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摘要:本文阐述了企业从管理、技术等方面做好节水工作的主要措施。
关键词:节水 措施
中图分类号:TG 文献标识码:A 文章编号:1009-914x(2014)08-01-01
1 前言
莱钢型钢厂中型H型钢生产线是从日本新日铁引进,主要产品为:H型钢、槽钢、矿U钢、角钢等,年设计生产能力50万吨,1999年投入生产。目前在型钢人的不断努力下,年生产能力已经远远超过设计水平,达到110万吨。在产量不断提高的前提下,中型线的水耗却逐年降低,达到冶金企业先进水平。
2 新水消耗情况
自1999年投入生产以来,当年吨钢新水消耗达到8.14吨,从2000年开始吨钢水耗逐年降低,自2006年开始保持在0.25吨左右的良好水平。
莱钢地处山区丘陵地带,严重缺水,水资源缺乏成为生产规模逐步扩大的瓶径环节,但是,型钢厂始终把加大节水改造,按节水方式运作,提高水的重复利用率,降低新水消耗作为用水工作目标,经过这几年的不断努力,年产量由设计50万吨提高到目前的110万吨,新水消耗不升反降,总结这几年的节水工作,主要做法有以下几个方面:
3、节水措施
3.1优化循环水管网,合理串水,杜绝外排,提高循环水重复利用率。
型钢厂中型线循环水系统由两部分组成:净环水系统、净化浊环水系统。
净环水系统分为两部分:加热炉净环水系统,其回水为无压回水;轧线净环水系统,其回水为有压回水,其主要用户为:加热炉4#、6#、7#辊道,炉底梁及立柱冷却水,进出料机,加热炉液压站、炉门及工业电视;轧线粗轧、精轧主电机,全线主电室空调,液压站冷却器,切头锯、热锯、冷锯稀油站。主要工艺为:循环水通过管道或冷却器将用户冷却到所需温度,循环水温度升高,然后到冷却塔降温冷却,最后再到吸水井循环使用。其水质要求:Q=1700 m3/h,PH=6~9,悬浮物含量为SS≤20mg/L,压力P=0.45MPa。
净化浊环水系统主要用户为:粗轧、精轧轧辊,U5后空冷,切头锯、热锯、冷锯锯片冷却及冲屑。主要工艺为:水直接与各用户接触,回水经冲渣沟到旋流井,进行氧化铁皮处理,然后到水处理进行污泥处理,最后冷却,到吸水井循环使用。其水质要求:Q=1200 m3/h,PH=6~9,悬浮物含量为SS≤50mg/L,压力P=0.45MPa。
为做好节约用水工作,必须分析水循环的水量平衡,根据水量平衡,找出用水不合理的用户,采取措施,降低水耗。
从水量平衡分析可以看出,在循环水运行中,净环水供水量为1705m3/h,回水量为1672. 1m3/h,其中22.9m3/h为冷却塔蒸发损失,5m3/h是加热炉水封冲渣用净环水,回水变为浊环水。
净化浊环水系统供水量1200 m3/h,回水量为1205 m3/h,系统需外排水5 m3/h。其中5m3/h为净环水(加热炉水封冲渣)转化来的,15 m3/h为漩流井泵冷却水(新水,连续用水),14.9 m3/h为冷却塔蒸发损失,0.1m3/h是污泥带走。
因此,新水消耗大,主要原因有以下两个原因:
(1)净环水系统回水量小,导致不断补水,主要是加热炉水封冲渣造成的。
(2)浊环水外排,主要是串水量太大。
节水主要措施为:优化供水管网,合理串水,杜绝外排,提高循环水复用率。具体做法为:
3.1.1将加热炉水封冲渣用水改为浊环水,减少净环水损失。
