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摘 要:气东11-侧斜1井位于济阳凹陷东营中央断裂背斜带,属于断层遮挡的构造气藏;气藏深度1140.5-1220.5米,其中1140.5-1149.8为气水同层,1211.9-1220.5为气层,气层有效厚度 5.6米,岩性为砂岩,多气水界面,原始气藏压力14.9—18.9MPa,气层温度61.7—71.2℃,驱动类型为弹性驱动,但有边水和油环。
关键词:侧钻;气井;应用
一、气东11-侧斜1简介
气东11-侧斜1井,原称气东11-斜1,后因实施开窗侧钻技术故更名为“气东11-侧斜1”。该井位于东营区胜利镇张盖村附近。于1997年1月6日投产,生产层位Ng,生产井段1211.9-1217.0米,地质储量7100万立方米。累积产气量241.76万立方米,采收率仅为3.4℅。
二、气东11-侧斜1地质特征
(1)构造特征:气东11-侧斜1井位于济阳凹陷东营中央断裂背斜带,属于断层遮挡的构造气藏;气藏深度1140.5-1220.5米,其中1140.5-1149.8为气水同层,1211.9-1220.5为气层,气层有效厚度 5.6米,岩性为砂岩,多气水界面,原始气藏压力14.9—18.9MPa,气层温度61.7—71.2℃,驱动类型为弹性驱动,但有边水和油环。
(2)储层特征:气东11-侧斜1井平均孔隙度25-60%,空气渗透率为4472毫达西,含气饱和度为70—80%。天然气比重0.58。甲烷含量95%以上。
(3)气藏类型及气水关系:气东11-侧斜1井属于构造岩性气藏,断层对气藏起了明显的控制作用,气藏边底水非常活跃,严重影响了气井的正常生产,在气井的生产过程中也得到了证明。
三、开发动态及分析
气东11-侧斜1投产13年来,实际连续生产时间短,为了更好地分析、对比各参数的变化,我们对该井历年生产情况进行了统计,见下表。
投产初期,该井生产比较平稳,日产能力10000m3/d,稳产2年后,由于该井的边、底水活跃,2000年11月,该井开始大量出水,日出水量达到5m3/d,油压由5.6 MPa降至2.8 MPa、套压由7.2 MPa降至4.8MPa,油套压差为2 MPa,日产能力降至1000m3/d,在开采的过程中,该井的压力、产气量总体上呈现出快速下降的趋势,产水量则上升较快。该井实施防砂作业,但是作业完毕后效果不好,该井出水严重的问题依旧没有得到解决。分析认为:
1、由于边、底水比较活跃,地层水沿着裂缝、高渗透带窜进,剩余气体被水封割、遮挡,气体流动受阻,部分区块形成死气区;
2、气层的一部分渗流通道被水占据,单相流变为两相流,水气比增加,使其相渗透率降低,增大了气体渗流阻力,使油、套压力大幅度下降,递减加快,最终导致水淹气层。
3、底层水进入油管后,造成油管中两相流动,使压力损失增加,油、套压降到了零,产气量随之下降,造成11-斜1井过早停喷,大大缩短了该井寿命,使采收率降低。
四、气东11-侧斜1实施“开窗侧钻”技术
(一)、措施实施原因分析:
1、气砂体的物质基础较好、储量大、采出程度低;
2、气砂体生产周期短,压力、产量波动比较大,仍有潜力可挖;
3、针对气东11-侧斜1的地质及气藏的特点,侧钻后可以提高气井利用率气藏采收率。
(二)、“开窗侧钻”技术介绍
套管开窗侧钻是挖掘老区潜力,实现气田二、三次开采,提高天然气采收率的有效方法。
开窗侧钻”主要是利用一个斜向器在套管指定位置进行铣削开窗,将一段套管铣去后,使原始地层重新裸露,然后通过侧钻定向井到达目的层。
(三)效果对比:
该井经过侧钻后,2008年1月开井生产,油压恢复为8.2Mpa,套压恢复为8.3Mpa,日产气量达到6800m3/d。效果明显。
但是,该井由胜奥从井口拉气,为了达到要求的压力,开始就采用3.5mm气嘴生产,致使压差过大,连续生产2个月后,压力产量大幅度下降。目前油、套压下降至1.0Mpa,0.8Mpa,且出砂。
五、气东11-侧斜1开发建议
1、针对目前出砂现状,建议酸洗、诱喷作业,以改变井底渗透性,提高气井最终采收率;
2、建议采用1—2mm小气咀控制生产压差,进行间歇性生产,延缓该井的出水时间,控制气井出砂。
参考文献
[1]杨继盛.采气工艺原理.北京:石油工业出版社,1992.
