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摘要:华能太仓电厂2号300MW 机组1999年投运生产,采用TXP分散控制系统,运行至今,设备老化、备品卡件采购困难、可靠性逐步降低,2013 年10月利用机组大修将DCS改造升级成Ovation系统。本文主要论述了改造方案及具体施工过程,讲解了改造后的软硬件配置、施工調试的成功经验及DEH系统数据库一体化升级,针对改造中的问题给出了解决方法,供其他机组DCS改造升级时参考。
关键词:Ovation 控制系统;TXP 控制系统;升级改造;300MW
0 引言
随着计算机技术的迅猛发展,电子产品更新换代的速度也越来越快,一些关键元器件因厂家停产而逐步被市场淘汰,我国早期投入生产的火电机组正面临着备品备件采购困难的窘境,尤其是DCS系统备品卡件,价格昂贵,采购周期冗长,严重危机到了机组的安全经济运行。因此,电厂热控维护人员应及时商讨对策,选择可靠、经济的方案对原有DCS系统进行升级改造。
1 目前存在问题
华能太仓电厂2 号机组于1999 年2 月建成投入商业运行。锅炉和汽轮机辅助系统采用Siemens 公司的TXP 分散控制系统,实现数据采集DAS、模拟量控制MCS、开关量控制OCS、炉膛安全监视系统FSSS 等功能;现有TXP系统为上世纪九十年代早期产品,系统和卡件连续运行十多年,已严重老化,系统故障率大幅上升,CPU负荷率居高不下,备品备件采购周期长、价格昂贵,维护费用与日俱增,已严重影响到机组的安全、稳定、经济运行;由于系统当初的设计缺陷,TXP 系统可扩展性差,备用通道几近用完,脱硝等新增控制装置无法加入,新技术、新软件也很难有机会融入老系统。经广泛调研、充分论证和优化选型,最终确定对机组控制系统进行改造,选用EMERSON公司全新的专家控制系统Ovation替换现有的TXP系统。
2 DCS改造总体方案
经过前期充分调研和对多种方案进行反复比较,确定方案如下:
(1)最大限度地保留现场电缆;
(2)拆除原TXP 系统继电器输出柜(RC柜),在电缆层设立4只新的RC转接柜,DCS指令信号通过新RC转接柜送至就地设备,解决电缆长度不够的问题;
(3)拆除原TXP系统输入信号转接柜(MC柜),在原地址设立新的MC中间端子柜,输入信号通过中间端子转接后送至DCS卡件;
(4)拆除所有TXP系统AP柜 ,按功能区建立新的17对DPU柜;
(5)原SINEC NET通讯总线系统被Ovation 快速以太网取代;
(6)依照原设计进行锅炉主燃料跳闸柜(MFT柜)改造。
(7)取消原PS01,PS02电源柜,设立Ovation系统电源柜和网络柜;
(8)取消2号机组共15只基地式调节装置,新增电缆引至DCS控制。
(9)取消炉侧原有的3只远程IO装置,炉管壁温选用无锡贝尔远程IO装置引至DCS,其余测点重新铺设电缆直接引至DCS卡件;取消机侧发电机温度远程控制站3面机柜,将其温度以无锡贝尔远程I/O形式纳入DCS系统。
(10) 取消循环水泵就地控制盘,在循环水泵房控制设备室加装1个远程I/O柜,将循环水系统控制设备通过远程光缆引入DCS系统。
(11)DEH系统原先是WINDOW XP系统,将DEH数据库与DCS数据库合并,取消原先DEH服务器。
(12)按照原先TXP系统的人机界面进行Ovation系统的画面组态。尽量不改变原先运行人员的操作习惯;
(13)尽量保持原TXP系统的控制策略及控制算法。
本方案最大限度的保留了现场电缆,节省了大量工程费用,大大缩短了施工周期,热控班组通过辛勤努力只用了仅38天便完成DCS改造的艰巨任务。
3 Ovation系统软硬件配置
3.1 硬件配置
3.1.1 工作站
拆除原有系统所有工作站,全部更换成全新的OVATION系统WINDOWS平台工作站。WINDOWS平台维护方便,操作灵活,软硬件支持强大,功能丰富,简单易学,工作站备件易采购。
