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摘要:矿石铲运机液压系统对于矿石铲运机整体性能具有决定意义,对于矿石铲运机工作效率具有重要影响。对此,本文首先对矿石铲运机基本结构及基本动作作出简要阐述,然后说明矿石铲运机液压系统设计重要性,点明本文研究意义,最后结合实际情况,对一种矿石铲运机液压系统设计方案予以改进,并进行仿真分析,经过分析,可以发现本文所提出改进设计具有良好效果,希望对业内可以起到一定参考作用。
关键词:矿石铲运机;液压系统;设计方案
前言:
在矿山开采过程中,其主要环节为开拓环节、采准环节与回采环节,开拓环节与采准环节可以为地表和地下矿体间构建连接通道,让排水通风等准备工作得以完成,回采主要是铲装矿石、运输矿石,在此过程中,铲装作业具有最为繁重的任务,需要最长的作业时间与劳动循环时间,此环节的工作效率往往决定了矿山开采工作的整体效率。
一、矿石铲运机基本结构及基本动作
(一)基本结构
矿石铲运机基本结构大致相同,在外部结构上,主要可分为前车架、半车架、驾驶室、工作装置、电气系统、铲斗、动臂、前后车架销轴、电缆连接及行走系统这几个主要部分,利用中央垂直销轴连接前后半车架,利用转向液压缸可以让车辆实现转弯;在内部结构上,主要可分为传动系统、动力系统、工作装置、制动系统、液压系统、行走系统、转向系统及控制系统等部分,其中传统系统主要包含了变速箱、变矩器、传动轴以及前后驱动桥,动力系统主要为动力源,行走系统主要可分为车轮、车架这两个部分,控制系统主要可分为控制铲运机照明、仪表、装置这几部分。其中液压系统、工作装置是矿石铲运机的核心部分[1]。
(二)基本动作
矿石铲运机基本动作可以归纳为:(1)铲斗插入。在物料堆前,铲运机前动臂降低,放平铲斗插入物料。(2)铲取。推动摇臂,铲斗被摇臂下端铰接点带动,铲斗翻转,收物料到斗内。(3)重载运输。运输物料到制定地点,此过程中,转斗液压缸与举升液压缸为封闭状态。(4)举升。即举升铲斗到一定高度,让卸料更为方便。(5)卸料。翻转铲斗在卸料位置上方,卸载物料。(6)空载运输。空载状态返回运输地点,准备再一次工作。
二、矿石铲运机液压系统设计重要性
矿石长运机液压系统设计重要性体现在两个方面:(1)提升整体采矿效率。在采矿挖掘工作中,地下铲运机的使用可以让整体采矿效率得到提升,但是,因为地下铲运机具有较为繁重的工作任务、较为恶劣的工作环境,这会使其工作效率与使用寿命受到严重影响。液压系统在铲运机设备组成部分中占有重要地位,合理的液压系统设计可以让作业时间得到缩短,让铲运机工作能力得到提升,并让其寿命得到延长。(2)推动我国矿石铲运机的自主研发。现阶段,我国铲运机产品和国际品牌产品相比,其结构与功能大体相似,这主要是因为我国铲运机生产厂家普遍沒有自主研究能力、研究投入不大造成的,参照国际品牌产品进行简单仿制势必会对产品质量造成影响,因此,加大矿石铲运机液压系统设计的投入力度,对于我国矿石铲运机的自主研发、开采行业的可持续发展具有重要意义[2]。
三、矿石铲运机液压系统设计方法
(一)液压系统设计要求及设计步骤
1.设计要求
在系统设计中,矿石铲运机液压系统的设计要求是重要依据,设计要求主要包含五个方面:(1)明确液压系统需要完成的动作,动作的执行顺序;(2)需要明确主机的性能、用途、作业环境以及工艺流程;(3)需要明确液压驱动机构的运动速度与运动形式;(4)需要满足运动平稳性、调速范围与转化精度方面的要求;(5)需要满足防爆、防尘、噪声、安全要求。
