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摘要: 某矿井瓦斯含量大、压力高、地质构造复杂,为提高煤层透气性,有效提高瓦斯抽采效果,实现突出煤层快速消突,在工作面下抽巷进行了水力冲孔试验,并对试验结果进行了分析研究,为矿井瓦斯治理提供了很好的途径。
关键词:水力冲孔;抽采效果;消突
中图分类号:TD 文献标识码:A 文章编号:1671-864X(2015)02-0082-01
某矿井含煤面积7.93Km2。煤层倾角7~12°,煤层厚度4.33~8.10m,平均煤厚6.08m。地勘时期,二1煤层瓦斯钻孔试样10个,瓦斯含量为1.47~26.22 m3/t,平均15.43 m3/t。其中首采区(-500m水平以浅)平均瓦斯含量为13.24 m3/t;矿井后期(-500m水平以深)平均瓦斯含量为24.47 m3/t。基建期间获得12个井下钻孔瓦斯参数,1个地面钻井参数, 瓦斯含量为6.77~27.86 m3/t,瓦斯压力为0.95~3.05 MPa,其中在第一中车场揭煤处测得瓦斯压力达到2.6MPa,在采区变电所测得瓦斯压力达到3.0MPa。在主井落底时测出瓦斯含量26.08m3/t,在地面抽采钻井取样测得瓦斯含量27.86m3/t。属煤与瓦斯突出矿井。
一、水力冲孔消突机理
水力冲孔作用机理就是一方面依靠高压水射流的射流打击力,造成煤体的破碎、掉落,逐渐在煤体中形成一个大尺寸的孔洞。与此同时,孔洞周围的煤体向孔道方向发生大幅度的径向位移,造成顶、底板之间的相向位移,引起在孔道影响范围内的地应力降低,煤层得到充分卸压,裂隙增加,使煤层透气性大幅度增高,促进瓦斯解吸和排放,大幅度地释放了煤层和围岩中的弹性潜能和瓦斯的膨胀能,煤的塑性增高和湿度增加。另一方面是湿润煤体,减小了煤体的脆性,增加了可塑性,降低了煤体内部的应力集中,起到了综合防突的作用。
通过这两方面既消除了突出的动力,又改变了突出煤层的性质,起到在采掘作业时防止煤与瓦斯突出的作用。
二、技术工艺
以“矿用水力冲孔机”为主要技术实施设备。在现场进行冲孔是按照以下程序进行。
(1)调整“矿用水力冲孔机”机架升降调节装置,使疏孔达到设计工作高度和倾角;
(2)调整校直机构的调节导向轮,使连续钢管校直;
(3)启动高压水泵,并进入正常供水状态,高压水泵将高压水通过高压软管注入高压水切削喷嘴,经切削喷嘴射流切削岩矿体;
(4)启动连续钢管驱动机构,合理控制推进速度;
(5)开启水泵,缓慢推进喷嘴,每推进1圈暂停1~3分钟,观察水质,直至推进至泥岩处,在水压表不超过40Mpa的情况下加压冲孔,每0.5m作为一个冲孔循环,在每个循环内反复进退喷嘴,直至孔口返水颜色变浅,如此循环冲至煤层底板处。水压表超过40Mpa时调整水量,降低压力,当压力降到40Mpa以下时稳定5min左右方可推进。
(6)上述作业完成后,退出切削喷嘴,更换洗孔喷嘴,进行洗孔作业。洗孔过程中反复推送喷嘴,直至孔口返水颜色变浅。
(7)冲孔结束后统计冲出煤量及作业期间瓦斯涌出量,考察冲孔效果。
(8)利用压风吹孔后连抽。
三、主要试验内容
试验地点为工作面下顶抽巷17号钻场。钻场处距煤层法线距离14.4 m,煤层厚度6.08 m,煤层倾角11.15°。
工作面下顶抽巷17号钻场总计41个钻孔,40个为抽采钻孔、1个压裂钻孔。钻场迎头正中间是1个压裂钻孔。40个抽采钻孔全部施工完毕,其中12个孔是采用带压封孔方法封孔,28个采用临时封孔方法封孔(11个孔为胶囊式快速封孔器封孔、17个孔为聚氨酯临时封孔)。
四、试验结果及分析
1、冲出煤量和瓦斯量
冲孔共分两阶段进行,第一阶段未使用防喷装置,冲孔汇总如下:
表2 第一阶段冲孔作业情况汇总
第二阶段安装防喷装置,冲孔汇总如下:
表3 第二阶段冲孔作业情况汇总
2、提高瓦斯浓度和抽放量
冲孔前后对17号钻场抽采浓度进行测量,前后变化情况分别如图所示。
图2 17号钻场冲孔前后瓦斯抽采浓度曲线图
根据计算,17号钻场冲孔后的浓度提高了2.78倍,效果比较理想。
五、结论
试验表明, 水力冲孔措施实施后,使得煤体得到充分泄压,煤体的应力梯度下降,在释放应力的同时较大程度上增加煤层透气性,钻孔抽采浓度和抽采纯量都有了大幅度的提高,表明水力冲孔措施在增强煤层透气性、提高瓦斯抽采效果方面具有很好的可行性。
参考文献:
[1] 于不凡,王佑安. 煤与瓦斯灾害防治及利用技术手册[S]. 北京:煤炭工业出版社,2000 :537 – 542.
[2]刘明举,孔留安,郝富昌等. 水力冲孔技术在严重突出煤层中的应用[J] . 煤炭学报, 2005, 30( 4): 11- 14.
