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[摘 要]承钢120吨LF炉自生产以来,称重系统存在精度低、稳定性差的缺陷,造成合金料的浪费,针对此问题对称重系统进行改造,优化控制程序,以达到精确下料的目的,投入使用后,称重系统性能得到明显提升,使用效果良好。
[关键词]LF炉 称重系统 精确度 稳定性 优化
中图分类号:G361 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)07-0050-01概述:
在120吨精炼系统每台精炼炉各有三台称重系统,用于测量LF炉合金料及副原料的加入量,但是原称重系统稳定性及精确度存在较大缺陷,严重影响合金料的加入量,浪费合金料的同时,影响钢水成份。为了解决这一难题,通过对称重系统进行改造,使系统更加稳定,精确度大大提高,节约生产成本。
論述:
LF炉是钢铁生产中主要炉外精炼设备,起着精确的成分微调、温度调节以及改善钢水纯净度等作用。在钢水成分微调方面,称重系统的稳定性及精确度对钢水的成分起着至关重要的作用,120吨炼钢系统有两台精炼炉,每台精炼炉分别有三台称重系统,用于测量合金料及副原料的加入量,由于合金料的价格十分昂贵,精确加入合金料微调钢水成分的同时,又能节约大量原料成本。
称重系统的组成结构及工作原理:LF炉称重系统由三支称重传感器、称重主机及传输线路组成。称重传感器用于测量料斗内合金料重量,称重主机将现场传输来的毫伏信号转换成4-20mA的直流信号送给PLC,PLC根据接收到的直流信号及预先设定好的加料程序进行自动调节,从而完成加料过程。
在实际生产中发现原称重系统存在问题以下问题,第一,由于加料过程中下料的冲击力、电振的振动强度及速度、容易引起称重传感器测量误差,导致传输来的信号不准,严重影响称重系统的精确度,使实际加入量与设定值存在差值,严重影响精炼炉钢水成分微调作用,并造成合金料的大量浪费,甚至导致钢水成分不合格;第二,在原系统中,称重主机的型号存在很大弊端,在校验过程中,由于仪表程序版本程序太低,必须将砝码加到满量程(LF炉称的量程为1吨)三分之二时才允许校验,但实际上生产过程中很难做到频繁的进行校检,为了快速满足称的精准,此项设置不但起不到精确量程的作用,反而在校称作业中无形增加了作业人员的工作量,延长故障处理时间,影响LF炉的正常生产节奏;第三,原称重系统抗干扰性能极差,及其容易受到现场其他信号的干扰,导致称量数据的不稳定,影响岗位人员正常操作;第四,原称重主机组态设置步骤十分繁琐,主机操作面板狭小,按键容易损坏,增加故障处理时间。
针对以上问题重新对设备进行选型及程序优化。首先对LF炉下料程序进行优化,满足实际下料与目标料值的差值在5公斤以内,减少合金量的使用,保证合金料的精准,降低生产成本,确保钢水质量。针对振料不精准的问题,认真研究精炼炉电振振料特性,根据生产实际情况优化振料程序,满足实际料与目标料值的差值在要求值之内,减少合金量的使用。重新制作画面,实现称重数量实时显示,一旦实际料值与设定料值相接近,将会报警提醒岗位操作人员加以注意,保证下料的精准。
在设备选型过程中,认真研究原设备存在的缺点,熟悉掌握现有设备的特性,详细核对所选设备每项性能,弥补原有设备本身存在的缺陷,所选设备应满足精炼炉高精度的要求,以保证加料的准确性。并且重新设置所更换称重主机参数,减少不必要设置步骤,加快处理故障时的速度,保证精炼炉生产节奏。其次针对精炼电极干扰大的问题,利用抗干扰技术,对称重系统的信号源进行保护,从传感器到称重显示仪的接地都与保护地相连,保证称重数据连续稳定。
总结
作业人员对120吨LF炉称重系统测量准确性与稳定性的改造过程中,重新对仪表盘进行配线;更换更加满足生产需要的称重显示仪;解决信号抗干扰性能,提高信号的稳定性;调整PLC程序,以满足精准配料的要求。抗干扰技术的使用,使称重主机更能适应复杂的现场生产环境,大大减少由于信号干扰所产生的数据误差,保证下料的精确度。程序的调整能更好的提高配料的精准,大大提高合金的使用。