3.1.2 系统网络结构
改造后配置一面网络柜,安装3 对互为冗余的CISCO 2960 交换机、1 台IP 交换机、1 台与对外通信交换机、1 台路由器及1 套冗余电源切换装置。网络结构采用100Mbps单层、点对点的快速以太网。同时OVATION系统采用的是ORACLE全嵌入式、分散型的关系数据库,系统能将数据管理分散嵌入到网络上的对应的站点中,任何站点的工作均不需要彼此依赖。使得系统在数据管理上真正做到了彻底地分散。每个站点(如工作站、控制器等)均作为独立的节点存在于网络中,相互之间不存在任何依赖关系,任何一个站点故障均不会影响其他站点的正常运行。
3.1.3 控制器
全部控制器采用OVATION系统的OCR1100控制器,OCR1100控制器CPU采用Intel技术,采用Vx-Works工业级操作系统,具有大容量、高可靠性等特点。 本次改造共有17对控制器,根据工艺系统要求进行功能配置。
3.1.4 I/O 卡件
(1)DCS和DEH系统的所有卡件更换为OVATION系统专用R系列模件;
(2)原输入信号经MC柜接入I/O卡件;
(3)原输出信号经继电器输出在RC柜转接后输出至现场设备;
(4)新增加的电缆直接接至I/O卡件。
3.1.5 电源柜和MFT柜
Ovation 系统配置了一面电源柜:为控制器、上位机、网络柜供电。电源柜为2 路进线(1 路UPS,1 路保安段);按照原设计思路,重新搭建新的MFT柜。 3.2 软件配置
3.2.1 操作系统软件和OVATION软件
考虑到DCS系统稳定性,本次改造未采用OVATION最新版本3.5版,而是采用比较成熟的3.3版本,采用WINDOWS 8操作平台,改造中將DCS系统和DEH系统整合为一个系统,实现DCS和DEH的一体化网络无缝集成。
3.2.2 画面和控制逻辑
(1)保留原TXP时的画面风格;
(2)在充分消化SIEMENS 的控制思想和设计理念基础上,依据原TXP 系统的控制逻辑图,根据提供的IO清单和控制要求进行控制逻辑组态。
(3)对于DEH 系统,将原先的数据库合并至DCS数据库。
4 施工调试方案的制定与实施
4.1 工厂验收(FAT)
验收除检查、确认设备供货完整性、安装质量和接线的规范性外,全面检查控制逻辑及组态与原TXP的一致性和完整性,检测电源柜、网络柜、MFT 柜的功能和验证控制与保护逻辑。工厂验收的正确率要确保达到100%。
4.2 制订周密的DCS 改造施工调试主线进度计划
结合机组设备停役顺序,明确旧机柜拆除日期,新机柜的安装日期,电缆回穿、继电器柜拆线、新的DCS上电、Ovation 系统建立、I /O 测点信号的对线/校线、各大功能子系统回路调试等的进度日期,编制改造的主线进度,确立了DCS 上电和I /O 电缆核对等关键工程节点,从而保证系统改造工期和检修工期。
4.3 现场施工方案
(1)将电子间旧计算机柜、电缆全部做好标记后拆除;根据转接柜图纸,将已拆下的电缆连接至新的中间端子柜;因新添设备而新增加的电缆则直接敷设至新机柜内。
(2)接线完成且系统受电后,根据测点清单逐点进行I/O信号的核对,保证测点完好率、正确率100%。
4.4 三方联合调试
I/O信号核对后,根据检修进度,按DL/T 774[1]规程要求逐项进行试验验证,同步检查保护动作结果和报警信息;为保证调试的顺利进行,专门抽调运行、调试所、热控三方人员共同负责,对调试中发现的问题及时解决。
5 改造中遇到的突出问题及解决方案
(1)磨煤机相关温度白天大幅晃动,晚上和中午几乎不晃动,如图2所示
经查阅资料[2],我厂一期2台机组是引进型机组,磨煤机属整套进口,配套的温度原件采用搭壳型E型热电偶,其负端在现场都处于接地状态,而根据OVATION热电偶模件的结构,其负端在DCS侧也接地。这样就造成了热电偶测量回路的二端接地,由于现场的地与DCS的地之间存在着电势差,且这个电势差不稳定(白天现场施工比较多,电焊机施工比较频繁,晚上干扰相对较小),因此导致了热电偶信号的跳跃,拆除热电偶特性模块相关通道上面的短接片(如图3所示)后温度恢复正常。