加热炉水封冲渣原来使用净环水,用后水中含有大量氧化铁皮,水质被污染,因此不能再回收到净环水系统,直接排到冲渣沟,成为净化浊环水,造成净环水不断流失,增加了净环水的补水量和新水消耗。针对这一问题,将水封冲渣用净环水改为净化浊环水,用水点改在净化浊环水主管路上,主管路管径从DN50改为DN100,水压力、流量增大,不仅减少了净环水损失,又增强了冲渣效果。
3.1.2合理串水,减少循环水外排。
由于循环水在不断循环使用,水的温度升高,水的流速变化,水的蒸发,各种无机离子和有机物质的浓缩,冷却塔和冷水池在室外受到阳光照射、风吹雨淋、灰尘杂物的进入,以及设备结构和材料等多种因素的综合作用,系统会产生严重的沉积物附着、设备腐蚀和微生物的大量滋生等问题,虽然系统日常运行中采用水质稳定处理,但是冷却水的浓缩倍数却不能无限提高,通过研究表明,循环水的浓缩倍数控制在2~4左右,节水效果最好。而浓缩倍数是通过调节排污量或补充水量来控制的,为了实现浓缩倍数稳定在2~4之间,又能达到零排放的目标,中型线采用计算好水量平衡、合理串水的办法来实现。
高压水除鳞泵为日本进口柱塞泵,原设计用水为净化浊环水,工作压力为14~21MPa。由于净化浊环水中含有细小的氧化铁皮颗粒,在柱塞的快速往復运动中加大了柱塞磨损,导致柱塞使用寿命仅为半年,增加了维修费用,为了解决这一问题,我们将高压水除鳞泵用水改为净环水,用后水质被污染,成为浊环水。通过净环水、浊环水的串级使用,即延长了高压水除鳞泵的使用寿命,又实现了净环水的零排放。
将厕所用水、现场打扫卫生用水改为净化浊环水,减少了浊环水的排水量。
3.2 积极利用“四新”技术,杜绝卧式泵跑、冒、滴、漏。
为了杜绝水泵运行过程中的跑、冒、滴、漏,自2005年起,中型生产线就利用南京艾志机械密封、BP软填料代替卧式泵传统的软密封,取得良好效果。部分水泵已连续运转四年,即节约了水泵维修费,又节约了水耗、电耗。
3.3 积极寻找补充水源,不断降低新水消耗。
3.3.1利用自备井补充新水,每月可节约新水2000余立方米。
3.3.2中型线水处理至车间现场有一构筑物——地下管廊,管廊中有部分积水,根据水质情况,将管廊水回收,作为浊环水的补充水和周围的绿化水,有效的节约了水资源。
3.4加强用水管理,完善管理制度。
在用水管理上本着高起点、高目标,将“用水零排放”和介质“无泄漏”作为用水管理的目标。
3.4.1健全管理制度,制定合理的管理方法。生产初期,型钢厂就制定了《用水管理办法》,对循环水的开启时间做了明确规定,在开轧前半小时送浊环水,停轧时钢过完冷锯立即停浊环水;对生活用水的用途做了规定,主要用于生活洗刷,严禁用水冲刷地面,严禁出现长流水,禁止跑冒滴漏;明确了各有关单位的职责及考核办法。明确用水指标,层层分解,落实到车间班组,并纳入经济责任制考核。
3.4.2超前预测,动态管理,实行日分析制度。对负责用水的关键班组制定每天每班定额,超过定额,立即汇报到车间和维修班组,查找原因,做出分析,发现不合理的消耗及时分析原因加以改进,保证不浪费一滴水。
3.4.3积极开展“无泄漏”竞赛,定期组织相关单位进行现场督察,发现问题及时整改,定期对成绩突出的单位给予奖励,有效地调动了各单位治理跑、冒、滴、漏的积极性,真正实现介质“无泄漏”。
4、实践效果
通过技术措施和管理措施的实施,莱钢型钢厂在节水工作中取得了显著成绩,吨钢新水消耗逐年降低,最终保持在了一个较好的水平。工业水重复利用率得到了大幅度提升,近五年来一直保持在98%以上,基本实现了“用水零排放”。同时,水质处理费用由吨钢1元降低到2013年的0.48元/吨钢,为型钢厂节约了大量成本费用。
4结束语