2.设计步骤
在矿石铲运机液压系统的设计中,并没有较为严格的顺序,可以让各个设计步骤交叉进行,通常情况下,其设计步骤包含五个部分:(1)分析工况,对系统主要参数进行确定;(2)对液压执行元件形式进行确定;(3)制定基本方案,对液压系统原理图予以拟定;(4)对液压元件进行选择;(5)验算液压系统性能。
(二)矿石铲运机液压系统介绍
本文以ACY-2型地下铲运机为例进行分析,该铲运机额定载质量为4t,斗容为2m3,最大运行速度是17km/h,最大举升高度是4220mm。该地下铲运机液压系统结构组成部分主要为转向系统、制动系统、工作系统与变速补油系统,制动系统主要包含了滤清器、油箱、制动泵、溢流阀、压力开关、集流块等,主要采用全液压双回路制动形式,压力油由定量齿轮泵提供,如果油压不能满足13MPa,那么液控先导向阀会启动,让蓄能器得到充液,如果压力满足15MPa,那么会开启换向阀上先导口,顶阀芯至相对方向,让充液阀保压。
工作系统主要包含了滤清器、定量齿轮泵、工作主阀以及油缸,转向系统主要包含了定量齿轮泵、转向油缸与转向主阀,转向阀可以对倾翻油缸与举升油缸进行控制,对倾翻油缸进行控制的阀片可浮动,在利用矿石铲运机进行物料卸载时,可以利用手柄推动阀片,将其推至浮动处,在重力作用下,可让转斗迅速卸料[3]。
在过去,在对矿石铲运机液压系统进行设计时,往往会利用自身经验,结合转向阻力矩、转向缸径等相关公式设计出少量样机,对其设计缺陷进行仔细检查,之后进行改进,此种设计方法可能会造成管径、缸径偏大、一些部位安全系数偏高、泵排量增大情况出现,会造成资源浪费,除此之外,传统液压制动系统主要组成部分为脚踏制动阀、蓄能器、湿式多盘制动器和压力油源,就其工作原理而言,如果液压系统有漏油、爆管或是故障现象出现,那么就会让制动器内解制动压力油出现失压情况,可以实现有效制动,但是,这种设计也有可能让制动时制动容积内液归0时间不能得到保证,产生安全隐患,让静片、动片快速抱死,让制动器寿命受到影响。结合TOR0007地下铲运机液压系统,可以对ACY-2型地下铲运机液压系统进行改进设计。TOR0007地下铲运机液压系统是Sandvic Tamrock公司生产的优秀产品,具有一定借鉴意义。 (三)矿石铲运机液压系统的改进设计
1.制动系统
在原系统中,利用了液压制动形式的制动器,在对此系统进行改进设计后,采用形式为弹簧制动液压释放形式,在制动系统中,主要包含了制动泵、溢流阀、滤清器、转接板、电磁换向阀、蓄能器、充液阀、脚踏阀、压力表及行车制动器等部分,在性能上,这种弹簧制动形式和液压制动形式相比具有更高的可靠性、安全性,在制动系统出现故障时,车辆会维持原地不动状态,进而确保工作安全。同时,该系统和双回路液压制动相比要更为简便。
2.工作与转向系统
在本文中,ACY-2型地下铲运机液压系统的工作与转向系统改进设计如图1所示。
结合图1,在工作与转向系统的改进设计中,其构成部分主要包含了油箱、双联泵、回油滤清器、转向主阀、工作主阀、油缸与转接板,由双联泵为系统进行供油,工作系统由工作泵供油,在经过工作主阀、举升油缸、倾翻油缸之后可以流回油箱。转向系统由转向泵供油,在经过管路以及相关阀块后,可以流回油箱。和原系统相比,参数保持不变的有举升活塞杆径、举升油缸内径、倾翻油缸内径、活塞行程、倾翻活塞杆径、压力油管通径、吸油管这几方面。工作系统利用了由工作主阀、齿轮泵、举升油缸、倾翻油缸共同组成的正转流杆机构,可以手动控制工作液压系统,利用6个单向阀可以构成工作阀,如果系统有超负荷工作情况,单向阀可以进行补油,让车辆熄火油倒流情况得到有效避免。工作系统与转向系统在非工作状态时会进行合流。
