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【摘要】:生产中叶丝薄板烘丝段经常发生堵料停车故障,经现场调查发现,送入风选机振槽的烟丝厚薄不均,成堆成垄,梳送丝装置缠丝增多,造成堵料。在风选机前振槽上設计安装了匀料器,调整总进风量、侧进风量和出料口高度。烟丝均匀的布在振槽槽床上,解决了叶丝薄板烘丝段堵料故障。
【关键词】:堵料 匀料器 风量
1 引言
叶丝的薄板烘丝是叶丝加工过程中的重要工序之一,其工艺任务主要是去除叶丝的部分水分,提高叶丝的填充能力和耐加工性,改善和提高叶丝的感官质量。
2 生产现状
加工过程中的物料流量对于水分、膨胀率、等工艺参数起到稳定作用[2]。对薄板烘丝线三个月故障停机率统计发现:故障停机率平均值3.38%,大于目标值1.38%,给生产造成了影响。从生产现场观察,送入风选机振槽的烟丝厚薄不均,气锁出料口容易堵料。
3 解决方案
针对以上原因,我们制定了如下对策:加装匀料装置、增大进风量,增大出料口高度。
3.1 设计安装匀料器
目的:保证烟丝在槽床上均匀分布。(2)依据:①设计原理:倒流原理。②振槽上的烟丝状态。
3.2 设计及安装图
图纸设计:匀料器采用三级分流,第一级设计成立体“尺”字型,两翼斜度成30°的结构;二、三级采用倒 “V”字鱼嘴型,两翼斜度成30°或15°并带有固定作用的翼展。
调整侧风门开度,侧风门:H=76㎜;侧风门2:H=96㎜(如图2)。中X=70+1100÷(1100+1200)×(85-70)=77㎜,前支撑调低:H1=85㎜,后支撑调低:H2=70㎜,风选机出口增高: X=77㎜(如图3)。
4 结论
(1)安装匀料器后,风选机进料口振槽上的烟丝可以均匀的布在振槽槽床上。(2)调整了主风门、侧风门,除杂口无烟丝落下,出料口烟丝无丝团,风门调整开度效果良好。(3)增大风选机出口高度,不再有刮料现象。经实际生产验证,事故率降低,使生产符合标准。
【参考文献】
【1】 国家烟草专卖局.卷烟工艺规范[M].北京:中央文献出版社,2003.
【2】 王廷,李斌,朱文魁,等.叶丝滚筒干燥过程中化学成分的动态变化特征研究[J].烟草科技,2010(11):9-14.
【3】 国家烟草专卖局.YC/T 496-2014 卷烟 感官舒适性评价方法[S].北京:中国标准出版社,2014.
作者简介: 李墩强 1989年7月1日 男 山东省淄博市 研究生 机械工程 262500 山东中烟工业有限责任公司青州卷烟厂
【关键词】:堵料 匀料器 风量
1 引言
叶丝的薄板烘丝是叶丝加工过程中的重要工序之一,其工艺任务主要是去除叶丝的部分水分,提高叶丝的填充能力和耐加工性,改善和提高叶丝的感官质量。
2 生产现状
加工过程中的物料流量对于水分、膨胀率、等工艺参数起到稳定作用[2]。对薄板烘丝线三个月故障停机率统计发现:故障停机率平均值3.38%,大于目标值1.38%,给生产造成了影响。从生产现场观察,送入风选机振槽的烟丝厚薄不均,气锁出料口容易堵料。
3 解决方案
针对以上原因,我们制定了如下对策:加装匀料装置、增大进风量,增大出料口高度。
3.1 设计安装匀料器
目的:保证烟丝在槽床上均匀分布。(2)依据:①设计原理:倒流原理。②振槽上的烟丝状态。
3.2 设计及安装图
图纸设计:匀料器采用三级分流,第一级设计成立体“尺”字型,两翼斜度成30°的结构;二、三级采用倒 “V”字鱼嘴型,两翼斜度成30°或15°并带有固定作用的翼展。
调整侧风门开度,侧风门:H=76㎜;侧风门2:H=96㎜(如图2)。中X=70+1100÷(1100+1200)×(85-70)=77㎜,前支撑调低:H1=85㎜,后支撑调低:H2=70㎜,风选机出口增高: X=77㎜(如图3)。
4 结论
(1)安装匀料器后,风选机进料口振槽上的烟丝可以均匀的布在振槽槽床上。(2)调整了主风门、侧风门,除杂口无烟丝落下,出料口烟丝无丝团,风门调整开度效果良好。(3)增大风选机出口高度,不再有刮料现象。经实际生产验证,事故率降低,使生产符合标准。
【参考文献】
【1】 国家烟草专卖局.卷烟工艺规范[M].北京:中央文献出版社,2003.
【2】 王廷,李斌,朱文魁,等.叶丝滚筒干燥过程中化学成分的动态变化特征研究[J].烟草科技,2010(11):9-14.
【3】 国家烟草专卖局.YC/T 496-2014 卷烟 感官舒适性评价方法[S].北京:中国标准出版社,2014.
作者简介: 李墩强 1989年7月1日 男 山东省淄博市 研究生 机械工程 262500 山东中烟工业有限责任公司青州卷烟厂