[2]李士伦.天然气工程.北京:石油工业出版社,2005.
[3]王鳴华.气藏工程.北京:石油工业出版社,1997.
关键词:侧钻;气井;应用
一、气东11-侧斜1简介
气东11-侧斜1井,原称气东11-斜1,后因实施开窗侧钻技术故更名为“气东11-侧斜1”。该井位于东营区胜利镇张盖村附近。于1997年1月6日投产,生产层位Ng,生产井段1211.9-1217.0米,地质储量7100万立方米。累积产气量241.76万立方米,采收率仅为3.4℅。
二、气东11-侧斜1地质特征
(1)构造特征:气东11-侧斜1井位于济阳凹陷东营中央断裂背斜带,属于断层遮挡的构造气藏;气藏深度1140.5-1220.5米,其中1140.5-1149.8为气水同层,1211.9-1220.5为气层,气层有效厚度 5.6米,岩性为砂岩,多气水界面,原始气藏压力14.9—18.9MPa,气层温度61.7—71.2℃,驱动类型为弹性驱动,但有边水和油环。
(2)储层特征:气东11-侧斜1井平均孔隙度25-60%,空气渗透率为4472毫达西,含气饱和度为70—80%。天然气比重0.58。甲烷含量95%以上。
(3)气藏类型及气水关系:气东11-侧斜1井属于构造岩性气藏,断层对气藏起了明显的控制作用,气藏边底水非常活跃,严重影响了气井的正常生产,在气井的生产过程中也得到了证明。
三、开发动态及分析
气东11-侧斜1投产13年来,实际连续生产时间短,为了更好地分析、对比各参数的变化,我们对该井历年生产情况进行了统计,见下表。
投产初期,该井生产比较平稳,日产能力10000m3/d,稳产2年后,由于该井的边、底水活跃,2000年11月,该井开始大量出水,日出水量达到5m3/d,油压由5.6 MPa降至2.8 MPa、套压由7.2 MPa降至4.8MPa,油套压差为2 MPa,日产能力降至1000m3/d,在开采的过程中,该井的压力、产气量总体上呈现出快速下降的趋势,产水量则上升较快。该井实施防砂作业,但是作业完毕后效果不好,该井出水严重的问题依旧没有得到解决。分析认为:
1、由于边、底水比较活跃,地层水沿着裂缝、高渗透带窜进,剩余气体被水封割、遮挡,气体流动受阻,部分区块形成死气区;
2、气层的一部分渗流通道被水占据,单相流变为两相流,水气比增加,使其相渗透率降低,增大了气体渗流阻力,使油、套压力大幅度下降,递减加快,最终导致水淹气层。
3、底层水进入油管后,造成油管中两相流动,使压力损失增加,油、套压降到了零,产气量随之下降,造成11-斜1井过早停喷,大大缩短了该井寿命,使采收率降低。
四、气东11-侧斜1实施“开窗侧钻”技术
(一)、措施实施原因分析:
1、气砂体的物质基础较好、储量大、采出程度低;
2、气砂体生产周期短,压力、产量波动比较大,仍有潜力可挖;
3、针对气东11-侧斜1的地质及气藏的特点,侧钻后可以提高气井利用率气藏采收率。
(二)、“开窗侧钻”技术介绍
套管开窗侧钻是挖掘老区潜力,实现气田二、三次开采,提高天然气采收率的有效方法。
开窗侧钻”主要是利用一个斜向器在套管指定位置进行铣削开窗,将一段套管铣去后,使原始地层重新裸露,然后通过侧钻定向井到达目的层。
(三)效果对比:
该井经过侧钻后,2008年1月开井生产,油压恢复为8.2Mpa,套压恢复为8.3Mpa,日产气量达到6800m3/d。效果明显。
但是,该井由胜奥从井口拉气,为了达到要求的压力,开始就采用3.5mm气嘴生产,致使压差过大,连续生产2个月后,压力产量大幅度下降。目前油、套压下降至1.0Mpa,0.8Mpa,且出砂。
五、气东11-侧斜1开发建议
1、针对目前出砂现状,建议酸洗、诱喷作业,以改变井底渗透性,提高气井最终采收率;
2、建议采用1—2mm小气咀控制生产压差,进行间歇性生产,延缓该井的出水时间,控制气井出砂。
参考文献
[1]杨继盛.采气工艺原理.北京:石油工业出版社,1992.
[2]李士伦.天然气工程.北京:石油工业出版社,2005.
[3]王鳴华.气藏工程.北京:石油工业出版社,1997.