在经过改进之后,和原系统相关参数进行对比,在流量方面,原系统流量与改进之后的参数均为142.5L·min-1;在回油管通径方面,原系统为46mm,在改进之后,系统回油管通径为38mm;在泵排量方面,原系统为32.3mL·r-1,改进后的参数为63mL·r-1。
(四)改进系统仿真分析
结合上文,改进系统和原系统相比,在转向系统阻力系数得到减小后,其转向泵排量、转向缸缸径、转向系统管径均得到改变。工作系统与转向系统的合流提高了工作泵排量;利用弹簧制动形式,将双回路制动改变成单回路制动,让管路布置得到简化。利用Automation Studio可以构建ACY-2型地下铲运机液压系统分析模型[4]。
在制动液压系统方面,对其进行仿真分析,对蓄能器一次充满液,让动力源断开,此时提供能量的仅为蓄能,进行连续制动。对连续制动当中流量、时间与杆腔关系进行分析,可以发现制动器工作一次时间通常大于0.3s,小于0.5s,可以对相关设计要求予以满足。同时,在此过程中制动次数的增加会减少流量与压力,可以完成制动次数大于5次。观察蓄能器充液与放液时的压力流量变化情况,在充液过程中,系统蓄能器压力会随着发动机带动制动泵工作而持续加大,达到相关设计值,压力会随着充液的进行而持续加大,进而达到最大值,经过检测,从9MPa到18.6Mpa过程中,其时间为6.5秒,在达到最大值后,充液速度会归0,让充液动作及时停止;在放液过程中,从最大值18.6KMPa到0.1MPa的时间为0.5s,时间满足使用要求,在矿石铲运实际工作中,充液阀会在内部压力不满足15.5MPa时进行自动充液。对制动器内压力变化进行观察,在非制动状态下,制动器内压力比送闸压力要略高一些,如果驾驶员制动操作,回位弹簧压力大于制动器压力,那么制动器压力会快速降低,从11.03MPa至3.2MPa的时间约为0.3s,讓快速制动得以实现。
在转向液压系统方面,其压力油管通径与转向主阀通径均为12mm,在系统为卸荷状态时,转向系统运转在两个极值之间,转向泵出口压力是6.461·105Pa。经过仿真分析,转向油缸工作时间为6s,在匀速行驶过程中,保持56cm/s的速度,35L/m的系统流量;发现油缸载荷设置是96kN,没有真空现象与过载现象出现,且相关参数正常。设计参数和仿真分析结果具有较高符合性。在倾翻油缸出现溢流情况时,总回油管路有高压情况出现,对此问题,改变工作系统回油管为46mm,改变转向系统回油管通径为31.5mm,可规避此类问题,且各个部分与油路走向均无异常情况出现。结合ACY-2型地下铲运机液压系统结构特点,对其液压系统进行改进设计,降低地面和轮胎的综合阻力系数,缩小油缸缸径,通过构建模型仿真分析的方法,可以发现这种改进设计方法具有良好效果。
结论:
综上所述,利用Automation Studio进行仿真分析,可以发现通过降低转向阻力矩、增大工作液压系统回油管、改变连接专项主阀与回油管三通通径、改液压制动形式为弹簧制动形式的方法,可以让ACY-2型地下铲运机液压系统得到改进设计,改进效果相对较好,对于企业矿石铲运机的液压系统设计具有一定借鉴意义。
参考文献:
[1]牟少良.铲运机液压系统双泵合流技术分析[J].时代农机,2017,44(06):91-92.
[2]任军.铲运机液压系统故障原因与改进建议[J].内燃机与配件,2017(05):54-55.
