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摘 要:7607工作面为全面复采的薄煤工作面,在推进过程中机尾三角区多次发生流碴和片帮现象,给安全生产带来很大困难。通过对地质条件和工作面现有三机特性分析和总结,制定出相应的对策,改进和优化机尾顶板管理,确保安全生产顺利推进。
关键词:顶板管理,设备
一、工作面概况及三机特性分析:
7607工作面切眼所采煤层为2#煤,平均煤厚为1.3m,安装液压支架54架,巷道支护规格为3.0×2.6m工字钢支护。机尾三角区顶板为再生顶板,没有金属网铺设的人工假顶,受采动和风化影响,顶板较为破碎。该面于2020年1月开始初采,在推进过程中多次发生片帮和顶板掉碴现象。
随着推进,按设计面长应逐步加支架4架。工作面采煤机型号为MG2×160/710-AWD,滚筒直径1.25m,过煤高度310mm。优点:破岩能力强,稳定性好。不足:装煤效果差,尤其是在割机尾时(机尾特殊溜槽高,更加不利于机组装煤),过煤高度小(如果机尾流渣,岩石非常容易在机组下方卡住)。
该面安装支架型号1-2#架为ZY3200/13/26,带有前探梁和抬底千斤顶,适应采高范围大,1.3-2.6m;3-54#支架为ZY3200/10/19,没有抬底千斤顶,在推进过程中需辅助单体或侧护板进行吊架,对采高的适应范围较小,10-1.9m。矿上受现有设备限制,没有带有前探梁的机尾过渡支架,所以在加支架过程中只能加ZY3200/13/26/或ZY3200/13/19/。
二、改进与优化措施:
如果仅靠注浆对顶板加固,每天至少需要注浆20-25桶,价格昂贵,每吨价格为17000元,40桶为1吨;不注浆,机尾生产组织效率低,危险系数高,产量十分被动,更不用说安全生产标准化水平了。
通过对7607工作面地质条件和设备进行分析,采取以下措施进行改进优化:
1、机尾在加支架过程中,一直保持有一架占巷。共加支架5架,比计划多加1架;其中55-56#支架为ZY3200/10/19,57-59#支架为ZY3200/13/26。这样充分利用了ZY3200/13/26采高方面的优势,确保了工作面向机尾巷道顺利的采高过渡;同时将不能超前尽支护支架的范围缩短至1架,不需要借助单体吊支架,提高了机尾3架的支护效率。
2、底封相应比之前多延长1节,机尾壳郎与部分过渡槽占巷;机组能够向机尾方向多割煤1架,提高了机组在机尾的装煤效果,十分有利于机尾进尺的保证。
3、对机尾三角区顶板进行注浆,只对机尾三角区1架范围内注浆,加固好该处的顶板。
4、如果发生片帮距离超过500mm,及时需要打靠幫柱或串工字钢。
5、加强对机头机尾长短的监控监测,确保机头机尾长度不影响安全出口的宽度。
三、改进后的效果:
按照以上措施进行了实施,取得了十分显著的效果:
1、机尾未发生过掉碴现象,注浆料由之前的20-25桶/天减少到了10-15桶/天,每月可节省注浆料约3.75-7.5吨,节省投入6-10万余元。
2、产量得到了较大提高,日产水平达到了8刀的水平,比之前增产60%。
3、提高了安全系数,降低了职工的劳动强度,工作面安全生产标准化水平实现了持续的动态达标。
参考文献:
[1]徐永圻主编.煤矿开采学.中国矿业大学出版社,1999.
作者简介:
王延国(1985-),男,河北沙河人,冀中能源股份有限公司邢台矿综采三队副队长,采煤工程师)
关键词:顶板管理,设备
一、工作面概况及三机特性分析:
7607工作面切眼所采煤层为2#煤,平均煤厚为1.3m,安装液压支架54架,巷道支护规格为3.0×2.6m工字钢支护。机尾三角区顶板为再生顶板,没有金属网铺设的人工假顶,受采动和风化影响,顶板较为破碎。该面于2020年1月开始初采,在推进过程中多次发生片帮和顶板掉碴现象。
随着推进,按设计面长应逐步加支架4架。工作面采煤机型号为MG2×160/710-AWD,滚筒直径1.25m,过煤高度310mm。优点:破岩能力强,稳定性好。不足:装煤效果差,尤其是在割机尾时(机尾特殊溜槽高,更加不利于机组装煤),过煤高度小(如果机尾流渣,岩石非常容易在机组下方卡住)。
该面安装支架型号1-2#架为ZY3200/13/26,带有前探梁和抬底千斤顶,适应采高范围大,1.3-2.6m;3-54#支架为ZY3200/10/19,没有抬底千斤顶,在推进过程中需辅助单体或侧护板进行吊架,对采高的适应范围较小,10-1.9m。矿上受现有设备限制,没有带有前探梁的机尾过渡支架,所以在加支架过程中只能加ZY3200/13/26/或ZY3200/13/19/。
二、改进与优化措施:
如果仅靠注浆对顶板加固,每天至少需要注浆20-25桶,价格昂贵,每吨价格为17000元,40桶为1吨;不注浆,机尾生产组织效率低,危险系数高,产量十分被动,更不用说安全生产标准化水平了。
通过对7607工作面地质条件和设备进行分析,采取以下措施进行改进优化:
1、机尾在加支架过程中,一直保持有一架占巷。共加支架5架,比计划多加1架;其中55-56#支架为ZY3200/10/19,57-59#支架为ZY3200/13/26。这样充分利用了ZY3200/13/26采高方面的优势,确保了工作面向机尾巷道顺利的采高过渡;同时将不能超前尽支护支架的范围缩短至1架,不需要借助单体吊支架,提高了机尾3架的支护效率。
2、底封相应比之前多延长1节,机尾壳郎与部分过渡槽占巷;机组能够向机尾方向多割煤1架,提高了机组在机尾的装煤效果,十分有利于机尾进尺的保证。
3、对机尾三角区顶板进行注浆,只对机尾三角区1架范围内注浆,加固好该处的顶板。
4、如果发生片帮距离超过500mm,及时需要打靠幫柱或串工字钢。
5、加强对机头机尾长短的监控监测,确保机头机尾长度不影响安全出口的宽度。
三、改进后的效果:
按照以上措施进行了实施,取得了十分显著的效果:
1、机尾未发生过掉碴现象,注浆料由之前的20-25桶/天减少到了10-15桶/天,每月可节省注浆料约3.75-7.5吨,节省投入6-10万余元。
2、产量得到了较大提高,日产水平达到了8刀的水平,比之前增产60%。
3、提高了安全系数,降低了职工的劳动强度,工作面安全生产标准化水平实现了持续的动态达标。
参考文献:
[1]徐永圻主编.煤矿开采学.中国矿业大学出版社,1999.
作者简介:
王延国(1985-),男,河北沙河人,冀中能源股份有限公司邢台矿综采三队副队长,采煤工程师)