影响抽油机井单耗的因素与措施效果分析

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  摘要:抽油机井耗电属油田开发耗电大户。从井下采出单位质量的液体所消耗的电能,称之为单耗,它是评价抽油机井能耗水平的重要经济技术指标。通过采取合理配置抽汲参数、优选抽油机设备、加大高能耗设备改造力度以及改进生产管理等,可有效降低抽油机井吨液单耗。
  关键词:抽油机井 吨液单耗 影响因素
  1 影响抽油机井单耗因素分析
  抽油机井节能降耗的关键就是在保证一定原油产量,或产液水平基本不受影响的情况下,尽可能地减少耗电量。一般来说,从井下采出单位质量的液体所消耗的电能,称之为单耗,它是评价抽油机井能耗水平的重要经济技术指标。结合现场测试和优化调整实际,以单耗理论计算为基础,对影响抽油机井单耗的因素进行了深入分析探讨。
  1.1 抽油机负载率偏低
  1.1.1 抽油机机型偏大
  当抽油机选型偏大时,减速箱轴承和齿轮承受的负荷大,摩擦损失占的能耗比例高,造成无效功率损失大,导致单耗高。抽油机载荷利用率越低,无效功率损失占消耗功率的比例越大,抽油机能量利用水平越低。经统计,这部分井中载荷利用率≤20%、单耗在8.5kWh/t以上的井共28口。
  1.1.2 电动机装机功率偏大
  当抽油配置的电动机额定功率偏大时,电动机热损失和机械损失大,无效功率损失大,造成单耗偏高。测试表明,当电动机功率利用率低于20%时,电动机效率将低于60%,功率因数不到0.5,偏离了高效区,处于低效运行状态。这是由于单井产液量偏低、井下供液不足、生产参数利用高,无上调余地、电动机装机功率偏大造成的。
  1.2 抽油井抽汲参数不合理
  依据理论分析,在泵径、冲程和冲次中,对单耗影响最大的是冲次,单耗与冲次的平方呈正相关关系。现场以“长冲程、大泵径、低冲次”的抽油机配置原则,在分析抽汲参数对单耗的影响时,以冲次为重心,结合其他相关生产数据,对抽汲参数进行合理匹配,从而降低单耗。
  1.2.1抽汲参数偏小
  一般来说,抽汲参数偏小指的是:在沉没度和泵效都较高的情况,泵径或冲程仍有调大的余地。此时,虽然举升高度和抽汲参数都比较低,对降低能耗是有利因素,但是由于产液能力没有得到充分发挥,使得单耗仍然偏高。针对这部分井,可以根据沉没度和泵效具体情况,通过软件优化,合理换大泵径、调大冲程,使产液量和举升高度的匹配更趋合理,从而降低单耗。还可以采取堵水和下调抽汲参数的措施,通过降低无效、低效液量的产出,减少单耗和吨油耗电。
  1.2.2抽汲参数相对偏大
  对于油层供液能力差的抽油机井,如果采用相对较大的参数抽汲生产,就会使沉没度偏低,进而导致抽油泵充满程度低,造成泵效低,此时,系统容积、水力和摩擦功率消耗相对较大,无效功消耗大,造成单耗偏高。通过调小抽汲参数,采取间抽、换小泵、提高对应水井注水量等措施提高油层供液能力,降低单耗。
  1.2.3抽汲参数不匹配
  依据优化理论,分析认为这部分井主要是冲程、泵径偏小,冲次偏高,使抽油杆弹性变形损失、惯性载荷增加,耗电量增加的幅度大于液量增加幅度,导致单耗偏高。对冲程有上调余地的井,可采取调大冲程、降低冲次进行调整;对冲程没有上调余地的井,采取换大泵、降低冲次措施进行调整,降低无效、低效功率消耗,从而实现降低单耗的目的。
  1.3 抽油机无效损耗大
  1. 3.1泵容积损失大
  一般来说,造成容积损失大的原因主要有两方面:一是当抽油泵严重漏失时,柱塞和衬套间径向间隙偏大,使泵的容积损失增大,造成无效功率损失相对增加,导致单耗偏高;二是当筛管堵塞严重时,造成泵的供液能力不足,柱塞两端压差大,导致柱塞与衬套摩擦损失和漏失量增加,无效功率损失增大,导致单耗高。
  1.3.2地面无效摩擦损失功率大
  当“五率”、盘根和皮带松紧度等调整不及时,会造成摩擦损失的增加,使无效功率损失增大,造成单耗高。这是由于地面设备摩擦损失消耗功率偏大造成的。现场可通过加强调整“五率”、盘根和皮带松紧度等措施,减少地面传动、相对运动摩擦等无效、低效功消耗,实现降低单耗的目。