[3]樊瑞龙.矿用重型铲运机液压制动系统的改进设计与仿真分析[J].液压与气动,2016(05):32-36.
[4]郝宁波,王京刚,郭燕.电动铲运机液压系统污染原因分析与控制[J].矿山机械,2014,42(03):115-116.
关键词:矿石铲运机;液压系统;设计方案
前言:
在矿山开采过程中,其主要环节为开拓环节、采准环节与回采环节,开拓环节与采准环节可以为地表和地下矿体间构建连接通道,让排水通风等准备工作得以完成,回采主要是铲装矿石、运输矿石,在此过程中,铲装作业具有最为繁重的任务,需要最长的作业时间与劳动循环时间,此环节的工作效率往往决定了矿山开采工作的整体效率。
一、矿石铲运机基本结构及基本动作
(一)基本结构
矿石铲运机基本结构大致相同,在外部结构上,主要可分为前车架、半车架、驾驶室、工作装置、电气系统、铲斗、动臂、前后车架销轴、电缆连接及行走系统这几个主要部分,利用中央垂直销轴连接前后半车架,利用转向液压缸可以让车辆实现转弯;在内部结构上,主要可分为传动系统、动力系统、工作装置、制动系统、液压系统、行走系统、转向系统及控制系统等部分,其中传统系统主要包含了变速箱、变矩器、传动轴以及前后驱动桥,动力系统主要为动力源,行走系统主要可分为车轮、车架这两个部分,控制系统主要可分为控制铲运机照明、仪表、装置这几部分。其中液压系统、工作装置是矿石铲运机的核心部分[1]。
(二)基本动作
矿石铲运机基本动作可以归纳为:(1)铲斗插入。在物料堆前,铲运机前动臂降低,放平铲斗插入物料。(2)铲取。推动摇臂,铲斗被摇臂下端铰接点带动,铲斗翻转,收物料到斗内。(3)重载运输。运输物料到制定地点,此过程中,转斗液压缸与举升液压缸为封闭状态。(4)举升。即举升铲斗到一定高度,让卸料更为方便。(5)卸料。翻转铲斗在卸料位置上方,卸载物料。(6)空载运输。空载状态返回运输地点,准备再一次工作。
二、矿石铲运机液压系统设计重要性
矿石长运机液压系统设计重要性体现在两个方面:(1)提升整体采矿效率。在采矿挖掘工作中,地下铲运机的使用可以让整体采矿效率得到提升,但是,因为地下铲运机具有较为繁重的工作任务、较为恶劣的工作环境,这会使其工作效率与使用寿命受到严重影响。液压系统在铲运机设备组成部分中占有重要地位,合理的液压系统设计可以让作业时间得到缩短,让铲运机工作能力得到提升,并让其寿命得到延长。(2)推动我国矿石铲运机的自主研发。现阶段,我国铲运机产品和国际品牌产品相比,其结构与功能大体相似,这主要是因为我国铲运机生产厂家普遍沒有自主研究能力、研究投入不大造成的,参照国际品牌产品进行简单仿制势必会对产品质量造成影响,因此,加大矿石铲运机液压系统设计的投入力度,对于我国矿石铲运机的自主研发、开采行业的可持续发展具有重要意义[2]。
三、矿石铲运机液压系统设计方法
(一)液压系统设计要求及设计步骤
1.设计要求
在系统设计中,矿石铲运机液压系统的设计要求是重要依据,设计要求主要包含五个方面:(1)明确液压系统需要完成的动作,动作的执行顺序;(2)需要明确主机的性能、用途、作业环境以及工艺流程;(3)需要明确液压驱动机构的运动速度与运动形式;(4)需要满足运动平稳性、调速范围与转化精度方面的要求;(5)需要满足防爆、防尘、噪声、安全要求。
2.设计步骤
在矿石铲运机液压系统的设计中,并没有较为严格的顺序,可以让各个设计步骤交叉进行,通常情况下,其设计步骤包含五个部分:(1)分析工况,对系统主要参数进行确定;(2)对液压执行元件形式进行确定;(3)制定基本方案,对液压系统原理图予以拟定;(4)对液压元件进行选择;(5)验算液压系统性能。
