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摘要:目前,我国煤矿开采过程中,老空突水事故时有发生,总是影响着安全生产,威胁着工人的安全。安全、及时、高效、快速的探放老空水,已成为煤矿安全生产中不可忽视的问题。平禹煤电公司二矿可采煤层五2煤层,煤层平均厚度1.2m,在三2采区探放三1采区老空水过程中发觉在打钻过程中,终孔位置总是低于设计位置。由于煤层较薄,隔水煤柱留的较长,在打钻过程中,钻孔如果有所偏差,再加上钻杆自重以及受压等原因,造成终孔位置下垂,就极有可能打进煤层底板或顶板,造成废孔,给施工带来了极大的困难。经过对三1采空区探放水实践研究,总结出了在打钻过程中防止终孔位置与设计不符的实践经验。由于探放水及时,减少了因废孔造成的损失,缩短了探放水工期,为采空区下资源回收提供了安全保障,确保了采掘接替正常,取得直接经济效益20079.4万元。
关键词:隔水煤柱;注浆加固;试压放水
平禹煤电公司二矿1970年6月开始建设,1971年5月投产, 2005年矿井对主运输系统、通风系统进行改造后,矿井生产能力由30万吨/年提高到60万吨/年。主采五2煤层,平均厚度1.2米,煤层倾角16°,煤层顶底板完整性较好,属于一、二类顶底板。三2采区位于三1采区西翼,根据物探结果分析,采区下部F1断层与原推测相比,走向、倾向都发生了变化,直接影响了原三2采区工作面设计布置,以及矿井的采掘正常接替。为了确保采掘正常接替,需先在三1采空区下部布置一个工作面,然后向下延伸。由于三1采空区内积存有大量积水,直接影采区向下延伸掘进的施工安全,也成为制约三2采区安全生产、采掘接替的重要因素之一,有效地解除水害的威胁,成为防治水工作急需解决的技术难题。在探放三1采区老空水时,根据煤层赋存情况及性质,采用煤体注浆加固、孔口固管安装阀门控水放水技术,确保正常、快速、高效排水,既安全,又快速地解除了水害的威胁,为防治水工作,尤其是在探放薄煤层老空水方面摸索出了成功的经验。
1、三1采空区的积水预算:
走向长×采高×倾斜长×0.3=850×200×1.5×0.3=76500m3
三1采空区内的积水水压:200×sin16.50=56米水柱=0.56Mpa
2、主要采用的技术原理、方案和主要指标:
根据三2采区工程安排, 在轨道下山与皮带下山第二联络巷口向下100米处开口以90°方向施工32010风巷,距上部采空区30米。放水位置在32010风巷100米处,靠32010风巷上帮做4米平巷当钻场进行钻孔放水,以释放三1采空区老空水,解放老空水对三2采区的威胁。
根据三1采空区积水量、水压,确定放水警界线与积水线。因此,确定警戒线从32010风巷50米处开始,探水线位置距老空30米,即留隔水煤柱30米。计算依据如下:
Bc=0.5×δ×m× =0.5×8×1.5× =28.4m
其中:Bc——煤柱宽度,m;δ——安全系数,取8;m——煤层厚度,m;pa——作用于煤柱上的静水压力;kpt——煤层的允许抗拉强度;隔水煤柱30米>28.4米,滿足设计要求。
2.1 钻场内布置放水钻孔三个
1号放水钻孔,终孔位置至31060采空区内5米,长度约35米;2号放水钻孔终孔位置至31060采空区长度约38米; 3号放水钻孔终孔位置至31060采空区长度约38米。3个放水孔均为仰角孔,总长度为111m。(见钻孔布置图)
根据钻孔位置,先打1号放水空,钻出水后,拔出钻杆,关闭阀门,接上四寸排水管,将水引到水仓内。根据1号钻孔质量及放水效果,按设计依次进行2号、3号钻孔探放。
2.2 钻孔布置
钻场:放水钻孔钻场布置在32010风巷100米处上帮,钻场断面为3.6×2.6m。
2.3 钻孔结构
