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摘要:通过吸取国内支架改造方面的经验,成功改造千秋矿21211工作面用支架,介绍了改造技术,工艺及相关生产流程,为集团公司设备更新换代改造提供借鉴。
关键词 : ZZ3000/12/28 支架 改造
1.基本情况
在国内其他煤炭企业,对旧支架进行改造重复利用已有不少例子,支架改造技术也日趋成熟,显示了良好的经济效益和社会效益。千秋矿21211工作面原计划2010年2月上炮采,如果设计生产新支架,工期紧张,投入大,而且难以保证生产按时接替。集团公司经过研究,决定将闲置ZZ3000/12/28旧支架进行改造,并将炮采改为综采,以适应千秋矿21211工作面地质及巷道状况,满足使用要求。
ZZ3000/12/28支架是苏南煤机厂1991年为湖南一个地方矿生产的,九十年代末集团公司外购的二手设备。经耿村多个工作面使用,月出煤十几万吨,创造了相当可观的经济效益。该支架结构设计合理,经湖南地方矿和耿村矿多个工作面使用后,主体结构件基本完好,具备改造条件。
由于该批支架是集团公司外购的二手设备,缺少图纸及使用资料,仅从租赁站找到一张总图,支架损坏变形情况复杂,改造难度很大。根据千秋矿21211工作面地质条件,要求将支架工作阻力由3000kN提高至3500-3600kN,工作高度改造为1.6m-2.5m,改造后型号为ZZ3500/16/25。
2.改造方案的确定
由于ZZ3000/12/28支架技术资料不全,给改造带来了相当大的困难,结构件损坏程度不一,改造方案的确定显得尤为重要。为充分了解该批旧支架的实际情况,计划抽样对旧支架进行压架实验,工作阻力从3000kN、3200kN开始,视支架变形量逐渐升压,加压至3300kN;計划改造后的支架压架工作阻力从3400kN开始,按MT312-2000标准作压架试验,压架成功后再批量制作。
2009年11月,集团公司生产技术部、租赁站、千秋矿和金马重机公司有关技术人员到千秋矿21211工作面进行了实地考察,详细了解了地质状况及工作面参数。2009年12月,金马重机公司先对旧支架进行了压架,将工作阻力从3000kN至3300kN逐渐升压,对旧支架结构件状况有了初步了解;根据压架情况,在金马重机公司支架分厂,对旧ZZ3000/12/28型支架改造部位、改造措施进行了讨论;后来又对连杆、掩护梁、顶梁等关键结构件加固方案进行了强度核算,确定了改造中的一些关键技术参数。经研究改造方案确定为:
2.1.将旧支架中四个φ160立柱更换为φ180立柱;2、顶梁顶板、顶梁主筋加强,并将封板全部换掉; 3、前连杆及前推杆按原结构加强做新件;4、底座底面、底座主筋加强,并设计新踏板等;5、后连杆在原基础上加强;6、掩护梁在原顶板上整体贴焊δ12高强板;7、铰接孔变形严重的,先整形,预镗孔,采取镶套工艺修复,8、销轴全部加强新做。
由于ZZ3000/12/28支架数量不能满足21211工作面使用,又增补10架ZF2800/16/24支架作为补充,同一工作面使用两种架型及两种架型之间的配套,也成为这次改造能否成功的关键因素。2009年底,将两种支架经三机配套,在保证空顶距相同的前提下,确定将ZZ3000/12/28支架前梁改造加长,使得支架改造后完全能够同ZF2800/16/24支架配套使用。
3.改造样机试制及批量制作
12月5日-12月8日对旧支架改造部件进行了测绘,并画出样机图纸、编制详细改造工艺。样机制作期间,技术开发中心确保24小时现场有技术人员,及时解决改造中出现的各种问题。12月中旬样机在金马重机公司支架分厂组装完成,随即对支架样机进行了压架实验。压架时试支架变形情况,阻力增加至3680kN时,变形达到MT312-2000标准下限,压架成功完成,后又将样机进行了拆检,各结构件及销轴完好,修复部件未出现焊缝开裂、结构件变形等问题,并出具了ZZ3000/12/28支架压架拆检报告。
