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【摘要】:通过对悬挂式输送线跳齿故障分析以及观察测量,找到快速解决问题的方法,同时提出另一种可行的方案,以待进一步验证。
【关键词】:输送线;跳齿;快速解决
对于常见的链条输送机械来讲,长时间使用后跳齿是一个通病,造成跳齿的原因主要是由两方面造成的。第一是链条的节距被拉长,造成链条与链轮在啮合时产生推齿现象。从图一中可以看出链条节距p变长后,链绕上链轮时节圆d向齿顶移动,好像链轮齿推动链条向齿顶上升。由于齿的高度有限,当Δp大到一定程度时,就会产生链条在链轮齿顶的打滑现象。第二是链轮齿的受力面严重磨损,链轮与链条已无法有效啮合,产生滑齿现象。此时链条销轴从齿槽处爬起到齿顶,然后滑落到下一个齿槽,周而复始,频繁跳齿。
对于以上两种现象,如果不是太严重,均可以采用紧急防范处理。
第一种情况,我们可以增加压轮,强行防止链条脱出,但是如果节距长到一定程度,压轮便不起作用;
第二种情况我们可以采用把受损齿面堆焊修复,阻止链条滑脱,但是如果链条节距变长,此种方法也不能彻底解决问题。链条输送系统经长期使用后,往往是两种情况同时出现,此时要采用多种措施处理。
悬挂式输送线也是一种链传动结构,长期使用后也出现类似故障。我公司一条使用10年的悬挂式输送线近期跳齿故障频繁,甚至达到1次/小时的频次,导致输送线运行不平稳,输送物料由于跳齿抖动而造成掉落损坏,对生产造成一定的影响和损失。该条输送线期初设计长度为480m,滑架间距480mm,链条节距120mm,吊具为1000个(见图二)。随着十几年的使用,链条逐渐被拉长,也逐渐被截短,目前吊具已剩下962个。同时链轮轮齿也有一定的磨损。
为紧急解决问题,初步定了几种修复方案。1、紧急采购备件,将链轮和链条全部更新,这样可以彻底解决问题,但是要投资20多万;2、在链轮啮合处增加压轮;3、把驱动链轮轮齿进行堆焊修复。
但是当我们将旧链条拆下进行测量时,发现链环及链板长度并没有发生明显的变化,但是安装到一起后滑架间距达到500mm。通過理论计算,链条总长度为480m,吊具962个,滑架间距为499mm。实际测量和理论计算基本一致,比期初设计间距增大了将近20mm。进一步测量发现每个链环的头部内侧面发生磨损,壁厚变薄1mm;销轴磨损较为严重,与链板链环接触部分均磨出2mm深凹槽,链板无明显变化(图三)。以此计算,在每个销轴连接處两侧会拉长4mm,每两个滑架间有4根销轴,4个链环头,磨损后拉长部分刚好为20mm,与装配后整体测量偏差一致。其中销轴磨损加长16mm,占总增加长度的80%。
综上分析,如果我们紧急更换全部销轴,可以把由销轴磨损产生的偏差消除,使滑架间距缩短至484mm,4mm的偏差基本不影响输送链的传动。同时我们观察到虽然销轴的受力面磨损严重,但是其非受力面却完好无损,我们是否可以将销轴全部调向后继续使用呢?经过调向后装配测量,完全可以达到预期的目的。于是我们一边紧急采购销轴,一边利用周末全部对旧销轴调向安装。经开机验证,基本上彻底解决了输送线的跳动问题。事先制定的方案没有实施,在没有更换任何一个备件的情况下,仅仅是对销轴调向便消除了故障。需要强调的一点是必须保证100%的销轴全部调向。
在实际生产过程中,设备的故障大部分是逐渐出现的,刚开始时可能对生产影响不大,往往被忽略,当真正影响生产时,却又需要紧急处理。但是,如果经过我们的认真观察和分析,往往可以意外的得到花最小的成本,在最短的时间内解决问题的对策。同时,我们提出另外一种修复方法,即链条不动,把链轮的轮齿用线切割把磨损面进行部分切除,使链轮节距符合链条的节距,不过这样需要拆除链轮花费功夫,同时如果后期更新链条,链轮就必须报废了。不过这种方案也可以紧急处理问题,留给志同道合的同仁们做进一步验证。