开孔直径为φ127mm,钻孔钻进到9m时停止钻进,下入φ108mm孔口套管,长度8m,并按《规程》要求注浆固定套管,然后试压,压力不小于1.5Mpa,安装抗压能力不低于1.5Mpa的4″阀门。套管以里用φ56mm的钻头一次钻进至终孔。
3、钻探施工
3.1 开孔
采用SGZ--Ⅲ型防爆液压全方位钻机开孔,开孔采用φ127mm合金钻头钻进,钻进9m后下入φ108mm套管,在下入剩余最后2米套管时,用棉纱缠绕套管,要求棉纱缠绕密实,其厚度从2m处至管口逐渐增厚,以套管完全进入孔内且孔口塞紧无间隙,套管固定牢为标准,套管注浆固定长度不小于8m,然后在管口法兰盘处打两根锚杆,用来固定套管(见固管示意图)。
3.2 固管
每孔下φ108mm套管8m,水泥浆水灰比为1:1(比重1.5g/cm3),水泥浆稠度适中。用注浆泵将水泥浆顺套管注入,直至套管外水泥浆溢出停止注浆。空口套管必须用525#水泥固结,水泥浆凝固时间不少于48小时。
3.3 试压、安装阀门装置
用φ75mm钻头扩孔到8.5米-9米时,对下入的套管试压。压力不得小于1.5Mpa,稳定试压静压时间不少于20分钟,试压满足设计要求。在试压过程中若出现钻场底鼓、两帮渗水、跑水,孔口管松动等异常,必须重新注浆固管,直至试压合格。通过注水试压确定套管牢固无问题时,安装1.5Mpa阀门、测压表及防喷装置,进入钻探工作。
3.4 钻探
1、试压合格后,用φ56mm钻头钻进,直至采空区。
2、根据该区域围岩及煤层赋存的情况和积水情况,打穿煤壁后可能出现三种情况:a、水流量大、水压高;b、水流量不大,水压低;c、由于方位与倾角有误差,不出水。无论出现哪一种,必须试压后再放水。预计单孔放水量60m3/h。
4、实践结论及要求
(1)五2煤层煤体坚固性系数为2~3,赋存较稳定。在老空水的长期渗透、浸泡下,强度低,抗渗漏性能差,顶板多为细中粒砂岩,属一至二级顶板,底板以泥岩和炭质泥岩为主,及粉砂岩组成,比较稳定。矿井低瓦斯、不易自燃、无地热矿井。因此,确定防隔水煤柱为30m,确保了探放水安全,减少了钻孔长度。 (2)由于受井下条件限制,钻孔角度不易确定。在施工过程中,采用经纬仪来确定钻空方位角,用地质罗盘来确定钻机角度(即钻孔角度)。
(3)在打钻过程中,随着钻空深度的不断增加,实际施工的钻孔与设计的钻空相比,易发生倾斜和下沉,终孔位置很有可能打到煤层底板上,造成废孔。根据煤层特点和留设保护煤柱距离,摸索出把实际打钻钻空角度比设计的钻空角度大0°50′0″~1°30′0″,根据实际情况取值。
(4)采用孔口打锚杆加固和套管缠棉纱的方法,防止由于积水压力大,导致套管失控现象的发生。
5、经济效益分析
5.1 经济效益评价
(1)、由于三1老空水的探放,三2采区下山底臌变形明显减小,探放水前每3个月需要维修一次,探放水后底臌变形量很小,不影响正常生产,减少了维修量和费用。32010风巷以上两条采区下山总长700米,每3个月维修一次,按每米维修费用200元计算,共需费用:700×200×4=560000元∕年。
(2)、探放水前下山施工由于老空水沿底板裂隙渗出,需要水泵跟进,探放水后,已正常施工,无需安装水泵,减少跟进排水费用。32010风巷以下采区下山,原设计工程量总计1600米(含过断层延伸),两个头施工,工期13个月,探放水前两头施工每月水泵跟进排水费用18000元,探放水后减少水泵跟进费用:18000×13=234000元。
(3)、由于有效的解除了上部老空积水的威胁,布置了32010工作面,增加可采储量40万吨,吨煤售价按500元计算,增加产值500×40=20000万元。
新增产值:700×200×4+18000×13= 79.4萬元。
增收(节支)总额:700×200×4+18000×13+500×400000= 20079.4万元。
5.2 社会效益评价
