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摘要:分析了邯钢2250热轧除鳞泵节流装置产生气蚀的原因,通过给节流装置后的喇叭口加装吸气管和增大节流装置的直径,解决了管路的气蚀现象,保证了高压水除鳞系统的正常运行,满足了生产需要。
关键词:热轧;除鳞泵;节流装置;气蚀;喇叭口
【分类号】:TG333.2
1 前言
邯钢2250热轧生产线于2008年8月份建成投产,以生产汽车用钢、船体用结构钢、高耐候性结构钢等为主导产品,生产规模为年产热轧钢卷450万吨,带钢厚度1.2-25.4mm、宽度800-2130mm。除鳞系统主要设备包括除鳞泵泵组、高压蓄势器、缓冲水罐、自清洗过滤器、高压空压机及系统附属阀门。其中任一设备出现故障将严重影响热轧板卷的产量和生产的持续性,而处理这些故障需要大量的人力、物力,因此解决这些问题势在必行。本文针对除鳞泵节流装置存在的问题进行了改进,取得了较好效果。
2 原因分析
为了查出并解决节流装置气蚀问题,对此进行了详细分析,发现节流装置气蚀、泄漏和振动的主要原因是,设备的结构缺陷造成的流体“空化”现象。
2.1 喇叭口结构缺陷
节流装置的原理是,将最小流量阀排出的高压水经过多孔节流,使压力为220bar的高压水减压至10bar左右,最后经排空管排至污水沟。主要作用是为了减小设备的振动,保障设备和人员安全。原设计中,为了将节流装置后排空的水快速泄压,在节流装置和排空管之间设计了一个法兰连接的变径接头,俗称“喇叭口”,变径接头的型号为DN65/DN125,长度约为300mm,材质为1Cr18Ni9Ti。此“喇叭口”的结构缺陷就是造成流体“空化”等一系列问题的元凶。
2.2 流体“空化”现象
根据水利学分析,分子的活动能力是随温度增大和压强减小而增大的,在任何给定的温度下,如果液面上的压强低于饱和压强,就会出现快速蒸发和再凝结现象,称为“空化”。
与空化密切相关的危险的、瞬时低压状态,是由瞬时高速所导致的。根据伯努利方程( ),在某个给定的位置(高度h=常数)之处,在液流中没有能量加入或吸出的情况下,如果速度增大,压力就必然相应的减小。但是,只要还有一些液体存在而尚未蒸发,就有一个最小可能的绝对压强,称为液体的蒸汽压。这个蒸汽压取决于液体种类及其温度。此值通常是低于大气压的。
如果液体中某点的局部速度太高,以至于压强降低到其蒸汽压,那么,该点的液体就会汽化(或沸腾),从而形成一些蒸汽泡。当流体流入压强较高的区域时,蒸汽泡会突然凝结;换言之,气泡会瞬间爆炸。当这个现象发生在管壁附近时,由于有液体射流从正对着壁面的一侧进入此气泡而开始发生爆裂。有些研究人员估算过这种射流速度可达110m/s,而这种射流撞击壁面时会导致高达507bar的压强。同时他们也估算了爆裂的热量。这种气穴周围的液体温度在不到千分之一秒的时间内升高到大约2100℃,尽管这些射流很小,担它们以高频率不断的出现;再与高温和氣泡爆裂所导致的激波结合在一起,就可能使壁面材料损坏。
2.3 避免“空化”的手段
为了避免空化,需要保持每一点的绝对压强都比蒸汽压强大。有几种方法可以保证实现这一点。1:提高总体的压强水平。2:将机械设计得恰到好处,使其没有一处的局部流速大到能产生这么低的压强。3:允许大气中的空气进入低压区。
3 改进措施
3.1 确定方案
