论文部分内容阅读
摘 要:跃进二号油田储层非均质强、边水活跃等影响,见效油井含水上升较快,注水效果不理想,近几年低产低效井及长停井逐年增多,目前占油田油井总数的54.86%,低产低效井占油田开井数的48.94%。通过开展长停井恢复和低产低效井的治理工作,有助于盘活油田闲置资产,提高油田的单井产量,有助于优化配置油田的产能投资与综合治理投入,实现油田的效益开发。
关键词:低产低效 长停井 恢复治理
一、低产低效及长停井现状
低产低效及长停井共124口,其中构造内部受注水见效影响的高含水井56口,构造边部水淹井37口,低压低产井18口。长停井主要分布在一、四层系上、三层系,低产低效井主要分布在四层系下、四层系上、二、五层系。目前跃进二号油田采油井长停井中,正常关井5口,主要是受措施作业影响关井。非正常关井50口,主要是由于高含水、低压低产及井筒因素影响关井。高含水井30口,占长停井总数的54.55%;低压低产井8口,占长停井总数的14.55%。
二、低产低效及关井原因分析
跃进二号油田的低产低效及长停井主要是由于高含水或低产液量而低产低效或长停,还有一部分是由于井筒因素或措施作业影响而停井。高含水井主要是由于注水推进导致油井高含水。低压低产井主要是由于地层能量补充不足或储层物性差。
1、受平面非均质性影响,不同构造位置的油井注水受效差异大。
跃Ⅱ5-18、跃Ⅱ5-22、跃Ⅱ5-22井处于主流线上,注水受效明显,跃Ⅱ5-20、跃Ⅱ5-26井处于主流线侧缘,注水受效差,产液量低 。
2、受层间非均质性及注水工艺影响,注水单层突进现象严重。
六层系目前综合含水67.48%,但构造主体部位受注水影响水淹严重。中区北块跃Ⅱ6-16井受跃更Ⅱ6-12井注水单层突进影响含水上升快。五层系中区北块受跃Ⅱ5-1、跃Ⅱ5-21井注水单层突进影响,跃Ⅱ5-15、跃Ⅱ5-16井含水上升较快。从近几年验封、投捞测试情况来看,油田分注合格率、验封合格率呈下降的趋势。目前注水井吸水厚度比、层数比在42%左右。分注合格率低、封隔器密封不严也是注水单层的一个重要原因。
3、受边水活跃影响,部分构造较低部位油井含水上升较快
跃Ⅱ1-12井于2014年11月防砂,可能由于压力激动,沟通了边水水体,造成油井水淹。跃Ⅱ7-19井于2013年11月封堵原生产层位,补射七层系油层7.1m/2层,初期含水52.57%,到2014年9月,含水已上升到90%以上。
三、潜力分析
1、剩余储量的潜力
近几年实际采出程度与含水的实际生产点主要与童氏理论图版中采收率为33-35%的曲线较吻合。根据跃进二号油田丙型水驱特征曲线,油田开发形势向好,采收率提高 2.99个百分点,可采储量增加63.94万吨。
2、测井二次解释的潜力
跃Ⅱ4-11下井投产初期射开四上层系下段,以薄差油层为主,投产后产量下降较快,目前日油0.65t/d,日产液0.8t/d,综合含水18.75%。通过对测井资料进行复查,认为部分原来解释的油水同层仍具有补孔的潜力。通过测井资料复查,优选出5口具有补孔潜力的井。
3、层调的潜力
油田目前油层射开程度为30.63%,部分层系局部构造位置仍具有井网完善的余地,个别边部井仍具有通过层调实现增油的潜力。通过综合分析测井解释成果、近几年钻遇井资料、以及剩余油饱和度测井等相关资料,初步选出拟层调井9口。
4、堵水的潜力
油田水驱动用程度较低,部分高含水井主力出水层位明确,仍具有堵水的潜力。通过分析油井生产历史,认为以下三类高含水井具有措施潜力:第一类进行检泵防砂等作业后含水异常上升的油井(12口),第二類是进行补孔后水淹的油井(4口),第三类是上部射孔层封堵失效的井(2口)。
四、低产低效及长停井建议治理措施统计
通过摸、排、查,跃进二号油田低产低效及长停井下一步安排措施46口,其中层调9口、堵水21口,预计年增油0.88万吨。不但提高油田的单井产量,更有助于实现油田的效益开发。
参考文献:
[1] 陈月明,范海军. 油田稳产措施最佳配置.石油勘探与开发,1998.
