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[摘 要]针对炼铁高炉更换下的气密箱修复问题,提出自己的修复方案。实践表明,气密箱修复不但可以延长其使用寿命,而且修复价值可观,取得了较好的经济效益。
[关键词]气密箱;冷却蛇形管;高压加热水设备;清洗
中图分类号:TF576 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)38-0275-01
1 概述
气密箱是炼铁高炉实现旋转-摆动布料的关键设备,其运行状况直接影响到高炉的生产。近几年莱钢1080m3级别高炉在大修工程实施中,已更换了5台气密箱,其α角倾动和β角旋转,倾动轴承为滚珠轴承,旋转轴承为滚柱轴承,润滑方式采用自动干油润滑,旋转滚柱轴承摆动环有11处干油润滑点,倾动滚珠轴承摆动环处有8处干油润滑点,主冷却系统用软水闭路进行冷却,在旋转底板的中心喉管部位有3组垂直冷却蛇形管,传动齿轮箱底板有4组水平冷却蛇形管。旋转底板迷宫密封通以连续方式将氮气注入旋转底板的上部迷宫,相对炉内压力来说形成轻微过压,来减少进入气密箱的烟尘量。旋转底板冷却通过气密箱底部的管道将氮气注入旋转底板的下部分,以便冷却底板,同时也形成过压状态,减少进入气密箱的烟尘量。
气密箱设备主要技术指标如下:
2 修复实践
2.1 确定主要修复内容
气密箱更换的原因一般为冷却蛇形管漏水,造成其旋转底板变形并漏水,更换下的气密箱使用均不到6年,更换前旋转电机电流在8.3A左右,倾动电机电流5.3A左右,均在正常范围内,同时旋转、倾动轴承无异音,各传动齿无异常磨损,远未达到设计使用寿命。对更换后的气密箱进行简单拆解检查,发现主要有以下5方面的情况:
(1)水平冷却蛇形管共计4组,损坏2组,其余2组管壁有不同程度腐蚀损坏。见下图1所示:
(2)垂直冷却蛇形管共计3组,均出现泄漏。见下图2所示:
(3)回转支撑是气密箱的核心部件,旋转轴承为滚柱轴承,倾动轴承为滚珠轴承。更换前旋转电流在8.3A左右,倾动电流5.3A左右,均在正常范围内,轴承无异音。经过检查发现,气密箱内部油脂由于现场存在粉尘、高温等因素,已发生乳化、变质等现象。见图下3所示:
(4)倾动齿轮箱运行正常,倾动齿轮箱上部小齿轮磨损后造成与齿圈间隙大于规定值,需要更换传动齿轮,其余各传动齿轮无异常磨损,远未达到设计使用寿命。
(5)迷宫密封效果较好,只需进行清洗干净。
从上述情况看,修复内容主要是对损坏的冷却蛇形管更换;对轴承内部变质干油采用高压加热水设备介质清洗;在不解体的情况下对回转支撑及油路、箱体内部进行清洗;对机械传动部分进行调整性修复;对各附件进行预防性维护,可大大延长气密箱使用寿命,降低修复成本。
2.2 修复经过
(1)回转支撑轴承系列:
因回转支撐装配工艺要求极高,鉴于受条件、装配精度等诸多条件所限,无法彻底对回转支撑轴承进行解体检查维护。利用清洗介质通过气密箱外部润滑管路打入回转支撑轴承系列,利用介质压力对轴承做物理清理,反复冲洗,达到清除内部残余润滑脂及杂质的目的,清洗介质选取液压油。首先利用齿轮泵将泵出口连接到轴承外部润滑管路,将液压油加温至100℃,初选工作压力10bar,压力从零逐步升高,对每根干油润滑通道单独进行清洗,然后连接所有管路一同进行冲洗。为保证轴承内部杂质全部清洗掉,清洗期间,行星减速机分别做旋转、倾动和旋转倾动同步动作,达到清洗轴承的目的。
(2)更换损坏的冷却蛇形管:
水平冷却蛇形管:将气密箱翻转360℃旋转底板朝上后,将不锈钢板拆除,浇注料拆除,对损坏的蛇形管拆除更换,
