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【摘 要】 为改善铸坯内部质量,消除中心偏析等质量缺陷,包钢宽厚板铸机增加了电磁搅拌装置,在单辊和双辊条件下分别进行测试。实验结果表明:对于相同钢种,单辊条件下,电流增加对铸坯内部碳负偏析指数影响较小;双辊条件下,电流增加对铸坯内部碳的偏析程度影响就比较大,正、负偏析均加大;对于低碳钢而言,使用电磁搅拌后,中心偏析C级比率达到80%以上;中碳钢C级比率也达到50%以上,其余也均在B1.0以下,基本杜绝了A类偏析;边缘裂纹、中间裂纹均在1.5级以下,基本控制在1.0级以下。
【关键词】 电磁搅拌,双辊,中心偏析
包钢宽厚板铸机装备了动态软压下设备,可以改善铸坯内部质量如中心偏析等[1]。目前国内电磁搅拌技术发展较快,主要技术性能已达到或超过国外同类产品,在使用电磁搅拌技术后,铸坯内部质量[2]得到明显改善,满足了生产高附加值产品的要求,因此很有必要在我厂宽厚板铸机上增加电磁搅拌装置。
1、辊式电磁搅拌设备热试及试生产情况
为适应目前生产断面宽度和钢种,首次上线的搅拌辊安装位置在扇形1段出口。在设备上线前,我们对管道进行了多次冲洗、打压测试,及时处理设备泵座、管道接头等处的渗水情况,确保设备使用的安全性。在热试的第一个浇次,控制各种工艺参数如冷却水流量、压力、水箱水位、电导率、回水温度等在规定范围内,试运行48小时后,利用浇次间隔对电磁搅拌辊通电进行冷调试,试验了极限电流情况下辊子工作状况和电气设备运行情况,获得了理想的功能测试结果,如图1、图2所示。
1.1效果对比:
从铸坯低倍检验结果看,对于中碳钢而言,单辊搅拌基本就可以解决内部偏析的问题,但对低碳钢存在一侧搅拌效果不明显的问题,使用两对电磁搅拌辊后,使低碳钢整个搅拌区域更加均匀。
1.2双辊存在的问题:
由于热试期间双辊安装位置为扇形1段出口与2段入口,两对辊子的距离很近,在启动时存在电流干扰现象,需要先启动2段搅拌辊后再启动1段搅拌辊,给操作带来一定困难。而且两对辊距离太近,虽然加大了搅拌效果,但对于300mm厚板坯我们认为为搅拌位置靠前,达不到预期效果。避免该问题,搅拌装置位置调整为1、2段出口。
2、工艺参数实验
经过一段时间的试生产,我们结合板坯低倍检验结果逐步摸索了针对不同的钢种、断面采取不同的工艺参数配比,同时委托技术中心做了不同钢种、不同搅拌参数条件下的内部成分偏析状况,针对出现的问题加以解决。特别是2010年一季度逐步确定了搅拌参数,保证了铸坯内部质量。
2.1调整电流、频率配比
针对低碳钢搅拌效果较中碳差的情况,我们试验了不同的电流和频率配比,电流主要采用380A、400A、420A、450A,频率选用5.8Hz、6.0Hz。
2.2 Hz的不同配置
随着电流的增加,搅拌效果强,但负偏析带清晰,改变频率对搅拌效果影响不明显。
2.3在不同参数配比条件下,检验板坯内部成分偏析
为检验不同电流参数对板坯内部成分偏析的影响,我们委托技术中心做了几组检验:
(1)单辊条件下的取样分析情况:
钢种为Q345B(0907694A1000)(中包C:0.07%),电流420A、频率6Hz,沿铸坯中心线碳偏析情况见下图,从图中可看出:沿铸坯中心线的碳偏析指数范围是0.77~1.33。
钢种为Q345B(0907694A0500)(中包C:0.06%),电流450A、频率6Hz,沿铸坯中心线碳偏析情况见下图,从图中可看出:沿铸坯中心线的碳偏析指数范围是0.79~1.33
(2)双辊条件下的取样分析情况:
钢种为Q345B(0959102)(中包C:0.068%),电流400A、频率6.2Hz,沿铸坯中心线碳偏析情况见下图,从图中可看出:沿铸坯中心线的碳偏析指数范围是0.75~1.64。
钢种为Q345B(0959121)(中包C:0.065%),电流380A、频率6.0Hz,沿铸坯中心线碳偏析情况见下图,从图中可看出:沿铸坯中心线的碳偏析指数范围是0.77~1.33。
实验结果分析:
对于相同钢种,在单辊与双辊条件下,采取不同的电流和频率所得到的碳偏析是有差异的;