[3]薛胜雄,黄汪平,陈正文等. 高压水射流技术与应用[M ]. 北京:机械工业出版社,1998.
关键词:水力冲孔;抽采效果;消突
中图分类号:TD 文献标识码:A 文章编号:1671-864X(2015)02-0082-01
某矿井含煤面积7.93Km2。煤层倾角7~12°,煤层厚度4.33~8.10m,平均煤厚6.08m。地勘时期,二1煤层瓦斯钻孔试样10个,瓦斯含量为1.47~26.22 m3/t,平均15.43 m3/t。其中首采区(-500m水平以浅)平均瓦斯含量为13.24 m3/t;矿井后期(-500m水平以深)平均瓦斯含量为24.47 m3/t。基建期间获得12个井下钻孔瓦斯参数,1个地面钻井参数, 瓦斯含量为6.77~27.86 m3/t,瓦斯压力为0.95~3.05 MPa,其中在第一中车场揭煤处测得瓦斯压力达到2.6MPa,在采区变电所测得瓦斯压力达到3.0MPa。在主井落底时测出瓦斯含量26.08m3/t,在地面抽采钻井取样测得瓦斯含量27.86m3/t。属煤与瓦斯突出矿井。
一、水力冲孔消突机理
水力冲孔作用机理就是一方面依靠高压水射流的射流打击力,造成煤体的破碎、掉落,逐渐在煤体中形成一个大尺寸的孔洞。与此同时,孔洞周围的煤体向孔道方向发生大幅度的径向位移,造成顶、底板之间的相向位移,引起在孔道影响范围内的地应力降低,煤层得到充分卸压,裂隙增加,使煤层透气性大幅度增高,促进瓦斯解吸和排放,大幅度地释放了煤层和围岩中的弹性潜能和瓦斯的膨胀能,煤的塑性增高和湿度增加。另一方面是湿润煤体,减小了煤体的脆性,增加了可塑性,降低了煤体内部的应力集中,起到了综合防突的作用。
通过这两方面既消除了突出的动力,又改变了突出煤层的性质,起到在采掘作业时防止煤与瓦斯突出的作用。
二、技术工艺
以“矿用水力冲孔机”为主要技术实施设备。在现场进行冲孔是按照以下程序进行。
(1)调整“矿用水力冲孔机”机架升降调节装置,使疏孔达到设计工作高度和倾角;
(2)调整校直机构的调节导向轮,使连续钢管校直;
(3)启动高压水泵,并进入正常供水状态,高压水泵将高压水通过高压软管注入高压水切削喷嘴,经切削喷嘴射流切削岩矿体;
(4)启动连续钢管驱动机构,合理控制推进速度;
(5)开启水泵,缓慢推进喷嘴,每推进1圈暂停1~3分钟,观察水质,直至推进至泥岩处,在水压表不超过40Mpa的情况下加压冲孔,每0.5m作为一个冲孔循环,在每个循环内反复进退喷嘴,直至孔口返水颜色变浅,如此循环冲至煤层底板处。水压表超过40Mpa时调整水量,降低压力,当压力降到40Mpa以下时稳定5min左右方可推进。
(6)上述作业完成后,退出切削喷嘴,更换洗孔喷嘴,进行洗孔作业。洗孔过程中反复推送喷嘴,直至孔口返水颜色变浅。
(7)冲孔结束后统计冲出煤量及作业期间瓦斯涌出量,考察冲孔效果。
(8)利用压风吹孔后连抽。
三、主要试验内容
试验地点为工作面下顶抽巷17号钻场。钻场处距煤层法线距离14.4 m,煤层厚度6.08 m,煤层倾角11.15°。
工作面下顶抽巷17号钻场总计41个钻孔,40个为抽采钻孔、1个压裂钻孔。钻场迎头正中间是1个压裂钻孔。40个抽采钻孔全部施工完毕,其中12个孔是采用带压封孔方法封孔,28个采用临时封孔方法封孔(11个孔为胶囊式快速封孔器封孔、17个孔为聚氨酯临时封孔)。
四、试验结果及分析
1、冲出煤量和瓦斯量
冲孔共分两阶段进行,第一阶段未使用防喷装置,冲孔汇总如下:
表2 第一阶段冲孔作业情况汇总
第二阶段安装防喷装置,冲孔汇总如下:
表3 第二阶段冲孔作业情况汇总
2、提高瓦斯浓度和抽放量
冲孔前后对17号钻场抽采浓度进行测量,前后变化情况分别如图所示。
图2 17号钻场冲孔前后瓦斯抽采浓度曲线图
根据计算,17号钻场冲孔后的浓度提高了2.78倍,效果比较理想。
五、结论
试验表明, 水力冲孔措施实施后,使得煤体得到充分泄压,煤体的应力梯度下降,在释放应力的同时较大程度上增加煤层透气性,钻孔抽采浓度和抽采纯量都有了大幅度的提高,表明水力冲孔措施在增强煤层透气性、提高瓦斯抽采效果方面具有很好的可行性。
参考文献:
[1] 于不凡,王佑安. 煤与瓦斯灾害防治及利用技术手册[S]. 北京:煤炭工业出版社,2000 :537 – 542.
[2]刘明举,孔留安,郝富昌等. 水力冲孔技术在严重突出煤层中的应用[J] . 煤炭学报, 2005, 30( 4): 11- 14.
[3]薛胜雄,黄汪平,陈正文等. 高压水射流技术与应用[M ]. 北京:机械工业出版社,1998.