[2] 安玉玲, 钟显彪等. 木头断块油田稳产上产的基本经验和历程. 断块油气田,2001.
作者简介:
张华先,2010年7月毕业于常州大学,石油工程专业。现任青海油田采油一厂尕斯第三采油作业区工业设备安全工程师。
关键词:低产低效 长停井 恢复治理
一、低产低效及长停井现状
低产低效及长停井共124口,其中构造内部受注水见效影响的高含水井56口,构造边部水淹井37口,低压低产井18口。长停井主要分布在一、四层系上、三层系,低产低效井主要分布在四层系下、四层系上、二、五层系。目前跃进二号油田采油井长停井中,正常关井5口,主要是受措施作业影响关井。非正常关井50口,主要是由于高含水、低压低产及井筒因素影响关井。高含水井30口,占长停井总数的54.55%;低压低产井8口,占长停井总数的14.55%。
二、低产低效及关井原因分析
跃进二号油田的低产低效及长停井主要是由于高含水或低产液量而低产低效或长停,还有一部分是由于井筒因素或措施作业影响而停井。高含水井主要是由于注水推进导致油井高含水。低压低产井主要是由于地层能量补充不足或储层物性差。
1、受平面非均质性影响,不同构造位置的油井注水受效差异大。
跃Ⅱ5-18、跃Ⅱ5-22、跃Ⅱ5-22井处于主流线上,注水受效明显,跃Ⅱ5-20、跃Ⅱ5-26井处于主流线侧缘,注水受效差,产液量低 。
2、受层间非均质性及注水工艺影响,注水单层突进现象严重。
六层系目前综合含水67.48%,但构造主体部位受注水影响水淹严重。中区北块跃Ⅱ6-16井受跃更Ⅱ6-12井注水单层突进影响含水上升快。五层系中区北块受跃Ⅱ5-1、跃Ⅱ5-21井注水单层突进影响,跃Ⅱ5-15、跃Ⅱ5-16井含水上升较快。从近几年验封、投捞测试情况来看,油田分注合格率、验封合格率呈下降的趋势。目前注水井吸水厚度比、层数比在42%左右。分注合格率低、封隔器密封不严也是注水单层的一个重要原因。
3、受边水活跃影响,部分构造较低部位油井含水上升较快
跃Ⅱ1-12井于2014年11月防砂,可能由于压力激动,沟通了边水水体,造成油井水淹。跃Ⅱ7-19井于2013年11月封堵原生产层位,补射七层系油层7.1m/2层,初期含水52.57%,到2014年9月,含水已上升到90%以上。
三、潜力分析
1、剩余储量的潜力
近几年实际采出程度与含水的实际生产点主要与童氏理论图版中采收率为33-35%的曲线较吻合。根据跃进二号油田丙型水驱特征曲线,油田开发形势向好,采收率提高 2.99个百分点,可采储量增加63.94万吨。
2、测井二次解释的潜力
跃Ⅱ4-11下井投产初期射开四上层系下段,以薄差油层为主,投产后产量下降较快,目前日油0.65t/d,日产液0.8t/d,综合含水18.75%。通过对测井资料进行复查,认为部分原来解释的油水同层仍具有补孔的潜力。通过测井资料复查,优选出5口具有补孔潜力的井。
3、层调的潜力
油田目前油层射开程度为30.63%,部分层系局部构造位置仍具有井网完善的余地,个别边部井仍具有通过层调实现增油的潜力。通过综合分析测井解释成果、近几年钻遇井资料、以及剩余油饱和度测井等相关资料,初步选出拟层调井9口。
4、堵水的潜力
油田水驱动用程度较低,部分高含水井主力出水层位明确,仍具有堵水的潜力。通过分析油井生产历史,认为以下三类高含水井具有措施潜力:第一类进行检泵防砂等作业后含水异常上升的油井(12口),第二類是进行补孔后水淹的油井(4口),第三类是上部射孔层封堵失效的井(2口)。
四、低产低效及长停井建议治理措施统计
通过摸、排、查,跃进二号油田低产低效及长停井下一步安排措施46口,其中层调9口、堵水21口,预计年增油0.88万吨。不但提高油田的单井产量,更有助于实现油田的效益开发。
参考文献:
[1] 陈月明,范海军. 油田稳产措施最佳配置.石油勘探与开发,1998.
[2] 安玉玲, 钟显彪等. 木头断块油田稳产上产的基本经验和历程. 断块油气田,2001.
作者简介:
张华先,2010年7月毕业于常州大学,石油工程专业。现任青海油田采油一厂尕斯第三采油作业区工业设备安全工程师。