通过型钢厂中型线节水实践证明,节水措施科学、合理,节水效果显著,节约用水取得了成功,值得同行学习、借鉴。
关键词:节水 措施
中图分类号:TG 文献标识码:A 文章编号:1009-914x(2014)08-01-01
1 前言
莱钢型钢厂中型H型钢生产线是从日本新日铁引进,主要产品为:H型钢、槽钢、矿U钢、角钢等,年设计生产能力50万吨,1999年投入生产。目前在型钢人的不断努力下,年生产能力已经远远超过设计水平,达到110万吨。在产量不断提高的前提下,中型线的水耗却逐年降低,达到冶金企业先进水平。
2 新水消耗情况
自1999年投入生产以来,当年吨钢新水消耗达到8.14吨,从2000年开始吨钢水耗逐年降低,自2006年开始保持在0.25吨左右的良好水平。
莱钢地处山区丘陵地带,严重缺水,水资源缺乏成为生产规模逐步扩大的瓶径环节,但是,型钢厂始终把加大节水改造,按节水方式运作,提高水的重复利用率,降低新水消耗作为用水工作目标,经过这几年的不断努力,年产量由设计50万吨提高到目前的110万吨,新水消耗不升反降,总结这几年的节水工作,主要做法有以下几个方面:
3、节水措施
3.1优化循环水管网,合理串水,杜绝外排,提高循环水重复利用率。
型钢厂中型线循环水系统由两部分组成:净环水系统、净化浊环水系统。
净环水系统分为两部分:加热炉净环水系统,其回水为无压回水;轧线净环水系统,其回水为有压回水,其主要用户为:加热炉4#、6#、7#辊道,炉底梁及立柱冷却水,进出料机,加热炉液压站、炉门及工业电视;轧线粗轧、精轧主电机,全线主电室空调,液压站冷却器,切头锯、热锯、冷锯稀油站。主要工艺为:循环水通过管道或冷却器将用户冷却到所需温度,循环水温度升高,然后到冷却塔降温冷却,最后再到吸水井循环使用。其水质要求:Q=1700 m3/h,PH=6~9,悬浮物含量为SS≤20mg/L,压力P=0.45MPa。
净化浊环水系统主要用户为:粗轧、精轧轧辊,U5后空冷,切头锯、热锯、冷锯锯片冷却及冲屑。主要工艺为:水直接与各用户接触,回水经冲渣沟到旋流井,进行氧化铁皮处理,然后到水处理进行污泥处理,最后冷却,到吸水井循环使用。其水质要求:Q=1200 m3/h,PH=6~9,悬浮物含量为SS≤50mg/L,压力P=0.45MPa。
为做好节约用水工作,必须分析水循环的水量平衡,根据水量平衡,找出用水不合理的用户,采取措施,降低水耗。
从水量平衡分析可以看出,在循环水运行中,净环水供水量为1705m3/h,回水量为1672. 1m3/h,其中22.9m3/h为冷却塔蒸发损失,5m3/h是加热炉水封冲渣用净环水,回水变为浊环水。
净化浊环水系统供水量1200 m3/h,回水量为1205 m3/h,系统需外排水5 m3/h。其中5m3/h为净环水(加热炉水封冲渣)转化来的,15 m3/h为漩流井泵冷却水(新水,连续用水),14.9 m3/h为冷却塔蒸发损失,0.1m3/h是污泥带走。
因此,新水消耗大,主要原因有以下两个原因:
(1)净环水系统回水量小,导致不断补水,主要是加热炉水封冲渣造成的。
(2)浊环水外排,主要是串水量太大。
节水主要措施为:优化供水管网,合理串水,杜绝外排,提高循环水复用率。具体做法为:
3.1.1将加热炉水封冲渣用水改为浊环水,减少净环水损失。
加热炉水封冲渣原来使用净环水,用后水中含有大量氧化铁皮,水质被污染,因此不能再回收到净环水系统,直接排到冲渣沟,成为净化浊环水,造成净环水不断流失,增加了净环水的补水量和新水消耗。针对这一问题,将水封冲渣用净环水改为净化浊环水,用水点改在净化浊环水主管路上,主管路管径从DN50改为DN100,水压力、流量增大,不仅减少了净环水损失,又增强了冲渣效果。