通过该项目的实践研究与应用,提高了煤炭资源回采率,降低吨煤成本,为同类条件下探放老空水实现安全、及时、快速、高效提供了丰富经验。
黄海洋,1971- 男 汉 河南省襄城县 河南平禹新明煤业有限公司、工程师 煤矿开采
参考文献
[1]. 河南理工大学.采煤概论.煤炭工业出版社,2006;
[2]. 张宏敏等.煤矿探防水分析.矿业安全与环保,2006 ;
[3]. 黄荣南等.浅析矿井老空探防水方法与措施.矿山安全,2004;
关键词:隔水煤柱;注浆加固;试压放水
平禹煤电公司二矿1970年6月开始建设,1971年5月投产, 2005年矿井对主运输系统、通风系统进行改造后,矿井生产能力由30万吨/年提高到60万吨/年。主采五2煤层,平均厚度1.2米,煤层倾角16°,煤层顶底板完整性较好,属于一、二类顶底板。三2采区位于三1采区西翼,根据物探结果分析,采区下部F1断层与原推测相比,走向、倾向都发生了变化,直接影响了原三2采区工作面设计布置,以及矿井的采掘正常接替。为了确保采掘正常接替,需先在三1采空区下部布置一个工作面,然后向下延伸。由于三1采空区内积存有大量积水,直接影采区向下延伸掘进的施工安全,也成为制约三2采区安全生产、采掘接替的重要因素之一,有效地解除水害的威胁,成为防治水工作急需解决的技术难题。在探放三1采区老空水时,根据煤层赋存情况及性质,采用煤体注浆加固、孔口固管安装阀门控水放水技术,确保正常、快速、高效排水,既安全,又快速地解除了水害的威胁,为防治水工作,尤其是在探放薄煤层老空水方面摸索出了成功的经验。
1、三1采空区的积水预算:
走向长×采高×倾斜长×0.3=850×200×1.5×0.3=76500m3
三1采空区内的积水水压:200×sin16.50=56米水柱=0.56Mpa
2、主要采用的技术原理、方案和主要指标:
根据三2采区工程安排, 在轨道下山与皮带下山第二联络巷口向下100米处开口以90°方向施工32010风巷,距上部采空区30米。放水位置在32010风巷100米处,靠32010风巷上帮做4米平巷当钻场进行钻孔放水,以释放三1采空区老空水,解放老空水对三2采区的威胁。
根据三1采空区积水量、水压,确定放水警界线与积水线。因此,确定警戒线从32010风巷50米处开始,探水线位置距老空30米,即留隔水煤柱30米。计算依据如下:
Bc=0.5×δ×m× =0.5×8×1.5× =28.4m
其中:Bc——煤柱宽度,m;δ——安全系数,取8;m——煤层厚度,m;pa——作用于煤柱上的静水压力;kpt——煤层的允许抗拉强度;隔水煤柱30米>28.4米,滿足设计要求。
2.1 钻场内布置放水钻孔三个
1号放水钻孔,终孔位置至31060采空区内5米,长度约35米;2号放水钻孔终孔位置至31060采空区长度约38米; 3号放水钻孔终孔位置至31060采空区长度约38米。3个放水孔均为仰角孔,总长度为111m。(见钻孔布置图)
根据钻孔位置,先打1号放水空,钻出水后,拔出钻杆,关闭阀门,接上四寸排水管,将水引到水仓内。根据1号钻孔质量及放水效果,按设计依次进行2号、3号钻孔探放。
2.2 钻孔布置
钻场:放水钻孔钻场布置在32010风巷100米处上帮,钻场断面为3.6×2.6m。
2.3 钻孔结构
开孔直径为φ127mm,钻孔钻进到9m时停止钻进,下入φ108mm孔口套管,长度8m,并按《规程》要求注浆固定套管,然后试压,压力不小于1.5Mpa,安装抗压能力不低于1.5Mpa的4″阀门。套管以里用φ56mm的钻头一次钻进至终孔。
3、钻探施工
3.1 开孔
采用SGZ--Ⅲ型防爆液压全方位钻机开孔,开孔采用φ127mm合金钻头钻进,钻进9m后下入φ108mm套管,在下入剩余最后2米套管时,用棉纱缠绕套管,要求棉纱缠绕密实,其厚度从2m处至管口逐渐增厚,以套管完全进入孔内且孔口塞紧无间隙,套管固定牢为标准,套管注浆固定长度不小于8m,然后在管口法兰盘处打两根锚杆,用来固定套管(见固管示意图)。