  2 降低抽油机井单耗的优化调整措施及效果分析
  2012年,孤东采油厂重点针对单耗在8.0kWh/t以上的抽油机井进行重点治理,取得了较好的节能降耗效果。
  2.1 优化调整措施
  2.1.1调小机型
  针对因机型偏大造成高能耗的抽油机井,采取换小机型措施3口井,应用新型节能抽油机2口井,抽油机节能改造3口井,共计8口。对机型偏大井治理后,平均单井日节电25kWh。
  2.1.2应用节能电机
  针对因抽油机井配套电动机装机功率偏大造成的高单耗,采取更换装机功率小的节能型电动机或对普通电动机进行节能改造。该措施实施前后,平均装机功率降低8.6kW,功率利用率提高1.6个百分点,平均吨液单耗降低2.1kWh/t。
  2.1.3应用节能控制箱
  应用节能控制箱132台,安装前后通过节能控制与常规控制箱对比,节电率14.5%,平均单井日节电22.8kWh。
  2.2 优化生产参数
  2.2.1调整参数
  针对正常抽汲生产时沉没度高、泵效高、冲次高的高单耗抽油机井,采取换大泵、调小冲次措施21口井。换大泵、调小冲次后,平均泵径增大15mm,冲次降低2.6次/min,平均泵效提高8.1个百分点,吨液单耗降低3.59kWh/t(表1)。
  2.2.2调小抽汲参数
  针对因冲次偏高而造成沉没度低、泵效低、单耗高的抽油机井,采取调小冲次措施228口井,调小冲程措施24口井。调小参数后,平均冲次降低2.1次/min,沉没度增加205.9m,泵效提高5.1个百分点,吨液单耗降低2.15kWh/t。   2.2.3 上调冲程
  针对沉没度高、泵效高、冲程仍有上调余地的高单耗抽油机井,采取调大冲程措施56口。调大冲程后,平均沉没度降低116.9m,泵效降低3.4个百分点,吨液单耗降低1.16kWh/t。
  2.2.4优化地面参数
  针对抽油井沉没度、泵效都在合理范围,冲次高,而冲程有上调余地的高单耗井,采取调大冲程、调小冲次措施3口井。
  调大冲程、调小冲次后,平均冲程增加0.6m,冲次降低1.6次/min,平均日产液量增加0.6t,吨液单耗降低0.7kWh/t。
  2.3加强常规油井管理
  2.3.1对泵漏井检泵
  2011年对因井下泵漏失量大,造成无效功率损失大,单耗高的抽油机井,累计采取检泵措施62口井。泵漏检泵后,平均泵效提高40.3个百分点,平均吨液单耗降低9.1kWh/t。
  2.3.2对无效功消耗大的抽油机井,加强生产运行管理
  抽油机井传动部分润滑程度、盘根松紧状态、平衡状况和结蜡情况直接影响抽油机单耗,加强油井生产管理、规范生产运行是降低抽油机单耗的根本。在实际生产中重点对抽油机调平衡前后能耗变化情况进行统计对比。2012年以来,针对不平衡抽油机井累计采取调整措施25井次,调平衡前后对比平均吨液单耗降低0.22kWh/t。
  2.4 取得了良好的节能效益
  通过对高单耗抽油机井积极采取综合配套节能措施,截至2012年12月底,抽油机井吨液耗电由6.67kWh/t降到6.53kWh/t,取得了很好节能降耗效果,取得了良好的经济和社会效益。
  3 结束语
  2012年以来,孤东采油厂在对抽油机井能耗设备全面调查统计分析的基础上,通过系统分析单井能耗水平和能耗的影响因素,积极优化生产参数,如调小抽汲参数,间抽,安节电箱等各类综合配套节电措施,取得较好的节能降耗效果,有效地了降低了抽油机井单耗,为今后进一步采取节能降耗措施积累了经验。
  参考文献
  [1]孙长刚等.浅谈抽油机井设备利用率对能耗的影响.《石油石化节能》 2008 第2期.
  [2]卜文杰等.提高抽油机井系统效率的理论分析与对策措施.《资源节约与环保》 2008 第3期.
  作者简介:马军之(1970.06-),男,助理工程师,长期从事采油技术管理工作。
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