论文部分内容阅读
国网黑龙江省电力有限公司检修公司 黑龙江齐齐哈尔 161000
摘要:大庆500kV变电所共有两组主变,均为3台单相变压器。1号主变35kV侧为单母线分段接线方式,35kV侧有一台1号站用变和三台并联电抗器。2014年5月23日,1号主变35kV侧送电操作,监控后台报“35千伏母线电压断线”信号。本文就1号主变35kV侧母线电压异常进行分析和探索。
关键词:35kV母线;谐振;接线方式
2014年5月23日,大庆变电站500kV1号主变35kV侧送电操作,19时33分空充35kV母线,测试35kV母线电压均衡良好,相位正确。在进行35kV#1、#2、#3电抗器分组测试阶段母线电压均正常,随后按照35kV#3、#2、#1电抗器顺序先后投入,当投入35kV#2电抗器时,监控后台报“35千伏母线电压断线”信号。
继电保护人员立即对35kV母差保护进行检查、测量,零序电压为13V,同时在端子箱处对另一卷二次电压测量,零序电压为8V,因此可排除保护及其二次回路问题。为了进一步查找原因,在得到调度的允许后,分别退出35kV#2、#1号电抗器,在退出过程中,发现母线电压逐步接近平衡,当35kV#2、#1电抗器同时退出后,母线电压断线报文消失。
一、问题分析
1号主变35kV侧系统运行方式:35kV甲母线PT、#3电抗器和1号站用变间隔在运行中。针对35kV母线电压异常的问题,专业人员到现场进行分析与测量。
第一,专业技术人员对大庆变电站电能质量检测进行测试。技术人员使用U902型电能质量分析仪在保护屏处,采用多点测试法对35kV和500kV母线电压进行谐波电压、谐波电流、電压波动和闪变、三相电压不平衡度等指标进行24小时监测。经过24小时不间断监测,大庆变电站35kV和500kV母线谐波电压、谐波电流、电压波动和闪变、三相电压不平衡度均合格,排除系统谐波谐振的因素。
第二,利用电能质量分析仪对35kV甲母线PT一次接地电流进行测量,同时在35kV母线PT端子箱取二次电压,监测PT输出电流、电压谐波分量,所测电流、电压谐波分量幅值均合格,排除谐波谐振的因素。
第三,专业人员对35kV#2、#1电抗器进行电抗、电感值进行测试,ABC三相电抗值基本相同。然后,采用分压器直接测量母线电压法,此时35kV母线只有#3电抗器和1号站用变两个负荷,母线电压值如下:A相42.7KV,B相45.5KV,C相42.2KV,母线三相电压不平衡。
当拉开1号站用变687断路器、隔离开关,此时35kV母线负荷仅有#3电抗器,采用分压器直接测量母线电压,母线电压值如下:A相42.7KV,B相43KV,C相42.6KV,母线三相电压基本平衡。
通过拉开687断路器、隔离开关实测母线电压值,可以确认#3电抗器三相电抗、电感值基本相同,测量PT端子箱保护开口三角电压为3伏。合上687断路器、隔离开关后,母线电压三相不平衡,保护开口三角电压升高到4.9伏。
二、理论分析
大庆变电站1号主变停电期间,更换1号主变35kV侧687、688、689共3组电流互感器和甲母线电压互感器1组。
大庆500kV变电站共有两组主变,均为3台单相变压器。1号主变35kV侧为单母线分段接线方式,35kV侧有一台1号站用变和三台并联电抗器。运行方式为:1号主变35kV侧685开关接于35kV甲母线运行,35kV 1号站用变、35kV 3号电抗器接35kV乙母线运行,35kV 1号、2号电抗器停运。
1号站用变间隔由1组断路器、1组隔离开关、1台630KVA变压器和1组少油倒置式电流互感器组成。35kV母线停电时更换1组少油倒置式电流互感器,即A、C两相电流互感器,B相没有安装。
专业人员采用介损电桥反接线法对新旧电流互感器对地电容量进行测试,新换电流互感器每台对地电容量为1800PF,旧电流互感器为1200PF。干式PT电容量为100PF,充油PT电容量为11000PF。更换3组电流互感器和1组电压互感器前,35kV系统A相对地电容量为14600PF,B相对地电容量为常数11000PF,C相对地电容量为14600PF,三相对地电容量大体平衡,维持35kV系统电压平衡。
更换后,35kV系统A相对地电容量为5500PF,B相对地电容量为100PF,C相对地电容量为5500PF,系统三相对地电容量相差很大、不平衡,造成35kV系统电压不平衡。