由于是旧架改造,结构件变形程度不一,尺寸变化范围大,所以样机及批量改造图纸尺寸多为动态尺寸,批量改造时现场照配工作量相当大,经研究确定了先根据测量将修复改造部件分类统计,据分类情况进行板材下料及对应修复。技术人员对旧支架损坏情况进行了统计,分类编号,最终确定了批量改造图纸及工艺,大大提高了批量改造的效率。
为确保改造质量,采取多种措施,从旧架切割开始,调用有工作经验的铆焊工,并保证室内焊接温度不低于5°C;焊接采用ER-60高强焊丝,对焊缝区域严格修磨,保证焊缝质量,对结构件变形合理校正,确保改造支架的外观质量。
根据配套及样机压架情况对前梁进行了加长加固,以增强支架对定板的适应性。将四架过渡架前梁千斤顶缸径由φ140增大至φ160,并对前梁及顶梁千斤顶耳座进行加固,销轴更换为螺栓螺母结构;同千秋矿相关技术人员协商对支架装车方案进行了确定。
金马重机公司齐全的加工设备,优秀的技术力量为该支架成功改造提供了可靠保障,已于2010年元月25日如期完成改造任务。该批支架现正在千秋矿21211工作面正常使用,经技术人员定期跟踪了解支架使用情况,支架改造达到预期效果,支架结构件没有大的变形及焊缝开裂现象。
4.经济效益分析
ZZ3000/12/28支架改造费用6.3万元/架。如果新设计制作新支架,整个工作面支架费用在1155.1万元,改造节约了910.8万元,并且解决了旧支架长期占用租赁公司场地,逐年锈蚀等问题,节约等于盈利,这一省一费差价巨大。
5.结束语
在经济危机的大形势下,在技术上可行的前提下,对现有闲置设备进行挖潜改造,将炮采改为综合机械化开采,提高回采率,也是节约煤矿设备投资的一个发展方向。此次改造为集团公司节约了设备采购的费用,也为集团公司资源整合,各项资源循环利用,降低生产成本开拓了一个新的思路,也是提高集团公司经济效益和建设和谐社会的有效途径,为今年集团公司上市后适应市场运营探索了道路。
作者简介:陈飞(1985-), 男,河南义马市人,助理工程师,毕业于河南理工大学,现从事技术工作。
关键词 : ZZ3000/12/28 支架 改造
1.基本情况
在国内其他煤炭企业,对旧支架进行改造重复利用已有不少例子,支架改造技术也日趋成熟,显示了良好的经济效益和社会效益。千秋矿21211工作面原计划2010年2月上炮采,如果设计生产新支架,工期紧张,投入大,而且难以保证生产按时接替。集团公司经过研究,决定将闲置ZZ3000/12/28旧支架进行改造,并将炮采改为综采,以适应千秋矿21211工作面地质及巷道状况,满足使用要求。
ZZ3000/12/28支架是苏南煤机厂1991年为湖南一个地方矿生产的,九十年代末集团公司外购的二手设备。经耿村多个工作面使用,月出煤十几万吨,创造了相当可观的经济效益。该支架结构设计合理,经湖南地方矿和耿村矿多个工作面使用后,主体结构件基本完好,具备改造条件。
由于该批支架是集团公司外购的二手设备,缺少图纸及使用资料,仅从租赁站找到一张总图,支架损坏变形情况复杂,改造难度很大。根据千秋矿21211工作面地质条件,要求将支架工作阻力由3000kN提高至3500-3600kN,工作高度改造为1.6m-2.5m,改造后型号为ZZ3500/16/25。
2.改造方案的确定
由于ZZ3000/12/28支架技术资料不全,给改造带来了相当大的困难,结构件损坏程度不一,改造方案的确定显得尤为重要。为充分了解该批旧支架的实际情况,计划抽样对旧支架进行压架实验,工作阻力从3000kN、3200kN开始,视支架变形量逐渐升压,加压至3300kN;計划改造后的支架压架工作阻力从3400kN开始,按MT312-2000标准作压架试验,压架成功后再批量制作。
