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[摘 要]新疆哈密石油基地(以下简称:基地)地处东疆,东天山南麓的极干旱地区,92年基地建设,经哈密地区许可,94-95年承钻了8口自产水井(以下简称:水井),限量开采生活水。随着基地水井、设备及辅助设施缺陷或老化,产能和功效逐年下降,为保持自产水量安全供给,对自产各水井实际产能、功率进行评估、应用井下可视技术分析井身结构;采用井下电泵换装、地面设施修缮、修井作业等施工手段,确实提高了单井产能与功效。
[关键词]井下作业技术;自产水井;产能
中图分类号:TE358 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2014)35-0156-02
一.实测水井产量
针对基地水井产能下降的事实,选择对Q2#水井实产量进行测算,并作如下比对:
①.方法一:2013年8月23日10:00,将水井开启,井房机械水表底数为:1007347;连续运转至26日10:00止,共72h,水表底数为:1016558。平均产水量为128m3/h。
②.方法二:在该井运转期间,不定期抄录超声波流量计瞬时流量,在72h内共抄录18次,数据为122.1—129.4m3/h。
通过两种方法计算值基本吻合,实产水量约128m3/h,额定排量为230m3/h,功效只有56%。
二.水井静水、沉沙位探测
起泵作业,自制水井动、静液面探测工具,对基地Q1#、Q2#水井静水水位、沉沙(砂液)位进行探测,数据如下表:
上述数据显示了近20年的开采,水位下降了15m,平均每年下降0.8m;Q1#水井沉沙量上升了7.0m;Q2#水井沉沙量只升高2m。Q1#水井沉沙位快速升高,表明井下输水花管吸水口吸水阻力大,造成花管过滤网损坏,泥沙石增多。
三、水下摄像探测井壁
在起泵作业中,发生输水管—机泵“遇阻”,因无法观测到水下井壁情况,但须掌握水井套管内壁现状,查清损坏部位才可确定下泵深度,以确定最佳取水深度。为此,采用SYKJ-6型深井探测仪(水下电视)对两口井进行探测摄像,录像结果:Q1#井为:静水位为42m,井管略有损伤,管段轻微变形,但在44-48m段花管滤网破损严重,管壁锈蚀较严重;Q2#井:静水位为42m,井管也略有损伤,在53-60m管段也有轻微变形。
四. 产能下降原因
基地8口水井(内面4口、外围4口)。 基地内面单井额定产能230m3/h ,经测算功效只有额定值的56%。主要原因:①.潜水电泵多级叶轮遇卡,吸头过滤网破损;②.地层水位逐年下降,电泵长期处于低排量、高扬程工况下运行;③.水井法兰垫子破损内漏;④.井口套管(衬管)破裂,泥砂进入井筒,砂液位升高。
从以上情况判定,说明原来的取水层位不适宜再取水,主要原因 :①.水位下降了15m,而原来Q1#井取水层位为70m,Q2#井为65m,随着水位的下降,取水层位需下移;②.两口井在原来取水位井管形状和井管滤网都有损坏,应当避开损伤段。
五、制定优化水井产能建设措施
(一)、选择最佳吸水口
吸水口位置选择:根据《水文钻孔地质图表》选择适宜的吸水口,即:加长井管,在原来取水段下移一个取水段(点),并将吸水口下移到原花管位置,又要避免在电泵吸水时,因紊流负压产生的微小砂粒会通过花管滤网进入电泵叶轮组,导致损伤。
①.选择Q1#井吸水口:鉴于原设井管深度为60m,42.5-74m之间为花管,地层出水量大,但水井在此点有“卡阻”现象,加之该取水段花管滤网破损堵塞吸水口。为此,决定将取水段下移至下一水系115-137m的实管段作为取水位,选择118m作为吸水口位置。
②.Q2#井吸水口选择:根据原井管深度为57m,出水量过低原因取水管深度下移至下一水系118-138m的实管段作为取水位,选择120m作为吸水口位置。
(二)、重新匹配潜水电泵
①.依据吸水口深度位置确定电泵扬程;所需产能确定排量;杨程和排量决定配套输水管口径、长度、电泵功率;根据QJ系列潜水电泵功率特性曲线和《型谱图》选择电泵型号规格,依据电泵功率选配井用电缆规格。
②.购置更新潜水电泵,井下输水管、管件等施工器材。
③.按油田内部自营工程方式,组织完成施工方案、项目立项审批和施工人员与设备准备。
六、修井工艺施工组织
(一).制作除垢器并实施
①.设计、制作除垢器:利用两片法兰将2-4层胶皮压紧,底部连接钢管,套壁内径为377mm,胶皮直径应为为355-360mm,下部连接直径为150mm的钢管,并采用法兰连接。
