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摘 要:随着社会经济不断发展,我国电力事业发展迅速,无论是发电企业规模,还是能源生产能力,均得到了长足的发展和提高。汽轮机作为发电厂的核心设备,其维持稳定、安全、可靠的允许状态,对于发电厂经济效益的稳定生产具有重要意义。笔者从一起汽轮机组运行故障入手,就汽动给水泵机械密封损坏问题的成因和处理对策,发表几点看法,以供相关人员参考。
关键词:300mv汽轮机;汽动给水泵;机械密封;损坏;对策
近几年,我国电力事业发展迅速,提高电能能源供给的同时,相应提高了对于电力能源生产的实际要求。某电厂300mv汽轮机组,在正常工况状态下,分别由一台汽动给水泵和一台电动给水泵向锅炉供水,前者为主泵设备,运行负荷100%,后者作为备用泵备用。这种给水设计具有经济效益高、操作简便等应用优点,但对于汽动给水泵的运行可靠性有着较高的要求,如汽动给水泵发生损坏或故障,就容易对汽轮机组的运行造成严重影响。
1 设备故障问题及排查过程概述
1.1 故障问题概述
某电厂300mv汽轮机组在生产运行中,发出“汽动给水泵吐出端机械密封水温高Ⅰ值”警报。机组运行人员观察到这一警报后,随即降低20%的设备运行负荷,并对设备故障问题进行了初步检查。初步检查发现,就地机封水温达到83℃(警报温度为80℃,设备跳闸停机温度为85℃),机组检查人员现场判断此次故障是由于启动给水泵机封漏水导致的。经过现场检查后,运行人员再次对设备运行负荷进行了降低调整,控制负荷降低至180mv,温度由83℃降低至68℃,同事启动备用泵,维持设备基本运行,停止汽动给水泵进行彻底检修。
1.2 设备解体排查分析
汽动给水泵停机检查过程中,维修人员发现设备非驱动端位置对应的机械密封磨损现象较为严重,静环密封面发生的磨损损坏最为严重,经测量磨损约5.0mm,动环周边均分布有细小裂纹,并且二者均存在偏磨问题。此外,检查过程中还发现机封位置对应的压缩弹簧存在长短不一问题。
2 故障成因分析
2.1 机封存在干磨问题
就设备整体设计而言,上述案例中的汽动给水泵安装位置相对较高,由于蒸汽及其他气体易在高处集聚影响,泵体内较容易发生气体积累。虽然机械密封冷却水位置设置有空气排放出口,并且每次启泵前均会进行排气处理,仍不排除由于气体堆积导致的设备干磨问题。
2.2 机封动环存在裂纹
从设备生产运行的角度分析,如汽动给水泵发生干磨现象,在摩擦阻力作用下,动环温度会急剧升高。随后气体逐渐被压缩并且挤出泵体,水替代气体充满泵体与动环接触,导致动环温度急剧下降,受温度变化影响,动环内部产生巨大的温度应力,从而导致裂缝的产生。从制造材质的角度分析,动环多为碳化钨材质制成,材料本身的质地较脆,在温度应力影响下,容易出现裂缝问题。
2.3 机械弹簧变形损坏
机封弹簧变形损坏,造成机封偏磨,也是机封漏水问题的主要原因之一。机封弹簧是一种较容易发生变形损坏的机械原件,并且高负荷、高温的运行状态为这一不良变化创建了有利条件。检查过程发现,设备原有弹簧元件长度照比标准长度缩短了2.0mm左右,在此状态下,静环的垂直性得不到保障,易导致动静环偏磨问题,影响设备实际性能。
2.4 人员素质差,操作不当
机组运行人员,有些人员不是专业人员出身,其业务能力与专业素质也参差不齐,所以有些人员在机器设备的使用上也不够到位。如不仔细地观察机器设备运行状况,甚至没有注意到设备的报警状态,即便是觉察到报警,也没有加以重视,更没有停机处理,也没有分析问题存在的根源。这些都影响了设备的正常运转。
