
6 层间干燥时间过短 小组成员对涂装作业进行跟踪调查,工人在作业时,层间干燥时间一般控制在24小时,阴雨天适当延长,符合工艺要求的层间干燥时间。 现场调查 非要因
7 底层涂料附着力差 现场对以前使用的底层涂料为醇酸类底漆,现改用耐腐蚀性更强的罐壁专用防腐涂料,从厂家提供的介绍资料中分析,我们认为该种涂料的附着力较以前使用的涂料有明显提高,并更合适我厂产品使用的特殊工况。 讨论分析 非要因
8 表层涂层附着力差 现场使用的表层涂层材料统一为与底层涂料配套的面漆,附着力较好。 讨论分析 非要因
9 作业环境中灰尘多,有杂质 在对喷砂间及喷漆间进行了整修,整个涂装作业的环境有了较大改善,基本能达到工艺文件规定的环境要求。 讨论分析 非要因
小组成员在对喷砂设备进行巡查时发现,喷砂机上气源压力表指示的压力只有0.4Mpa,无法达到工艺要求,小组成员尽快向项目主负责人汇报,由项目施工负责部门进行方案设计,施工队伍对设备进行改造,在喷砂机及压风机管道中间增加了2个15m3的储气罐,增加了喷砂机的气源压力,经过改造后的喷砂机气源压力达到0.5 Mpa以上,满足了工艺要求。
现场对喷砂所使用的磨料主要是铜矿砂磨料,小组成员通过现场调查发现,施工方为了节约成本,将铜矿砂磨料未经筛选多次循环反复使用,由于磨料磨损和破碎,一些磨料的粒径经检测在0.5mm以下,磨料粒径过细,效果较差,造成喷砂后工件表面粗糙度无法达到要求。针对该问题,小组成员经过跟踪检查发现,在正常的生产条件下,磨料在使用2周左右就要进行筛选,不合格的磨料必须报废。因此,小组成员制定了详细的喷砂作业操作规程,在操作规程中对不同的工件所用的磨料粒径、磨料的筛选周期及报废标准均进行了详细规定,要求施工人员严格按照操作规程进行喷砂作业。
针对现场使用的特殊工况条件,接触介质均为腐蚀性很强的石膏。为了增加涂层的附着力及抗腐蚀能力,项目部与涂料公司联系,要求提供一种更适合现场产品使用的一种防腐涂料,经厂家推荐,将现场以前使用的防腐涂料改为一种高分子罐体专用防腐涂料,在涂料生产厂的指导下women小组经过多次试验,寻找该漆种合适的稀释剂配比参数.从试验数据可发现,当稀释剂的配比为4.5-5%时,漆膜的附着力最好,为1级,因此我们小组将该漆种涂装时稀释剂的配比定为4.5-5%,并要求施工队伍安排专人对该漆种进行调配。
本次QC活动的各项改进措施实施后,收到了良好的效果。通过实际证明及对比,其防腐衬胶施工工期得以较好的控制,加快了施工进度。
从活动前后的柱状图对比可以看出,活动后防腐施工工期大大降低了;减少人力的付出,大大提高了工作效率,缩短了施工工期,確保工程顺利投产。
通过本次活动,在保证工程质量的前提下,缩短了防腐施工工期,确保了工程按期通过竣工验收投产,维护了我公司的信誉,同时赢得了业主的信赖,为我公司提高市场占有率和竞争能力做出了积极的贡献。
结语
通过本次活动,小组成员在活动中发现,其中对防腐施工工期影响最大的主要是受环境因素的影响最为严重,受此因素的影响很难达到预期的目标值。小组成员下一步将针对环境因素影响的问题展开新一轮的PDCA循环。在今后的的施工中不断开拓、创新,积累更多的宝贵经验,提高防腐施工的工艺水平,开拓更广泛的市场。