就单辊而言,电流增加铸坯内部碳负偏析指数基本相同;
而双辊条件下,电流增加对铸坯内部碳的偏析程度影响就比较大,说明在目前的工艺布置情况下,搅拌作用强烈,正、负偏析均加大,因此应考虑在下一步的试验和研究中除考虑合理的布置(如布置在1、2段出口)外,适当减小电流。同时可以试验两对辊不同的电流、频率配比。
3、搅拌辊下线后的检查和局部改造
通过对下线扇形段搅拌辊进行的检查,结果表明:由于该辊子受到铸坯鼓肚发生变形,变形量在0.8mm左右,而且辊子表面有一定热裂纹和损伤(见图),需处理后方可继续使用。说明必须保证正常使用条件才能延长辊子寿命。
3.1对搅拌辊本体及配套设施的改造
从设备投入运行以来,针对设备安装和运行中存在的问题,我们主要进行了以下改造:
对辊子本体的改造:为便于在线检查和维护,我们对包括电缆插头和冷却水管路进行了改造;
对水泵座的改造:减少了回水管的长度;对水流量计进行改造;
3.2板坯低倍检验结果
对于低碳钢而言,使用电磁搅拌后,中心偏析C级比率达到80%以上,中碳钢C级比率也达到50%以上,其余也均在B1.0以下,基本杜绝了A类偏析;边缘裂纹、中间裂纹均在1.5级[3]以下,基本控制在1.0级以下。
4、存在主要问题
从电磁搅拌投入运行以来,主要存在的问题是对于低碳须一级探伤的钢板,探伤合格率时有波动,主要缺陷位置一般在钢板上表面1/4处,我们也做了钢板金相、夹杂物等检验,还请技术中心对板坯及有缺陷的钢板进行电子扫描,以确认缺陷类型,但未取得确切的实验数据,因此我们在实际生产中遇到该钢种时暂停使用电磁搅拌。但我们仍然继续做一些小批量试验,以验证是否与钢水质量有关,同时,继续摸索和优化不同钢种、浇注断面时不同的电流强度、搅拌频率参数配比,以达到更好的效果;结合不同浇注断面,摸索电磁搅拌辊安装不同位置对铸坯内部质量的影响;继续查找影响钢板探伤合格率降低的原因;针对不同钢种,规范电磁搅拌辊使用制度,形成包钢自身特色的搅拌工艺;配合的电磁搅拌使用,相应调整铸机二冷配水、软压下位置,真正发挥出电磁搅拌设备的作用。
参考文献:
[1]王茂华,汪保平等.连铸圆坯质量缺陷评述[J].维普网
[2]汪洪峰等.连铸板坯中心裂纹的形成与控制[J].安徽工业大学学报2003(3):114~116
[3]连铸钢方坯低倍组织缺陷评级图[M].中华人民共和国黑色冶金行业标准YB/T4002—XXXX.1991:1~39
【关键词】 电磁搅拌,双辊,中心偏析
包钢宽厚板铸机装备了动态软压下设备,可以改善铸坯内部质量如中心偏析等[1]。目前国内电磁搅拌技术发展较快,主要技术性能已达到或超过国外同类产品,在使用电磁搅拌技术后,铸坯内部质量[2]得到明显改善,满足了生产高附加值产品的要求,因此很有必要在我厂宽厚板铸机上增加电磁搅拌装置。
1、辊式电磁搅拌设备热试及试生产情况
为适应目前生产断面宽度和钢种,首次上线的搅拌辊安装位置在扇形1段出口。在设备上线前,我们对管道进行了多次冲洗、打压测试,及时处理设备泵座、管道接头等处的渗水情况,确保设备使用的安全性。在热试的第一个浇次,控制各种工艺参数如冷却水流量、压力、水箱水位、电导率、回水温度等在规定范围内,试运行48小时后,利用浇次间隔对电磁搅拌辊通电进行冷调试,试验了极限电流情况下辊子工作状况和电气设备运行情况,获得了理想的功能测试结果,如图1、图2所示。
1.1效果对比:
从铸坯低倍检验结果看,对于中碳钢而言,单辊搅拌基本就可以解决内部偏析的问题,但对低碳钢存在一侧搅拌效果不明显的问题,使用两对电磁搅拌辊后,使低碳钢整个搅拌区域更加均匀。
1.2双辊存在的问题:
由于热试期间双辊安装位置为扇形1段出口与2段入口,两对辊子的距离很近,在启动时存在电流干扰现象,需要先启动2段搅拌辊后再启动1段搅拌辊,给操作带来一定困难。而且两对辊距离太近,虽然加大了搅拌效果,但对于300mm厚板坯我们认为为搅拌位置靠前,达不到预期效果。避免该问题,搅拌装置位置调整为1、2段出口。
2、工艺参数实验