3 问题处理及预防措施分析
3.1 问题处理措施
机组运行人员发现设备运行警报后,应及时确认警报的准确性和具体问题,并随机调整降低其相关工艺参数,避免问题的进一步恶化。现场确认问题后,机组运行人员应立即按照设备生产运行故障处理相关标准规定,进行停机处理,启动备用设备,并通知设备检修部门进行检修。设备检修合格后,在依照相关运行标准,重新启动设备,停用备用设备,回复整体装置的正常运行。
3.2 问题预防措施分析
首先,机组运行操作人员应规范自身设备运行操作行为,每次起泵前都需要进行彻底的排气,包括泵停止操作后的再启动操作。并且,泵设备启动流程应作为员工考核项目,在相关操作规范中进行明确规定和要求;其次,设备检修人员应加强设备巡检力度,及时发现并解决潜在的设备运行问题。并且,设备检修人员应做好相应的设备档案记录工作,根据设备元件使用规律,定期对易损元件进行更换,以确保设备运行可靠、稳定、安全;最后,在工艺设计阶段,应在充分参考现场环境的基础上,综合性进行科学设计,为设备的稳定运行创建良好条件,避免不良因素对设备运行的影响。再有相关操作人员也应该加强日常职业道德建设,爱岗敬业,尽职尽责,既是每名操作人員的责任,业务每名操作人员应尽的职责。
4 结语
综上所述,电力能源生产是一个复杂、系统的过程,机组运行人员及检修人员应全面加强设备的运行管理,相互配合、相互监督,以确保设备可靠、稳定的运行状态,促进我国电力事业的进一步发展。
参考文献
[1]郑展友.汽动给水泵机械密封损坏原因分析及对策[J].湖南电力,2011,(3):53-54.
[2]黄广辉.电厂汽动给水泵组调试问题分析与处理[J].科技风,2013,(21):119.
[3]原树峰,崔亚明,梁健康,等.汽动给水泵在试运过程中的问题分析及采取措施[J].山西电力,2014,(4):53-55.
(作者单位:河北大唐国际唐山热电有限责任公司)
关键词:300mv汽轮机;汽动给水泵;机械密封;损坏;对策
近几年,我国电力事业发展迅速,提高电能能源供给的同时,相应提高了对于电力能源生产的实际要求。某电厂300mv汽轮机组,在正常工况状态下,分别由一台汽动给水泵和一台电动给水泵向锅炉供水,前者为主泵设备,运行负荷100%,后者作为备用泵备用。这种给水设计具有经济效益高、操作简便等应用优点,但对于汽动给水泵的运行可靠性有着较高的要求,如汽动给水泵发生损坏或故障,就容易对汽轮机组的运行造成严重影响。
1 设备故障问题及排查过程概述
1.1 故障问题概述
某电厂300mv汽轮机组在生产运行中,发出“汽动给水泵吐出端机械密封水温高Ⅰ值”警报。机组运行人员观察到这一警报后,随即降低20%的设备运行负荷,并对设备故障问题进行了初步检查。初步检查发现,就地机封水温达到83℃(警报温度为80℃,设备跳闸停机温度为85℃),机组检查人员现场判断此次故障是由于启动给水泵机封漏水导致的。经过现场检查后,运行人员再次对设备运行负荷进行了降低调整,控制负荷降低至180mv,温度由83℃降低至68℃,同事启动备用泵,维持设备基本运行,停止汽动给水泵进行彻底检修。
1.2 设备解体排查分析
汽动给水泵停机检查过程中,维修人员发现设备非驱动端位置对应的机械密封磨损现象较为严重,静环密封面发生的磨损损坏最为严重,经测量磨损约5.0mm,动环周边均分布有细小裂纹,并且二者均存在偏磨问题。此外,检查过程中还发现机封位置对应的压缩弹簧存在长短不一问题。