(2)电机、电磁阀等就地设备开关量信号同时来同时失去
经分析检查,就地设备送DCS的开、关信号一般都是用3芯转4芯,由于拆线重新接线后,2根公共线接至DI卡件的+24端子上,当任一信号闭合后,相当于2个通道的正端同时检测到了低电平信号,导致开、关信号同时到位。将2跟公共线接至-24V端子上解决了此类问题。
(3)磨煤机B的冷热调门控制引用了磨煤机A的信号
经查,逻辑组态时,同类逻辑采用了拷贝、粘贴的方式,部分测点由于疏漏,未改正点名,而热控保护连锁校验未涉及到自动控制逻辑的梳理,最终造成了此类低级错误。针对此类错误,举一反三,逐页检查模拟量控制逻辑的正确性。
(4)机组并网时,GV调门快速打开,运行人员手动跳闸
经检查分析,DEH控制逻辑在数据库合并后,逻辑页序按序号进行了重排,由于检修工期缩短,未做DEH的仿真试验,未能及时发现控制逻辑的执行顺序错误,导致并网后,调门指令先执行满负荷指令回路,再切至初始负荷回路,造成调门快速打开。根据原DEH数据库逻辑顺序重新调整控制逻辑页序,调整后如图4所示,重新冲转并网后恢复正常。
6 结束语
华能太仓电厂2号机组通过细心的前期逻辑、测点全面梳理,严谨的工厂验收,辛勤的检修改造,成功的实现了由TXP系统升级成Ovation系统,整个改造工程工期短、施工工序复杂、涉及面广、技术难度大,通过制定施工调试进度计划等措施,改造有条不紊的顺利完成,完全达到了预期目标。改造后机组于2013 年11月底正式并网运行,控制系统运行平稳,各项指标均符合要求,达到了机组安全、稳定、经济运行的要求。本改造项目的成功实施,对现役控制系统改造有较强的借鉴意义。
参 考 文 献:
[1] DL /T 774—2004 火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程[S]. 北京: 中国电力出版社, 2004.
[2] 孙长生,朱北恒,尹峰,等. 火电厂热控系统可靠性配置与事故预控[M]. 北京: 中国电力出版社,2010: 15-50.
关键词:Ovation 控制系统;TXP 控制系统;升级改造;300MW
0 引言
随着计算机技术的迅猛发展,电子产品更新换代的速度也越来越快,一些关键元器件因厂家停产而逐步被市场淘汰,我国早期投入生产的火电机组正面临着备品备件采购困难的窘境,尤其是DCS系统备品卡件,价格昂贵,采购周期冗长,严重危机到了机组的安全经济运行。因此,电厂热控维护人员应及时商讨对策,选择可靠、经济的方案对原有DCS系统进行升级改造。
1 目前存在问题
华能太仓电厂2 号机组于1999 年2 月建成投入商业运行。锅炉和汽轮机辅助系统采用Siemens 公司的TXP 分散控制系统,实现数据采集DAS、模拟量控制MCS、开关量控制OCS、炉膛安全监视系统FSSS 等功能;现有TXP系统为上世纪九十年代早期产品,系统和卡件连续运行十多年,已严重老化,系统故障率大幅上升,CPU负荷率居高不下,备品备件采购周期长、价格昂贵,维护费用与日俱增,已严重影响到机组的安全、稳定、经济运行;由于系统当初的设计缺陷,TXP 系统可扩展性差,备用通道几近用完,脱硝等新增控制装置无法加入,新技术、新软件也很难有机会融入老系统。经广泛调研、充分论证和优化选型,最终确定对机组控制系统进行改造,选用EMERSON公司全新的专家控制系统Ovation替换现有的TXP系统。
2 DCS改造总体方案
经过前期充分调研和对多种方案进行反复比较,确定方案如下:
(1)最大限度地保留现场电缆;
(2)拆除原TXP 系统继电器输出柜(RC柜),在电缆层设立4只新的RC转接柜,DCS指令信号通过新RC转接柜送至就地设备,解决电缆长度不够的问题;