②.依据套管内壁结垢和锈蚀情况,为确保管、井安全,决定采用拉活塞洗井工艺(附图1),方法是:一是因静水位为42m,利用卷扬机钢丝绳将除垢器下到井下50m处,缓慢提拉活塞至井口,重复2-3次;二是确保井壁内光滑无阻碍后,开始提升速度达0.8-1.0m/s,再进行提拉数次;三是继续将除垢器下移10m,重复上述操作,直到沉淀管上端6m处。
(二)、井下检泵作业
鉴于Q1#、Q2#电泵在水下长期沉静,原设电泵不能再满足产能要求,需起井換泵作业。一是更换新的电泵机组;二是新增深井下输水管;三是双层加密不锈钢过滤网(附图2);四是检测原设电缆和新电泵电机进行绝缘阻值、三相相位值。
七、效果评价
(一). 产水量测定
Q1#、Q2#井实施井壁除水垢(胀套)、加深井下输水管至新的吸水口层位、更换新电泵等施工措施;Q8#实施更新电泵、更换井用电缆、修缮地面输水管道、10KV高压线加载措施。试车求产,采用上述方法计算产能,并对比其额定值。
①.Q1#水井产水量测算
方法一:11月10日9:45分,将Q1#水井开启,井房机械水表底数为:509521;连续运转至11日0:45止,水表读数为:512536。共连续运转15h,平均产水量为201m3/h。
方法二:在试车中,不定期观测抄录超声波流量计的瞬时流量,在24H内共抄录8次,所得数据为198—204m3/h。
②、Q2#水井产水量测算
方法一:11月12日10:03分,将Q2水井开启,投入运行,井房机械水表底数为:1033242;经连续运转,于11月13日2:03分截止,水表底数为:1036522。共连续运转16h,平均产水量为205m3/h。
方法二:在试车中,不定期观测抄录超声波流量计瞬时流量,在24h内共抄录8次,所得数据为201—207m3/h。
③.两口井产水量对比
八. 产能效益分析
水资源是第一自然资源。自治区和哈密地区依据国家地下水资源开采法规,对央企性质开采水资源实施限量开采,2013年限采指标为400万m3 ,并按水源地位分配至Q1#、Q2#水井每年每口井限产50万m3,效益测算如下表:
测算节约电费,在两年半内,可全部收回投资。电泵设备按固有资产报废年限为8-10年;钢质输水管道和井用电缆使用寿命一般可达15-18年。其经济效益比较显著,此外在今后运行管护中,减少了维护工作量。
九.结束语
Q1#、Q2#的地面施工、井下作业技术,达到了水井产能改善的预期目标,也取得了水井作业的成功经验,对于基地其它6口水井已运行20年,也存在类似的问题。届此,我们采用间隙式开井或尽量少开井的原则维持,准备今后起井维修及本油田鄯善石油基地应用该项作业技术。
参考文献
1. 《给水工程》中国建筑工业出版社1999年出版.
2. 《水文钻孔地质图表》新疆建筑设计院.
[关键词]井下作业技术;自产水井;产能
中图分类号:TE358 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2014)35-0156-02
一.实测水井产量
针对基地水井产能下降的事实,选择对Q2#水井实产量进行测算,并作如下比对:
①.方法一:2013年8月23日10:00,将水井开启,井房机械水表底数为:1007347;连续运转至26日10:00止,共72h,水表底数为:1016558。平均产水量为128m3/h。
②.方法二:在该井运转期间,不定期抄录超声波流量计瞬时流量,在72h内共抄录18次,数据为122.1—129.4m3/h。
通过两种方法计算值基本吻合,实产水量约128m3/h,额定排量为230m3/h,功效只有56%。
二.水井静水、沉沙位探测
起泵作业,自制水井动、静液面探测工具,对基地Q1#、Q2#水井静水水位、沉沙(砂液)位进行探测,数据如下表:
上述数据显示了近20年的开采,水位下降了15m,平均每年下降0.8m;Q1#水井沉沙量上升了7.0m;Q2#水井沉沙量只升高2m。Q1#水井沉沙位快速升高,表明井下输水花管吸水口吸水阻力大,造成花管过滤网损坏,泥沙石增多。
三、水下摄像探测井壁
在起泵作业中,发生输水管—机泵“遇阻”,因无法观测到水下井壁情况,但须掌握水井套管内壁现状,查清损坏部位才可确定下泵深度,以确定最佳取水深度。为此,采用SYKJ-6型深井探测仪(水下电视)对两口井进行探测摄像,录像结果:Q1#井为:静水位为42m,井管略有损伤,管段轻微变形,但在44-48m段花管滤网破损严重,管壁锈蚀较严重;Q2#井:静水位为42m,井管也略有损伤,在53-60m管段也有轻微变形。
四. 产能下降原因
基地8口水井(内面4口、外围4口)。 基地内面单井额定产能230m3/h ,经测算功效只有额定值的56%。主要原因:①.潜水电泵多级叶轮遇卡,吸头过滤网破损;②.地层水位逐年下降,电泵长期处于低排量、高扬程工况下运行;③.水井法兰垫子破损内漏;④.井口套管(衬管)破裂,泥砂进入井筒,砂液位升高。