3.1.2合理串水,减少循环水外排。
由于循环水在不断循环使用,水的温度升高,水的流速变化,水的蒸发,各种无机离子和有机物质的浓缩,冷却塔和冷水池在室外受到阳光照射、风吹雨淋、灰尘杂物的进入,以及设备结构和材料等多种因素的综合作用,系统会产生严重的沉积物附着、设备腐蚀和微生物的大量滋生等问题,虽然系统日常运行中采用水质稳定处理,但是冷却水的浓缩倍数却不能无限提高,通过研究表明,循环水的浓缩倍数控制在2~4左右,节水效果最好。而浓缩倍数是通过调节排污量或补充水量来控制的,为了实现浓缩倍数稳定在2~4之间,又能达到零排放的目标,中型线采用计算好水量平衡、合理串水的办法来实现。
高压水除鳞泵为日本进口柱塞泵,原设计用水为净化浊环水,工作压力为14~21MPa。由于净化浊环水中含有细小的氧化铁皮颗粒,在柱塞的快速往復运动中加大了柱塞磨损,导致柱塞使用寿命仅为半年,增加了维修费用,为了解决这一问题,我们将高压水除鳞泵用水改为净环水,用后水质被污染,成为浊环水。通过净环水、浊环水的串级使用,即延长了高压水除鳞泵的使用寿命,又实现了净环水的零排放。
将厕所用水、现场打扫卫生用水改为净化浊环水,减少了浊环水的排水量。
3.2 积极利用“四新”技术,杜绝卧式泵跑、冒、滴、漏。
为了杜绝水泵运行过程中的跑、冒、滴、漏,自2005年起,中型生产线就利用南京艾志机械密封、BP软填料代替卧式泵传统的软密封,取得良好效果。部分水泵已连续运转四年,即节约了水泵维修费,又节约了水耗、电耗。
3.3 积极寻找补充水源,不断降低新水消耗。
3.3.1利用自备井补充新水,每月可节约新水2000余立方米。
3.3.2中型线水处理至车间现场有一构筑物——地下管廊,管廊中有部分积水,根据水质情况,将管廊水回收,作为浊环水的补充水和周围的绿化水,有效的节约了水资源。
3.4加强用水管理,完善管理制度。
在用水管理上本着高起点、高目标,将“用水零排放”和介质“无泄漏”作为用水管理的目标。
3.4.1健全管理制度,制定合理的管理方法。生产初期,型钢厂就制定了《用水管理办法》,对循环水的开启时间做了明确规定,在开轧前半小时送浊环水,停轧时钢过完冷锯立即停浊环水;对生活用水的用途做了规定,主要用于生活洗刷,严禁用水冲刷地面,严禁出现长流水,禁止跑冒滴漏;明确了各有关单位的职责及考核办法。明确用水指标,层层分解,落实到车间班组,并纳入经济责任制考核。
3.4.2超前预测,动态管理,实行日分析制度。对负责用水的关键班组制定每天每班定额,超过定额,立即汇报到车间和维修班组,查找原因,做出分析,发现不合理的消耗及时分析原因加以改进,保证不浪费一滴水。
3.4.3积极开展“无泄漏”竞赛,定期组织相关单位进行现场督察,发现问题及时整改,定期对成绩突出的单位给予奖励,有效地调动了各单位治理跑、冒、滴、漏的积极性,真正实现介质“无泄漏”。
4、实践效果
通过技术措施和管理措施的实施,莱钢型钢厂在节水工作中取得了显著成绩,吨钢新水消耗逐年降低,最终保持在了一个较好的水平。工业水重复利用率得到了大幅度提升,近五年来一直保持在98%以上,基本实现了“用水零排放”。同时,水质处理费用由吨钢1元降低到2013年的0.48元/吨钢,为型钢厂节约了大量成本费用。
4结束语
通过型钢厂中型线节水实践证明,节水措施科学、合理,节水效果显著,节约用水取得了成功,值得同行学习、借鉴。