2009年11月,集团公司生产技术部、租赁站、千秋矿和金马重机公司有关技术人员到千秋矿21211工作面进行了实地考察,详细了解了地质状况及工作面参数。2009年12月,金马重机公司先对旧支架进行了压架,将工作阻力从3000kN至3300kN逐渐升压,对旧支架结构件状况有了初步了解;根据压架情况,在金马重机公司支架分厂,对旧ZZ3000/12/28型支架改造部位、改造措施进行了讨论;后来又对连杆、掩护梁、顶梁等关键结构件加固方案进行了强度核算,确定了改造中的一些关键技术参数。经研究改造方案确定为:
2.1.将旧支架中四个φ160立柱更换为φ180立柱;2、顶梁顶板、顶梁主筋加强,并将封板全部换掉; 3、前连杆及前推杆按原结构加强做新件;4、底座底面、底座主筋加强,并设计新踏板等;5、后连杆在原基础上加强;6、掩护梁在原顶板上整体贴焊δ12高强板;7、铰接孔变形严重的,先整形,预镗孔,采取镶套工艺修复,8、销轴全部加强新做。
由于ZZ3000/12/28支架数量不能满足21211工作面使用,又增补10架ZF2800/16/24支架作为补充,同一工作面使用两种架型及两种架型之间的配套,也成为这次改造能否成功的关键因素。2009年底,将两种支架经三机配套,在保证空顶距相同的前提下,确定将ZZ3000/12/28支架前梁改造加长,使得支架改造后完全能够同ZF2800/16/24支架配套使用。
3.改造样机试制及批量制作
12月5日-12月8日对旧支架改造部件进行了测绘,并画出样机图纸、编制详细改造工艺。样机制作期间,技术开发中心确保24小时现场有技术人员,及时解决改造中出现的各种问题。12月中旬样机在金马重机公司支架分厂组装完成,随即对支架样机进行了压架实验。压架时试支架变形情况,阻力增加至3680kN时,变形达到MT312-2000标准下限,压架成功完成,后又将样机进行了拆检,各结构件及销轴完好,修复部件未出现焊缝开裂、结构件变形等问题,并出具了ZZ3000/12/28支架压架拆检报告。
由于是旧架改造,结构件变形程度不一,尺寸变化范围大,所以样机及批量改造图纸尺寸多为动态尺寸,批量改造时现场照配工作量相当大,经研究确定了先根据测量将修复改造部件分类统计,据分类情况进行板材下料及对应修复。技术人员对旧支架损坏情况进行了统计,分类编号,最终确定了批量改造图纸及工艺,大大提高了批量改造的效率。
为确保改造质量,采取多种措施,从旧架切割开始,调用有工作经验的铆焊工,并保证室内焊接温度不低于5°C;焊接采用ER-60高强焊丝,对焊缝区域严格修磨,保证焊缝质量,对结构件变形合理校正,确保改造支架的外观质量。
根据配套及样机压架情况对前梁进行了加长加固,以增强支架对定板的适应性。将四架过渡架前梁千斤顶缸径由φ140增大至φ160,并对前梁及顶梁千斤顶耳座进行加固,销轴更换为螺栓螺母结构;同千秋矿相关技术人员协商对支架装车方案进行了确定。
金马重机公司齐全的加工设备,优秀的技术力量为该支架成功改造提供了可靠保障,已于2010年元月25日如期完成改造任务。该批支架现正在千秋矿21211工作面正常使用,经技术人员定期跟踪了解支架使用情况,支架改造达到预期效果,支架结构件没有大的变形及焊缝开裂现象。
4.经济效益分析
ZZ3000/12/28支架改造费用6.3万元/架。如果新设计制作新支架,整个工作面支架费用在1155.1万元,改造节约了910.8万元,并且解决了旧支架长期占用租赁公司场地,逐年锈蚀等问题,节约等于盈利,这一省一费差价巨大。
5.结束语
在经济危机的大形势下,在技术上可行的前提下,对现有闲置设备进行挖潜改造,将炮采改为综合机械化开采,提高回采率,也是节约煤矿设备投资的一个发展方向。此次改造为集团公司节约了设备采购的费用,也为集团公司资源整合,各项资源循环利用,降低生产成本开拓了一个新的思路,也是提高集团公司经济效益和建设和谐社会的有效途径,为今年集团公司上市后适应市场运营探索了道路。
作者简介:陈飞(1985-), 男,河南义马市人,助理工程师,毕业于河南理工大学,现从事技术工作。