经过一段时间的试生产,我们结合板坯低倍检验结果逐步摸索了针对不同的钢种、断面采取不同的工艺参数配比,同时委托技术中心做了不同钢种、不同搅拌参数条件下的内部成分偏析状况,针对出现的问题加以解决。特别是2010年一季度逐步确定了搅拌参数,保证了铸坯内部质量。
2.1调整电流、频率配比
针对低碳钢搅拌效果较中碳差的情况,我们试验了不同的电流和频率配比,电流主要采用380A、400A、420A、450A,频率选用5.8Hz、6.0Hz。
2.2 Hz的不同配置
随着电流的增加,搅拌效果强,但负偏析带清晰,改变频率对搅拌效果影响不明显。
2.3在不同参数配比条件下,检验板坯内部成分偏析
为检验不同电流参数对板坯内部成分偏析的影响,我们委托技术中心做了几组检验:
(1)单辊条件下的取样分析情况:
钢种为Q345B(0907694A1000)(中包C:0.07%),电流420A、频率6Hz,沿铸坯中心线碳偏析情况见下图,从图中可看出:沿铸坯中心线的碳偏析指数范围是0.77~1.33。
钢种为Q345B(0907694A0500)(中包C:0.06%),电流450A、频率6Hz,沿铸坯中心线碳偏析情况见下图,从图中可看出:沿铸坯中心线的碳偏析指数范围是0.79~1.33
(2)双辊条件下的取样分析情况:
钢种为Q345B(0959102)(中包C:0.068%),电流400A、频率6.2Hz,沿铸坯中心线碳偏析情况见下图,从图中可看出:沿铸坯中心线的碳偏析指数范围是0.75~1.64。
钢种为Q345B(0959121)(中包C:0.065%),电流380A、频率6.0Hz,沿铸坯中心线碳偏析情况见下图,从图中可看出:沿铸坯中心线的碳偏析指数范围是0.77~1.33。
实验结果分析:
对于相同钢种,在单辊与双辊条件下,采取不同的电流和频率所得到的碳偏析是有差异的;
就单辊而言,电流增加铸坯内部碳负偏析指数基本相同;
而双辊条件下,电流增加对铸坯内部碳的偏析程度影响就比较大,说明在目前的工艺布置情况下,搅拌作用强烈,正、负偏析均加大,因此应考虑在下一步的试验和研究中除考虑合理的布置(如布置在1、2段出口)外,适当减小电流。同时可以试验两对辊不同的电流、频率配比。
3、搅拌辊下线后的检查和局部改造
通过对下线扇形段搅拌辊进行的检查,结果表明:由于该辊子受到铸坯鼓肚发生变形,变形量在0.8mm左右,而且辊子表面有一定热裂纹和损伤(见图),需处理后方可继续使用。说明必须保证正常使用条件才能延长辊子寿命。
3.1对搅拌辊本体及配套设施的改造
从设备投入运行以来,针对设备安装和运行中存在的问题,我们主要进行了以下改造:
对辊子本体的改造:为便于在线检查和维护,我们对包括电缆插头和冷却水管路进行了改造;
对水泵座的改造:减少了回水管的长度;对水流量计进行改造;
3.2板坯低倍检验结果
对于低碳钢而言,使用电磁搅拌后,中心偏析C级比率达到80%以上,中碳钢C级比率也达到50%以上,其余也均在B1.0以下,基本杜绝了A类偏析;边缘裂纹、中间裂纹均在1.5级[3]以下,基本控制在1.0级以下。
4、存在主要问题
从电磁搅拌投入运行以来,主要存在的问题是对于低碳须一级探伤的钢板,探伤合格率时有波动,主要缺陷位置一般在钢板上表面1/4处,我们也做了钢板金相、夹杂物等检验,还请技术中心对板坯及有缺陷的钢板进行电子扫描,以确认缺陷类型,但未取得确切的实验数据,因此我们在实际生产中遇到该钢种时暂停使用电磁搅拌。但我们仍然继续做一些小批量试验,以验证是否与钢水质量有关,同时,继续摸索和优化不同钢种、浇注断面时不同的电流强度、搅拌频率参数配比,以达到更好的效果;结合不同浇注断面,摸索电磁搅拌辊安装不同位置对铸坯内部质量的影响;继续查找影响钢板探伤合格率降低的原因;针对不同钢种,规范电磁搅拌辊使用制度,形成包钢自身特色的搅拌工艺;配合的电磁搅拌使用,相应调整铸机二冷配水、软压下位置,真正发挥出电磁搅拌设备的作用。
参考文献:
[1]王茂华,汪保平等.连铸圆坯质量缺陷评述[J].维普网
[2]汪洪峰等.连铸板坯中心裂纹的形成与控制[J].安徽工业大学学报2003(3):114~116
[3]连铸钢方坯低倍组织缺陷评级图[M].中华人民共和国黑色冶金行业标准YB/T4002—XXXX.1991:1~39