(3)拆除原TXP系统输入信号转接柜(MC柜),在原地址设立新的MC中间端子柜,输入信号通过中间端子转接后送至DCS卡件;
(4)拆除所有TXP系统AP柜 ,按功能区建立新的17对DPU柜;
(5)原SINEC NET通讯总线系统被Ovation 快速以太网取代;
(6)依照原设计进行锅炉主燃料跳闸柜(MFT柜)改造。
(7)取消原PS01,PS02电源柜,设立Ovation系统电源柜和网络柜;
(8)取消2号机组共15只基地式调节装置,新增电缆引至DCS控制。
(9)取消炉侧原有的3只远程IO装置,炉管壁温选用无锡贝尔远程IO装置引至DCS,其余测点重新铺设电缆直接引至DCS卡件;取消机侧发电机温度远程控制站3面机柜,将其温度以无锡贝尔远程I/O形式纳入DCS系统。
(10) 取消循环水泵就地控制盘,在循环水泵房控制设备室加装1个远程I/O柜,将循环水系统控制设备通过远程光缆引入DCS系统。
(11)DEH系统原先是WINDOW XP系统,将DEH数据库与DCS数据库合并,取消原先DEH服务器。
(12)按照原先TXP系统的人机界面进行Ovation系统的画面组态。尽量不改变原先运行人员的操作习惯;
(13)尽量保持原TXP系统的控制策略及控制算法。
本方案最大限度的保留了现场电缆,节省了大量工程费用,大大缩短了施工周期,热控班组通过辛勤努力只用了仅38天便完成DCS改造的艰巨任务。
3 Ovation系统软硬件配置
3.1 硬件配置
3.1.1 工作站
拆除原有系统所有工作站,全部更换成全新的OVATION系统WINDOWS平台工作站。WINDOWS平台维护方便,操作灵活,软硬件支持强大,功能丰富,简单易学,工作站备件易采购。
3.1.2 系统网络结构
改造后配置一面网络柜,安装3 对互为冗余的CISCO 2960 交换机、1 台IP 交换机、1 台与对外通信交换机、1 台路由器及1 套冗余电源切换装置。网络结构采用100Mbps单层、点对点的快速以太网。同时OVATION系统采用的是ORACLE全嵌入式、分散型的关系数据库,系统能将数据管理分散嵌入到网络上的对应的站点中,任何站点的工作均不需要彼此依赖。使得系统在数据管理上真正做到了彻底地分散。每个站点(如工作站、控制器等)均作为独立的节点存在于网络中,相互之间不存在任何依赖关系,任何一个站点故障均不会影响其他站点的正常运行。
3.1.3 控制器
全部控制器采用OVATION系统的OCR1100控制器,OCR1100控制器CPU采用Intel技术,采用Vx-Works工业级操作系统,具有大容量、高可靠性等特点。 本次改造共有17对控制器,根据工艺系统要求进行功能配置。
3.1.4 I/O 卡件
(1)DCS和DEH系统的所有卡件更换为OVATION系统专用R系列模件;
(2)原输入信号经MC柜接入I/O卡件;
(3)原输出信号经继电器输出在RC柜转接后输出至现场设备;
(4)新增加的电缆直接接至I/O卡件。
3.1.5 电源柜和MFT柜
Ovation 系统配置了一面电源柜:为控制器、上位机、网络柜供电。电源柜为2 路进线(1 路UPS,1 路保安段);按照原设计思路,重新搭建新的MFT柜。 3.2 软件配置
3.2.1 操作系统软件和OVATION软件
考虑到DCS系统稳定性,本次改造未采用OVATION最新版本3.5版,而是采用比较成熟的3.3版本,采用WINDOWS 8操作平台,改造中將DCS系统和DEH系统整合为一个系统,实现DCS和DEH的一体化网络无缝集成。
3.2.2 画面和控制逻辑
(1)保留原TXP时的画面风格;
(2)在充分消化SIEMENS 的控制思想和设计理念基础上,依据原TXP 系统的控制逻辑图,根据提供的IO清单和控制要求进行控制逻辑组态。
(3)对于DEH 系统,将原先的数据库合并至DCS数据库。
4 施工调试方案的制定与实施
4.1 工厂验收(FAT)