(二)矿石铲运机液压系统介绍
本文以ACY-2型地下铲运机为例进行分析,该铲运机额定载质量为4t,斗容为2m3,最大运行速度是17km/h,最大举升高度是4220mm。该地下铲运机液压系统结构组成部分主要为转向系统、制动系统、工作系统与变速补油系统,制动系统主要包含了滤清器、油箱、制动泵、溢流阀、压力开关、集流块等,主要采用全液压双回路制动形式,压力油由定量齿轮泵提供,如果油压不能满足13MPa,那么液控先导向阀会启动,让蓄能器得到充液,如果压力满足15MPa,那么会开启换向阀上先导口,顶阀芯至相对方向,让充液阀保压。
工作系统主要包含了滤清器、定量齿轮泵、工作主阀以及油缸,转向系统主要包含了定量齿轮泵、转向油缸与转向主阀,转向阀可以对倾翻油缸与举升油缸进行控制,对倾翻油缸进行控制的阀片可浮动,在利用矿石铲运机进行物料卸载时,可以利用手柄推动阀片,将其推至浮动处,在重力作用下,可让转斗迅速卸料[3]。
在过去,在对矿石铲运机液压系统进行设计时,往往会利用自身经验,结合转向阻力矩、转向缸径等相关公式设计出少量样机,对其设计缺陷进行仔细检查,之后进行改进,此种设计方法可能会造成管径、缸径偏大、一些部位安全系数偏高、泵排量增大情况出现,会造成资源浪费,除此之外,传统液压制动系统主要组成部分为脚踏制动阀、蓄能器、湿式多盘制动器和压力油源,就其工作原理而言,如果液压系统有漏油、爆管或是故障现象出现,那么就会让制动器内解制动压力油出现失压情况,可以实现有效制动,但是,这种设计也有可能让制动时制动容积内液归0时间不能得到保证,产生安全隐患,让静片、动片快速抱死,让制动器寿命受到影响。结合TOR0007地下铲运机液压系统,可以对ACY-2型地下铲运机液压系统进行改进设计。TOR0007地下铲运机液压系统是Sandvic Tamrock公司生产的优秀产品,具有一定借鉴意义。 (三)矿石铲运机液压系统的改进设计
1.制动系统
在原系统中,利用了液压制动形式的制动器,在对此系统进行改进设计后,采用形式为弹簧制动液压释放形式,在制动系统中,主要包含了制动泵、溢流阀、滤清器、转接板、电磁换向阀、蓄能器、充液阀、脚踏阀、压力表及行车制动器等部分,在性能上,这种弹簧制动形式和液压制动形式相比具有更高的可靠性、安全性,在制动系统出现故障时,车辆会维持原地不动状态,进而确保工作安全。同时,该系统和双回路液压制动相比要更为简便。
2.工作与转向系统
在本文中,ACY-2型地下铲运机液压系统的工作与转向系统改进设计如图1所示。
结合图1,在工作与转向系统的改进设计中,其构成部分主要包含了油箱、双联泵、回油滤清器、转向主阀、工作主阀、油缸与转接板,由双联泵为系统进行供油,工作系统由工作泵供油,在经过工作主阀、举升油缸、倾翻油缸之后可以流回油箱。转向系统由转向泵供油,在经过管路以及相关阀块后,可以流回油箱。和原系统相比,参数保持不变的有举升活塞杆径、举升油缸内径、倾翻油缸内径、活塞行程、倾翻活塞杆径、压力油管通径、吸油管这几方面。工作系统利用了由工作主阀、齿轮泵、举升油缸、倾翻油缸共同组成的正转流杆机构,可以手动控制工作液压系统,利用6个单向阀可以构成工作阀,如果系统有超负荷工作情况,单向阀可以进行补油,让车辆熄火油倒流情况得到有效避免。工作系统与转向系统在非工作状态时会进行合流。