3.2 固管
每孔下φ108mm套管8m,水泥浆水灰比为1:1(比重1.5g/cm3),水泥浆稠度适中。用注浆泵将水泥浆顺套管注入,直至套管外水泥浆溢出停止注浆。空口套管必须用525#水泥固结,水泥浆凝固时间不少于48小时。
3.3 试压、安装阀门装置
用φ75mm钻头扩孔到8.5米-9米时,对下入的套管试压。压力不得小于1.5Mpa,稳定试压静压时间不少于20分钟,试压满足设计要求。在试压过程中若出现钻场底鼓、两帮渗水、跑水,孔口管松动等异常,必须重新注浆固管,直至试压合格。通过注水试压确定套管牢固无问题时,安装1.5Mpa阀门、测压表及防喷装置,进入钻探工作。
3.4 钻探
1、试压合格后,用φ56mm钻头钻进,直至采空区。
2、根据该区域围岩及煤层赋存的情况和积水情况,打穿煤壁后可能出现三种情况:a、水流量大、水压高;b、水流量不大,水压低;c、由于方位与倾角有误差,不出水。无论出现哪一种,必须试压后再放水。预计单孔放水量60m3/h。
4、实践结论及要求
(1)五2煤层煤体坚固性系数为2~3,赋存较稳定。在老空水的长期渗透、浸泡下,强度低,抗渗漏性能差,顶板多为细中粒砂岩,属一至二级顶板,底板以泥岩和炭质泥岩为主,及粉砂岩组成,比较稳定。矿井低瓦斯、不易自燃、无地热矿井。因此,确定防隔水煤柱为30m,确保了探放水安全,减少了钻孔长度。 (2)由于受井下条件限制,钻孔角度不易确定。在施工过程中,采用经纬仪来确定钻空方位角,用地质罗盘来确定钻机角度(即钻孔角度)。
(3)在打钻过程中,随着钻空深度的不断增加,实际施工的钻孔与设计的钻空相比,易发生倾斜和下沉,终孔位置很有可能打到煤层底板上,造成废孔。根据煤层特点和留设保护煤柱距离,摸索出把实际打钻钻空角度比设计的钻空角度大0°50′0″~1°30′0″,根据实际情况取值。
(4)采用孔口打锚杆加固和套管缠棉纱的方法,防止由于积水压力大,导致套管失控现象的发生。
5、经济效益分析
5.1 经济效益评价
(1)、由于三1老空水的探放,三2采区下山底臌变形明显减小,探放水前每3个月需要维修一次,探放水后底臌变形量很小,不影响正常生产,减少了维修量和费用。32010风巷以上两条采区下山总长700米,每3个月维修一次,按每米维修费用200元计算,共需费用:700×200×4=560000元∕年。
(2)、探放水前下山施工由于老空水沿底板裂隙渗出,需要水泵跟进,探放水后,已正常施工,无需安装水泵,减少跟进排水费用。32010风巷以下采区下山,原设计工程量总计1600米(含过断层延伸),两个头施工,工期13个月,探放水前两头施工每月水泵跟进排水费用18000元,探放水后减少水泵跟进费用:18000×13=234000元。
(3)、由于有效的解除了上部老空积水的威胁,布置了32010工作面,增加可采储量40万吨,吨煤售价按500元计算,增加产值500×40=20000万元。
新增产值:700×200×4+18000×13= 79.4萬元。
增收(节支)总额:700×200×4+18000×13+500×400000= 20079.4万元。
5.2 社会效益评价
通过该项目的实践研究与应用,提高了煤炭资源回采率,降低吨煤成本,为同类条件下探放老空水实现安全、及时、快速、高效提供了丰富经验。
黄海洋,1971- 男 汉 河南省襄城县 河南平禹新明煤业有限公司、工程师 煤矿开采
参考文献
[1]. 河南理工大学.采煤概论.煤炭工业出版社,2006;
[2]. 张宏敏等.煤矿探防水分析.矿业安全与环保,2006 ;
[3]. 黄荣南等.浅析矿井老空探防水方法与措施.矿山安全,2004;