验收除检查、确认设备供货完整性、安装质量和接线的规范性外,全面检查控制逻辑及组态与原TXP的一致性和完整性,检测电源柜、网络柜、MFT 柜的功能和验证控制与保护逻辑。工厂验收的正确率要确保达到100%。
4.2 制订周密的DCS 改造施工调试主线进度计划
结合机组设备停役顺序,明确旧机柜拆除日期,新机柜的安装日期,电缆回穿、继电器柜拆线、新的DCS上电、Ovation 系统建立、I /O 测点信号的对线/校线、各大功能子系统回路调试等的进度日期,编制改造的主线进度,确立了DCS 上电和I /O 电缆核对等关键工程节点,从而保证系统改造工期和检修工期。
4.3 现场施工方案
(1)将电子间旧计算机柜、电缆全部做好标记后拆除;根据转接柜图纸,将已拆下的电缆连接至新的中间端子柜;因新添设备而新增加的电缆则直接敷设至新机柜内。
(2)接线完成且系统受电后,根据测点清单逐点进行I/O信号的核对,保证测点完好率、正确率100%。
4.4 三方联合调试
I/O信号核对后,根据检修进度,按DL/T 774[1]规程要求逐项进行试验验证,同步检查保护动作结果和报警信息;为保证调试的顺利进行,专门抽调运行、调试所、热控三方人员共同负责,对调试中发现的问题及时解决。
5 改造中遇到的突出问题及解决方案
(1)磨煤机相关温度白天大幅晃动,晚上和中午几乎不晃动,如图2所示
经查阅资料[2],我厂一期2台机组是引进型机组,磨煤机属整套进口,配套的温度原件采用搭壳型E型热电偶,其负端在现场都处于接地状态,而根据OVATION热电偶模件的结构,其负端在DCS侧也接地。这样就造成了热电偶测量回路的二端接地,由于现场的地与DCS的地之间存在着电势差,且这个电势差不稳定(白天现场施工比较多,电焊机施工比较频繁,晚上干扰相对较小),因此导致了热电偶信号的跳跃,拆除热电偶特性模块相关通道上面的短接片(如图3所示)后温度恢复正常。
(2)电机、电磁阀等就地设备开关量信号同时来同时失去
经分析检查,就地设备送DCS的开、关信号一般都是用3芯转4芯,由于拆线重新接线后,2根公共线接至DI卡件的+24端子上,当任一信号闭合后,相当于2个通道的正端同时检测到了低电平信号,导致开、关信号同时到位。将2跟公共线接至-24V端子上解决了此类问题。
(3)磨煤机B的冷热调门控制引用了磨煤机A的信号
经查,逻辑组态时,同类逻辑采用了拷贝、粘贴的方式,部分测点由于疏漏,未改正点名,而热控保护连锁校验未涉及到自动控制逻辑的梳理,最终造成了此类低级错误。针对此类错误,举一反三,逐页检查模拟量控制逻辑的正确性。
(4)机组并网时,GV调门快速打开,运行人员手动跳闸
经检查分析,DEH控制逻辑在数据库合并后,逻辑页序按序号进行了重排,由于检修工期缩短,未做DEH的仿真试验,未能及时发现控制逻辑的执行顺序错误,导致并网后,调门指令先执行满负荷指令回路,再切至初始负荷回路,造成调门快速打开。根据原DEH数据库逻辑顺序重新调整控制逻辑页序,调整后如图4所示,重新冲转并网后恢复正常。
6 结束语
华能太仓电厂2号机组通过细心的前期逻辑、测点全面梳理,严谨的工厂验收,辛勤的检修改造,成功的实现了由TXP系统升级成Ovation系统,整个改造工程工期短、施工工序复杂、涉及面广、技术难度大,通过制定施工调试进度计划等措施,改造有条不紊的顺利完成,完全达到了预期目标。改造后机组于2013 年11月底正式并网运行,控制系统运行平稳,各项指标均符合要求,达到了机组安全、稳定、经济运行的要求。本改造项目的成功实施,对现役控制系统改造有较强的借鉴意义。
参 考 文 献:
[1] DL /T 774—2004 火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程[S]. 北京: 中国电力出版社, 2004.
[2] 孙长生,朱北恒,尹峰,等. 火电厂热控系统可靠性配置与事故预控[M]. 北京: 中国电力出版社,2010: 15-50.