从以上情况判定,说明原来的取水层位不适宜再取水,主要原因 :①.水位下降了15m,而原来Q1#井取水层位为70m,Q2#井为65m,随着水位的下降,取水层位需下移;②.两口井在原来取水位井管形状和井管滤网都有损坏,应当避开损伤段。
五、制定优化水井产能建设措施
(一)、选择最佳吸水口
吸水口位置选择:根据《水文钻孔地质图表》选择适宜的吸水口,即:加长井管,在原来取水段下移一个取水段(点),并将吸水口下移到原花管位置,又要避免在电泵吸水时,因紊流负压产生的微小砂粒会通过花管滤网进入电泵叶轮组,导致损伤。
①.选择Q1#井吸水口:鉴于原设井管深度为60m,42.5-74m之间为花管,地层出水量大,但水井在此点有“卡阻”现象,加之该取水段花管滤网破损堵塞吸水口。为此,决定将取水段下移至下一水系115-137m的实管段作为取水位,选择118m作为吸水口位置。
②.Q2#井吸水口选择:根据原井管深度为57m,出水量过低原因取水管深度下移至下一水系118-138m的实管段作为取水位,选择120m作为吸水口位置。
(二)、重新匹配潜水电泵
①.依据吸水口深度位置确定电泵扬程;所需产能确定排量;杨程和排量决定配套输水管口径、长度、电泵功率;根据QJ系列潜水电泵功率特性曲线和《型谱图》选择电泵型号规格,依据电泵功率选配井用电缆规格。
②.购置更新潜水电泵,井下输水管、管件等施工器材。
③.按油田内部自营工程方式,组织完成施工方案、项目立项审批和施工人员与设备准备。
六、修井工艺施工组织
(一).制作除垢器并实施
①.设计、制作除垢器:利用两片法兰将2-4层胶皮压紧,底部连接钢管,套壁内径为377mm,胶皮直径应为为355-360mm,下部连接直径为150mm的钢管,并采用法兰连接。
②.依据套管内壁结垢和锈蚀情况,为确保管、井安全,决定采用拉活塞洗井工艺(附图1),方法是:一是因静水位为42m,利用卷扬机钢丝绳将除垢器下到井下50m处,缓慢提拉活塞至井口,重复2-3次;二是确保井壁内光滑无阻碍后,开始提升速度达0.8-1.0m/s,再进行提拉数次;三是继续将除垢器下移10m,重复上述操作,直到沉淀管上端6m处。
(二)、井下检泵作业
鉴于Q1#、Q2#电泵在水下长期沉静,原设电泵不能再满足产能要求,需起井換泵作业。一是更换新的电泵机组;二是新增深井下输水管;三是双层加密不锈钢过滤网(附图2);四是检测原设电缆和新电泵电机进行绝缘阻值、三相相位值。
七、效果评价
(一). 产水量测定
Q1#、Q2#井实施井壁除水垢(胀套)、加深井下输水管至新的吸水口层位、更换新电泵等施工措施;Q8#实施更新电泵、更换井用电缆、修缮地面输水管道、10KV高压线加载措施。试车求产,采用上述方法计算产能,并对比其额定值。
①.Q1#水井产水量测算
方法一:11月10日9:45分,将Q1#水井开启,井房机械水表底数为:509521;连续运转至11日0:45止,水表读数为:512536。共连续运转15h,平均产水量为201m3/h。
方法二:在试车中,不定期观测抄录超声波流量计的瞬时流量,在24H内共抄录8次,所得数据为198—204m3/h。
②、Q2#水井产水量测算
方法一:11月12日10:03分,将Q2水井开启,投入运行,井房机械水表底数为:1033242;经连续运转,于11月13日2:03分截止,水表底数为:1036522。共连续运转16h,平均产水量为205m3/h。
方法二:在试车中,不定期观测抄录超声波流量计瞬时流量,在24h内共抄录8次,所得数据为201—207m3/h。
③.两口井产水量对比
八. 产能效益分析
水资源是第一自然资源。自治区和哈密地区依据国家地下水资源开采法规,对央企性质开采水资源实施限量开采,2013年限采指标为400万m3 ,并按水源地位分配至Q1#、Q2#水井每年每口井限产50万m3,效益测算如下表:
测算节约电费,在两年半内,可全部收回投资。电泵设备按固有资产报废年限为8-10年;钢质输水管道和井用电缆使用寿命一般可达15-18年。其经济效益比较显著,此外在今后运行管护中,减少了维护工作量。
九.结束语
Q1#、Q2#的地面施工、井下作业技术,达到了水井产能改善的预期目标,也取得了水井作业的成功经验,对于基地其它6口水井已运行20年,也存在类似的问题。届此,我们采用间隙式开井或尽量少开井的原则维持,准备今后起井维修及本油田鄯善石油基地应用该项作业技术。
参考文献
1. 《给水工程》中国建筑工业出版社1999年出版.
2. 《水文钻孔地质图表》新疆建筑设计院.