在经过改进之后,和原系统相关参数进行对比,在流量方面,原系统流量与改进之后的参数均为142.5L·min-1;在回油管通径方面,原系统为46mm,在改进之后,系统回油管通径为38mm;在泵排量方面,原系统为32.3mL·r-1,改进后的参数为63mL·r-1。
(四)改进系统仿真分析
结合上文,改进系统和原系统相比,在转向系统阻力系数得到减小后,其转向泵排量、转向缸缸径、转向系统管径均得到改变。工作系统与转向系统的合流提高了工作泵排量;利用弹簧制动形式,将双回路制动改变成单回路制动,让管路布置得到简化。利用Automation Studio可以构建ACY-2型地下铲运机液压系统分析模型[4]。
在制动液压系统方面,对其进行仿真分析,对蓄能器一次充满液,让动力源断开,此时提供能量的仅为蓄能,进行连续制动。对连续制动当中流量、时间与杆腔关系进行分析,可以发现制动器工作一次时间通常大于0.3s,小于0.5s,可以对相关设计要求予以满足。同时,在此过程中制动次数的增加会减少流量与压力,可以完成制动次数大于5次。观察蓄能器充液与放液时的压力流量变化情况,在充液过程中,系统蓄能器压力会随着发动机带动制动泵工作而持续加大,达到相关设计值,压力会随着充液的进行而持续加大,进而达到最大值,经过检测,从9MPa到18.6Mpa过程中,其时间为6.5秒,在达到最大值后,充液速度会归0,让充液动作及时停止;在放液过程中,从最大值18.6KMPa到0.1MPa的时间为0.5s,时间满足使用要求,在矿石铲运实际工作中,充液阀会在内部压力不满足15.5MPa时进行自动充液。对制动器内压力变化进行观察,在非制动状态下,制动器内压力比送闸压力要略高一些,如果驾驶员制动操作,回位弹簧压力大于制动器压力,那么制动器压力会快速降低,从11.03MPa至3.2MPa的时间约为0.3s,讓快速制动得以实现。
在转向液压系统方面,其压力油管通径与转向主阀通径均为12mm,在系统为卸荷状态时,转向系统运转在两个极值之间,转向泵出口压力是6.461·105Pa。经过仿真分析,转向油缸工作时间为6s,在匀速行驶过程中,保持56cm/s的速度,35L/m的系统流量;发现油缸载荷设置是96kN,没有真空现象与过载现象出现,且相关参数正常。设计参数和仿真分析结果具有较高符合性。在倾翻油缸出现溢流情况时,总回油管路有高压情况出现,对此问题,改变工作系统回油管为46mm,改变转向系统回油管通径为31.5mm,可规避此类问题,且各个部分与油路走向均无异常情况出现。结合ACY-2型地下铲运机液压系统结构特点,对其液压系统进行改进设计,降低地面和轮胎的综合阻力系数,缩小油缸缸径,通过构建模型仿真分析的方法,可以发现这种改进设计方法具有良好效果。
结论:
综上所述,利用Automation Studio进行仿真分析,可以发现通过降低转向阻力矩、增大工作液压系统回油管、改变连接专项主阀与回油管三通通径、改液压制动形式为弹簧制动形式的方法,可以让ACY-2型地下铲运机液压系统得到改进设计,改进效果相对较好,对于企业矿石铲运机的液压系统设计具有一定借鉴意义。
参考文献:
[1]牟少良.铲运机液压系统双泵合流技术分析[J].时代农机,2017,44(06):91-92.
[2]任军.铲运机液压系统故障原因与改进建议[J].内燃机与配件,2017(05):54-55.
[3]樊瑞龙.矿用重型铲运机液压制动系统的改进设计与仿真分析[J].液压与气动,2016(05):32-36.
[4]郝宁波,王京刚,郭燕.电动铲运机液压系统污染原因分析与控制[J].矿山机械,2014,42(03):115-116.