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摘 要:通过对大老爷府油田近年来作业原因的分析,总结出偏磨、结垢、杆断以及人为因素是导致作业增多的主要原因,本文分别针对偏磨、结垢、杆断等采取一定的技术措施,减少了由于此类因素导致的作业次数,同时针对各个环节中存在的管理漏洞,通过加强管理的方式,提高作业质量,从而达到延长作业免修期的目的。
关键词:大老爷府;免修期;作业;防磨;
中图分类号:TE358.4 文献标识码:A 文章编号:1674-3520(2014)-05-00229-01
一、腐蚀、结垢对免修期的影响
含水上升对腐蚀结垢程度的影响,大老爷府油田已经开发12年,综合含水达到92%,有228口井综合含水超过90%,随着综合含水的上升,管杆偏磨程度也日趋严重,当含水较低时,双相介质乳液类型以油包水形式存在导电率小,腐蚀性较小,当含水较高时以水包油的形式存在,腐蚀性较严重。
二、杆断对免修期的影响
抽油杆断是影响免修期的第三大原因,平均每年占修井原因的30%左右,分析原因:a、抽油杆疲劳断脱:井下油杆新旧度不同或超期服役导致油杆断;b、油杆浇注扶正器根部处断:应力集中或者浇注打磨破坏了原来的应力平衡;c、油井偏磨与腐蚀相互作用导致杆断
三、高频井专项治理
高频井对免修期影响:松原采气厂高频井数井数162口占开井数37.6%;修井次数占总作业井次的62%;井况复杂、治理难度大。
技术思路:精细化现场写实,全面查找、分析影响因素,提高技术方案的针对性;应用成熟的十防技术,制定科学的维护、治理方案。——推行“一井一策”技术
松原采气厂年作业3次以上的高频作业井还有37口,占总井数10.2%,而发生的工作量却占总工作量的39.2%。这些井平均免修期只有121天,影响全厂免修期98天。具体做法:1、综合分析单井现场写实,对不同井况和影响因素进行了系统分类;2、总结分析出9条技术措施选取原则,重点投入5项成熟技术;3、提高设计的审批级别,2次作业井工藝所长审批,3次以上井总工程师审批。
(一)洪涝区治理。针对采油二队四队行洪区和其它内涝区,修井作业受季节影响严重。2008年这些井雨季影响产量达7.2吨,平均单井躺井10天。从“防” 入手,超前治理保证雨季不掉头,雨季提前修井率100%;采取配套技术,保证行洪区和内涝区的油井免修期达到1年;
(二)重点区块治理。区块井况特点突出、上修频繁,对全厂整体免修期造成严重影响,需要进行重点治理。重点治理:采油一队免修期示范区,区块井况特点:产量低、偏磨、腐蚀严重;多年未得到有效治理;上修原因集中体现为管漏或者泵原因。治理对策:实施“一口井一个工程”策略,专人进行跟踪治理;加强了维护管理,对电流/扭距有上升趋势的井洗井11口;执行大泵径低转数对策,换大泵15口,平均转数降低35转;光杆下加短杆扶正器20口;下聚乙烯防磨管16口;下非金属涂层管2口;使用油杆旋转器7口;使用玻璃态3口。
(三)非金属涂层防磨管应用。该耐磨涂层属于绝缘性粉末材料,采用管体旋转加热、后退式喷涂工艺,喷涂温度240~260℃,固化温度180~190℃,涂层厚度0.6~0.8mm。其主要成份为金刚砂、复合尼龙、环氧树脂和聚合物等四种原料。
优点: 1、与聚乙烯内衬管相比管径增大不受泵径限制,减少了油流阻力;2、可以实现正常情蜡作业。
(四)管杆旋转器应用。自2003年至2006年我厂共应用油杆旋转器89套,油管旋转器20套。该装置通过抽油机的往复运动,在抽油机井正常工作时可通过蜗轮装置自动旋转油管或油杆,改变油管或油杆长期单面磨损的状态,使油管、油杆均匀磨损,延长油管油杆使用寿命,达到延长油井免修期的目的。目前在用36套,其余均报废。油杆旋转器比油管旋转器使用寿命多132天