5月23日,进行#1号主变35kV侧送电操作时,空充35kV母线电压平衡,每投入1组(#1、#2、#3)电抗器时,系统对地电容量逐渐加大,相间电容量不平衡加大,使35kV系统电压A、C相电压值降低,B相电压值不变,三相电压值出现不平衡,导致保护二次零序电压超出规定值,发出母线电压PT断线信号。分别退出35kV#2、#1号电抗器,在退出过程中,系统对地电容量变小,相间对地电容量不平衡减小,母线电压逐步接近平衡,当35kV#2、#1电抗器同时退出后,系统对地电容量平衡,母线电压断线报文消失。
三、改进措施
1、将35kV甲母线PT由干式更换为油式,用足够大的电容量平衡系统三相对地电容量,维持35kV系统电压平衡。
2、35kV侧每个间隔B相增加1台电流互感器,使系统电压三相平衡。
3、35kV母线电压不平衡是由系统三相对地电容量不平衡引起,可以适度增大保护二次零序电压定值,以避免发断线信号。
四、结束语
大庆变电站1号主变35kV侧送电操作时35kV系统电压不平衡是由系统对地电容量三相不平衡引起,现场可以采取提高保护二次零序电压定值的办法,待1号主变停电检修时,更换1组大容量的电压互感器,保持35kV母线电压平衡。
上接第243页
光纤设备和综合管理工作不足等问题的出现。对于电力行业来说这是新的挑战,需要积极去解决。但我们相信,只要抓住未来发展的新方向,动员各方力量,电力通信电源的应用和系统化控制工作将会越做越好。
参考文献:
【1】电力通信电源系统如何维护和管理,应用实践,2013年9月4日版。
【2】电力系统通信电源应用分析,周琦,电力系统通信2007年S1期。
【3】电力通信网中通信电源故障的分析与维护,赵倩,通信电源技术,2009年第4期。
【4】电力系统通信技术及规划,江苏省电力公司,国家电网,2013年8月15日。
【5】对现代电力通信电源的分析与维护措施的探讨,吴国文,中国新技术新产品,2011(24)。
作者简介:
旷峰,1981年11月,男,重庆永川人,毕业于华北电力大学,双学士,现工作于国网四川省电力公司检修公司,职位工程师;
龙雷,1980年1月,男,毕业于四川大学,硕士,现工作于国网四川省电力公司检修公司,职位工程师;
摘要:大庆500kV变电所共有两组主变,均为3台单相变压器。1号主变35kV侧为单母线分段接线方式,35kV侧有一台1号站用变和三台并联电抗器。2014年5月23日,1号主变35kV侧送电操作,监控后台报“35千伏母线电压断线”信号。本文就1号主变35kV侧母线电压异常进行分析和探索。
关键词:35kV母线;谐振;接线方式
2014年5月23日,大庆变电站500kV1号主变35kV侧送电操作,19时33分空充35kV母线,测试35kV母线电压均衡良好,相位正确。在进行35kV#1、#2、#3电抗器分组测试阶段母线电压均正常,随后按照35kV#3、#2、#1电抗器顺序先后投入,当投入35kV#2电抗器时,监控后台报“35千伏母线电压断线”信号。
继电保护人员立即对35kV母差保护进行检查、测量,零序电压为13V,同时在端子箱处对另一卷二次电压测量,零序电压为8V,因此可排除保护及其二次回路问题。为了进一步查找原因,在得到调度的允许后,分别退出35kV#2、#1号电抗器,在退出过程中,发现母线电压逐步接近平衡,当35kV#2、#1电抗器同时退出后,母线电压断线报文消失。
一、问题分析
1号主变35kV侧系统运行方式:35kV甲母线PT、#3电抗器和1号站用变间隔在运行中。针对35kV母线电压异常的问题,专业人员到现场进行分析与测量。
第一,专业技术人员对大庆变电站电能质量检测进行测试。技术人员使用U902型电能质量分析仪在保护屏处,采用多点测试法对35kV和500kV母线电压进行谐波电压、谐波电流、電压波动和闪变、三相电压不平衡度等指标进行24小时监测。经过24小时不间断监测,大庆变电站35kV和500kV母线谐波电压、谐波电流、电压波动和闪变、三相电压不平衡度均合格,排除系统谐波谐振的因素。
第二,利用电能质量分析仪对35kV甲母线PT一次接地电流进行测量,同时在35kV母线PT端子箱取二次电压,监测PT输出电流、电压谐波分量,所测电流、电压谐波分量幅值均合格,排除谐波谐振的因素。