垂直冷却蛇形管:将中心喉管拆除,将带有冷却蛇形管和迷宫管环的整个波纹管组件拆除并更换。
(3)迷宫密封清理:
按照以下顺序进行修复清理:a、拆除两个连杆连接保护罩;b、拆除旋转底板的所有上盖(共7块盖板);c、对迷宫密封扇形板(共6块)进行拆除,检查迷宫密封段有无损坏,损坏更换;d、对迷宫密封间隙内杂质进行清理;e、恢复扇形板、上盖及保护罩。
(4)倾动齿轮箱间隙调整:
按照以下顺序进行修复调整:a、将旋转底板推到与倾动齿轮箱的小齿轮完全相反一侧;b、齿轮箱和安装在4个紧固杆上的旋转底部支撑件之间安装5mm的垫板;c、部紧固螺栓,然后拧紧底部紧固螺栓,检查齿轮箱小齿轮的齿和传动齿轮箱齿圈之间的齿隙;d、动齿轮箱和齿圈之间的齿隙,同时还应检查小齿轮的齿和传动齿轮箱齿圈之间的齿隙是否均匀;e、螺栓开始,拧紧紧固螺栓;f、隙和平行间隙;g、销将紧固螺栓固定在倾动齿轮箱的后侧,前侧用埋头螺帽 拧紧右侧楔块螺栓。
(5)对所有吊挂螺栓进行检查紧固或更换。
(6)气密箱内部残余干油:对箱体内残余干油采用高压加热水设备水枪进行清理,防止干油凝固,减少对轴承及齿轮和齿圈的损害。
3 创新点
首先在气密箱不完全解体的情况下,首次使用高压加热水设备清洗技术,对回转支撑进行彻底清洗,改善了气密箱回转支撑内部运行条件,进一步减少了因内部润滑劣化引起的α角带动β角等异常故障的发生概率,证明了使用高压加热水设备清洗技术的成功应用;其次高压加热水设备清洗技术得到了成功推广和应用,在3号、4号1080 m3高炉大修期间,对其在线气密箱进行了清洗修复,达到了预期效果;最后因修复内容简单、技术要求较低,整个实施过程可以自营完成,大大节约了外委修复费用。
4 结束语
首次采用高压加热水设备清洗技术修复高炉气密箱,得到了充分验证和推广应用。另外原外委设备厂家不更换回转支撑修复一台气密箱需要花费60多万元,自营修复只需要10万元,修复价值可观,取得了较好的经济效益。
[关键词]气密箱;冷却蛇形管;高压加热水设备;清洗
中图分类号:TF576 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)38-0275-01
1 概述
气密箱是炼铁高炉实现旋转-摆动布料的关键设备,其运行状况直接影响到高炉的生产。近几年莱钢1080m3级别高炉在大修工程实施中,已更换了5台气密箱,其α角倾动和β角旋转,倾动轴承为滚珠轴承,旋转轴承为滚柱轴承,润滑方式采用自动干油润滑,旋转滚柱轴承摆动环有11处干油润滑点,倾动滚珠轴承摆动环处有8处干油润滑点,主冷却系统用软水闭路进行冷却,在旋转底板的中心喉管部位有3组垂直冷却蛇形管,传动齿轮箱底板有4组水平冷却蛇形管。旋转底板迷宫密封通以连续方式将氮气注入旋转底板的上部迷宫,相对炉内压力来说形成轻微过压,来减少进入气密箱的烟尘量。旋转底板冷却通过气密箱底部的管道将氮气注入旋转底板的下部分,以便冷却底板,同时也形成过压状态,减少进入气密箱的烟尘量。
气密箱设备主要技术指标如下:
2 修复实践
2.1 确定主要修复内容
气密箱更换的原因一般为冷却蛇形管漏水,造成其旋转底板变形并漏水,更换下的气密箱使用均不到6年,更换前旋转电机电流在8.3A左右,倾动电机电流5.3A左右,均在正常范围内,同时旋转、倾动轴承无异音,各传动齿无异常磨损,远未达到设计使用寿命。对更换后的气密箱进行简单拆解检查,发现主要有以下5方面的情况:
(1)水平冷却蛇形管共计4组,损坏2组,其余2组管壁有不同程度腐蚀损坏。见下图1所示:
(2)垂直冷却蛇形管共计3组,均出现泄漏。见下图2所示:
(3)回转支撑是气密箱的核心部件,旋转轴承为滚柱轴承,倾动轴承为滚珠轴承。更换前旋转电流在8.3A左右,倾动电流5.3A左右,均在正常范围内,轴承无异音。经过检查发现,气密箱内部油脂由于现场存在粉尘、高温等因素,已发生乳化、变质等现象。见图下3所示:
(4)倾动齿轮箱运行正常,倾动齿轮箱上部小齿轮磨损后造成与齿圈间隙大于规定值,需要更换传动齿轮,其余各传动齿轮无异常磨损,远未达到设计使用寿命。
(5)迷宫密封效果较好,只需进行清洗干净。
从上述情况看,修复内容主要是对损坏的冷却蛇形管更换;对轴承内部变质干油采用高压加热水设备介质清洗;在不解体的情况下对回转支撑及油路、箱体内部进行清洗;对机械传动部分进行调整性修复;对各附件进行预防性维护,可大大延长气密箱使用寿命,降低修复成本。
2.2 修复经过
(1)回转支撑轴承系列:
因回转支撐装配工艺要求极高,鉴于受条件、装配精度等诸多条件所限,无法彻底对回转支撑轴承进行解体检查维护。利用清洗介质通过气密箱外部润滑管路打入回转支撑轴承系列,利用介质压力对轴承做物理清理,反复冲洗,达到清除内部残余润滑脂及杂质的目的,清洗介质选取液压油。首先利用齿轮泵将泵出口连接到轴承外部润滑管路,将液压油加温至100℃,初选工作压力10bar,压力从零逐步升高,对每根干油润滑通道单独进行清洗,然后连接所有管路一同进行冲洗。为保证轴承内部杂质全部清洗掉,清洗期间,行星减速机分别做旋转、倾动和旋转倾动同步动作,达到清洗轴承的目的。
(2)更换损坏的冷却蛇形管:
水平冷却蛇形管:将气密箱翻转360℃旋转底板朝上后,将不锈钢板拆除,浇注料拆除,对损坏的蛇形管拆除更换,
垂直冷却蛇形管:将中心喉管拆除,将带有冷却蛇形管和迷宫管环的整个波纹管组件拆除并更换。
(3)迷宫密封清理:
按照以下顺序进行修复清理:a、拆除两个连杆连接保护罩;b、拆除旋转底板的所有上盖(共7块盖板);c、对迷宫密封扇形板(共6块)进行拆除,检查迷宫密封段有无损坏,损坏更换;d、对迷宫密封间隙内杂质进行清理;e、恢复扇形板、上盖及保护罩。
(4)倾动齿轮箱间隙调整:
按照以下顺序进行修复调整:a、将旋转底板推到与倾动齿轮箱的小齿轮完全相反一侧;b、齿轮箱和安装在4个紧固杆上的旋转底部支撑件之间安装5mm的垫板;c、部紧固螺栓,然后拧紧底部紧固螺栓,检查齿轮箱小齿轮的齿和传动齿轮箱齿圈之间的齿隙;d、动齿轮箱和齿圈之间的齿隙,同时还应检查小齿轮的齿和传动齿轮箱齿圈之间的齿隙是否均匀;e、螺栓开始,拧紧紧固螺栓;f、隙和平行间隙;g、销将紧固螺栓固定在倾动齿轮箱的后侧,前侧用埋头螺帽 拧紧右侧楔块螺栓。
(5)对所有吊挂螺栓进行检查紧固或更换。
(6)气密箱内部残余干油:对箱体内残余干油采用高压加热水设备水枪进行清理,防止干油凝固,减少对轴承及齿轮和齿圈的损害。
3 创新点
首先在气密箱不完全解体的情况下,首次使用高压加热水设备清洗技术,对回转支撑进行彻底清洗,改善了气密箱回转支撑内部运行条件,进一步减少了因内部润滑劣化引起的α角带动β角等异常故障的发生概率,证明了使用高压加热水设备清洗技术的成功应用;其次高压加热水设备清洗技术得到了成功推广和应用,在3号、4号1080 m3高炉大修期间,对其在线气密箱进行了清洗修复,达到了预期效果;最后因修复内容简单、技术要求较低,整个实施过程可以自营完成,大大节约了外委修复费用。
4 结束语
首次采用高压加热水设备清洗技术修复高炉气密箱,得到了充分验证和推广应用。另外原外委设备厂家不更换回转支撑修复一台气密箱需要花费60多万元,自营修复只需要10万元,修复价值可观,取得了较好的经济效益。