(五)抽油杆断的治理
1、优化工作参数:本着长冲程、低冲数、合理泵径的原则,优化油井工作参数。减少抽油杆往复次数
2、优化扶正器组合:减少油流阻力,延长油杆使用寿命,三块浇注---一块浇注+两块内导流,扶正器根部断由08年的55%下降到目前的43%
3、优选抽油杆材料:优先选用H级抽油杆。
浇注式扶正器:低成本耐磨对油管的内壁伤害较小。
固定凡尔:工具原理:将底部凡尔球、凡尔罩 位置提高30cm,使凡尔球、凡尔罩与泵底部距离增大。技术特点:当油井内砂、杂质通过凡尔进入泵筒内靠重力沉积在泵底部不致将凡尔球掩埋,出现凡尔球卡或与球座坐封不严,造成泵漏失。
四、结束语
通过项目的开展,通过对影响免修期的原因分析,针对偏磨、结垢、杆断等采取一定的技术措施,减少了由于此类因素导致的作业次数,同时针对各个环节中存在的管理漏洞,通过加强管理的方式,提高作业质量,从而达到延长作业免修期的目的。
参考文献:
【1】李士伦等编.石油天然气工程.北京:石油工业出版社,2008.8
【2】贺伟编. 石油天然气开采.北京:中国石化出版社,2006
【3】金忠臣,杨川东,张守良等编著.采油工程.北京:石油工业出版社,2004
【4】钟孚勋主编. 油藏工程.北京:石油工业出版社,2001.2
【5】W.Poston Steven,R.berg Robert. Overpressured Gas Reservoir. SPE Inc.1997
【6】John Lee,Robert A. Wattenbarger. Gas Reservoir Engineering. SPE Inc 1996
【7】Beggs,H.D..Production Using NODAL Analysis. OGAI Publication,Tulsa.1991
【8】闫云和.采油工艺技术研究与应用.石油工业出版社,1983.3
【9】杨川东.采油工程.北京:石油工业出版社,2001.2
【10】王鸣华主编.油藏工程.石油工业出版社,1997
关键词:大老爷府;免修期;作业;防磨;
中图分类号:TE358.4 文献标识码:A 文章编号:1674-3520(2014)-05-00229-01
一、腐蚀、结垢对免修期的影响
含水上升对腐蚀结垢程度的影响,大老爷府油田已经开发12年,综合含水达到92%,有228口井综合含水超过90%,随着综合含水的上升,管杆偏磨程度也日趋严重,当含水较低时,双相介质乳液类型以油包水形式存在导电率小,腐蚀性较小,当含水较高时以水包油的形式存在,腐蚀性较严重。
二、杆断对免修期的影响
抽油杆断是影响免修期的第三大原因,平均每年占修井原因的30%左右,分析原因:a、抽油杆疲劳断脱:井下油杆新旧度不同或超期服役导致油杆断;b、油杆浇注扶正器根部处断:应力集中或者浇注打磨破坏了原来的应力平衡;c、油井偏磨与腐蚀相互作用导致杆断
三、高频井专项治理
高频井对免修期影响:松原采气厂高频井数井数162口占开井数37.6%;修井次数占总作业井次的62%;井况复杂、治理难度大。
技术思路:精细化现场写实,全面查找、分析影响因素,提高技术方案的针对性;应用成熟的十防技术,制定科学的维护、治理方案。——推行“一井一策”技术
松原采气厂年作业3次以上的高频作业井还有37口,占总井数10.2%,而发生的工作量却占总工作量的39.2%。这些井平均免修期只有121天,影响全厂免修期98天。具体做法:1、综合分析单井现场写实,对不同井况和影响因素进行了系统分类;2、总结分析出9条技术措施选取原则,重点投入5项成熟技术;3、提高设计的审批级别,2次作业井工藝所长审批,3次以上井总工程师审批。