第三,专业人员对35kV#2、#1电抗器进行电抗、电感值进行测试,ABC三相电抗值基本相同。然后,采用分压器直接测量母线电压法,此时35kV母线只有#3电抗器和1号站用变两个负荷,母线电压值如下:A相42.7KV,B相45.5KV,C相42.2KV,母线三相电压不平衡。
当拉开1号站用变687断路器、隔离开关,此时35kV母线负荷仅有#3电抗器,采用分压器直接测量母线电压,母线电压值如下:A相42.7KV,B相43KV,C相42.6KV,母线三相电压基本平衡。
通过拉开687断路器、隔离开关实测母线电压值,可以确认#3电抗器三相电抗、电感值基本相同,测量PT端子箱保护开口三角电压为3伏。合上687断路器、隔离开关后,母线电压三相不平衡,保护开口三角电压升高到4.9伏。
二、理论分析
大庆变电站1号主变停电期间,更换1号主变35kV侧687、688、689共3组电流互感器和甲母线电压互感器1组。
大庆500kV变电站共有两组主变,均为3台单相变压器。1号主变35kV侧为单母线分段接线方式,35kV侧有一台1号站用变和三台并联电抗器。运行方式为:1号主变35kV侧685开关接于35kV甲母线运行,35kV 1号站用变、35kV 3号电抗器接35kV乙母线运行,35kV 1号、2号电抗器停运。
1号站用变间隔由1组断路器、1组隔离开关、1台630KVA变压器和1组少油倒置式电流互感器组成。35kV母线停电时更换1组少油倒置式电流互感器,即A、C两相电流互感器,B相没有安装。
专业人员采用介损电桥反接线法对新旧电流互感器对地电容量进行测试,新换电流互感器每台对地电容量为1800PF,旧电流互感器为1200PF。干式PT电容量为100PF,充油PT电容量为11000PF。更换3组电流互感器和1组电压互感器前,35kV系统A相对地电容量为14600PF,B相对地电容量为常数11000PF,C相对地电容量为14600PF,三相对地电容量大体平衡,维持35kV系统电压平衡。
更换后,35kV系统A相对地电容量为5500PF,B相对地电容量为100PF,C相对地电容量为5500PF,系统三相对地电容量相差很大、不平衡,造成35kV系统电压不平衡。
5月23日,进行#1号主变35kV侧送电操作时,空充35kV母线电压平衡,每投入1组(#1、#2、#3)电抗器时,系统对地电容量逐渐加大,相间电容量不平衡加大,使35kV系统电压A、C相电压值降低,B相电压值不变,三相电压值出现不平衡,导致保护二次零序电压超出规定值,发出母线电压PT断线信号。分别退出35kV#2、#1号电抗器,在退出过程中,系统对地电容量变小,相间对地电容量不平衡减小,母线电压逐步接近平衡,当35kV#2、#1电抗器同时退出后,系统对地电容量平衡,母线电压断线报文消失。
三、改进措施
1、将35kV甲母线PT由干式更换为油式,用足够大的电容量平衡系统三相对地电容量,维持35kV系统电压平衡。
2、35kV侧每个间隔B相增加1台电流互感器,使系统电压三相平衡。
3、35kV母线电压不平衡是由系统三相对地电容量不平衡引起,可以适度增大保护二次零序电压定值,以避免发断线信号。
四、结束语
大庆变电站1号主变35kV侧送电操作时35kV系统电压不平衡是由系统对地电容量三相不平衡引起,现场可以采取提高保护二次零序电压定值的办法,待1号主变停电检修时,更换1组大容量的电压互感器,保持35kV母线电压平衡。
上接第243页
光纤设备和综合管理工作不足等问题的出现。对于电力行业来说这是新的挑战,需要积极去解决。但我们相信,只要抓住未来发展的新方向,动员各方力量,电力通信电源的应用和系统化控制工作将会越做越好。
参考文献:
【1】电力通信电源系统如何维护和管理,应用实践,2013年9月4日版。
【2】电力系统通信电源应用分析,周琦,电力系统通信2007年S1期。
【3】电力通信网中通信电源故障的分析与维护,赵倩,通信电源技术,2009年第4期。
【4】电力系统通信技术及规划,江苏省电力公司,国家电网,2013年8月15日。
【5】对现代电力通信电源的分析与维护措施的探讨,吴国文,中国新技术新产品,2011(24)。
作者简介:
旷峰,1981年11月,男,重庆永川人,毕业于华北电力大学,双学士,现工作于国网四川省电力公司检修公司,职位工程师;
龙雷,1980年1月,男,毕业于四川大学,硕士,现工作于国网四川省电力公司检修公司,职位工程师;