2 故障成因分析
2.1 机封存在干磨问题
就设备整体设计而言,上述案例中的汽动给水泵安装位置相对较高,由于蒸汽及其他气体易在高处集聚影响,泵体内较容易发生气体积累。虽然机械密封冷却水位置设置有空气排放出口,并且每次启泵前均会进行排气处理,仍不排除由于气体堆积导致的设备干磨问题。
2.2 机封动环存在裂纹
从设备生产运行的角度分析,如汽动给水泵发生干磨现象,在摩擦阻力作用下,动环温度会急剧升高。随后气体逐渐被压缩并且挤出泵体,水替代气体充满泵体与动环接触,导致动环温度急剧下降,受温度变化影响,动环内部产生巨大的温度应力,从而导致裂缝的产生。从制造材质的角度分析,动环多为碳化钨材质制成,材料本身的质地较脆,在温度应力影响下,容易出现裂缝问题。
2.3 机械弹簧变形损坏
机封弹簧变形损坏,造成机封偏磨,也是机封漏水问题的主要原因之一。机封弹簧是一种较容易发生变形损坏的机械原件,并且高负荷、高温的运行状态为这一不良变化创建了有利条件。检查过程发现,设备原有弹簧元件长度照比标准长度缩短了2.0mm左右,在此状态下,静环的垂直性得不到保障,易导致动静环偏磨问题,影响设备实际性能。
2.4 人员素质差,操作不当
机组运行人员,有些人员不是专业人员出身,其业务能力与专业素质也参差不齐,所以有些人员在机器设备的使用上也不够到位。如不仔细地观察机器设备运行状况,甚至没有注意到设备的报警状态,即便是觉察到报警,也没有加以重视,更没有停机处理,也没有分析问题存在的根源。这些都影响了设备的正常运转。
3 问题处理及预防措施分析
3.1 问题处理措施
机组运行人员发现设备运行警报后,应及时确认警报的准确性和具体问题,并随机调整降低其相关工艺参数,避免问题的进一步恶化。现场确认问题后,机组运行人员应立即按照设备生产运行故障处理相关标准规定,进行停机处理,启动备用设备,并通知设备检修部门进行检修。设备检修合格后,在依照相关运行标准,重新启动设备,停用备用设备,回复整体装置的正常运行。
3.2 问题预防措施分析
首先,机组运行操作人员应规范自身设备运行操作行为,每次起泵前都需要进行彻底的排气,包括泵停止操作后的再启动操作。并且,泵设备启动流程应作为员工考核项目,在相关操作规范中进行明确规定和要求;其次,设备检修人员应加强设备巡检力度,及时发现并解决潜在的设备运行问题。并且,设备检修人员应做好相应的设备档案记录工作,根据设备元件使用规律,定期对易损元件进行更换,以确保设备运行可靠、稳定、安全;最后,在工艺设计阶段,应在充分参考现场环境的基础上,综合性进行科学设计,为设备的稳定运行创建良好条件,避免不良因素对设备运行的影响。再有相关操作人员也应该加强日常职业道德建设,爱岗敬业,尽职尽责,既是每名操作人員的责任,业务每名操作人员应尽的职责。
4 结语
综上所述,电力能源生产是一个复杂、系统的过程,机组运行人员及检修人员应全面加强设备的运行管理,相互配合、相互监督,以确保设备可靠、稳定的运行状态,促进我国电力事业的进一步发展。
参考文献
[1]郑展友.汽动给水泵机械密封损坏原因分析及对策[J].湖南电力,2011,(3):53-54.
[2]黄广辉.电厂汽动给水泵组调试问题分析与处理[J].科技风,2013,(21):119.
[3]原树峰,崔亚明,梁健康,等.汽动给水泵在试运过程中的问题分析及采取措施[J].山西电力,2014,(4):53-55.
(作者单位:河北大唐国际唐山热电有限责任公司)