【关键词】:输送线;跳齿;快速解决
对于常见的链条输送机械来讲,长时间使用后跳齿是一个通病,造成跳齿的原因主要是由两方面造成的。第一是链条的节距被拉长,造成链条与链轮在啮合时产生推齿现象。从图一中可以看出链条节距p变长后,链绕上链轮时节圆d向齿顶移动,好像链轮齿推动链条向齿顶上升。由于齿的高度有限,当Δp大到一定程度时,就会产生链条在链轮齿顶的打滑现象。第二是链轮齿的受力面严重磨损,链轮与链条已无法有效啮合,产生滑齿现象。此时链条销轴从齿槽处爬起到齿顶,然后滑落到下一个齿槽,周而复始,频繁跳齿。
对于以上两种现象,如果不是太严重,均可以采用紧急防范处理。
第一种情况,我们可以增加压轮,强行防止链条脱出,但是如果节距长到一定程度,压轮便不起作用;
第二种情况我们可以采用把受损齿面堆焊修复,阻止链条滑脱,但是如果链条节距变长,此种方法也不能彻底解决问题。链条输送系统经长期使用后,往往是两种情况同时出现,此时要采用多种措施处理。
悬挂式输送线也是一种链传动结构,长期使用后也出现类似故障。我公司一条使用10年的悬挂式输送线近期跳齿故障频繁,甚至达到1次/小时的频次,导致输送线运行不平稳,输送物料由于跳齿抖动而造成掉落损坏,对生产造成一定的影响和损失。该条输送线期初设计长度为480m,滑架间距480mm,链条节距120mm,吊具为1000个(见图二)。随着十几年的使用,链条逐渐被拉长,也逐渐被截短,目前吊具已剩下962个。同时链轮轮齿也有一定的磨损。
为紧急解决问题,初步定了几种修复方案。1、紧急采购备件,将链轮和链条全部更新,这样可以彻底解决问题,但是要投资20多万;2、在链轮啮合处增加压轮;3、把驱动链轮轮齿进行堆焊修复。
但是当我们将旧链条拆下进行测量时,发现链环及链板长度并没有发生明显的变化,但是安装到一起后滑架间距达到500mm。通過理论计算,链条总长度为480m,吊具962个,滑架间距为499mm。实际测量和理论计算基本一致,比期初设计间距增大了将近20mm。进一步测量发现每个链环的头部内侧面发生磨损,壁厚变薄1mm;销轴磨损较为严重,与链板链环接触部分均磨出2mm深凹槽,链板无明显变化(图三)。以此计算,在每个销轴连接處两侧会拉长4mm,每两个滑架间有4根销轴,4个链环头,磨损后拉长部分刚好为20mm,与装配后整体测量偏差一致。其中销轴磨损加长16mm,占总增加长度的80%。
综上分析,如果我们紧急更换全部销轴,可以把由销轴磨损产生的偏差消除,使滑架间距缩短至484mm,4mm的偏差基本不影响输送链的传动。同时我们观察到虽然销轴的受力面磨损严重,但是其非受力面却完好无损,我们是否可以将销轴全部调向后继续使用呢?经过调向后装配测量,完全可以达到预期的目的。于是我们一边紧急采购销轴,一边利用周末全部对旧销轴调向安装。经开机验证,基本上彻底解决了输送线的跳动问题。事先制定的方案没有实施,在没有更换任何一个备件的情况下,仅仅是对销轴调向便消除了故障。需要强调的一点是必须保证100%的销轴全部调向。
在实际生产过程中,设备的故障大部分是逐渐出现的,刚开始时可能对生产影响不大,往往被忽略,当真正影响生产时,却又需要紧急处理。但是,如果经过我们的认真观察和分析,往往可以意外的得到花最小的成本,在最短的时间内解决问题的对策。同时,我们提出另外一种修复方法,即链条不动,把链轮的轮齿用线切割把磨损面进行部分切除,使链轮节距符合链条的节距,不过这样需要拆除链轮花费功夫,同时如果后期更新链条,链轮就必须报废了。不过这种方案也可以紧急处理问题,留给志同道合的同仁们做进一步验证。