(一)洪涝区治理。针对采油二队四队行洪区和其它内涝区,修井作业受季节影响严重。2008年这些井雨季影响产量达7.2吨,平均单井躺井10天。从“防” 入手,超前治理保证雨季不掉头,雨季提前修井率100%;采取配套技术,保证行洪区和内涝区的油井免修期达到1年;
(二)重点区块治理。区块井况特点突出、上修频繁,对全厂整体免修期造成严重影响,需要进行重点治理。重点治理:采油一队免修期示范区,区块井况特点:产量低、偏磨、腐蚀严重;多年未得到有效治理;上修原因集中体现为管漏或者泵原因。治理对策:实施“一口井一个工程”策略,专人进行跟踪治理;加强了维护管理,对电流/扭距有上升趋势的井洗井11口;执行大泵径低转数对策,换大泵15口,平均转数降低35转;光杆下加短杆扶正器20口;下聚乙烯防磨管16口;下非金属涂层管2口;使用油杆旋转器7口;使用玻璃态3口。
(三)非金属涂层防磨管应用。该耐磨涂层属于绝缘性粉末材料,采用管体旋转加热、后退式喷涂工艺,喷涂温度240~260℃,固化温度180~190℃,涂层厚度0.6~0.8mm。其主要成份为金刚砂、复合尼龙、环氧树脂和聚合物等四种原料。
优点: 1、与聚乙烯内衬管相比管径增大不受泵径限制,减少了油流阻力;2、可以实现正常情蜡作业。
(四)管杆旋转器应用。自2003年至2006年我厂共应用油杆旋转器89套,油管旋转器20套。该装置通过抽油机的往复运动,在抽油机井正常工作时可通过蜗轮装置自动旋转油管或油杆,改变油管或油杆长期单面磨损的状态,使油管、油杆均匀磨损,延长油管油杆使用寿命,达到延长油井免修期的目的。目前在用36套,其余均报废。油杆旋转器比油管旋转器使用寿命多132天
(五)抽油杆断的治理
1、优化工作参数:本着长冲程、低冲数、合理泵径的原则,优化油井工作参数。减少抽油杆往复次数
2、优化扶正器组合:减少油流阻力,延长油杆使用寿命,三块浇注---一块浇注+两块内导流,扶正器根部断由08年的55%下降到目前的43%
3、优选抽油杆材料:优先选用H级抽油杆。
浇注式扶正器:低成本耐磨对油管的内壁伤害较小。
固定凡尔:工具原理:将底部凡尔球、凡尔罩 位置提高30cm,使凡尔球、凡尔罩与泵底部距离增大。技术特点:当油井内砂、杂质通过凡尔进入泵筒内靠重力沉积在泵底部不致将凡尔球掩埋,出现凡尔球卡或与球座坐封不严,造成泵漏失。
四、结束语
通过项目的开展,通过对影响免修期的原因分析,针对偏磨、结垢、杆断等采取一定的技术措施,减少了由于此类因素导致的作业次数,同时针对各个环节中存在的管理漏洞,通过加强管理的方式,提高作业质量,从而达到延长作业免修期的目的。
参考文献:
【1】李士伦等编.石油天然气工程.北京:石油工业出版社,2008.8
【2】贺伟编. 石油天然气开采.北京:中国石化出版社,2006
【3】金忠臣,杨川东,张守良等编著.采油工程.北京:石油工业出版社,2004
【4】钟孚勋主编. 油藏工程.北京:石油工业出版社,2001.2
【5】W.Poston Steven,R.berg Robert. Overpressured Gas Reservoir. SPE Inc.1997
【6】John Lee,Robert A. Wattenbarger. Gas Reservoir Engineering. SPE Inc 1996
【7】Beggs,H.D..Production Using NODAL Analysis. OGAI Publication,Tulsa.1991
【8】闫云和.采油工艺技术研究与应用.石油工业出版社,1983.3
【9】杨川东.采油工程.北京:石油工业出版社,2001.2
【10】王鸣华主编.油藏工程.石油工业出版社,1997