为了最大程度减少管路“空化”,经过对除鳞系统和设备反复探讨、研究得出,采取第三种措施是比较可行且经济的,即在节流装置后的喇叭口上方加装一个吸气管(如图1),使大气中的空气进入低压区,减小管路内的真空度,以保证管路内的绝对压强高于蒸汽压,
从而大大降低了管路中流体的空化,减小或消除了管路气蚀现象。
3.2 改造节流装置
3.2.1 将节流装置由原来的DN65mm改造成DN80mm;
3.2.2在保证泵出口压力的情况下,经过计算,将节流装置中的节流孔由φ36mm扩至φ42mm;
3.2.3在节流装置后的“喇叭口”上增加了DN20mm的吸气管;
图1改进后的喇叭口
为了进行验证,利用定修时间,对1#泵进行了相应的改造,并进行了跟踪调查。经过1周时间的运行,再次对喇叭口进行解体检查,发现管路内的气蚀现象明显减小,管路的振动和噪音也大幅度下降。
随后,将其余的4台泵也进行了相同的改造,并根据使用的效果对加装的吸气管直径进行了调整。
4 改进后的效果和效益
通过采取以上措施,节流装置气蚀现象得到了明显的改善。
4.1 改造效果
4.1.1 减小了节流装置振动和噪音。
4.1.2降低了节流装置后喇叭口的修复和更换周期。改进前,每周必须对 “喇叭口”更换一次,改进后,只需每三个月进行更换一次。从而保障了设备和人身安全,减轻了检修频度和强度。
4.2 效益
4.2.1 经济效益
改造后,避免了因管路泄漏造成的设备损坏,保障了生产的连续性,延长了设备的维护和使用周期,年约降本增效40万元左右。
4.2.2 社会效益
经过改造后的除鳞管路,振动和噪音明显减小,至目前,该系统已经运行一年从未发生类似事故,保证了生产的正常运行。
5 结语
对邯钢2250热轧除鳞系统节流装置改造后,管路的振动和噪音大幅度下降,管路内的气蚀现象明显减小,延长了喇叭口的修复和更换周期,大大节省了检修时间,减轻了检修强度,缩短了设备停机率,保证了热轧生产线的顺利运行,为邯钢产品提质增效打下了良好基础。
关键词:热轧;除鳞泵;节流装置;气蚀;喇叭口
【分类号】:TG333.2
1 前言
邯钢2250热轧生产线于2008年8月份建成投产,以生产汽车用钢、船体用结构钢、高耐候性结构钢等为主导产品,生产规模为年产热轧钢卷450万吨,带钢厚度1.2-25.4mm、宽度800-2130mm。除鳞系统主要设备包括除鳞泵泵组、高压蓄势器、缓冲水罐、自清洗过滤器、高压空压机及系统附属阀门。其中任一设备出现故障将严重影响热轧板卷的产量和生产的持续性,而处理这些故障需要大量的人力、物力,因此解决这些问题势在必行。本文针对除鳞泵节流装置存在的问题进行了改进,取得了较好效果。
2 原因分析
为了查出并解决节流装置气蚀问题,对此进行了详细分析,发现节流装置气蚀、泄漏和振动的主要原因是,设备的结构缺陷造成的流体“空化”现象。
2.1 喇叭口结构缺陷
节流装置的原理是,将最小流量阀排出的高压水经过多孔节流,使压力为220bar的高压水减压至10bar左右,最后经排空管排至污水沟。主要作用是为了减小设备的振动,保障设备和人员安全。原设计中,为了将节流装置后排空的水快速泄压,在节流装置和排空管之间设计了一个法兰连接的变径接头,俗称“喇叭口”,变径接头的型号为DN65/DN125,长度约为300mm,材质为1Cr18Ni9Ti。此“喇叭口”的结构缺陷就是造成流体“空化”等一系列问题的元凶。
2.2 流体“空化”现象
根据水利学分析,分子的活动能力是随温度增大和压强减小而增大的,在任何给定的温度下,如果液面上的压强低于饱和压强,就会出现快速蒸发和再凝结现象,称为“空化”。