[关键词]LF炉 称重系统 精确度 稳定性 优化
中图分类号:G361 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)07-0050-01概述:
在120吨精炼系统每台精炼炉各有三台称重系统,用于测量LF炉合金料及副原料的加入量,但是原称重系统稳定性及精确度存在较大缺陷,严重影响合金料的加入量,浪费合金料的同时,影响钢水成份。为了解决这一难题,通过对称重系统进行改造,使系统更加稳定,精确度大大提高,节约生产成本。
論述:
LF炉是钢铁生产中主要炉外精炼设备,起着精确的成分微调、温度调节以及改善钢水纯净度等作用。在钢水成分微调方面,称重系统的稳定性及精确度对钢水的成分起着至关重要的作用,120吨炼钢系统有两台精炼炉,每台精炼炉分别有三台称重系统,用于测量合金料及副原料的加入量,由于合金料的价格十分昂贵,精确加入合金料微调钢水成分的同时,又能节约大量原料成本。
称重系统的组成结构及工作原理:LF炉称重系统由三支称重传感器、称重主机及传输线路组成。称重传感器用于测量料斗内合金料重量,称重主机将现场传输来的毫伏信号转换成4-20mA的直流信号送给PLC,PLC根据接收到的直流信号及预先设定好的加料程序进行自动调节,从而完成加料过程。
在实际生产中发现原称重系统存在问题以下问题,第一,由于加料过程中下料的冲击力、电振的振动强度及速度、容易引起称重传感器测量误差,导致传输来的信号不准,严重影响称重系统的精确度,使实际加入量与设定值存在差值,严重影响精炼炉钢水成分微调作用,并造成合金料的大量浪费,甚至导致钢水成分不合格;第二,在原系统中,称重主机的型号存在很大弊端,在校验过程中,由于仪表程序版本程序太低,必须将砝码加到满量程(LF炉称的量程为1吨)三分之二时才允许校验,但实际上生产过程中很难做到频繁的进行校检,为了快速满足称的精准,此项设置不但起不到精确量程的作用,反而在校称作业中无形增加了作业人员的工作量,延长故障处理时间,影响LF炉的正常生产节奏;第三,原称重系统抗干扰性能极差,及其容易受到现场其他信号的干扰,导致称量数据的不稳定,影响岗位人员正常操作;第四,原称重主机组态设置步骤十分繁琐,主机操作面板狭小,按键容易损坏,增加故障处理时间。
针对以上问题重新对设备进行选型及程序优化。首先对LF炉下料程序进行优化,满足实际下料与目标料值的差值在5公斤以内,减少合金量的使用,保证合金料的精准,降低生产成本,确保钢水质量。针对振料不精准的问题,认真研究精炼炉电振振料特性,根据生产实际情况优化振料程序,满足实际料与目标料值的差值在要求值之内,减少合金量的使用。重新制作画面,实现称重数量实时显示,一旦实际料值与设定料值相接近,将会报警提醒岗位操作人员加以注意,保证下料的精准。
在设备选型过程中,认真研究原设备存在的缺点,熟悉掌握现有设备的特性,详细核对所选设备每项性能,弥补原有设备本身存在的缺陷,所选设备应满足精炼炉高精度的要求,以保证加料的准确性。并且重新设置所更换称重主机参数,减少不必要设置步骤,加快处理故障时的速度,保证精炼炉生产节奏。其次针对精炼电极干扰大的问题,利用抗干扰技术,对称重系统的信号源进行保护,从传感器到称重显示仪的接地都与保护地相连,保证称重数据连续稳定。
总结
作业人员对120吨LF炉称重系统测量准确性与稳定性的改造过程中,重新对仪表盘进行配线;更换更加满足生产需要的称重显示仪;解决信号抗干扰性能,提高信号的稳定性;调整PLC程序,以满足精准配料的要求。抗干扰技术的使用,使称重主机更能适应复杂的现场生产环境,大大减少由于信号干扰所产生的数据误差,保证下料的精确度。程序的调整能更好的提高配料的精准,大大提高合金的使用。