与空化密切相关的危险的、瞬时低压状态,是由瞬时高速所导致的。根据伯努利方程( ),在某个给定的位置(高度h=常数)之处,在液流中没有能量加入或吸出的情况下,如果速度增大,压力就必然相应的减小。但是,只要还有一些液体存在而尚未蒸发,就有一个最小可能的绝对压强,称为液体的蒸汽压。这个蒸汽压取决于液体种类及其温度。此值通常是低于大气压的。
如果液体中某点的局部速度太高,以至于压强降低到其蒸汽压,那么,该点的液体就会汽化(或沸腾),从而形成一些蒸汽泡。当流体流入压强较高的区域时,蒸汽泡会突然凝结;换言之,气泡会瞬间爆炸。当这个现象发生在管壁附近时,由于有液体射流从正对着壁面的一侧进入此气泡而开始发生爆裂。有些研究人员估算过这种射流速度可达110m/s,而这种射流撞击壁面时会导致高达507bar的压强。同时他们也估算了爆裂的热量。这种气穴周围的液体温度在不到千分之一秒的时间内升高到大约2100℃,尽管这些射流很小,担它们以高频率不断的出现;再与高温和氣泡爆裂所导致的激波结合在一起,就可能使壁面材料损坏。
2.3 避免“空化”的手段
为了避免空化,需要保持每一点的绝对压强都比蒸汽压强大。有几种方法可以保证实现这一点。1:提高总体的压强水平。2:将机械设计得恰到好处,使其没有一处的局部流速大到能产生这么低的压强。3:允许大气中的空气进入低压区。
3 改进措施
3.1 确定方案
为了最大程度减少管路“空化”,经过对除鳞系统和设备反复探讨、研究得出,采取第三种措施是比较可行且经济的,即在节流装置后的喇叭口上方加装一个吸气管(如图1),使大气中的空气进入低压区,减小管路内的真空度,以保证管路内的绝对压强高于蒸汽压,
从而大大降低了管路中流体的空化,减小或消除了管路气蚀现象。
3.2 改造节流装置
3.2.1 将节流装置由原来的DN65mm改造成DN80mm;
3.2.2在保证泵出口压力的情况下,经过计算,将节流装置中的节流孔由φ36mm扩至φ42mm;
3.2.3在节流装置后的“喇叭口”上增加了DN20mm的吸气管;
图1改进后的喇叭口
为了进行验证,利用定修时间,对1#泵进行了相应的改造,并进行了跟踪调查。经过1周时间的运行,再次对喇叭口进行解体检查,发现管路内的气蚀现象明显减小,管路的振动和噪音也大幅度下降。
随后,将其余的4台泵也进行了相同的改造,并根据使用的效果对加装的吸气管直径进行了调整。
4 改进后的效果和效益
通过采取以上措施,节流装置气蚀现象得到了明显的改善。
4.1 改造效果
4.1.1 减小了节流装置振动和噪音。
4.1.2降低了节流装置后喇叭口的修复和更换周期。改进前,每周必须对 “喇叭口”更换一次,改进后,只需每三个月进行更换一次。从而保障了设备和人身安全,减轻了检修频度和强度。
4.2 效益
4.2.1 经济效益
改造后,避免了因管路泄漏造成的设备损坏,保障了生产的连续性,延长了设备的维护和使用周期,年约降本增效40万元左右。
4.2.2 社会效益
经过改造后的除鳞管路,振动和噪音明显减小,至目前,该系统已经运行一年从未发生类似事故,保证了生产的正常运行。
5 结语
对邯钢2250热轧除鳞系统节流装置改造后,管路的振动和噪音大幅度下降,管路内的气蚀现象明显减小,延长了喇叭口的修复和更换周期,大大节省了检修时间,减轻了检修强度,缩短了设备停机率,保证了热轧生产线的顺利运行,为邯钢产品提质增效打下了良好基础。